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LF精煉控氮工藝研究

2021-05-23 10:09:22劉鵬舉李肖德
中國金屬通報 2021年2期

劉鵬舉,李肖德

(河鋼唐鋼新區,河北 唐山 063000)

河鋼唐鋼新區投產以來,N含量長期偏高,嚴重影響了鑄坯質量。目前,普遍認為LF增氮的原因是電弧區增氮、鋼液與大氣接觸,原材料中的氮。針對熱軋事業部精煉車間鋼包增氮嚴重的情況,通過對LF工序SPHC鋼種的各個環節進行分析研究,制定出不同的對比方案,通過現場試驗得到的數據分析,制定規范操作,取得了良好的控氮結果。

1 N在鋼中的危害

除了在少量鋼種中,N能提高鋼的強度,塑性、耐磨性和改善鋼的焊接性能外,N在大部分鋼水中作為雜質元素存在。

氮的存在會降低了鋼的韌性和塑性,引起鋼的時效硬化,即鋼的強度、硬度隨時間的推移而增大,而塑性則有所下降。

氮的存在會造成鋼的藍脆、冷脆。即淬火鋼在250℃~400℃回火后,塑韌性下降,鋼呈現為藍色。

氮和氫綜合作用,促使鎮靜鋼錠產生中心疏松或形成顯微孔隙,產生發紋和和皮下氣泡,影響鋼的焊接性能、熱加工性能、深沖性能,甚至造成鑄坯開裂及引起晶間腐蝕所以,現在大多高等級鋼種對鋼中的氮含量有嚴格的要求[1]。

2 實驗設計

實驗在300t鋼包精煉LF爐內進行,鋼水裝入量在250t左右。由于影響LF工序增氮的因素較多,故設計了不同的實驗方案,整個實驗在同一班組,由同一精煉工進行冶煉,除了設計方案的不同外,其他因素保持一致。實驗分三個階段進行,及在前一個方案成立后進行下一個。試驗設計如下表1~表3所示。

表1 不同的造渣方案設計

表2 不同的給電方案設計

表3 不同的吹氬方案設計

3 實驗結果分析與討論

所有實驗方案的鋼種都是SPHC,每個實驗方案進行多個爐次進行,從中選取除控制因素不同外,其他因素都相同的4個爐次進行分析[2]。

3.1 實驗數據收集

表4 不同的造渣方案增氮量

表5 不同的給電方案增氮量

表6 不同的吹氬方案增氮量

3.2 結果分析與討論

3.2.1 不同的造渣方案對增氮量的影響

圖1 不同的造渣方案對增氮量的影響

對比方案1、方案3、方案5,對于回澆余爐次,造渣料超過1200KG后,對增氮無明顯影響。

對比方案2、方案4、方案6,對于無澆余回收爐次,隨著造渣料增加,增氮量逐漸減小。

對比方案1和方案2、方案3和方案4、方案5和方案6,回澆余爐次增氮量明顯小于不回澆余爐次。

3.2.2 不同的給電方案增氮量的影響

圖2 不同的給電方案增氮量的影響

當化渣后,電壓和電流較大時,增加電壓和電流對增氮量無影響。當電壓檔位超過5之后,增加電壓和電流,增氮量明顯增加。

3.2.3 不同的吹氬方案增氮量的影響

圖3 不同的吹氬方案增氮量的影響

當靜吹氬氣小于150NL/min時,流量大小對增氮無影響。當流量到達2000NL/min時,增當量有1×10-6增加到2×10-6。

3.3 結果討論

為了保障LF良好的脫氧脫硫效果,LF精煉整個冶煉過程在微正壓情況下進行操作,但無法避免從鋼包與爐蓋接觸部位,觀察孔部位等吸入空氣。特別是后期,鋼液面裸漏就有可能增氮。而造渣料的多少影響著渣層的厚度,對著整個冶煉過程埋弧效果、避免鋼液裸漏起著決定性作用。隨著造渣料的增加,渣層加厚,增強了給電埋弧效果和避免鋼液與空氣接觸,故可以降低鋼液的增氮量。

氮氣在鋼液中的溶解反應為:

氮溶解反應常數與溫度的關系為:

式中,a,b為兩個常數。

當溫度升高時,K值增大,鋼液中氮的溶解度亦增加,故電極區增氮嚴重。

化渣后,高電壓檔位和高電流檔位(即小電壓,小電流)會導致鋼液增氮加劇。由于LF處于非完全封閉的狀態,加熱過程中,氣氛中的氮氣會有部分被電離,在電弧的作用下,容易被鋼水吸收,造成鋼液吸氮。高功率給電,減少給電時間,降低電弧電離增氮的機會。低功率加熱,導致給電時長增加,增大了鋼液吸氮的幾率。在滿足埋弧條件下,應盡量加大給電時的電壓和電流,避免長時間給電。

對于脫氧完全并鈣處理后的鋼水,在氬氣流量小于150NL/min時,由于鋼渣的覆蓋作用,吹氬時無鋼水裸漏,故基本上無增氮現象。但氬氣大于2000NL/min時,由于攪拌作用加大,導致偶爾有鋼水裸漏,會造成鋼液吸氮。

4 結論

(1)造渣料的多少與增氮量的大小有比較密切的關系,對精煉工序對氮含量起決定性作用。精煉采用澆余回收機制,可以明顯降低鋼種氮的增加量。無澆余爐次,隨著造渣物料加入量的增加,增氮量減少。

(2)化渣后,小電壓,小電流會導致鋼液增氮加劇。在滿足埋弧條件下,應盡量增加給電時的電壓和電流檔位。

(3)靜吹時,氬氣流量較小時,小范圍增加氬氣流量,對氮含量無影響。

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