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(山西西山煤電股份有限公司西曲礦 山西 030200)
當前國內煤礦開采行業不斷發展,采礦技術水平不斷提升,但因快速掘進技術與設備發展速度緩慢,導致許多企業出現采掘失調情況,嚴重影響發展效率。對于快速掘進技術來說,主要存在機械化程度低、智能技術缺失、機組一體化效果不佳等問題,急需加強設備與技術的全面創新,引導該技術朝著集成化、智能化等方向發展,在提高開采與掘進效率的同時,節約更多的經濟成本。
當前,國內煤礦普遍采用懸臂式掘進與單體錨桿鉆機聯合掘進技術,但并不能看成是成熟的聯合掘進。在設備方面,單純采用運煤、裁割等機械化作業,在巷道支護、供水、供電、材料運輸等環節,仍然利用人工作業;在工藝層面,掘、錨工序在掘進迎頭有限空間中交叉作業,使施工效率與安全受到極大影響。在巷道掘進技術發展中,在智能化、機械化、一體化等層面仍然存在不足,導致發展現狀不夠樂觀,具體如下。
(1)機械化程度低。當前大部分煤礦企業采用懸臂式掘進作業線,主要依靠單體錨鉆機、懸臂掘進機、帶式輸送機等設備。在掘進工序中,只對裁割、運煤等個別工序實現了機械化作業,剩余工序均由人工完成。同時,不同工序相互分散,需要投入大量準備時間,掘進系統性較弱,機械化程度較低,無法稱得上成熟完善的聯合掘進。
(2)智能技術缺失。近年來,我國加強對懸臂式掘進技術的研究,陸續研制出離機遙控、斷面監控等技術,但在故障自動診斷、自動定位、記憶裁割等核心科技方面仍存在技術斷層,導致掘進設備自動化水平較低,智能化不足。巷道掘進屬于系統性工程,從裁割到巷道完工需要經歷多個流程,一些年限較長的巷道還要實施噴漿支護,只有將上述工序全部整合起來,才能形成一條高效、配合有序、可持續生產的掘進系統,提高掘進速度,取得良好的經濟效益。
(3)掘錨機組一體化效果不佳。從傳統層面來看,作業線的存在為掘進工藝帶來諸多不便,因此掘進機組一體化有助于實現掘進、運輸、錨桿支護等平行操作。因機組一體化可采用相同設備實現采礦一系列工作,因此在開采環境中得到廣泛應用。但在實際應用中,一體化的應用效果不佳,在許多礦井施工中難以取得理想的施工效果。究其原因,機組一體化實際上并未徹底解決完全平行作業問題,受外界因素干擾仍然較大。因機組一體化單純適用于煤巷掘進,導致后續維護成本增加,一體化設備體積龐大,不但導致整體工作面通道面積縮減,當遇到底板不穩固區域時還容易陷入其中,需要投入諸多人力與時間才可將其挖出。同時,一體化設備調試周期較長,設備占地面積大,在支護時作業者站位受限,危及人身安全。
(1)項目簡介。以G煤礦企業開采項目為例,采場主要是深度為-900—-1000m的區域,且受高地溫、高地壓、地質條件復雜等因素影響較大,巷道掘進效率較低,生產接續十分緊張。對于上述問題,相關管理者通過綜合分析后,決定對掘進設備、技術進行優化升級,使巷道在安全范圍內能夠快速掘進,確保礦井科學有序生產。
(2)裝備與系統創新。要想提高巷道掘進效率,必須采取機械化施工模式,走智能科技化道路。近年來,該企業積極采取措施,致力于發展掘進機械化,促進裝備與機械化管理的全面升級,具體措施如下。
①掘進裝備創新。第一階段,采用炮掘耙裝機出煤,放炮落煤,將型號為30B耙裝機與型號為PD150皮帶機結合起來,各個生產班只可采用一個循環掘進作業,生產效率較低,容易出現安全事故;第二階段,采用炮掘裝煤機出煤,利用放炮落煤,將型號為ZMC-60的裝煤機與型號為PD150的皮帶機結合起來,各個生產班組均可實現兩個循環掘進作業,使效率有所提升,作業環境得到改善,安全事故得到控制;第三階段是采用聯合機械化掘進,在條件適宜的基礎上,采用大功率的EBZ-230掘進機,該設備穩定性強,與上文提到的掘進設備相比,單進水平顯著提升。
②在掘進機械化方面,該企業主要采用以下措施。首先,現有掘進頭禁止人為擅自改變為炮掘進,優先使用機械化作業的掘進面,如若實在無法實現,才可采用炮掘;其次,加強綜合掘進設備的維修,檢修機構維修后,在正式投入使用之前應簽訂質量保障協議,3個月內不會因檢修質量低下而出現故障,如若發生故障影響生產,則由檢修單位承擔損失,并追究檢修者的責任。最后,為確保綜合掘進設備各零件的正常應用,應由供應部門親臨一線,充分掌握綜掘設備的應用情況,對容易破損的部件進行歸類,合理儲備,確保供應,有效解決煤礦開采機構的后顧之憂,對于因缺少配件而阻礙生產的情況,追究相關部門責任。通過上述裝備與管理的創新,使掘進設備得到更新換代,生產工藝優化創新,巷道單進水平得到顯著提升。
③外圍排矸系統優化。礦區17#煤運輸上山開拓掘進,根據現場實際情況,快速創建排矸作業線,具體措施如下:一方面,完善矸流系統。在掘進巷道中安裝跟窩皮帶,型號選擇為PD150,機頭卸載滾筒與儲矸倉相對,機尾在迎頭耙樁基處下方,將迎頭掘進的矸石運輸到外界,節約更多矸石在掘進面的堆積時間,使工作面的掘進施工空間擴大。矸石在采場外裝車、迎頭放炮掘進等方面盡量平行作業,使工序間的銜接關系得到優化。掘進迎頭選取型號為60B的耙裝機,對迎頭矸石進行清理,將其與型號為PD150的皮帶機耦合起來,使矸石順利運輸出去,與以往掘進排矸相比,效率可增加一倍以上;另一方面,選擇恰當的儲藏巖倉。沿用采區內現有的煤倉當作儲藏巖倉,用于存儲迎頭運輸出來的矸石,并將工作面后移,為迎頭快速支護提供便利。該倉可容納400m3的材料,存儲5天的矸石,即便在礦車運轉不暢的情況下,仍可確保巷道連續5天的正常運行。在倉的下方為采取運輸石門,利用電機車牽引排矸,便可構成一條快速順暢的矸石運輸線。
(3)優化效果。通過采用上述方式對掘進裝備與系統進行優化后,巷道單進1200m后,發現裝置應用效果良好,煤流系統可正常運轉,優化效果如下。
①在采區域回風巷口間構建煤流系統,無消防隱患產生,且系統運行簡潔順暢;
②在作業面外口與進回風巷之間無需設置施工交叉點,可減少大約100m巖巷作業量,減少150萬元的成本投入,工期縮短60天;
③與以往采區溜煤相比,該裝置較為簡單,投資成本只有500元,且運行可靠,能夠與現場操作要求相符合,不但可節約設備與煤倉投入量,還可減少大量掘進人工費用。據統計,采用優化后的系統經濟效益良好,與采掘作業相比,可提前60天成面,有效緩解生產接續,各項投資共計節約200萬元左右。
(1)系統集成化。綜掘式快掘系統可用于多種地質條件下的巷道掘進中,且斷面不受限制。系統包括帶式轉載機、運錨機、動力站等內容。系統集成化主要體現在快速掘進系統與懸臂式掘進機聯合應用,也是未來快速掘進技術的主要發展方向。該設備適用于各種地質條件,主要流程為:懸臂式割煤完畢后,超前臨時支護支架進行頂板支護,通過該系統采集轉運到運錨機中,再利用帶式轉載機運送到后方配套的轉載機中,便可實現迎頭地質異常體的探測。在掘進機截割過程中,運錨機通過自帶鉆臂系統的同時,還可實現巷道錨桿支護,實現掘錨的平行作業目標。將巷道掘進作為系統工程進行研究,對相關工藝模式進行改進,與此同時探索與之匹配的一體化掘進模式,通過成熟完善的裝備,實現支護、掘進與運輸的平行作業,為礦井支護、巷道掘進、供電、給排水等提供科學可行的解決方案,形成適用于多個煤層的煤巷、巖巷快速掘進模式。
(2)智能化。從整體趨勢上看,煤礦裝備智能化發展已經成為大勢所趨,因以往煤礦裝備工作效率較低,操作人員勞動強度較大,使生產安全無法得到切實保障。當前,世界各國都在加強煤礦裝備技術智能化的研究,如故障自動診斷、傳感器技術、通訊技術等等,使掘進設備不但具有傳統職能,還增加了地質條件識別、遠程通訊、故障診斷等功能。我國在“十三五”之后,各大院校與科研單位均開始強化掘進設備智能化研究,盡管當前仍處于起步階段,但也充分說明我國在該領域研究方面擁有巨大潛力。當前國外研究主要為煤巖識別技術、故障診斷、通訊技術等方面,技術人員利用紅外攝像、裁割機械振動特性,通過數據分析識別煤巖邊界,根據理論分析獲取精準結果。通過可靠的機載網絡設備與無線傳感器等,對設備振動、溫度、油液滲漏等進行監測,同時創建可視化故障診斷系統,支持多種形式的監控。以ADRIS項目為例,科研人員重點對煤巖分界技術展開研究,基于現有研究基礎,將激光掃描技術引入其中,根據試驗可知,激光掃描為二進制模式,與紅外攝影機圖片后處理相比更加方便快捷。
綜上所述,近年來,我國采礦行業飛速發展,工作面單產不斷提升,采掘關系日益緊張,甚至出現失衡情況。與采煤技術與裝備相比,掘進工作面的技術與裝備發展較為緩慢,在機械化、智能與與一體化方面存在諸多不足。對此,為了適應復雜的地質條件,應通過掘進裝備創新、外圍排矸系統優化等方式實現掘進設備與系統升級,為煤礦可持續發展、高效生產提供切實保障。