劉 榮
(中車株洲電力機(jī)車有限公司 湖南 株洲 412001)
武漢六號(hào)線所用地鐵車輛由中車株洲電力機(jī)車有限公司設(shè)計(jì)生產(chǎn),是武漢第一條采用A型車的線路,每列采用6節(jié)編組:4節(jié)動(dòng)車、2節(jié)拖車。A型車相對(duì)于B型車能夠在客流高峰時(shí)期體現(xiàn)出更加快速的疏散運(yùn)送功能。
然而武漢六號(hào)線地鐵首件整體構(gòu)架加工和編程耗時(shí)5天,后續(xù)構(gòu)架加工平均耗時(shí)也達(dá)23 h左右一架,這種情況嚴(yán)重影響了構(gòu)架總成落車。因此加工工藝優(yōu)化、生產(chǎn)效率的提升勢(shì)在必行。針對(duì)生產(chǎn)中遇到的這些問題,通過分析和查找原因,最終發(fā)現(xiàn)以下幾個(gè)加工難點(diǎn)需要解決和改善:(1)一系簧座板底面加工耗時(shí)時(shí)間最長,僅加工4個(gè)一系簧座板底面就需要耗時(shí)2~2.5 h左右;(2)粗精銑電機(jī)懸掛內(nèi)側(cè)面時(shí),加工刀具容易折斷,且加工表面平面度很難達(dá)到加工工藝要求,會(huì)出現(xiàn)較明顯的接刀痕;(3)構(gòu)架側(cè)梁端部16 mm×?30 mm的沉臺(tái),采用刮刀片手動(dòng)操作刮平,效率極低。
一系簧座板加工如此耗時(shí)與其構(gòu)造有關(guān),它的結(jié)構(gòu)如同一個(gè)裝水的桶,加工面如同桶底,因?yàn)槭窃趫A桶型面加工,加工出來的鐵屑不能及時(shí)排出,造成鐵屑的二次加工,整個(gè)刀具的加工環(huán)境差。
由于起吊座的干涉,致使刀具必須裝在長徑比大的接桿上,刀具懸伸長度達(dá)到360 mm。原本采用?125 mm套式可轉(zhuǎn)位機(jī)夾刀盤加工,因?yàn)榈镀皇遣捎寐葆旐敳繆A緊方式,作用在刀片上的夾緊力小,刀片容易產(chǎn)生位移,致使刀片在刀具軸向和徑向上的跳動(dòng)精度誤差大,切削不平穩(wěn),加工中振動(dòng)大,刀片容易損壞,且加工效率低,加工出來的尺寸也不穩(wěn)定,如圖1、圖2所示。

圖1 起吊座板干涉

圖2 刀具加工環(huán)境
加工動(dòng)車構(gòu)架電機(jī)懸掛下座內(nèi)側(cè)面時(shí),由于Z向待加工面深度長,橫向加工量也大,原加工方法是先采用?32 mm×80 mm合金立銑刀粗加工,再用?32 mm×110 mm高速鋼立銑刀精銑,加工完后電機(jī)懸掛下座內(nèi)側(cè)面時(shí)常有明顯的接刀痕跡,而且兩種立銑刀都容易損壞,刀具使用壽命短,無形中也增加了刀具成本。通過分析,找到了造成上述現(xiàn)象的原因。
(1)內(nèi)側(cè)面加工深度。內(nèi)側(cè)面加工深度長達(dá)100 mm左右,由于?32 mm×80 mm合金立銑刀長度限制,粗加工時(shí)深度方向不能完全加工到位,Z向留有25 mm左右加工余量粗加工無法去除;精加工時(shí)?32 mm×110 mm高速鋼立銑刀刀長雖然能保證Z向深度加工到位,但是由于粗加工后所留余量不均勻,精加工時(shí)刀具受到的切削力大小不一樣,所以造成加工面產(chǎn)生接刀痕跡,粗糙度低(見圖3、圖4)。

圖3 合金立銑刀粗銑長度受限

圖4 精銑時(shí)加工面產(chǎn)生接刀痕跡
(2)刀具的徑向吃刀量。?32 mm×80 mm合金立銑刀容易損壞原因是刀具在粗加工時(shí)徑向吃刀量一般大于5 mm,而軸向吃刀幾乎是滿刃75 mm左右,刀具銑削時(shí)(特別是法向進(jìn)刀方向)切削抗力大,切削溫度高,合金立銑刀上焊接的合金刀刃容易脫焊崩刃(見圖5)。

圖5 刀刃容易脫焊崩刃
(3)粗銑刀具長度受限。?32 mm×110 mm高速鋼立銑刀容易損壞原因,主要是粗銑刀具長度受限,在軸向留有25 mm欠切的余量,因此高速鋼立銑刀刀具精銑時(shí),因?yàn)榇帚姾笏粲嗔坎痪貏e是刀具前端所受切削抗力大,致使刀具前端容易磨損,甚至容易損壞刀尖。
綜上,刀具損壞的原因主要是因?yàn)榉ㄏ蜻M(jìn)刀產(chǎn)生較大切削抗力和振動(dòng)造成的。故必須尋找更好的加工方法。
構(gòu)架側(cè)梁端部16 mm×?30 mm沉臺(tái)孔采用手動(dòng)刮平,效率低下。對(duì)構(gòu)架側(cè)梁端部的沉臺(tái)進(jìn)行加工時(shí),每一個(gè)孔都要經(jīng)過圖6所示的復(fù)雜而繁瑣的步驟,致使加工效率低下,費(fèi)時(shí)耗力。

圖6 刮沉臺(tái)工序
對(duì)于上述問題,從工藝難點(diǎn)著手進(jìn)行了具體分析,通過改善工藝、刀具等諸多措施,針對(duì)每一個(gè)難點(diǎn)都逐個(gè)有效突破解決。
(1)通過更換可轉(zhuǎn)位?160 mm×R10 mm數(shù)控圓刀片端面銑刀提升一系簧座板加工效率。
經(jīng)過分析和反復(fù)對(duì)現(xiàn)有多種端面銑刀刀具進(jìn)行選擇試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),圓形刀片切削刃強(qiáng)度高,沒有尖角,可承受更大的刀具偏轉(zhuǎn)和振動(dòng),允許加工中提高轉(zhuǎn)速并增大進(jìn)給,同時(shí)可減少崩刃危險(xiǎn)等,由于以上諸多優(yōu)點(diǎn),最終采用?160 mm×R10 mm數(shù)控圓刀片端面銑刀盤替代原有刀具,切削速度Vc可以達(dá)到300~350 m/min,進(jìn)給速度Vf可以達(dá)到360~500 mm/min,極大地提升了一系簧座板加工效率,改進(jìn)前、后的刀具如圖7、圖8所示。

圖7 改善前套式機(jī)夾刀盤

圖8 改善后使用圓形刀片刀盤
(2)電機(jī)懸掛下座內(nèi)側(cè)面粗銑采用插銑方式,先去除大部分加工余量,再進(jìn)行精銑加工。
粗銑電機(jī)懸掛下座內(nèi)側(cè)面采用?32 mm鉆銑刀來替代?32 mm×80 mm合金立銑刀,先用鉆銑刀直接插銑到深度以去除大部分加工余量,插銑時(shí)的垂向進(jìn)刀方式消除了刀具徑向切削抗力,比?32 mm×80 mm合金立銑刀粗銑時(shí)的法向進(jìn)刀具有更高的加工穩(wěn)定性,如圖9、圖10所示。

圖9 ?32 mm鉆銑刀

圖10 刀具插銑過程
鉆銑刀插銑去除大部分加工余量后再用?32 mm×110 mm高速鋼立銑刀進(jìn)行半精銑和精銑加工,這樣就可以在保證產(chǎn)品加工質(zhì)量的前提下同時(shí)降低刀具成本,如圖11所示。

圖11 插銑后高速鋼立銑刀的半精銑和精銑加工
(3)側(cè)梁端部沉臺(tái)“刮平”改“銑平”,并在程序中加入變量,采用自動(dòng)進(jìn)刀方式代替手動(dòng)刮沉臺(tái)。
沉臺(tái)工藝“反向刮平”改用?16 mm×35 mm合金立銑刀“銑平”,這樣使工藝變得簡單化,也同樣滿足了裝配要求。程序中加入變量的目的是操作者可以根據(jù)沉臺(tái)的毛坯厚度任意調(diào)整背吃刀量(徑向吃刀深度)等,以消除焊接變形余量不均達(dá)到自動(dòng)進(jìn)刀的目的。這種工藝的改進(jìn)在提高效率的同時(shí)減輕了操作者的勞動(dòng)強(qiáng)度,操作起來的安全性也更高(見圖12)。

圖12 立銑刀自動(dòng)進(jìn)刀方式
實(shí)踐證明,圓形刀片擁有更多可用的切削刃,能做到4~8次有效轉(zhuǎn)位,進(jìn)而提高了其經(jīng)濟(jì)性;同時(shí)圓形刀片由于強(qiáng)度高,可達(dá)到較直角銑刀更大的進(jìn)給率,具有很高的金屬切削率,單獨(dú)加工4個(gè)一系簧座板底面由原來的2~2.5 h左右,提高到1~1.2 h左右。
加工武漢六號(hào)線地鐵車輛整體構(gòu)架電機(jī)懸掛下座內(nèi)側(cè)面時(shí),在提高加工質(zhì)量和效率的前提下大幅降低了刀具成本,并且這種加工方法,可以在所有具有相同設(shè)計(jì)接口的B型地鐵“電機(jī)懸掛下座內(nèi)側(cè)面”加工中使用,因此經(jīng)濟(jì)價(jià)值可觀(見表1)。

表1 刀具成本的改善
側(cè)梁端部16 mm×?32 mm×80 mm沉臺(tái)工藝“反向刮平”改“銑平”,并在程序中加入變量,采用自動(dòng)進(jìn)刀方式代替手動(dòng)刮沉臺(tái)。使加工時(shí)間縮短至原來的三分之一,真正體現(xiàn)了安全、高效。
針對(duì)以上主要加工工藝難點(diǎn)攻關(guān)后,再對(duì)其他工步以及程序進(jìn)行優(yōu)化,使武漢六號(hào)線地鐵車輛構(gòu)架的加工時(shí)間由原來的23 h左右一架縮短至目前的16 h左右一架,且攻關(guān)中并沒有新購刀具,而是采用已有刀具,因此,生產(chǎn)效率的提升和刀具成本的降低也產(chǎn)生了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。□