陳博宇,李海濤
(1 四川發展國潤水務投資有限公司,四川 成都 610041;2 蕪湖誠越環境技術有限公司,安徽 蕪湖 241000)
生物除磷是污水處理中比較經濟的除磷方法,但是隨著環保排放標準的提高,一級A要求出水總磷≤0.5 mg/L,當生物除磷無法保證出水穩定達標,需要采用化學處理。
化學除磷根據投加點位置分為:前置沉淀、同步沉淀和后置沉淀,其中同步沉淀是使用最廣泛的化學除磷法[1]。最佳藥劑投加位置根據化學藥劑的選擇、渠道的水流速度、梯度及污水的水質特性等方面去選擇,合適的投加點將對污水處理化學除磷效果及藥劑量起到關鍵作用。
四川某污水處理廠處理規模為9萬m3/d,主體工藝采用A2/O工藝+D型濾池,出水標準執行一級A標。本項目自2020年8月份后穩定達標運行,但是除磷劑PAC加藥量居高不下,化學除磷效果較低,遠遠超過理論計算藥劑量,因此,非常有必要跟蹤與分析其投藥系統。
原PAC投加系統采用固體PAC溶解投加方式。具體:人工投加固體藥劑至溶藥罐攪拌溶解,理論配藥濃度為10%。固體氧化鋁(Al2O3)的質量份數≥29%。加藥計量泵的額定流量為946 L/h,數量為3臺(2用1備)。
(1)理論加藥量
根據工程手冊及設計規范計算化學除磷公式[2]:
式中:M為每噸污水需投加的無機絮凝劑的量(g/m3);MP為每噸污水需化學除磷的總磷含量(g/m3);M含量為純鐵或純鋁在無機絮凝劑中的含量(%);C1為進水口總磷含量,按照0.9 mg/L考慮;C2為出水口總磷含量,按照0.3 mg/L考慮;λ為換算系數,本項目采用鋁鹽,其系數取1.3;x為絮凝劑分子式中鋁(Al)原子的個數,則x為2;a為鋁的原子量,鋁為27;b為絮凝劑的分子量,例如PAC是以Al2O3計量的,其分子量為102(Al為27,O為16,則分子量為2×27+3×16=102);為絮凝劑的純度,根據廠家資料為29%。
代入計算結果為:
處理水量按照9萬m3/d計,即PAC每天理論投加量為5.08×10-3×9×104=457.20(kg/d)。
(2)實際加藥量
根據現場的化驗數據和生產記錄,發現PAC投加量一直處于高值,取2020年12月份投加統計量計算,2020年12月的平均投加量為2026 kg/天,最高達到3650 kg/天。具體情況如圖1所示。

圖1 PAC投加情況Fig.1 PAC dosing situation
通過比較理論加藥量和實際加藥量,我們可以看出實際平均投加量(2026 kg/d)遠遠高于理論計算投加量(457.20 kg/d)。
化驗數據顯示2020年12月的二沉池進口TP平均濃度為0.73 mg/L(最高值為0.90 mg/L),二沉池出口TP平均濃度為0.64 mg/L(最低值為0.35 mg/L),未達標的總磷經過后面深度處理進一步處理;2020年12月的除磷效率平均值為12%,最高僅僅45%。具體化驗數據分析見圖2。

圖2 二沉池TP去除情況Fig.2 TP removal of secondary sedimentation tank
基于現狀配藥情況及化學除磷不佳,在化驗室采用燒杯進行小試驗證現有系統存在問題:
試驗一:取現階段運行時,同一批二沉池進水水樣,進行混凝攪拌實驗[3]。
通過表1可以看出,攪拌時間影響PAC的混合反應情況。可以看出配水井進水到二沉池進水混合時間過短,造成混凝攪拌不均勻,去除效果較低,結合現場實際情況,管路不足5 m,證明混合反應時間過短,造成去除率較低。

表1 混凝攪拌反應試驗Table 1 Coagulation mixing reaction test
試驗二:
通過表2可以看出,PAC投加量在5 mg/L基本實現達標,在后面深度處理進一步處理,將保障出水穩定達標。

表2 PAC投加量試驗Table 2 PAC dosage test
(1)PAC投加點不合理。配制好的PAC溶液通過計量泵直接投加至二沉池配水井,配水井水流速度較慢,PAC混合不均勻,未完全反應就進行二沉池,且PAC配水不均勻地進入二沉池,導致二沉池化學除磷不佳[4]。
(2)人工存在溶藥不均,部分藥劑未完全溶解。人工操作藥劑投加的均勻度不足,配套自來水水量進入也參差不齊,配出的藥劑也存在較大質量差異,濃度高低不同,最大濃度達到15%。
根據現場存在問題,結合小試情況,對應進行完善工作:
(1)改動PAC投藥點,將二沉池配水井PAC投加點移至生化池出水口,有足夠水流速度,且經過100多米管道混合,達到30 s,保證足夠混合反應時間,且保證進入各二沉池的PAC配水較為均勻。
(2)改變原來邊溶藥邊投加的溶藥方式,嚴格按照要求進行溶藥,經過溶藥混合均勻后再投加。為保證溶藥充分均勻,一般控制溶藥濃度為3%~5%[5]。
通過調整溶藥配藥和加藥點等措施后,PAC的藥劑用量迅速下調,節省大量生產成本,其生產數據見圖3。

圖3 處理水量及PAC投加量Fig.3 Treatment water quantity and PAC dosage
目前生產穩定運行,水量超負荷運行(日均最高超過16%),出水依然達標,根據近一個月生產數據,技改前,每天平均投加PAC的量約為2026 kg/d,整改后每天平均投加PAC的量約為733 kg/d,下降率高達70%。并且還有下降趨勢,低于500 kg/d。
整改完成后,總磷去除效率有所提高,并不因藥劑量的減少而降低,整個工藝系統的處理效果見圖4。

圖4 二沉池TP去除情況Fig.4 TP removal of secondary sedimentation tank
通過上面表格看出,平均出水總磷從0.59 mg/L降至0.40 mg/L。前期除磷效率不高(平均去除率為15%)且不穩定(在5%~45%),后期整改后,除磷效率提高(平均去除率為41%)同時實現穩定達標(在29%~48%)。

圖5 PAC投加費用情況Fig.5 PAC dosing cost
根據近一個月生產數據,技改前,PAC的噸水藥劑成本約為0.069元/噸;整改后PAC的投加量約為0.019元/噸,下降率達72%,并且還有下降趨勢,最低約0.010元/噸。
根據PAC價格(2500元/噸)測算經濟情況如下:
平均每天節省費用為2500×(2.026-0.733)=3232.50(元),按365天/年計算,即每年節省PAC費用為3232.50×365=1179862.50(元)≈118(萬元)。
PAC溶藥系統除磷效果的影響因素很多,其中PAC的投加位置、溶藥效果等都影響其反應情況。通過上面試驗及實踐證明,找到合適的混合時間和投加量,將會大大減少投藥量,提高除磷效率。比如本項目將PAC的投加點由二沉池配水井位置調整到生化池出水口,增加足夠的混合反應時間,大大提高除磷效率;同時結合項目進水總磷情況,試驗出合理的PAC投加量,取得最大經濟效益比。PAC加藥量只是影響除磷效果的一個因素,下一步要深入研究影響其它因素,分析厭氧區的釋磷和好氧區的吸磷情況,進水氮磷比,污泥回流情況,排泥控制,聚磷菌的控制等多方面分析與調試,通過生物除磷和化學除磷進一步減少PAC的藥劑用量。