張春召
(廣東省機械技師學院, 廣東 廣州 510000)
一輛2014款北汽EV160純電動汽車,已累計行駛里程81250km,車主反映車輛行駛時汽車底盤驅動橋處有異響和振動,車速越高,異響和振動越明顯。
根據該車已經使用6年,行駛里程超8萬公里進行推斷,該故障很可能是驅動電機或電機控制器線路氧化接觸不良或松動、驅動橋內部磨損導致配合間隙過大所致,具體原因主要有以下幾個方面。
1) 電源電路或線路氧化、接觸不良或松動
驅動電機三相線如圖1所示,MCU接口插件如圖2所示。電源電路氧化、接觸不良主要是電機控制器FB10熔斷絲或電機繼電器端子氧化、松動,導致接觸不良,如圖3所示,線路接觸不良主要是電機控制器處的直流高壓接口插件、交流高壓接口插件、低壓接口插件或驅動電機三相線路端子處松動或氧化導致接觸不良,進而引起電機控制器對電機的控制出現間歇性中斷,或驅動電機三相線路間歇性缺相,從而導致驅動電機行駛異響和振動,如圖1和2所示。
2) 電機氣隙異常
電機氣隙是指電機定子與轉子之間的間隙,如圖4所示,電機氣隙異常會導致電機運行時有比較沉悶的低頻電磁聲,且隨電機電壓升高而升高,嚴重時還會同時伴隨有振動異響、電機溫度異常升高等故障現象。
電機氣隙需要考慮以下因素:為降低勵磁電流,改善功率因數,氣隙應盡量小;氣隙小,諧波磁場及諧波漏抗增大,使起動轉矩降低,雜散損耗增加,溫升可能升高。為保證電機運行可靠性,避免氣隙不均勻而引起定、轉子相擦,氣隙不能太小。

圖1 驅動電機三相線

圖2 MCU接口插件圖

圖3 FB10熔斷絲或電機繼電器位置

圖4 電機氣隙
異步電機或同步電機理論上是均勻氣隙,實際上定子與轉子之間的間隙是不均勻的,中小型電機氣隙一般為0.2~1.5mm,且最大氣隙Δmax-最小氣隙Δmin小于0.7mm才屬正常。
3) 驅動電機轉子軸承損壞或轉子軸向間隙過大
軸承損壞或間隙過大往往會造成高速運轉時機械異響,所以造成電機驅動橋異響是顯而易見的。
4) 驅動橋內主減差速器齒輪磨損或損壞
齒輪磨損或損壞往往也會造成運動零件的機械異響,尤其是安裝在電機驅動橋內主減差速器齒輪這樣高速旋轉的零件,很容易造成電機驅動橋的異響。
根據先外后內、先簡后繁的原則,檢查電機需要對電機進行就車拆裝和分解,難度很大,所以應先對驅動電機和電機控制器外圍電路進行檢查。
首先用故障珍斷儀讀取故障碼,無故障碼,接著檢查電機控制器FB10熔斷絲或電機繼電器,該部件位于引擎蓋右下方,如圖3所示。檢查發現FB10熔斷絲和電機繼電器并未松動,然后拆下并檢查FB10熔斷絲和電機繼電器端子,檢查發現均有較為嚴重的氧化,氧化會造成電機控制器供電電壓不足,致使控制異常,為了排除是否是該原因引起的故障,于是更換了新FB10熔斷絲或電機繼電器。
接著斷開維修開關,拆卸蓄電池負極,等待15min,佩戴高壓絕緣手套,對電機控制器處的直流高壓接口插件、交流高壓接口插件、低壓接口插件或驅動電機三相線路端子處進行檢查,經檢查未發現松動,端子接口也無氧化或損壞。
經過對驅動電機外圍電路的檢查,除FB10熔斷絲或電機繼電器端子嚴重氧化外并無其它故障,為了確定該故障是否是FB10熔斷絲或電機繼電器端子嚴重氧化所致,于是在所有零件復位后試車,故障現象依然存在。
根據上述的檢查,可以確定該故障原因與驅動電機和電機控制器外圍電路無關,故障根源應在電機內部。
3.2.1 驅動電機轉子軸承和轉子軸向間隙的檢查1) 驅動電機轉子軸承的檢查
就車拆卸驅動電機總成,轉動電機軸,轉動靈活無卡滯、無異響,上下拉并左右搖動電機軸并無任何松動,說明電機軸承正常。
2) 驅動電機轉子軸向間隙的檢查
由于驅動電機轉子軸向間隙極小,一般在0.25~0.35mm之間,所以必須用磁性百分表進行檢查,檢查方法如圖5所示,經檢測該電機軸軸向間隙為0.30mm,屬于正常范圍。

圖5 驅動電機轉子軸軸向間隙的檢查
3.2.2 電機氣隙和減速器齒輪的檢查1) 電機氣隙的檢查
拆卸驅動電機后端蓋,用塞尺檢查電機氣隙,驅動電機氣隙檢查結果如下:最大氣隙為1.12mm,最小氣隙為0.75mm,最大氣隙Δmax-最小氣隙Δmin=0.37mm,小于0.7mm,均在標準氣隙范圍內。
2) 主減差速器齒輪的檢查
就車拆卸主減差速器總成,主減差速器總成結構如圖6所示,拆下端蓋,仔細觀察輸入軸齒輪、中間軸齒輪1、中間軸齒輪2、差速器齒輪狀況,經檢查并無任何磨損或損壞狀況。

圖6 驅動電機傳遞路線和主減差速器結構
3.2.3 驅動電機動力傳遞路線分析
由于驅動電機和主減差速器并未發現任何故障,故障排除進入的困惑與迷惘之中,于是只能對驅動橋的動力傳遞過程進行重新分析,以便能找些靈感。
1) 驅動橋動力傳遞路線分析
驅動橋動力傳遞路線如圖6所示,驅動電機→輸入軸→輸入軸齒輪→中間軸齒輪1→中間軸齒輪2→差速器齒輪→差速器→左右半軸→左右車輪。
2) 主減差速器結構分析
通過對驅動橋動力傳遞路線分析發現,動力從驅動電機傳遞到車輪必須經過主減差速器的3個軸,即輸入軸、中間軸和輸出軸,這3個軸處均有兩個軸承,通過查詢維修手冊發現,輸出軸軸承與后端蓋之間存在一個裝配的軸向間隙,若此處軸向間隙過大時,就會引起行駛異響和振動,此時可以通過調整墊片進行調整,為了驗證猜測,需要對該間隙進行測量和計算,以判斷是否已經超過正常間隙范圍。
3.2.4 主減差速器輸出軸軸向間隙的檢查
1) 輸出軸軸承至前端蓋的高度測量
輸出軸軸承至前端蓋的高度如圖7所示,該高度通過高度尺進行測量,測量方法如圖8所示。首先將基準尺放置在后端蓋上,高度尺放置在基準尺上,測量結果如表1所示。

圖7 輸出軸軸承至前端蓋的高度

圖8 輸出軸軸承至前端蓋的高度測量

表1 輸出軸軸承至前端蓋的高度測量結果

圖9 后端蓋至輸出軸軸承座深度測量
2) 后端蓋至輸出軸軸承座深度的測量
后端蓋至輸出軸軸承座的深度可通過深度尺進行測量,測量方法如圖9所示,首先將基準尺放置在后端蓋上,深度尺放置在基準尺上,測量結果如表2所示。
注意:由于軸承座是通過墊片來調整軸承間隙的,而墊片位于軸承座的外圈,所以測量深度時要測量軸承座外圈。
3) 輸出軸軸向間隙的計算
輸出軸軸向間隙的計算方法如圖10所示。差速器齒輪輸出軸軸向間隙=輸出軸軸承至前端蓋的高度-后端蓋至輸出軸軸承座的深度。根據表1和表2測量的結果,輸出軸軸承至前端蓋的高度為50.55mm,后端蓋至輸出軸軸承座的深度為51.96mm,差速器齒輪輸出軸軸向間隙為:51.96mm-50.55mm=1.41mm。

表2 后端蓋至輸出軸軸承座深度的測量結果

圖10 輸出軸軸向間隙進行計算
4) 主減差速器輸出軸軸向間隙數據對比分析
根據廠家的技術要求,墊片厚度最小為0.5mm,最大為1.2mm,主減差速器輸出軸軸向間隙數據對比分析如表3所示,可以調整的軸向間隙范圍為0.50~1.20mm,該主減差速器輸出軸軸向間隙為1.41mm,已經超出了技術規格,不在可維修的范圍內,已經達到了報廢標準,必須更換主減差速器總成,所以驅動系統產生異響和振動的原因也在于此。

表3 主減差速器輸出軸軸向間隙數據對比分析
更換主減差速器總成,重新試車,故障現象消失。
1) 在排除復雜故障,維修思路出現困惑和迷惘時,重新查看維修手冊,對結構原理進行細致分析,往往會發現意想不到的新思路。
2) 汽車維修必須用數據來說話,尤其是異響故障的排除,只有根據廠家提供的準確數據進行對比分析,才能準確找到故障的根源。