穆冀里,馮曉彬,陳俊鋒,宋曙光,高輝鋒,尹世超
(首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司,河北 唐山 063200)
悶渣操作是一種被廣泛應用于鋼鐵行業的鋼渣處理技術,悶渣采用水冷的方式,冷卻過程中不可避免會產生大量水蒸氣,并含帶有大量堿性粉塵,水蒸氣夾雜粉塵飄散到周圍環境中,于廠房有嚴重腐蝕作用,對于環境保護與工人健康都也極為不利。悶渣工序車間煙塵的無序排放為行業普遍存在的問題,也是急需解決的問題,目前,常用解決方式主要有以下兩種:
1)集塵罩加管道閥門形式[1],移動式集塵罩優點在于靈活性較強,移動快捷方便,缺點在于設備復雜,軌道需要及時清理,密封性較差,除塵效率低;固定式除塵集塵罩需要占用較大場地,且在同一車間,會有多個相對比較分散的產煙(塵)點[2]需要安裝多個設備,不夠靈活,不能保證除塵效果。
2)噴淋方式,噴淋方式設備投資大,施工時間長,需要對現有廠房進行大量改造。
本文介紹了一種可吊運悶渣除塵裝置,該裝置操作簡便,投資成本較低,不占用現場生產場地,能快速、高效、靈活地進行除塵處理。適用于高溫作業,場地狹小,流動作業頻繁,且產生的煙塵量大的生產作業區域。在實際應用中可以有效的減少現場煙塵排放量,減輕廠房的腐蝕,改善廠房內的工作環境。
該裝置主要由罩體、蒸氣管道、耳軸、排氣閥門以及泄爆閥門五部分組成,如圖1所示。
除塵裝置各部件全部由薄鋼板焊接而成,并用型鋼固定,防止變形。罩體根據渣坑大小設計,尺寸為10.8 m×7 m×1 m,質量約23.7 t。罩體頂部連接蒸氣管道,蒸氣管道橫截面尺寸為1.2 m×1.2 m。罩體上方兩側裝有耳軸,用于天車吊運。蒸氣管道末端與固定式排氣閥門相連,通過風機排出室外,風機選用變頻風機,理想處理風量為20 000~30 000 m3/h,風量可根據作業量進行調節。

圖1 悶渣除塵裝置
一般的軌道式移動除塵設備,由于軌道和車輪裝置安裝在罩體下方,導致罩體與渣坑距離較遠,間隙較大貼合不夠緊密,存在密封不嚴、除塵效率低的問題。此除塵裝置采用吊裝式,罩體上方設置雙耳軸,用于罩車吊運。吊裝式相對于軌道移動式除塵車,優點在于沒有車輪和軌道,除塵罩與渣坑更為貼合,除塵罩與渣坑之間間隔更小,這樣就減少了粉塵與水蒸氣的外泄,提高密封性,從而也大大提高了吸風口除塵效率。
在打水悶渣的過程中,冷卻水受熱劇烈沸騰,當渣坑中發生局部水聚集過多的情況時,會發生爆沸,由于除塵罩密封較好,爆沸會對除塵罩造成一定地沖擊,導致除塵罩位移或錯位,為了降低爆沸沖擊,增加操作的安全性,在除塵罩上罩面設有兩排,共計8個泄爆閥門,如圖2所示,當除塵罩受到沖擊時,泄爆孔在沖擊力下打開泄爆,之后自動關閉,提高了除塵罩的安全性。

圖2 泄爆閥
管道接口的密封,直接影響到排氣效果,針對除塵設備與排氣閥門接口處對接不緊密,漏風嚴重的情況,此除塵裝置管道末端接口處采用軟連接設計,密封材料選用耐腐蝕橡膠材料,如圖3所示,蒸氣管道末端四面各設有一個調節閥,通過調節螺母來微調接口四面高度,使蒸氣管道與排氣閥門連接更加緊密,從而提高了除塵效率。

圖3 調節閥
目前,排氣閥門應用較多的為手動蝶閥,手動蝶閥的缺點在于,操作不便,同時因為悶渣蒸氣含有較多粘性灰塵,灰塵附著在蝶閥之上,會很快導致蝶閥失效[1],需要經常清理、維護,增加設備維護費用。為減少此類問題,本裝置采用翻板閥,便于維修、清理,并且密封較好,如圖4所示。
同時為了降低閥門開閉操作難度,在翻板閥上加入手輪設計,通過旋轉手輪,使翻板閥快速向外打開。
該除塵裝置除塵效果明顯,如圖5所示除塵效率高達95%以上,廠房內工作環境得到極大改善,且操作安全簡單,大大降低了崗位職工悶渣操作中的燙傷危險,減少了堿性蒸氣,很好解決了悶渣操作中廠房腐蝕問題,改善了鋼渣間作業環境,符合職業健康要求,實現鋼渣間悶渣操作過程中煙塵的有序排放,對環境保護有重要意義。

圖4 排氣閥門(mm)
本文介紹的除塵裝置,相對于噴淋除塵裝置成本大大降低,單體裝置投資不足10萬元;并在軌道式移動式除塵罩車的基礎上進行改進,采用手動翻板閥,便于維護,降低維護費用;采用變頻風機,減少了能量消耗;同時該裝置不受環境溫度影響,設置了耳軸,采用天車吊運方式,便于裝卸及回收,增加了除塵的靈活性,保證了除塵效果;不占用生產場地,擴大了除塵的范圍,增強了罩體的密封性,吸排效率更高,提高了除塵效率,改善了車間的作業環境[2]。