劉劍清,黃杰
(國網(wǎng)浙江省電力有限公司嘉興供電公司,浙江 嘉興 314000)
GIS設(shè)備是指全部或者部分采用絕緣氣體作為絕緣介質(zhì)的金屬封閉式開關(guān)設(shè)備,由于其具有占地小、基本不受外界環(huán)境影響、維護(hù)工作量少、運行安全可靠等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于在電力系統(tǒng)。但由于GIS設(shè)備制造工藝不良、安裝調(diào)試不合理等因素導(dǎo)致GIS事故發(fā)生頻率近年來逐年升高,對電網(wǎng)穩(wěn)定運行的影響越來越大。通過對本文的研究,希望在今后的基建施工及技改過程中,重視設(shè)備制造工藝及安裝質(zhì)量,從而避免此類異常事件的再次發(fā)生。
巡視人員在某智能變電站巡視時,發(fā)現(xiàn)一條110kV GIS線路間隔內(nèi)線路電壓互感器氣室附近有間歇性異常聲響,檢查監(jiān)控后臺電壓信號正常,對異常線路電壓互感器氣室進(jìn)行橫向測溫對比,測溫結(jié)果無異常。
異常線路電壓互感器為單相結(jié)構(gòu),接于A相,型號為JDQX2-126 DS,2019年5月出廠,投運時間2019年9月。為減少現(xiàn)場拼接、方便 GIS耐壓試驗,線路電壓互感器和主回路之間設(shè)置了免拆卸隔離斷口,如圖1所示。

圖1 異常線路電壓互感器內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖
檢修人員到達(dá)現(xiàn)場開展檢查,發(fā)現(xiàn)異常線路電壓互感器氣室異常聲響斷斷續(xù)續(xù)、時有時無,隨即對其進(jìn)行特高頻局放、超聲波局放和分解物帶電檢測。
經(jīng)檢測,在有異響時能檢測到明顯的局部放電信號,無異響時放電信號消失;SF6分解物檢測發(fā)現(xiàn)異常線路電壓互感器氣室SO2氣體濃度為4.8ppm,大于變電檢測管理中SF6分解產(chǎn)物SO2的注意值(1ppm),如圖2所示。

圖2 異常線路電壓互感器氣室?guī)щ姍z測情況
根據(jù)上述檢測結(jié)果,判定異常線路電壓互感器氣室內(nèi)部存在放電,隨后將線路緊急拉停,六日后聯(lián)系廠家更換異常線路電壓互感器,并現(xiàn)場開蓋初檢。
現(xiàn)場對拆下的異常線路電壓互感器進(jìn)行開蓋檢查,發(fā)現(xiàn)觸頭盒蓋、免拆卸隔離斷口轉(zhuǎn)動絕緣桿、壓變線圈有分解物粉末,其中轉(zhuǎn)動絕緣桿和動觸頭座結(jié)合部位粉末集中,分解物厚度沿絕緣桿從內(nèi)向外逐步減少,動觸頭在分閘位置偏心嚴(yán)重,未見可見的絕緣擊穿痕跡,如圖3所示。初步可以判定壓變閘刀手動操作桿外側(cè)的絕緣桿存在局部放電。

圖3 異常線路電壓互感器現(xiàn)場開蓋檢查情況
為查明異常原因,將該臺異常線路電壓互感器運回生產(chǎn)廠家開展廠內(nèi)檢查及試驗。
(1)將隔離斷口操作到合閘位,發(fā)現(xiàn)粉塵主要集中在轉(zhuǎn)動絕緣桿上半圓和動觸頭座結(jié)合部位,絕緣桿下半圓粉塵較少。對解體后粘有SF6分解物粉末的零部件擦拭干凈后,未發(fā)現(xiàn)可見的擊穿放電痕跡。對線圈上取下的粉末觀察未見金屬顆粒物。動觸頭在分合過程中有明顯卡滯現(xiàn)象。
(2)檢查發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)動絕緣桿兩端分別有一個帶方孔的金屬嵌件和操作機(jī)構(gòu)、動觸頭座的方軸套接(如圖4所示),其中轉(zhuǎn)動絕緣桿和動觸頭座套接處活動間隙較大。

圖4 異常線路電壓互感器轉(zhuǎn)動絕緣桿兩端金屬嵌件和操作機(jī)構(gòu)方軸套接情況
(3)對拆解的零部件實測發(fā)現(xiàn):絕緣桿和觸頭座連接側(cè)方孔數(shù)據(jù)超標(biāo)(如圖5所示):①方孔短邊10.2mm,長邊10.7mm,均超出工藝要求的10~10.1mm范圍要求;②長邊一側(cè)有約0.5mm的臺階,其余邊均未發(fā)現(xiàn)臺階;③方孔未居中,左右偏差0.4mm。

圖5 異常線路電壓互感器絕緣桿和觸頭座連接側(cè)方孔情況
隨后對廠內(nèi)庫存的同批次28件轉(zhuǎn)動絕緣桿內(nèi)孔尺寸和同批次17件轉(zhuǎn)軸外方尺寸逐一進(jìn)行測量,數(shù)據(jù)合格,測量值均在9.87mm~10.07mm之間。
為了模擬現(xiàn)場缺陷情況,將異常線路電壓互感器內(nèi)部絕緣件、觸頭、線圈等受SF6分解產(chǎn)物污染部分清理干凈后,用全套原裝零件復(fù)原產(chǎn)品后開展耐壓、局放等測試,未能重現(xiàn)異常現(xiàn)象,升壓至230kV后降至130kV左右和90kV左右測試局放值均小于5pC,具體實驗情況如表1、表2所示。

表1 異常線路電壓互感器復(fù)試結(jié)果匯總表

表2 異常線路電壓互感器勵磁特性測量數(shù)據(jù)
(1)線路壓變在工廠內(nèi)裝配完成后運至安裝現(xiàn)場,施工過程中無拆裝工序,可以排除現(xiàn)場拆裝引起異物混入而引發(fā)缺陷的可能性。根據(jù)現(xiàn)場監(jiān)控后臺電壓信號正常,可以排除線圈放電的可能性。
(2)根據(jù)其免拆卸隔離斷口設(shè)計原理,如觸頭座方軸和方孔間出現(xiàn)微小間隙,可通過觸頭彈簧自由行程自動調(diào)節(jié)觸頭壓縮量,動觸頭帶動方軸使之與方孔可靠接觸。而現(xiàn)場動觸頭安裝偏心,動觸頭和底座之間存在摩擦卡滯,摩擦力大于彈簧力,動觸頭縱向自由度喪失,導(dǎo)致自動調(diào)節(jié)功能失效。同時絕緣桿和觸頭座處方孔實際尺寸原大于設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),增大了軸、孔間間隙。
綜上所述,由于使用了不符合要求的嵌件增大了軸、孔間隙,同時由于工廠內(nèi)裝配調(diào)整不到位,動觸頭和底座摩擦卡滯導(dǎo)致自動調(diào)節(jié)功能失效使軸、孔不能可靠接觸,最終造成線路電壓互感器內(nèi)部懸浮放電。
為避免該類型異常不再出現(xiàn),建議加強(qiáng)零部件質(zhì)量管控,要求設(shè)備廠家加強(qiáng)零部件抽檢,杜絕使用不符合要求的零部件;加強(qiáng)裝配工藝管控,確保隔離斷口等運動部件按工藝要求安裝,避免因安裝偏心引起卡滯、摩擦,失去原設(shè)計功能,甚至產(chǎn)生金屬碎屑引發(fā)設(shè)備故障;加強(qiáng)運行巡視,以提升巡視質(zhì)量為目的,以視頻抽檢為手段,切實提升巡視質(zhì)量,及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患及異常;加強(qiáng)帶電檢測,嚴(yán)格按巡檢周期要求開展GIS帶電檢測,發(fā)現(xiàn)異常及時分析處理。