王冬梅



摘要:隨著“二三結合”項目的不斷開展,西二聯合站來液量也在不斷的增加,該站在用采出水處理設備無富裕能力,且存在超期服役、設備失效等問題,采出水處理系統改造迫在眉睫,老區改造最大的難題就是沒有足夠的建設空間,需要在現有裝置平穩運行的前提下進行新建流程的預制工作,待建設完成投運后方可停運現有裝置,目前西二聯可用空間僅有25mx40m,需要預制處理設計能力為18000m3/d的回注水處理裝置。
關鍵詞:采出水處理;聯合站;水處理系統擴容優化
1.前言
西二聯合站接收港西油田來液,采出水處理量13000m3/d,來液經分離緩沖罐氣液分離后,油水進入三具2000m3的沉降罐進行脫水處理,處理后的采出水含油小于300mg/L,懸浮固體含量小于100 mg/L。目前采用的是旋流器+核桃殼過濾罐的處理工藝。港西油田回注水指標要求,含油小于等于40mg/L,懸浮物固體含量小于等于20 mg/L。
由于西二聯合站脫水系統需要改造,來液通過四具三相分離器進行油氣水三項分離后,分離后的水通過2#、3#2000m3的沉降罐進行沉降,再經回注水系統進行處理。通過實驗模擬,預測三相分離器底水含油<1100mg/L,沉降罐底水含油<600mg/L。目前在用采出水處理技術無法滿足處理需求。
2.采出水處理技術研究
2.1 管式旋流裝置
管式旋流裝置同水力旋流器分離原理相同,同樣是利用重力、兩相密度差實現油水分離,主要就是結構上的區別,取消設備錐段結構,采用管式代替,避免旋流管磨損、降低設備壓損、提升除油效率。
(1)管式旋流裝置在港西油田的現場實驗
6月20至7月24日,旋流設備平均入口含油為160mg/L,出水口含油為83mg/L,平均除油率為48%,壓力損失0.22MPa,當進口含油高于150mg/L,除油率高于60%。 除油率沒有明顯下降,保持平穩狀態;來液瞬時保持在6.5-7m3/h,水出口瞬時保持在5.5-6.1m3/h,處理量保持平穩(圖1)。
2.2高效節能水處理裝置
處理單元:微浮選、碰撞聚結和吸附過濾;
反洗工藝:氣墊層篩管框架底板結構、多通道排污結構、空氣對流搓洗。
(1)高效節能水處理裝置在羊中心站的應用情況
建設規模:高效節能處理裝置,共6具,在用4具(2具待修),設計能力100m3/h,3.4X6m,注水指標要求含油≤30mg/L,懸浮物固體含量≤15mg/L;
處理情況:處理液量9000m3/d,設備進口含油≤150mg/L,出口含油≤10mg/L,除油率93%,設備壓損0.03MPa;
反洗情況:兩天反洗一次,反洗水量100m3/具,每月藥洗一次,20kg/具;
濾料情況:設備濾料直徑0.8-1.2cm,每年補充濾料5t/具。
2.3一體化采出水處理裝置
集紊流氣浮除油、溶氣增氧脫硫除鐵、微渦旋除污降濁、濾層過濾凈化、電極化防除垢緩蝕殺菌、加電除氧、濾料體外循環體內渦流搓洗再生和機泵充裝濾料等多種功能于一體(圖2)。
(1)一體化水處理裝置在南一聯的應用情況
建設規模:一體化處理設備,共4具,在用3具(一具待修),設計能力100m3/h,2.8X3m,注水指標要求含油≤20mg/L,懸浮物固體含量≤10mg/L;
處理情況:設備進口液量4000m3/d,含油≤50mg/L,出口含油≤10mg/L,除油率80%,設備壓損0.02MPa;
反洗情況:一天反洗一次,反洗水量60m3/具;
濾料情況:設備濾料直徑0.8-1.2cm,定期補充濾料,約三年更換完成一次濾料更新。
2.4預涂膜處理裝置
預涂膜材料是經多種環保型材料合成的高電位粉末制劑,使用時按比例用清水調配(用量根據實際需要可增減)制成預涂液筑膜劑,將預涂液筑膜劑用泵提升至裝有過濾罐體內,預涂液筑膜劑在超親水膜表面會形成一定厚度(1.5mm)的涂層,利用筑膜劑自身獨特的微孔結構和顆粒分布特征,制成具有一定孔徑的通透性良好的附著濾層——即動態膜,膜制成后自動進入分離過濾狀態,待過濾介質中的懸浮物、聚合物、膠質物和游離式乳化油被吸附在動態膜的表面,水與膜置換凈水排出,在過濾的同時能有效地吸附和分解廢水中的COD,以及氨、氮、磷、等有機物質。超親水膜表面預涂筑膜劑后,顆粒與過濾介質中的懸浮雜質形成疏松多孔的濾層,使濾層處于和濾液同步的變化中,濾層始終保證具有一定的通透性,避免膜通量的快速衰減,延長過濾周期,使過濾周期的綜合經濟指標達到最佳狀態。
(1)現場實驗研究
設備除油率能夠到達80%-95%,其中除油率在90%以上的占比60%,處理效果良好,但膜處理裝置大都應用于小處理水量,精細處理環境,西二聯設備進口來油存在波動,可能超過200mg/L,膜使用年限、反洗頻次無法保證,膜裝置費用較高,使用維護成本增加(圖3)。
2.5陶瓷膜處理裝置
技術原理:氣浮+陶瓷膜過濾集成設備
處理過程:采出水進入氣泡接觸區,通過氣浮去除大量的油和固體顆粒;浸沒式膜被安放在分離器下放;可沉降的固體下沉至底部并被去除
(1)現場實驗研究
實驗裝置設計能力0.6m3/h,由于排污流程設計不合理,導致無法開展連續性實驗,進口安裝減壓水箱,設備進口含油較低,無法體現設備優越性,待進一步實驗研究。
3結論
(1)使用旋流除油裝置+高效節能水處理裝置,處理效果較好,且滿足西二聯場地要求;
(2)旋流除油裝置+一體化采出水處理裝置,由于一體化裝置濾速問題,為保障水質要求需安裝13具裝置,占地面積太大,場地無法滿足建設需求;
(3)膜處理裝置濾芯使用壽命無法考量,維護費用較大;
(4)氣浮陶瓷膜裝置設備級數少,但需繼續研究其適應性。
參考文獻:
[1]張旭東.搓洗式核桃殼過濾罐的改進[J].油氣田地面工程,2010(6):103
中國石油大港油田分公司第五采油廠 天津 300280