劉曉龍 湯利專 吳明星
(海南核電有限公司,海南 昌江 572700)
國內核電廠在生產期間,會生成一定數量的廢棄物,對廢棄物進行的處理與凈化工作,成為環保戰略的重要項目。為順應社會環保發展需求,圍繞核電廠生產體系,側重研究熱交換器的清潔管理方法,有效去除污垢,減少污垢堆積問題,具有重要的研究意義。其中,在換熱器表面發生腐蝕時,以電化學反應為主。假設酸堿值介于4~10,金屬F 的腐蝕反應為M →M2++ze-,(z表示化合價,e-表示電子)在金屬表層形成氧化物腐蝕,需要對其進行清污處理,維持換熱器性能。
在熱交換器生產運行時,設備表面生成的物質,稱為污垢[1]。污垢形成后,會逐漸堆積,堆積到一定厚度后,會削弱設備的熱量傳輸能力。一般情況下,核電廠在生產中運行的熱交換設備,每生成0.015mm 污垢層,會降低熱量傳輸能力50%。與此同時,污垢生成量的增加,會明顯改變流體流動幅值。因此,核電廠生產管理人員,需要高度重視熱交換器的除污工作,根據污垢形成、物質屬性等因素,進行污垢分類。其一,沉淀污垢。在分解化學物質時,在設備表面形成的沉淀物。其二,顆粒污垢。在地球應力條件下,在設備表層堆積的灰塵。其三,腐蝕污垢。在化學反應期間生成的污垢,具有一定腐蝕性。其四,生物污垢。由有機物堆積形成的物質。污垢形成的數學模型如下。

式中:K1表示常數,算法為K1=4Mg×zM1。K1算法中,Mg表示換熱器產生的污垢摩爾質量,單位是kg/kmol;M1表示氧氣的摩爾質量。mg表示單位區域的污垢質量,單位kg/m2;m1表示單位區域的氧氣含量,單位kg/m2;o表示時間,單位s;d表示污垢層中氧氣的散失速度,單位為m2/s。do表示在某一個時刻o時的氧氣散失速度,單位m2/s。
2.1.1 合理選擇設備用料
熱交換設備在實際生產期間,側重選用耐腐蝕材料,例如金鈦合金、不銹鋼等,能夠降低腐蝕污垢形成的影響,控制腐蝕污垢的生成量,合理規劃污垢清除周期。例如S32168不銹鋼材料,具有較強的耐腐蝕能力,可用于動力設備生產,減少污垢生成量。該材料固溶態延伸能力為25%,韌性值超過100J,具有較強的可焊性。
2.1.2 加強設備設計
在搭建熱交換器結構時,在設備結構管道位置添加截污設施,例如斷層、碳鋼內管,以增強設備整體去污能力,積極截去污垢。在設備設計時,在管程一側添加蒸汽,控制氣體經過殼程時形成的流量,增加殼程入口數量,形成壓力緩沖效應。同時,添加防沖板,規避高速流體形成的設備腐蝕問題。例如設備與部件設計時,需要加強部件性能控制。RPV 筒體材料標準為,耐蝕層容量為308L,過濾層容量為390L。封頭性能標準:過濾層容量309L、耐蝕層容量308L。
2.1.3 規范使用緩蝕劑
在腐蝕性物質生產期間,添加部分緩蝕劑,能夠降低生產形成的腐蝕污垢,甚至不產生腐蝕污垢。緩蝕劑在使用時,應保證工藝流程完整、產品質量良好。例如鹽酸緩蝕劑在使用時,加藥量控制在1‰~3‰,腐蝕速度不大于1g/m·h。將配好的緩蝕劑添加在酸液中,進行循環清洗,能夠減少腐蝕污垢的生成[2]。
使用設備監測技術,動態監控熱交換設備的運行性能,便于核電廠生產管理人員及時排查設備中的污垢問題。核電廠管理層,可借助設備溫度、熱傳輸能力、溫度差值、壓力差值各類參數,判斷設備污垢形成情況。因此,在熱交換器進行清潔管理時,采取各項參數的定期監測方式,準確給出設備性能,排查污垢問題。
例如在檢測設備壓差性能時,檢測人員可使用壓差計量器,將風量設成最大值,借助風扇、風閥的調節方法,促使室內管線靜壓趨近于0,測定靜壓狀態的壓差計量結果。在測試期間,壓差計量計讀數達到1/100 時,檢測人員需要讀取計量結果。如果計量數據顯示有較大浮動時,可操作節流裝置,盡可能地減少波動。同時記錄客觀環境的相關參數,例如溫度、濕度等。
例如某單位以PCA 為視角,構建了熱交換器運行狀態的監測模型,以實測資料為基礎,完成相關模型的創設,以數據驅動為基礎,動態采集設備數據資料。在傳感器幫助下,獲取熱交換器的運行情況,確保設備監測效果。案例單位使用水循環監測設備,對熱交換器內部的水循環裝置狀態,進行有效監控。監測主體有:裝置腐蝕程度、裝置內的結垢量、污垢影響等。該設備操作簡單,可聯合“線性極化”、“腐蝕掛片”等理論,確保監測結果可用。監測結果可用于污垢管理,具有較強的清污指導性。
2.3.1 建立設備運行資料庫
在污垢清潔前后,分別進行一次設備性能參數采集,用作污垢清潔的參考。在日常檢測設備性能時,將性能參數與清潔完成的資料進行對比,判斷發生污垢堆積的可能性。進行設備周期性污垢檢查,確定污垢類型,完善污垢積存時設備運行性能的資料,逐步形成熱交換器運行數據庫,為智能檢測污垢奠定基礎條件。例如2019 年10 月3 日,檢查板式換熱器發現混合型污垢,含有2mm 水垢、5mm 油垢。在4日進行清污處理。清理前傳熱系數為2188,清污后傳熱系數為3500。預計在次月4 日再次進行污垢清洗。
2.3.2 生成清污日志
在污垢清洗前期,進行污垢去除方案的制定,合理驗證污垢類型與設備運行狀態之間的關聯性,確定污垢對設備運行產生的影響。在有效去除污垢后,將清污方案進行導入,完善除污管理體系,形成案例指導,為后續清污工作給出參考依據。與此同時,以資料管理視角,對各類污垢進行建檔管理,補充日常工作監測的設備性能資料、污垢類型判斷依據、污垢清除方案、污垢清除后設備性能等資料,生成清污日志見表1,提升污垢清潔管理的系統性。

表1 清污日志
在制定除污方案、梳理除污體系時,清潔管理人員需要確定污垢生成量控制、污垢堆積檢測各項工作的重要性。由于污垢生成形式有多種情況,污垢屬性與除污方法具有差異性[3]。例如在水垢清除時,酸堿值控制在1~1.5,每小時進行藥液酸堿值與溫度的記錄,溫度控制在65℃~70℃。清潔管理人員在測定污垢后,準確分析污垢類型,給予針對性除污處理,確保清洗流程準確。現階段,國內進行污垢清洗時,以機械除污、化學清洗為主。機械除污具有操作的簡便性,對清洗人員技術專業性的要求不高。化學清洗具有操作難度,要求清洗人員學習相關的化學知識。
例如某環保單位研發出電子除垢儀,可有效清除各類水垢。經實踐發現:2021 年3 月,某核電廠對運行3 個月的熱交換器進行清垢處理,清垢用時為10min,縮短了設備清垢的時間,獲得核電廠的高度認可;2020 年12 月,廣西某核電廠,清洗運行6 個月的熱交換器,成功清除2mm 顆粒污垢、3mm 沉淀污垢,清洗效果優異;2020 年4 月,湖南某核電廠反饋,電子除垢儀使用效果較好,高效清洗6 個熱交換器,已作為熱交換器清垢的重要設備。
如圖1 所示,是電子除垢儀的運行原理。該設備在電磁模仿污垢的作用下,以交變電磁場為技術視角,形成多種電流,對污垢進行干擾,改變污垢原有結構與屬性,成功去除污垢,具有較強的除污能力。

圖1 電子除垢儀的清洗原理
對熱交換器進行清潔管理時,需要制定相關的除污機制、清洗制度等,對清洗與除污工作給出參考依據。以化學清洗為例,在制定清洗管理方案時,需要從分析污垢屬性、準備除污藥劑、規范清洗流程、清洗后防銹處理等環節,逐一制定清洗方案。
在分析污垢屬性時,能夠準確判斷污垢形成的原因,便于從根源上控制生產污垢的材料用料,減少后續生產的污垢生成問題。以油垢為例,清洗人員進行化學清洗,清洗流程見圖2,提升除污有效性,防止方法選用不恰當導致除污失敗。在明確除污方法時,準備相應的除污藥劑,為清洗工作奠定基礎條件。在清洗除污期間,清洗人員需要遵循操作規范,合理配置藥劑用量,確保污垢去除效果。藥量添加如公式(2)所示。

圖2 熱交換器化學清洗示意圖

式中:Q表示藥劑添加質量,單位為kg;V表示熱交換器的容積,單位為m3;n%表示藥液比例。
藥劑酸堿度控制在9~11,溫度取值為49℃~60℃。在運水時,及時清除浮油雜質。清洗人員應規范佩戴防護用具,確保清洗安全。在清洗完成時,對除污位置進行防銹處理,以增強設備自身的防污能力,減少污垢堆積問題。
為有效控制熱交換器的熱傳導能力,提升流動阻力,使用集中供熱系統,選取核電廠的10 臺熱交換器,進行熱交換器清洗,進行清洗前后對比,測定熱交換器的運行能力。研究發現:熱交換器清洗后,熱量傳導能力增長了10.03%,熱效值升高,能耗與壓降降低。
使用核電廠生產運行的熱交換器,進行清洗測試,對比污垢管理效果。在測試期間,測試區面積為2300 m2,以城市供熱干線用作熱量供給,熱量供給負荷最大值為10MW,蒸汽溫度最大值為180℃,首次流量為400m3/h,二次流量最大值為800m3/h,管路系統運行壓力設計為1.6MPa,以此進行熱交換性能檢測。
圖3為檢測平臺設計的示意圖。圖中測試平臺包括冷、熱、冷卻多個回路。蒸汽路線,能夠以加熱方式,對熱線路的工質形成影響。在交換器溫度達到目標值時,進行首次管網工況的試運行。冷卻線路,在冷卻裝置的作用下,形成溫度控制。在交換器溫度調整至要求值時,進行第二次工況試運行。

圖3 性能檢測平臺設計圖
選擇某核電廠的10 臺熱交換器,進行清洗前后性能對比。測試熱交換器的運行參數如表2 所示。

表2 熱交換器設備參數與使用年數
在清洗前期,進行回路調節,使熱交換器形成的回路具有循環性,進行注水加壓。當壓力升至0.5MPa 時,查看漏水問題。
物理清洗。使用脈沖裝置,形成脈沖水錘,進行銹垢與雜物的清洗,使其在水沖擊作用下,排出。
化學清洗。將水溫升至60℃,在清洗箱中添加除銹劑,溶劑酸堿值取1.5。在溫度達到50℃時,進行持續循環,循環時間為30min~40min。藥劑清洗時,清洗時間為2 h。如果銹垢量較大,可適當增加循環時間,可增加至4 h。
在藥劑清洗完成,二次進行物理清洗,直至清水排出,停止清洗。
由表3 可知:熱交換器清洗后,熱量傳導能力增長(3981-2493)×2491-1=10.03%,壓降降低(91-56)×56-1=62.5%,能耗減少(111-99)×99-1=12.12%,熱效值增長(131-77)×77-1=70.12%。

表3 10 臺熱交換器清洗前后性能對比
綜上所述,加強熱交換器清潔管理,有效防控污垢形成的熱阻效應問題,確保熱交換器運行順暢,提升核電廠運行能力。因此,在熱交換器運維工作中,需要加強管理力度,引起技術人員的管理重視,樹立科學除污、清潔運行的管理理念,帶動核電廠有序運行。