劉晏澤
(國能(天津)大港發電廠有限公司,天津 300272)
近年來,為促進國內經濟可持續進步和發展,更加追求清潔性能較好、效率較高的能源。不過,我國電力仍依據燃燒煤支撐,考慮到燃燒煤產電時存在環境污染問題,故需盡量降低燃燒煤產電廠所排出的污染氣體,依據超凈排放環保技術方法完成對鍋爐的改造升級,進而促進煤電環保綠色發展。
以某燃煤電廠為例,具有2個300MW亞臨界供熱機組,能夠脫除硫體系、清除粉塵體系。未提供煙氣換熱器、增壓風機,具備煙氣旁路,可維持168h滿負荷運轉。依據現有脫除硫體系,脫除效率維持在95%,出口位置二氧化硫含量在200mg/m3及以下。由于現有脫除硫體系及清除粉塵體系不符合當前環境保護需求,二氧化硫排放量及粉塵排放量均需減少。故針對鍋爐實行超凈排放環保技術改造升級,盡量滿足現今環境保護需要。
進口位置煙氣指數:干基時,煙氣量大概是119萬m3/h(實際O2,標準狀況);濕基時,煙氣量大概是127萬m3/h(實際O2,標準狀況);煙氣溫度值維持148℃;最大煙氣溫度值保持180℃;故障煙氣溫度值維持200℃;故障時長是20min。進口位置煙氣各種成分和成分占據比例:煙氣各種成分涵蓋氮氣、二氧化碳、氧氣、水分、二氧化硫,其中,氮氣占據比例70.64%,二氧化碳占據比例18.11%,氧氣占據比例7.27%,水分占據比例3.74%,二氧化硫占據比例0.23%。干基時,進口位置污染物量(6%O2,標準狀況):二氧化硫處于3250mg/m3;粉塵在200mg/m3以下;三氧化硫在100mg/m3以下;氯化氫在80mg/m3以下;氟化氫在25mg/m3以下。
(1)采取變徑塔對之前吸收塔予以更換;調節漿池區域直徑值處于14.0m,控制吸收位置直徑值處于11.5m,調節清除霧氣區域直徑值處于13.0m。
(2)在吸收塔中漿池位置增加區分區域調節器,對之前氧化空氣管網予以更換。
(3)各個吸收塔設有2個氧化風機,維持1個氧化風機正常工作,1個氧化風機備用;維持各個吸收塔中需要氧化處理空氣總量設置9600m3/h。
(4)在吸收塔進口煙道位置和最下面一層噴淋層前面增加設置2個多孔排布器。
(5)各個吸收塔設有4個噴淋層,添加4個循環泵,采取3個之前循環泵,調節流量處于5200m3/h;采取各新的循環泵,使流量調節至一小時6200mg/m3。
(6)除去之前2級清除霧氣器,增加3級屋脊狀清除霧氣器加1級管狀清除霧氣器予以更換;干基時,維持出口位置液滴量處于15mg/m3。
(7)除去之前吸收塔內側出頂處,更換成半頂出構造,對煙氣流動場所實行優化升級。
(8)在原煙道區域加設噴霧收塵裝置。
(1)一塔設置兩個區域。之前脫硫設施采取石灰石-石膏濕方法脫硫形式,一塔存在一個區域。一塔一個區域可對脫硫設置予以簡化,為滿足氧化作用及吸收作用,應維持漿液對應pH值處于5.0~5.5,和最優值相距比較遠。在氧化方面,需犧牲粒徑大小及石膏純度值,形成的石膏純度值不夠,存在脫水方面難度;在吸收方面,無法改善脫硫功效,難以保證脫硫效率在99%以下。
針對存在的問題,實施鍋爐改造升級的時候,采取一塔設置兩個區域方法,注重對吸收塔漿池位置予以改造完善,保證一個塔漿池中能夠存在兩個差異性pH值環境區域,依次為氧化以及吸收供給條件。而且,氧化區域維持pH值處于一定范圍,有助于順利得到純度比較高的石膏成品;吸收區域保持pH值處于一定范圍,則可得到比較好的脫硫效率,保證脫硫效率增加到99%上。此外,循環漿液所停留時長減少,使停留時長下降至3min;降低脫硫體系運轉阻力,使阻力降低150~250Pa。同時,依據一塔設置兩個區域方法有助于后期檢測維修。漿池中不同區域pH值如表1。

表1 漿池中不同區域pH值
(2)改善漿液循環流動量。之前煙氣中二氧化硫含量、漿液pH值大小、吸收塔中漿液循環流動量、煙氣流動量之比和吸收塔中二氧化硫清除情況存在密切關系。對于脫硫效率干擾作用比較大的指數是漿液循環流動量。
對于鍋爐實施超凈排放改造時,依據漿液循環流動量予以改善,增加脫硫效率,進而符合環境保護理念及節能觀念。為維持最后脫硫效率大于等于99.2%,設定噴淋層數目是4個,保持漿液總體循環流動量處于21800m3/h,保證系統安全剩余量維持55%,顯著提升脫硫效率。
(3)設置高效率多孔排布器。針對鍋爐實行改造升級的過程中,增加設置高效率多孔排布器,漿液能夠于表層構成持液層,待煙氣流動到此處的時候,可形成持液層鼓起現象,從而加強煙氣吸收作用,針對煙氣實施有效洗滌,改善脫硫效果及清除粉塵作用。
(4)高效率清除霧氣方法。對于脫硫體系出口位置粉塵,常采取清除霧氣器帶著液滴欲與清除,故需設置高效率清除霧氣器,規避清除霧氣器出口位置液滴量提升情況,進而得到有效清除粉塵作用。在對鍋爐實施超凈排放改進的時候,加設高效率清除霧氣器葉片是帶孔鉤狀,采取更改間距情況和非象限排布狀況,促使清除霧氣器出口位置液滴量維持于15mg/m3及以內。而且,因為高效率清除霧氣器采取更改直徑大小的噴淋式沖洗水管,針對沖洗水管末處水壓值較為平穩的情況下,維持沖洗覆蓋占比高于150%,進而較高效率清除粉塵。
(5)規避煙氣短路方法。為改善脫硫效率以及清除粉塵效率,規避因為吸收塔上面塔壁位置形成煙氣短路情況,而干擾脫硫效果和清除粉塵作用,應結合使用規避煙氣短路方法。針對鍋爐實施超凈排放改善的時候,可采取兩種方式予以預防煙氣發生短路現象,首先,使提效環設在噴淋層之間,進而抵抗吸收塔上面塔壁位置煙氣出現短路情況,促使煙氣往中心位置實施流動,避免影響脫硫作用及清除粉塵效果;其次,使實心錐噴嘴設在吸收塔周圍,規避煙氣順吸收塔上面塔壁發生外露現象,且有效規避吸收塔上面塔壁受損情況,增加漿液有效利用狀況。
(6)進口位置噴出霧氣方法。當煙塵顆粒直徑大小存在差異的時候,依據尋常脫硫塔實行煙塵清潔作用存在不同,一般狀況下,待煙塵顆粒直徑大小在1μm以下的時候,清除煙塵效率低于40%;待煙塵顆粒直徑大小在3~5μm的時候,清除煙塵效率處于90%之上;待煙塵顆粒直徑大小在5μm以上的時候,清除煙塵效率保持100%。對于鍋爐實施超凈排放升級時,在吸收進口煙道位置增加設置噴出霧氣設施,依據噴出霧氣而引發煙塵下凝,進而提升煙塵顆粒直徑大小,增加脫硫噴淋層對于煙塵的清除效果。而且,采取規格適當的噴霧嘴,對于霧滴顆粒直徑、噴出霧氣噴嘴流量予以限制,促使煙塵下凝,改善煙塵清除效率。
采取超凈排放方法完成鍋爐改造升級后,在脫硫方面,除硫效率提升高99.2%~99.4%;在除塵方面,清除粉塵效率增加到87%上。通過結合超凈排放方法實行鍋爐改造升級后,清除粉塵設施及脫硫設施符合環境保護要求及節能需求。
綜上所述,結合某燃煤電廠案例,研究選用超凈排放方法改造升級鍋爐計劃,提出改造升級參數,明確改造升級內容,列舉改造升級技術方法,涵蓋一塔設置兩個區域、改善漿液循環流動量、設置高效率多孔排布器、高效率清除霧氣方法、規避煙氣短路方法、進口位置噴出霧氣方法等,得到了良好的改造升級效果,二氧化硫排放量和粉塵排放量得到明顯降低,可滿足環境保護要求。