姜永智 蔣阿寧 趙金龍
摘要:內蒙古敕勒川糖業有限責任公司自2019年在原有DCS系統的基礎上,以siemens S7-300PLC為核心,使用以太網通信技術,實現了高效節能、縮短時間、節約蒸汽量、提高產品及經濟效益的目的,旨在為制糖生產管理提供參考。
關鍵詞:糖業;自動煮沸技術;甜菜制糖
煮糖是糖業生產中的最后一個環節,也是關鍵環節,與蔗糖的質量和產量密切相關,進而影響糖廠的經濟效益。中國是世界上第三大食糖生產國,同時食糖的消費量居世界第二位,因此自動煮糖技術的研究和應用具有十分重要的意義。
1.1 產品質量不穩定
煮糖質量的好壞全憑個人經驗,每罐糖的物料指標,由于生產波動并不穩定,實際煮糖過程是不斷變動調節的過程,而操作人員調節始終是滯后的,還容易出現過調節或欠調節現象。
1.2 要求操作工人技術水平較高
普遍存在人員缺乏現象,煮糖、清凈、浸出、自動儀表等方面的人才尤為缺乏。
1.3 對各關鍵控制點缺乏量化控制
現在有70%的糖廠仍然是靠人來判斷裝罐液位、投粉或接種錘度、晶種數量、物料的配比比例等參數,缺乏量化控制。
1.4 煮糖時間長短不一,能耗較高
體積、濃度、結晶速率的非線性曲線掌控不好,進氣壓力溫度調整不及時,既延長了煮制時間又增加了能源消耗。
1.5 工人勞動強度大,使用人員多,勞動效率低
制約著工廠自動化、智能化的發展,成為規模生產的主要瓶頸。
在原有DCS系統的基礎上,以siemens S7-300PLC為核心,使用以太網通信技術,通過計算機進行操作。對真空、液位、加熱壓力、錘度進行準確測量,使用調節閥控制罐內真空,加熱壓力、液位錘度。將甲洗、再溶糖漿、蒸發糖漿配制成標準糖漿,通過儀表監控糖漿錘度、溫度達到需要的標準物料,把結晶罐上的錘度、溫度、壓力、真空度等工藝數據通過組態軟件組態到計算機上。以物料錘度為主線,通過參數設置相互的依存關系,輸出信號控制閥門動作,實現從裝罐、濃縮、投種或串種起晶、固晶、養晶、濃縮、放罐、洗罐的全程自動化。
3.1 蒸汽量減少
對各關鍵點進行量化,保證結晶速度的前提下,通過調節閥控制蒸汽閥門開度,避免產生偽晶,減少整晶過程,同時減少了煮糖用水量。與2018榨期相比較,使用自動煮糖技術可節約蒸汽消耗15%。
3.2 產品提高、質量提升
通過定容量底料、定數量抽種或投晶種起晶,減少整晶時間。消除人為操作因素的影響,保證成品顆粒整齊,色值同比降低,合理控制單罐產糖增加5%左右。
3.3 減少煮制時間
采用自動煮糖后,每罐用時平均比以前縮短20分鐘,效率提高11%。
3.4 人員減少、生產效率提高
對操作人員專業技術要求降低,人員同比行業用工降低50%左右,隨規模化擴大生產效率還有提升空間。
3.5 經濟效益分析
第一榨期平均噸糖耗汽3.14,第二榨期平均噸糖耗汽2.59,按每噸蒸汽130元計算。
節省費用(3.14-2.59)×130=71.5元/噸糖。
人工費用按年60000元/人計算,則按三班計,3×60000元=180000元,產糖40000噸/年計算,節約費用180000÷40000=4.5元/噸糖,合計成本降低:71.5+4.5=76元/噸糖。
利用自動煮糖技術,實現了裝罐到洗罐的全程自動化。結果表明,實現了高效節能,縮短了生產時間,提高了經濟效益,并積累了大量的可靠數據,為制糖技術的發展奠定了基礎。
作者簡介:
姜永智(1976-),男,內蒙古敕勒川糖業有限責任公司制糖車間主任。