程海濤, 楊 樂,孟慶華,王 磊
(1.連云港堿業有限公司,江蘇 連云港 222042;2.江蘇海洋大學機械工程學院,江蘇 連云港 222042)
潤滑管理是純堿廠動設備管理中非常重要的一個環節,對于延長轉動部件壽命,降低設備故障率有著重要意義。煅燒爐作為純堿生產的核心設備之一,一旦發生故障必然影響產量,其運行的穩定性至關重要。煅燒爐運行需在與水平保證一定角度的前提下做旋轉運動,從而實現純堿的生產,爐體由四個基礎傾斜度3%的托輪支撐,托輪中間轉子兩側加設軸承,從而實現與滾圈的同步轉動,進而實現煅燒爐的正常運轉,托輪軸承潤滑是煅燒爐潤滑的重點管理對象,根據現場托輪損壞的統計,可以看出一半以上的故障均是托輪軸承潤滑失效導致。
我公司現場總共7臺回轉式蒸汽煅燒爐,其中只有一臺配置了國產的潤滑系統,其他六臺沒有配置潤滑系統,平時的潤滑工作全部由人工完成,潤滑周期和油脂補充量上均無法達到設備運行的最佳狀態。設備維護人員想要實時了解設備潤滑狀況是否良好,及時的發現潤滑不良的軸承,只能通過溫度監測或揭蓋檢查才能實現,而且必須停爐,制約因素較多,無法達到精準把握故障。

圖1 煅燒爐及托輪結構圖
同時,在煅燒爐運行時,人工加油時,加油人員就站在運轉煅燒爐的邊上,很容易出現安全問題,對司油人員存在著非常大的安全隱患。
2017年末,我公司煅燒爐托輪多次出現故障,大部分是因為托輪軸承潤滑不到位所致。經過詳細的技術分析,結合國產自動潤滑系統的使用情況,我公司決定引入SKF自動集中潤滑系統,以保證煅燒爐托輪軸承潤滑管理的可靠性。
經過我廠技術人員結合現場實際使用情況,與專業的潤滑油泵廠家及SKF公司共同研究,提出了兩套自動潤滑方案,分別為雙線潤滑系統和多線遞進式潤滑系統。
雙線潤滑系統在現場輸油管道的配置上,配有兩條主管路,利用一個壓力高達40 MPa的高壓泵通過換向閥交替供應潤滑劑。沿主管路布置分支管線與雙線分配閥相連,向潤滑點提供大量潤滑劑。在大型雙線潤滑系統中,終端壓力開關的作用是監控系統。雙線潤滑系統的工作原理包括兩個“半循環”:在第一個“半循環”中,潤滑劑由泵輸入主管路A,主管路B與泄壓管線相連;之后,潤滑劑通過換向閥輸送至分配閥,此時分配閥的柱塞移動至調整后的終端位置,從而進行準確計量。一旦所有分配閥都已向潤滑點注入潤滑劑,系統將以液壓方式閉合,這將導致主管路A中的壓力上升,直至達到終端壓力開關處的預設壓力 (安裝在主管路中最后一個分配閥之前)。之后,該壓力開關向控制單元發送電脈沖信號,控制單元關閉油泵并向換向閥發送信號使主管路A泄壓,系統進入暫停時間。在本階段,系統中的一半潤滑點已被潤滑。在第二個半循環中,管路B加壓,工作循環以之前所述方式繼續進行。

圖2 雙線潤滑系統布置圖
多線遞進式潤滑系統原理相對簡單,在每兩臺煅燒爐爐頭、爐尾各加油泵一臺,每臺油泵分出8條油路,每臺油泵裝有堵塞傳感器,近端管路主管路為6 mm鋼管,遠端管路主管路為20 mm鋼管,兩種鋼管已分配器連接。

圖3 多點遞進式潤滑系統布置圖
相比較雙線潤滑系統,多線遞進式潤滑系統更加適合我公司現場使用,理由如下:通過圖2中可看出,雙線系統每個軸承座將安裝兩條油路,且軸承座附近需安裝壓力傳感器,相較多線系統油路數量增加一倍,管線布置相對復雜,現場檢修時難以保全壓力元件及油管完好,增加維護成本及發生故障的幾率。且該潤滑系統采用單臺大型油泵集中供油,一但發生故障將造成所有潤滑點停止供油。且因所有煅燒爐分布范圍較大,油路過長,管路內阻力相應增加,必須超負荷選型,否則活塞稍有磨損,將造成遠端潤滑點無法供油,進而導致故障頻繁。簡而言之,雙線系統相對來講功能更加強大,但比較適合潤滑點分散,且跨度不能太大的情況。而多線遞進式系統相對靈活,對于潤滑點布置集中,距離比較近的情況下,將現場分成多個潤滑單元,每個單元形成獨立的潤滑系統,比較靈活,更加符合我公司現場需求。
根據SKF軸承潤滑油脂用量的計算公式可得潤滑量如下:
油脂用量為:2.32 g/d,安全系數按2.0 計算,可得4.7 g/d。每臺泵對應10~12個潤滑點,每天的總加注量為3.95×2(系數)×12=96 g,一個月的總加注量為96×30=3 kg,所以我們選用KFGS3泵,基本上一個月加一次油。
由于設備安裝位置處因煅燒爐經常出現正壓狀態,伴有氨氣、堿塵外泄,環境比較惡劣,此次潤滑系統中充分考慮到這一點,把潤滑泵及分配器等關鍵部件全部裝在防護箱里面,露在外面的只有油脂管路,而且全部采用鋼管連接,防護箱配置了故障燈報警裝置,當 KFG 泵內油脂不足時,系統會有一個低液位故障信號燈亮,潤滑出現故障時,比如發生堵塞,也會輸出對應的故障信號,排查問題或者日常檢查時比較簡單,只需定期打開控制箱加油脂,查看控制箱,通過故障信號即可判斷故障原因,及時處理。
我公司現場目前仍以傳統潤滑泵為主。傳統潤滑泵與自動潤滑系統工作原理均為柱塞泵,打開開關后傳統潤滑泵將不停歇供油,除非出現故障或人工停機,否則一直供油至油箱內油位清零。由于潤滑部位空間有限,所以必須采取間歇性供油才能避免潤滑脂外泄而造成浪費,如果想要實現間歇性供油必須指定專人定時開停車,此過程必須安排專人檢查及考核,這樣造成人力成本增加,且無法實現完美管控,進而造成大量潤滑脂浪費。且傳統油泵工作部件全部裸露在外,我公司煅燒爐操作為微正壓操作,現場環境較差,堿塵顆粒具有腐蝕性,極易進入活塞與活塞套內部,導致磨損加劇,活塞組件更換較多,故障頻繁。而我們采用的SKF潤滑系統補油、供油過程全程處于與外部隔絕狀態,故障率相對大大降低。全新供油系統定時定量補油,時間、數量均可調節,使用起來較為靈活,由于不間斷供油,可靠性較高,而且潤滑油使用量較低,12個接頭全部供油的前提下每日油耗僅3 kg,消耗明顯降低。此外,該系統配套壓力傳感器,一旦油路阻塞電源箱上安裝的故障報警指示燈立即工作,大大降低了巡檢難度。電源箱內顯示面板針對不同故障可以提供不同故障代碼,根據代碼可以及時準確鎖定故障原因,進而采取針對性措施。
我公司將SKF自動潤滑系統應用于現場后,煅燒爐托輪軸承潤滑得到了有效的保障,可靠性更高,托輪故障率大大降低,同時降低了人工成本,特別是減少人員施工安全隱患。在實際使用中,所有控制系統安裝于控制箱內,全程絕塵,避免堿塵污染,潤滑油活性得到保證,整體裝置的壽命也大大提高。