岳興宇
(鐵法煤業集團鐵強環保材料股份有限公司,遼寧 調兵山 112700)
鐵法煤業集團鐵強環保公司大平磚廠(以下簡稱大平磚廠)位于沈陽市康平縣東關屯梁家村,位于鐵煤集團大平煤礦東側,擁有年產6 000萬塊煤矸石燒結空心磚隧道窯生產線一條,利用煤矸石作為制磚的原料,是一個自動化程度較高的環保型企業。大平磚廠自投產以來一直采用人工碼坯,磚坯碼垛不均勻、效率低。2016年4—6月對切碼運系統進行改造,由原來的人工碼坯改為機械碼坯。為適應機械碼坯單窯產量高、生產效率快的特點,在切碼運系統改造后進行了配套窯車加長改造、干燥窯東側新建靜停線改造和卸車線延長改造。
改造前切碼運工藝流程為:磚機→切條機→推坯機→運坯皮帶→人工碼坯。
改造后切碼運工藝流程為:磚機→切條機→推坯機→翻坯機組→磚坯運輸機→機器人(見圖1)[1]。

圖1 成型車間切碼運系統及配套系統改造后示意圖
1)滿足生產240 mm×115 mm×53 mm標磚、190 mm×190 mm×190 mm空心磚等磚型。
2)改造前生產18 h/d,產量約17萬t。改造后實現16 h/d,產量提高30%。
3)采用軌道式推坯機,雙掛線架,可自動切換。在環三處通過角帶差速將27塊磚坯每9塊分組,實現4×9的矩陣,以便機器人碼坯。
4)采用2臺500 kg帶底座安川機器人,碼坯分層在觸摸屏上能夠實現。因拱形窯,碼坯時保證中間垛能加碼一層磚坯。
2016年4—6月,安裝切條機、推坯機、機器人、步進機、切翻機組等設備,歷時2月調試完畢。其中,切翻機組由六段同步角帶組成,在環六角帶間隙處,安裝6條托輥,當矩陣磚坯達到環六時,托輥升起并向兩側運動,使磚坯分縫。環六上方安裝1臺齒條式推坯機,將分縫后的磚坯推至機器人下方運坯皮帶上。為使窯車精準定位準確碼坯,更換2臺自動尋車步進機,向后尋車時,步進機前后可升起1個頂車爪,抓住窯車碰鐵,通過伺服電機控制按指定距離前進。
1)生產后,發現環六推坯機每次往返時間較長,影響生產效率。一是將伺服電機頻率由50 Hz提高至55 Hz;二是改造推坯機前端限位開關位置,加長觸碰擋鐵,更快、更準確接收指令信號,減少了延遲時間,提高反應能力,年增加產量約200萬塊。
2)更換切翻機組后,原回坯地坑被遮蓋。在推坯后II運坯皮帶主動托輥兩側增加氣缸,當坯體不合格時,手動開啟氣缸,使其成為翻板皮帶,I運坯皮帶正常運轉,不合格磚坯落入回坯皮帶,運至二攪重復利用。通過改造,解決了整套系統無法回坯的問題。
原窯車尺寸長寬為3.3 m×3.3 m,機械碼坯每臺窯車只可碼放6垛(長、寬均為1 m),兩垛磚坯剩余間距1.1 m。因機器人夾具(長1.32 m)限制,無法在中間繼續碼磚。為提高窯車碼放量,在窯車結構不變的情況下,在窯車前進方向兩側各加長250 mm,使窯車長度增至3.8 m,可碼放9垛[2]。
切碼運系統改造后,碼坯效率提高,原靜停線較短,無法存放當班磚坯,需間歇生產。為解決該問題,新增兩條長約80 m靜停線,在干燥窯入口增加一條擺渡線,原干燥窯出口擺渡線外延與新增靜停線形成循環,整個靜停線做封閉保溫防雨棚(見上頁圖1)。
改造后單臺窯車增加約500塊,為保證順利卸車,將卸車線、焙燒窯出窯線、窯車預備線共計6條線同時向南延長20 m,每條線可多存車4臺窯車,一方面增加卸磚時間,另一方面為機器人生產增加了空窯車,減少倒車壓力(見上頁圖1)。
1)項目總投入165萬元。
2)改造前產量為17萬塊/d,改造后產量為20萬塊/d,全年增加約1 000萬塊。
3)改造前碼坯工14~18人,工資約6萬元/月;改造后機器人操作工6人,每約工資約1.8萬元。按10個月生產,可節約人工費42萬元/年。
4)改造前,切碼運設備總功率15.25 kW,改造后,切碼運設備總功率69.6 kW,設備功率增加54.35 kW,年增加用電費用約8.3萬元。
5)改造后碼磚質量提升,減少磚坯變形現象,產品質量提高約0.8%,年預計增產28萬塊。
6)年增加直接經濟效益42-8.3=33.7萬元,年增加產量1 000多萬塊。
1)改造總費用56萬元。
2)原有窯車160臺,每臺增加0.5 m,共增加窯車長度80 m,相當于增加窯車21臺,每臺窯車采購需1.5萬元,節省21×1.5萬元=31.5萬元。
1)土建工程費用102萬元,新增設備共39萬元,總費用141元。
2)改造后,新增靜停線可存放40臺窯車磚坯,可實現輪休制度,年預計減少人工費2萬元。此外增加了磚坯自然干燥時間,提高了干燥效果。
1)改造總費用72.6萬元,新增加設備費用26萬元,總費用98.6萬元。
2)卸車線改造后,6條線共可增加24臺窯車存放位置,提高了生產效率,保證了正常卸車秩序。
通過效益分析,如表1所示,項目總投資460.6萬元,年經濟效益節約資金28.96+31.4-8.45=67.2萬元。提高產品成品率約1%,提高產量約1 000萬塊,增加產值約200萬元。通過實踐證明生產系統改造后是可行的,提高了生產效率,為企業帶來了巨大的經濟效益。

表1 綜合效益分析表