張剛,孟令威,李鴻軒,李耀光
(山東中煙工業有限責任公司青州卷煙廠,山東 青州 262500)
廠區供水系統采用PLC+變頻器的方式進行壓力調節,當壓力低于0.4MPa直接控制變頻器啟動,運行在50Hz,如果運行一段時間后壓力仍達不到0.4MPa,再啟動第二臺,以此類推,現場安置3臺變頻器控制3臺22kW水泵電機。這種數字量工頻運行方式雖然能保證供水壓力保持在0.4MPa以上,但變頻器的利用效率低,能源浪費嚴重。
利用工業自動化控制中現場總線技術和PID控制算法,對原系統進行改進。用通訊變頻代替原來的數字量變頻,并且利用設定值壓力和實際值壓力的偏差△e作為PID的輸入,從而計算出實際需求的頻率值,大大減少了變頻器的輸出,節約了能源。
系統功能主要分為通訊變頻功能和PID控制算法。通訊變頻功能主要是對系統已有的Profibus-DP現場總線網絡進行擴展,連接現場的3臺變頻器作為從站,通過通訊實現變頻器的啟/停和頻率運行值設定,取消原來的數字量控制;PID控制算法主要是對PLC采集的供水壓力和設定壓力(0.42MPa)的偏差進行PID計算,得出頻率運行值,經DP網絡傳遞給變頻器,PLC控制流程如圖1所示。

圖1 PLC控制流程圖
Profibus-DP網絡在工業現場總線中市場占有率高,通過供水系統PLC程序的硬件組態,我們發現PLC與各個流量計、分布式I/O都是通過該總線通信的,這也極大地方便了我們對系統的擴展,無需采購硬件,僅僅需要DP電纜即可。變頻器均是丹佛斯FC300系列,我們從官方網站下載了DP通信的GSD文件,添加到了系統的DP網絡,如圖2所示。

圖2 DP網絡硬件組態圖
丹佛斯GSD文件下的報文按類型分主要有Module型和Word型。
我們選擇PPOType1Module型,它由4個PCV和2個PCD組成;PCV發送區用來讀寫變頻器的加速時間、索引參數和參數值,接受區對應的是讀取變頻器的實際響應。PCD發送區的四個字節對應的是變頻器的控制字(CTW)、頻率設定值(MRV),狀態字(STW)、頻率反饋值(MAV)。知道每個字節所控制的區域后,再對每個字節的具體位進行解讀分析(如圖3),從而確定了通過DP網絡啟/停變頻器和設定運行頻率值的編程方式。

圖3 丹佛斯變頻器GSD報文
PID算法是過程控制領域應用最廣泛、技術最成熟的算法。它以其結構簡單、穩定性好、工作可靠、調整方便而成為工業控制的主要技術之一。西門子Step-7的標準庫里也集成了各種PID控制塊,選擇FB41連續模擬量控制,并對FB41連接相應的地址、填寫參數,如圖4所示。
改進后的系統投入使用后,小組統計了改善前與改善后一個月供水系統的用電總量,通過計算得出用電能耗減少了,大大減少了變頻器的輸出,節約了能源。

圖4 FB41程序塊圖

圖5 改善前后用電量比較圖
在節約用電能耗的基礎上,供水壓力也更加趨于平穩(圖6),壓力期望值設定為0.42MPa,通過觀察壓力曲線圖,計算得出供水壓力最大超調量,實現了穩定的恒壓供水,保證了全廠區生產、生活用水的穩定。

圖6 改善后壓力曲線
本文立足于供水系統的實際運行狀況,利用先進的通信技術和變頻技術,將原有粗糙的工頻運行方式變為可以根據進水壓力自動變頻運行,事實證明,智能化改造后整個供水系統控制效果好,控制精度高,與此同時也實現了節能減排、降本增效,對于企業發展來說,具有非常重要的意義。