張三鵬 張文光 鐘國興 李國富
(中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 福建福州 350014)
杭州寶龍超高層大樓位于杭州濱江高新區(qū),為單棟“八邊形”商務(wù)辦公樓超高層建筑,地下2層,地上41層,總建筑面積達92 654 m2,建筑高層達200 m。
該超高層大樓采用鋼管混凝土框架-鋼筋混凝土核心筒結(jié)構(gòu)體系,核心筒為剪力墻結(jié)構(gòu),墻體最大厚度600 mm。首層層高8.2 m,標準層層高4.2 m;核心筒混凝土結(jié)構(gòu)二層~四十一層,核心筒采用液壓爬模施工;水平結(jié)構(gòu)施工采用常規(guī)木模板散支散拼方式。其中,核心筒外鋼梁、鋼柱吊裝落后核心筒結(jié)構(gòu)6層,壓型鋼板樓板安裝落后于外圍鋼結(jié)構(gòu)安裝2層,壓型鋼板樓板砼結(jié)構(gòu)落后于壓型鋼板樓板安裝2層。
(1) 核心筒為異型“八邊形”結(jié)構(gòu)(圖1),且鋼筋密集,導(dǎo)致墻柱轉(zhuǎn)角施工難度大。
(2)核心筒外墻最大厚度達600 mm,墻高4.2 m,模板支撐和加固困難。
(3)核心筒整體高度達200 m,且為異型變截面結(jié)構(gòu),增加了模板垂直度的控制難度。

圖1 核心筒平面圖
施工流程[1-3]:混凝土澆筑完成→綁扎鋼筋→拆模后移→安裝附墻裝置→提升導(dǎo)軌→爬升架體→模板清理刷脫模劑→埋件固定模板上→合模→澆筑混凝土。液壓爬模安裝整體完成,如圖2所示。

圖2 液壓爬模安裝完成
由于工程爬模面積較大,液壓爬模平面如圖3所示。為便于管理,將爬模平臺進行分區(qū)施工,整體爬模系統(tǒng)分為15個區(qū),共61榀爬模機位,可同時爬升,也可按施工進度流水作業(yè)。

圖3 液壓爬模平面布置圖
模板與架體相對固定,實現(xiàn)架體與導(dǎo)軌的互爬;利用懸掛滾輪裝置,實現(xiàn)模板的水平進退[4-8]。這樣,操作簡便靈活,爬升安全平穩(wěn)、速度快,模板定位精度高,施工過程無需其他起重設(shè)備。爬升示意圖如圖4所示。

(a)第N次砼澆筑后爬模就位 (b)提升N層導(dǎo)軌至N+1層附墻裝置 (c)爬模架體提升至N+1層附墻裝置

(d)第N+1次砼澆筑后安裝N+2層附墻裝置 (e)提升N+1導(dǎo)軌至N+2層 (f)將N+1架體提升至N+2層附墻裝置
深化設(shè)計前,埋錐的埋件系統(tǒng)采取先把埋件系統(tǒng)預(yù)埋在鋼筋上,驗收之后合模澆筑混凝土的方法。但進行澆筑混凝土?xí)r發(fā)現(xiàn),鋼筋時常發(fā)生偏移,導(dǎo)致預(yù)埋在鋼筋上的埋件系統(tǒng)預(yù)埋位置不精確,對整個爬模系統(tǒng)的影響相當(dāng)大。因此,對液壓爬模系統(tǒng)的預(yù)埋件方式進行了深化設(shè)計:將埋件先焊固在鋼筋上,之后再固定在開孔的鋼模板上。
(1)預(yù)埋前準備工作流程
①確保埋件系統(tǒng)各部件(埋件板、高強螺桿、爬錐、塑料錐套、受力螺栓)經(jīng)過調(diào)質(zhì)處理(達到Rc25-30),并進行探傷,確認無熱處理裂紋和原始裂紋后,方可使用。
②安裝前,爬錐孔內(nèi)抹黃油后擰緊高強螺桿,保證混凝土不能流進爬錐螺紋內(nèi);爬錐外面用膠帶及黃油包裹以便于拆卸;預(yù)埋板焊接固定在高強螺桿的另一端,連成一體。
(2)預(yù)埋件首次預(yù)埋施工流程
待鋼筋綁扎完畢后,確定爬模中心線→將埋件焊固定在鋼筋上→當(dāng)預(yù)埋件放好后再用水平尺進行水平校正,校正完對預(yù)埋件進行臨時加固→在預(yù)埋件放置完成后,由專業(yè)廠家技術(shù)人員進行爬模預(yù)埋件檢查,如圖5所示。

圖5 預(yù)埋件首次預(yù)埋
(3)預(yù)埋件標準層施工流程
標準層施工時,在鋼模板上開設(shè)定位孔洞,埋件固定在鋼模板上,如圖6所示。

(a)開設(shè)孔洞 (b)預(yù)埋件預(yù)埋圖6 預(yù)埋件標準層預(yù)埋
2號樓梯間與2號塔吊位置,因不便設(shè)置機位未設(shè)置爬模,采用澆筑樓梯后搭支模架支木模方式施工,導(dǎo)致施工效率低,進度慢,且安全系數(shù)低。因此,在2號樓梯及動臂塔吊位置增設(shè)了爬模系統(tǒng)機位,雖然增加了一定的成本,但在總施工過程可節(jié)約人力,加快施工進度,安全性大大提高,如圖7所示。

(a)優(yōu)化前

(b)優(yōu)化后圖7 爬模機位深化設(shè)計
優(yōu)化前,在樓梯位置僅考慮在爬模位置處設(shè)置鋼模板,但核心筒澆筑垂直度提高存在大量鋼木模板混用情況,導(dǎo)致模板加固困難,費時費力,澆筑質(zhì)量差[9-10]。優(yōu)化后,在 樓梯剪力墻等其他位置增加鋼模板,采用塔吊配合吊裝,減少了鋼木模板混用情況,加固難度降低,核心筒澆筑垂直度提高。具體如圖8所示。

(a)優(yōu)化前

(b)優(yōu)化后圖8 鋼模板布置優(yōu)化
由于該工程為異型八邊形結(jié)構(gòu),存在大量的異型角,結(jié)合現(xiàn)場爬模情況,優(yōu)化前,采用整體陰、陽角鋼模,但受作業(yè)空間小的影響,合模操作困難。因此,考慮將整體陰、陽角鋼模改為兩片小的鋼模組合而成,避免了鋼模拆模合模帶來的困難,節(jié)約了人工成本及工期,具體如圖9所示。

(a)優(yōu)化前

(b)優(yōu)化后圖9 鋼模板陰陽角深化設(shè)計
通過一系列對爬模系統(tǒng)施工管理的深化設(shè)計,相較于深化設(shè)計前,核心筒液壓爬施工體系預(yù)埋件的預(yù)埋位置更精確,避免了預(yù)埋件無法安裝的現(xiàn)象出現(xiàn);對液壓爬模的鋼模及其陰陽角進行了深化設(shè)計,降低了工人安裝模板的難度,同時保證了高大剪力墻處的模板安裝質(zhì)量,間接地提高了剪力墻混凝土的成型質(zhì)量。
通過對爬模系統(tǒng)施工技術(shù)的深化設(shè)計,包括預(yù)埋件的預(yù)埋方案優(yōu)化、鋼模板位置的優(yōu)化以及鋼模板陰陽角的深化設(shè)計,保證了爬模爬升工作的順利進行,同時保證了剪力墻混凝土的澆筑質(zhì)量,節(jié)約了人力,降低了施工成本,縮短了工期,在總體上協(xié)助了工期履約,有廣泛的推廣價值。