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大型CNC機床柔性隨行夾具的開發與實現

2021-07-16 05:36:30王新鄉胡國清周海峰
集美大學學報(自然科學版) 2021年3期
關鍵詞:系統

王新鄉,胡國清,周海峰

( 1. 集美大學輪機工程學院,福建 廈門 361021;2.華南理工大學機械與汽車工程學院,廣東 廣州 510640)

0 引言

工裝夾具是機械裝備制造業中不可缺少的基礎工藝元素[1],而柔性夾具又是數控加工質量和效率的保障[2],目前針對小型結構件的柔性加工固持方案較多,例如三指或多指柔性夾具,自犧牲式柔性夾具等等,但由于這類夾具的夾持特點,并不適用于大型梁、肋構件的加工[3-6]。國內大型梁、肋的數控加工一直延用的加工固持技術主要是:在產品加工過程中留出工藝凸臺,通過壓板、螺釘與支撐,采用手工壓緊或壓緊螺釘直接壓緊。該技術存在工裝數量多、裝夾與機床、刀具干涉點多,材料浪費嚴重,工藝準備時間長,加工連續性差等諸多弊端[7-8]。針對梁架零件的加工,Te Li等[9]提出一種獨立于數控系統的多點夾具方案,該方案用三個激光傳感器和專用檢測平面,檢測刀具位置,利用虛擬網格法找出可能與刀具發生碰撞的夾具并進行避讓,從而實現柔性加工固持的要求。本文提出了一種新型柔性隨行夾具方案,取消了傳統工藝凸臺,改用夾具隨機床主軸隨動的固持工藝,利用原機床數控系統讀取主軸刀頭坐標,從而精確定位刀具位置,實現壓緊件隨行主軸避讓的功能。

1 系統整體結構方案設計

隨行夾具系統采用一體式結構,如圖1所示。底座兩端設置定位銷,中部擺放工件。執行元件為Festo CLR旋擺氣缸[10],沿底座四周均勻分布。氣缸外部用波紋管密封保護,以防切屑液進入缸體。加工過程中,隨著主軸刀頭運動,氣缸擺臂帶動壓板完成“打開避讓”和“閉合按壓”兩個動作。為防止壓板動作時帶起切削損傷工件[11],壓板的壓頭底部鉆有小孔,夾具打開和按壓時,釋放高壓氣體吹開下方切屑,如圖2所示。為了適應不同形狀工件的加工需求,系統有多種長度壓板可供更換,以實現柔性擴展能力。

2 控制系統總體方案設計

對系統的整體要求主要包括:1)實時讀取CNC(computer numerical control)機床主軸坐標數據;2)自動判斷主軸位置并避讓;3)具備一定的柔性擴展能力,可適應不同外形結構件加工;4)全方位監控,確保主軸安全。

2.1 CNC機床主軸實時坐標數據的讀取

數控系統加工前,將以夾具座的對刀原點為坐標原點進行對刀,因此,數控系統與隨動夾具系統使用相同的坐標系,CNC機床的主軸刀頭坐標就是隨動夾具系統的主軸位置。控制系統結構框圖如圖3所示。CNC系統數據處理器與隨行夾具控制端軟件采用C/S結構。上位PC機獲得主軸實時坐標數據的同時,通過機床以太網接口,根據TCP/IP協議將數據送給隨行夾具控制端的下位PC機。相比獨立于數控系統的夾具方案[9],本方案主軸坐標參數直接從數控機床獲得,故坐標數據獲取時間更短且更為精確。

2.2 坐標數據的分析與處理

由于隨行夾具壓板的按壓區域亦為工件的加工區域,故主軸運行至壓板干涉區域時,該區域壓板應及時上提并順時針旋轉90°到安全位置,以避讓主軸。本系統中,主軸的最大進給速度可達到15 000 mm/min(空刀時),故計算主軸與壓板干涉范圍時,除考慮主軸帶刀運行時的平面最大直徑(刀套直徑)、主軸的運行速度、壓板長度等因素,還應充分考慮系統響應時間的影響。

現以1#夾具壓板為例,計算該壓板的干涉區域并判斷其旋轉狀態。

如圖4所示,以夾具座對刀原點為坐標原點建立坐標軸。所有夾具在夾具座安裝完畢后,其旋轉中心位置即確定,分別設為P1(x1,y1),P2(x2,y2),…。

圖4中主軸運動中心坐標為Pd(x,y),1#夾具旋轉中心坐標為P1(x1,y1),兩點間距離為L;主軸與夾具的實際干涉半徑是夾具旋轉半徑Rj與主軸刀套半徑Rd之和;考慮到系統響應延時,設置緩沖距離Ls作為提前量,故干涉半徑取Rj+Rd+Ls。若L大于該半徑,則壓板壓緊工件,否則壓板打開避讓主軸。根據以上分析,取邏輯變量M1表示壓板狀態(M1為1,表示1#壓板旋轉避讓主軸;M1為0,表示1#壓板復位壓緊工件),則有:

(1)

其中:Ls—緩沖距離,mm;Ls=Vc·Ts·Kt,Ts=T1+T2+T3+Tδ;Vc—切削時主軸刀頭的最大進給速度,mm/s;Ts—響應時間,s;Kt—時間修正系數;T1—系統獲得主軸刀頭實時坐標數據至PLC發出各夾具動作電信號時間,s;T2—氣動回路電磁換向閥收到電信號至各旋轉氣缸動作時間,s;T3—夾具開合到位至PLC收到傳感器反饋信號時間,s;Tδ—安全時間余量,s。

系統調試時,采用逐步逼近法,設置Ts變量至一個安全合適的數值。夾具在新調試好和使用一段時間后的往復時間有所不同,每使用一段時間后,通過改變夾具往復時間修正系數(Kt)對夾具往復旋轉所用時間進行修正。

2.3 系統柔性拓展能力的實現

當加工件的形狀改變時,需更換不同長度的夾具壓板以適配不同的加工需求。式(1)中,各隨行夾具的旋轉中心位置P1、P2…被設為變量,通過圖5所示組態參數輸入界面,輸入刀具直徑、主軸刀頭最大進給速度、壓板旋轉中心坐標、壓板長度等參數,系統即自動計算出新的變量數值。當加工工件長度或寬度方向有變化時,只需調整隨行夾具的位置或壓板長度,并重新輸入各參數,即可實現柔性控制的要求。

2.4 系統運行狀態監控及應急響應的實現

2.4.1 暫停主軸運行功能的實現

圖6中KA1常閉觸點的線圈由隨行夾具系統PLC控制,若隨行夾具系統正常工作,該常閉觸點斷開,CNC機床允許運行;若隨行夾具系統故障或掉電,或KA1線圈掉電,則該常閉觸點導通,CNC機床暫停。PLC同時對該觸點的聯鎖觸點進行監控,一旦該觸點出現故障,PLC會立即報警。報警期間,PLC將繼續控制夾具隨主軸運行,保障工人有充分的時間按照觸摸屏操作提示,手動控制CNC機床主軸抬高,停止隨行夾具系統運行。

2.4.2 系統運行狀態監控

隨行夾具系統中設置了專門的通訊監控定時器,一旦數據多次出錯或監控定時器遲遲未接收到數據,系統即啟動應急響應,并在組態界面及人機界面HMI中同時提示網絡故障。

同時對執行回路也進行監控。一旦反饋回路與執行回路數據不一致即觸發應急響應。

考慮到工作環境惡劣,反饋元件選擇FESTO的SME-8-K-LED-24位置傳感器,該傳感器可直接安放在旋擺氣缸上,通過監控氣缸伸縮,得到壓板的實際工作狀態。壓板執行回路的監控包括整體監控和獨立監控兩個部分,其程序片段分別如圖7、圖8所示。

整體監控程序將所有壓板狀態作為完整數據從PLC送到輸出端口,即開始比較傳感器反饋回來的壓板信號,判斷兩者是否一致,同時監控定時器開始計時,若監控時間到,兩數據仍未一致,則判定輸出或反饋回路故障,啟動應急響應。通過對比輸入輸出數據,PLC可以判斷出故障發生位置,在人機界面中顯示故障檢修建議。

獨立監控程序對每個壓板回路設置單獨的監控程序,監控輸出信號與反饋信號不一致的時間,如果該時間超過允許值,則判定該壓板回路故障,系統啟動應急響應。考慮到本系統中執行元件的響應時間約為190 ms,程序中使用高速輸入輸出指令REF將最新的壓板動作指令刷新到輸出端口,以提高系統整體響應速度。

人機界面HMI為PLC與操作人員交互的窗口,在系統工作前,由HMI提示并引導安裝操作;系統工作時,顯示各壓板工作狀態,如圖9所示。為了在系統故障時,立即顯示故障位置,并提供檢修建議,圖9中每個壓板均采用兩層疊壓設計(圖中每一個矩形框表示一個夾具壓板),下層框作為狀態顯示框,與PLC程序中I/O點數據比對結果對應,正常顯示藍色,故障顯示紅色。上層框作為觸摸切換框,當狀態顯示框為紅色(故障)時,觸摸該壓板,可觸發上層框的“頁面跳轉”操作,跳轉到檢修建議頁面。

2.5 總體控制流程

根據以上設計得到系統總體控制流程如圖10所示。

圖10中各運行準備工作均由夾具隨動系統的PLC通過HMI的操作引導頁面引導完成,允許CNC機床“起動”后,PLC自動解除CNC機床鎖定,圖6中的KA1常閉觸點斷開,允許CNC機床運行。CNC機床運行期間,PLC與下位PC機配合,下位PC機讀取主軸刀頭當前坐標,PLC對整個系統的運行狀態進行監控,同時控制相應的夾具進行避讓,一旦出現異常,立即啟動應急響應。CNC機床加工完畢,HMI界面顯示“加工完畢”,PLC再次通過HMI引導完成零件拆吊工作直至結束。

3 控制方案的實現和驗證

根據以上設計方案制造的樣機實物如圖11所示。其設計加工范圍為2 800 mm×250 mm×70 mm;加工件選用某長梁,其尺寸為2 000 mm×210 mm×50 mm;配套機床為V2 2500B三坐標雙主軸數控龍門銑床,該銑床主軸功率50 kW,轉速50~10 000 r/min,當轉速為2 000 r/min時,最大扭矩為240 N·m,三坐標方向上的進給參數見表1。實際加工結果證明,本文所設計的柔性隨行夾具系統在與CNC機床配合時,各夾具運行平穩正常,實現了設計構想。當加工零件寬度為 210 mm時,可節約60 mm(2×30 mm)寬度的工藝凸臺材料,縮短加工準備時間約309 min。

表1 V2 2500B銑床主軸三坐標方向進給參數Tab.1 Feeding parameters V2 2500B milling machine spindles坐標Coordinate行程Trip/mm快移速度Fast moving speed/(mm·min-1)進給速度Feed speed/(mm·min-1)定位精度Positioningaccuracy/mmX20 00015 0000~15 0000.040Y2 50015 0000~15 0000.025Z65015 0000~15 0000.008

4 總結

本文以大型梁、肋零件為研究對象,采用夾具隨機床主軸隨動的固持工藝,設計了一種柔性隨行夾具。該夾具取消了傳統的工藝凸臺,利用原機床數控系統讀取主軸刀頭坐標,實現壓緊件隨行主軸避讓功能。經實際生產驗證,系統運行平穩,新工藝與傳統加工固持工藝相比,大大減小了材料浪費和加工準備時間。目前,該夾具可針對飛機、船舶、汽車等的大型梁、肋零件實行自動化隨行工裝,用于V2 2500B龍門銑床或性能參數類似的數控機床上,實現被加工產品的快速定位、無凸臺裝夾以及加工過程壓緊件隨行的功能。

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