崔華禮


摘要:為了能夠減少對能源的消耗,本文針對某石化公司c5/c6異構化裝置進行優化設計,利用夾點技術優化換熱網絡,而后使用Aspen模擬軟件對生產工藝進行持續改進與優化,從而調整整個生產加工方案,希望能夠進一步減少能源的消耗,僅供參考。
關鍵詞:異構化裝置;工藝;能耗;優化;
一、背景
某石化公司引進美國UOP公司的Penex-DIH工藝包,利用低溫異構化技術,以苯抽提裝置抽余油和石腦油加氫裝置氫石腦油作為原材料,生產研究法,辛烷值超過88的汽油調合組分,設計加工能力達到70萬t/a,該裝置工藝流程見圖1所示。
當抽余油進入到裝之后,利用分流將c≥7組分脫除后,將其與輕石腦油混合后統一進行脫硫與干燥處理,完成處理后,將得到的材料與氫氣進行混合,而后將其放入到異構化裝置反應器中完成對應的反應,而后得到反應物,將得到的反應物在穩定塔脫除輕組分后,直接送往下游脫異構化油塔(DIH)中進行分離處理,DIH測線所采用的低辛烷值組份再次循環回反應器內,這樣就能夠提高辛烷值,DIH塔頂與塔底物料可以直接送出裝置外。
二、工藝優化與優化效果
(一)加設換熱器
對于夾點技術來說,該方法的應用已經非常成熟,并且已經被廣泛的應用于過程工業中,其關鍵與核心就是對熱量進行合理的利用與分配,使其達到最佳,這樣就可以利用最小的加入和冷卻消耗。合理的采用夾點技術,可以將該裝置原設計工藝中所存在的各種升降溫物料進行統計,并羅列成表格,而后逐級匹配,找到其中浪費能源比較嚴重的部分。劉成而后對換熱網絡進行改進優化[1]。
根據圖1可知,可以對以下三個方面進行優化與改進。首先,在異構化裝置中,進料的溫度是常溫溫度,利用夾點技術分析蒸汽凝液,在抽余油進分餾塔和輕石腦油進裝置的位置設置換熱器,這樣就能夠將收集到的工藝凝結水進行利用,而后對物料進行加熱,以此提高原料的溫度,經結果表明,能夠回收的低溫熱可以達到2.5MW;其次,應加設DIH塔側線采出和脫硫油混合后至反應器的進料換熱器,經過優化處理后可以使進入空冷器的混合物料的溫度有所降低,并回收1.0MW的熱量;再次,應加設塔進料中段再沸器換熱,從而降低熱負荷,減少DIH塔回流比;最后,應在進出口不要換熱器處加設干燥器,以此降低冷卻器的負荷,也能夠回收一定的熱量。
總體而言,因為裝置在設計時,其出口的溫度為280攝氏度,這樣就需要采用循環水冷卻器進行直接冷卻,這樣一來,就會加大循環水的使用量,加上高溫造成循環水冷卻發生故障,因此,應采用設置換熱器的方式進行優化,從而有效避免對循環水冷卻器造成損傷。
(二)優化效果
在某公司內,經過結算,原設計工藝流程中異構化裝置的綜合能耗達到78.70kg/t,對工藝進行優化與改進后,由專家團隊核算,能耗降低13.00kg/t,具體見表1。
三、工藝優化
(一)降低抽余油塔回流比
對于異構化裝置來說,該裝置所加工的抽余油均來自上游苯抽提裝置,而在抽余油中所含有的c≥7組分如果在異構化裝置中發生分解,則會降低整個液體的收率,同時,如果含量過高也容易造成異構化催化劑結焦失活的現象。在這種情況下,設立抽余油分餾塔,利用該裝置將抽余油中含有的c≥7組分進行脫出,而后再進入到異構化裝置中,在這種情況下,進入裝置的抽余油c≥7組分質量分數為14.5%,抽余油分餾塔塔頂物料c≥7組分質量的分數為3.0%,由此可以計算出,抽余油塔的回流比為1.6。
利用Aspen模型進行計算,使回流比可以降低至1.0,那么也可以使用優化前的抽余油分餾塔的0.4MPa蒸汽單耗從0.344t/t降低至0.254t/t,具體設計值應以原材料為基準。假設每月需要進行加工的,抽余油為2.4萬t,那么每月則可節省2160t的蒸汽[2]。
(二)停運DIH塔側線
于2018年,該石化公司因汽油是辛烷值過剩,所以采用DIH塔側線的方案降低異構化汽油辛烷值,將其降低至82.5。經調整后,具體的生產流程如下:異構化裝置出口物料經過穩定塔脫除輕組份后進入到DIH塔中,在物料進入后,直接進行閃蒸處理,為了能夠使塔頂的氣相得以穩定,在塔頂運行空冷器,完成冷卻后,利用塔頂產品外送不送出裝置外,使DIH塔頂回流泵停止運行。因為DIH塔底泵的輸送能力有限,塔底在沸器需要持續在4t/h低低壓蒸汽中進行加熱,確保塔進料可以直接蒸發至塔頂,采用這種方法可以有效降低汽油辛烷值。
結束語:總而言之,為了能夠達到節能減號的目的,應在石化公司中采用夾點技術對換熱網絡進行優化設計,從而使余熱可以得到有效的回收,并降低裝置的整體能耗。
參考文獻:
[1]李明一、張英、王陽峰、薄德臣. 正構烷烴異構化裝置的能耗分析與節能優化[J]. 石油化工, 2020, v.49(10):78-83.
[2]曉欣. 二甲苯液相異構化新工藝及其工業化應用[J]. 石油石化綠色低碳, 2020, v.5;No.26(02):81-82.
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