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高性能載人離心機的基本結(jié)構(gòu)、原理和故障維修

2021-07-28 01:52:20李毅峰李寶輝王海霞楊明浩楊景慧
醫(yī)療衛(wèi)生裝備 2021年7期
關(guān)鍵詞:故障系統(tǒng)

李毅峰,蔣 科,李寶輝,王 軼,王海霞,楊明浩,王 紅,金 朝,楊景慧

(空軍特色醫(yī)學(xué)中心,北京100142)

0 引言

載人離心機是航空航天醫(yī)學(xué)專用的大型地面實驗設(shè)備,是航空航天醫(yī)學(xué)領(lǐng)域唯一能夠在地面仿真模擬各種機動飛行動作的裝備,能夠使受試者真切感受到飛行對人體生理、心理的影響,能夠輔助檢查評估和鑒定飛行人員身體耐力是否適應(yīng)其所飛機種的要求,飛行人員可以通過離心機訓(xùn)練提高自身的抗荷耐力。我國于20世紀90年代開展了載人離心機訓(xùn)練的相關(guān)研究并在六三型載人離心機上進行了試驗性訓(xùn)練,2007年六三型載人離心機退役。現(xiàn)所使用的高性能載人離心機是我中心從奧地利AMST公司引進的,于2005年交付使用,其具有全平衡、三自由度、高+Gz增長率的特點和動態(tài)飛行模擬功能等[1-2]。該設(shè)備對于提高飛行人員的飛行能力、保障飛行安全具有重要作用。

高性能載人離心機總體上主要由機械系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、飛行仿真系統(tǒng)、醫(yī)學(xué)監(jiān)護系統(tǒng)、安全防護系統(tǒng)以及輔助系統(tǒng)七大系統(tǒng)組成。其中機械系統(tǒng)包括主臂單元、傳動鏈單元和萬向架單元3個部分。主臂單元用于傳遞驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)生的扭矩,帶動吊籃旋轉(zhuǎn);傳動鏈單元是主驅(qū)動扭矩傳輸給主臂單元的一系列裝置;萬向架單元是用以支撐吊籃進行滾轉(zhuǎn)和俯仰運動的裝置。載人離心機的工作原理是:當旋臂繞固定軸旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生慣性離心力,提供可變重力場,以模擬飛機機動飛行、飛船起飛和返回階段出現(xiàn)的持續(xù)性加速度環(huán)境。通過調(diào)整受試者體位,可使其受到不同軸向的加速度作用。調(diào)整控制系統(tǒng)可產(chǎn)生不同數(shù)值、增長率和作用時間的加速度[3]。三軸向載人離心機可產(chǎn)生X、Y、Z 3個方向的加速度,這3個方向加速度的正值方向分別是胸到背方向、右臂到左臂方向、頭到腳方向[4-5]。載人離心機是加速度生理研究的必要設(shè)備,隨著現(xiàn)有載人離心機使用年限的增加,其故障發(fā)生率也逐漸提高,這要求工程人員能夠及時發(fā)現(xiàn)問題,排除故障并進行維修。

載人離心機系統(tǒng)龐大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,且隨著訓(xùn)練任務(wù)的不斷增大,其使用率較高,一旦出現(xiàn)問題,需要較快地找出原因,并維修解決。因此熟悉各系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)原理,掌握排除載人離心機各類故障的方法,確保載人離心機始終處于完好的工作狀態(tài)是十分重要的。載人離心機系統(tǒng)繁多,各個系統(tǒng)都可能出現(xiàn)問題,一一列舉比較復(fù)雜,本文僅以剎車系統(tǒng)為例,對載人離心機該系統(tǒng)較經(jīng)常出現(xiàn)的故障及典型故障進行分析并提出排除方法。

1 故障及維修

1.1 剎車系統(tǒng)常見故障

(1)來自主電動機的故障報警。分析故障原因,有以下幾種情況:最常見的是軸承潤滑泵方面的問題,可能是主電動機潤滑泵不工作,或者是軸承潤滑油水平太低或泄漏。排除故障的方法為:如果是軸承潤滑泵方面的問題,需檢查潤滑泵供電電源及前端開關(guān)是否正常,及時予以復(fù)位;如果是軸承潤滑油水平太低或泄漏,需及時補充專用的潤滑油達到指定水平。

(2)來自主剎車方面的故障報警,常見的是剎車打不開。分析故障原因可能是剎車漏氣,或者限位開關(guān)失效。排除故障的方法為:檢查主剎車功能,并檢查限位開關(guān),如果是限位開關(guān)失效,則更換限位開關(guān);檢查壓力指示,其低于一定限制即為漏氣,需及時排氣,恢復(fù)剎車功能。主剎車系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。

圖1 主剎車系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

(3)來自滾轉(zhuǎn)和俯仰電動機的故障報警。常見的原因可能是滾轉(zhuǎn)和俯仰電動機供電方面的問題,也可能是剎車系統(tǒng)方面的問題。首先查看滾轉(zhuǎn)和俯仰電動機的供電是否正常、供電開關(guān)是否打開、供電的主接觸器是否正常工作,如果是滾轉(zhuǎn)和俯仰電動機供電方面的問題,排除故障的方法為:打開相應(yīng)開關(guān)和主接觸器,如果開關(guān)和主接觸器等不能正常工作,則更換相應(yīng)部件。其次查看滾轉(zhuǎn)剎車是否正常,如果滾轉(zhuǎn)剎車打不開或在運行中關(guān)閉,分析原因可能是剎車是由油壓系統(tǒng)驅(qū)動,依據(jù)電路圖檢查油壓系統(tǒng)開關(guān)或者閥門是否損壞,即如果檢修中滾轉(zhuǎn)剎車可以打開,基本確定是油壓開關(guān)的問題,排除故障的方法為更換受損的油壓開關(guān);如果滾轉(zhuǎn)剎車一直是閉合的,則檢查閥門,判斷是否是閥門的問題,若是則更換受損的閥門。俯仰剎車的處理方法與上述滾轉(zhuǎn)剎車的排除方法類似。圖2為滾轉(zhuǎn)和俯仰剎車系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖。

圖2 滾轉(zhuǎn)和俯仰剎車系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

1.2 剎車系統(tǒng)典型故障1例

1.2.1 排除故障過程

載人離心機系統(tǒng)開機后無法運行,報警提示為:Fault hydraulic power unit oil pressure,提示液壓能量單元有問題。主剎車、滾轉(zhuǎn)和俯仰剎車都是油壓剎車方式,液壓能量單元由泵提供動力。排除故障時,首先查看液壓能量單元油箱的油標,查看潤滑油水平是否指示正常,排除潤滑油少油或漏油的問題;查看潤滑泵是否正常工作;查看油壓表,檢查是否油壓過高(超過最大工作壓力200 MPa)。根據(jù)實際經(jīng)驗,故障原因很可能是油壓過高,傳感器將此信息傳送給安全可編程邏輯控制器,其檢測到壓力信號超限后給出故障報警,導(dǎo)致系統(tǒng)無法啟動。因此此故障的排除方法是降低油壓,排出潤滑油中的氣體。

具體操作過程為:首先在油箱中加入足夠的潤滑油,防止油面太低,接著將剎車盤的油嘴接上出油管路,打開控制油路出油的開關(guān)和閥門,出油管的另一端連接潤滑油的回收容器,回收的油可以視情況再利用。準備工作完成后,通過載人離心機輔助系統(tǒng)打開剎車,接收到剎車命令后,液壓能量單元的潤滑泵開始工作,給潤滑油加壓,潤滑油在壓力作用下進入各管路,最后經(jīng)出油口排出。排氣時需用扳手精確控制油嘴旁邊的控制閥,以達到控制管中油路流速的目的。載人離心機主剎車有前后2個,每個主剎車有上下2個剎車盤,分別排出4個剎車盤位置油路中的氣體。排氣過程中會觀察到油路中斷斷續(xù)續(xù)出現(xiàn)大小不一的氣泡,說明排除氣體有效。一直加壓直至油路中看不到氣泡串,即氣體基本排干凈,可以停止操作。根據(jù)經(jīng)驗,每一個剎車位置需消耗10 L左右的潤滑油才基本可以把該處油路中的氣體排干凈。

1.2.2 排氣時的注意事項

(1)排氣時應(yīng)密切觀察液壓能量單元油箱的潤滑油水平。從油箱加入的潤滑油經(jīng)各管路從剎車的油嘴排出,操作過程中油箱里的油量不斷減小,因此需經(jīng)常觀察油箱中油標。如果油標指示的油水平低于一定值,油箱里充斥大量空氣,很容易導(dǎo)致氣體再次進入,增加排氣的工作量,因此操作中需密切關(guān)注油水平指示。油水平一般應(yīng)該處于油箱油標指示的最下限(紅線)和最上限(藍線)之間,即最低不能低于紅線,最高不能高于藍線。但在實際應(yīng)用中,為防止?jié)櫥驮谂艢膺^程中再次進入氣體,根據(jù)經(jīng)驗,本例故障中的油水平不應(yīng)低于距離紅線約為紅藍線之間總距離的1/8處,低于此水平線時需及時補充油量。

(2)排氣過程中需精確控制閥門的開度。通過調(diào)整剎車盤出油嘴旁邊的閥門來控制出油的速度。如果閥門開得過小,管路不出油或油的流速太低會使排氣效果不好;如果閥門開得過大,容易造成出油嘴處噴油甚至整個系統(tǒng)管路噴油,后果也很嚴重。因此需精確控制好閥門的開度,即控制好出油的速度,需由有經(jīng)驗的專業(yè)維修人員操作。

(3)操作中需注意出油嘴處管路連接的密封性。出油管和出油嘴需連接牢靠,如果松動,出油嘴會漏油,并且出油嘴和出油管兩端可能直接進入大量氣體,使排氣工作量大大增加,因此需注意出油嘴處管路連接的密封性。本例故障中,維修人員在必要時一直用手加固以確保出油管和出油嘴的牢固連接。

(4)根據(jù)載人離心機旋轉(zhuǎn)的前后方向?qū)x車分為前剎車和后剎車。在旋轉(zhuǎn)力的影響下,剎車油路中的氣泡容易向前剎車的一方聚集,并且由于氣泡有上浮的特性,所以前剎車上面一側(cè)的油路中氣泡相對較多一些,因此每次操作時可考慮為前剎車上面一側(cè)的油路優(yōu)先排氣,預(yù)期能取得較高的效率和較好的效果。

(5)由于排出油中氣體需換較多的潤滑油,排出的攜有氣體的潤滑油較多,直接處理掉較為浪費,可以用容器將其回收并放置一段時間,待里面氣體徹底離析出來以后再重復(fù)利用。

(6)緊急情況下可通過手動操作液壓能量單元以快速排出油中氣體,即在斷電情況下先操作油壓傳感器端的卸壓閥快速卸壓,在油壓迅速降低的同時,氣體也迅速排出,之后再手動操作增壓泵,使之增壓到正常壓力水平。增壓后可將剎車手動打開并保持打開狀態(tài),此時在高油壓的作用下,氣體不容易進入,油壓不易降低,從而減少故障報警。但是不能經(jīng)常手動操作打壓,剎車也不能經(jīng)常處于打開狀態(tài),否則機械電子設(shè)備經(jīng)常處在上電的高壓狀態(tài)下容易發(fā)熱導(dǎo)致?lián)p壞乃至燒掉,所以該方法只適用于應(yīng)急情況下,應(yīng)盡量減少使用。

1.2.3 故障原因分析

載人離心機剎車系統(tǒng)此類故障發(fā)生的原因可能來自以下幾個方面:

(1)油路各管路密封不嚴所致,但這種情況一般進入氣體不多。

(2)管路各接頭密封不嚴所致,也可能是某個接頭處松動,這種情況發(fā)生的可能性相對較大。

(3)與潤滑油有關(guān),潤滑油在快速流經(jīng)不同截面的管路時會離析出氣泡,根據(jù)自身的特性,油會隨著時間緩慢釋放出氣體。但是鑒于之前系統(tǒng)也是用的同一種潤滑油,卻未曾出現(xiàn)類似故障,所以該方面的因素不強。

(4)維修中液壓能量單元的打壓泵在壓力表顯示的壓力上升到一定數(shù)值后,有的時候沒有停止,而是仍然打壓了一會兒才停止,而打壓泵是由可編程邏輯控制器通過相應(yīng)的邏輯控制發(fā)出指令的,此時油中排出的氣體也并不是很多,所以此種情況也懷疑是打壓泵的邏輯控制出了問題,使其不能及時停止打壓,導(dǎo)致傳感器檢測油壓升高而報警,系統(tǒng)不能啟動,而這并不一定是油中氣泡增多的緣故。此種情況可能需對邏輯控制的軟件部分進行修改,才能解決問題。

(5)本故障是載人離心機更換剎車系統(tǒng)后出現(xiàn)的,新剎車系統(tǒng)的剎車盤沒有排油孔,而原系統(tǒng)存在排油孔,所以考慮故障是由于更換剎車這一事件引起的可能性最大。檢查各油路管路和各接頭,緊固以防止漏氣,并排出油中氣體雖然都是解決方法,但每次操作需耗費大量的時間和精力,所以最主要的解決途徑是在新的剎車系統(tǒng)上加上排油孔,這樣當油中進入氣體,壓力升高時,通過控制閥能自動將油排出,降低油壓,保持油壓正常,不出現(xiàn)故障報警,使載人離心機正常運轉(zhuǎn)。但是載人離心機系統(tǒng)龐大復(fù)雜,新的剎車系統(tǒng)添加排油孔,需要配件、技術(shù)等各方面的支持,這是后續(xù)需要進一步解決的問題。目前為剎車系統(tǒng)油路排氣仍然是排除故障、保障設(shè)備正常運轉(zhuǎn)使用的有效措施和方法。

2 結(jié)語

高性能載人離心機在科學(xué)研究和飛行人員選拔訓(xùn)練中發(fā)揮著越來越重要的作用。載人離心機故障的排除一定是建立在熟知其各個系統(tǒng)的工作原理和結(jié)構(gòu)組成的基礎(chǔ)之上,并且需熟悉相應(yīng)圖紙及實地安裝情況,根據(jù)故障現(xiàn)象分析確定故障可能出現(xiàn)的分系統(tǒng),進而確定可能出現(xiàn)的子系統(tǒng),最后確定故障具體位置,即盡可能把故障可能出現(xiàn)的區(qū)域縮小,最終把故障鎖定在一個具體位置點上。這樣才能快速找到故障原因并且排除故障。另外,平時的維護工作也是十分重要的,不僅能使設(shè)備處于較好的工作狀態(tài),同時也能使維修技術(shù)人員熟悉掌握設(shè)備的使用情況,并作出是否需要進行預(yù)防性工作的決策。但是日常維護要嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并且嚴格按照要求進行規(guī)范操作。能夠準確、高效、快速地處理設(shè)備出現(xiàn)的故障,是對載人離心機維修人員提出的較高要求。作為大型醫(yī)療設(shè)備的維修人員,必須熟知設(shè)備的運行原理,并且不斷地學(xué)習(xí)新技術(shù)和新方法,才能完成載人離心機的維修維護工作。

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