孫 理,董瀚文
(一汽解放汽車有限公司,吉林長春 130011)
傳統的斜楔模具結構中,部分制件由于斜楔沖孔結構的限制,以及沖壓件的尺寸限制,無法實現制件翼面左、右兩孔一次沖完,一般在一序上分兩次沖孔。但這種結構生產時廢料是否堵塞不便于查看,導致廢料是否堵塞這信息不清楚;凹模左右部分的結構受到單側的側向力,導致模具結構強度低,引發凹模鑲塊容易破碎的問題。本文就一種斜楔的模具結構的優化過程和強度分析進行了闡述。
制件長、寬、高輪廓為70×56×80mm,材料牌號為st12,料厚1.5mm,如圖1所示。
該制件左右兩側的大孔直徑為φ31mm,且兩孔的裝配結構需要穿過一根直徑φ30mm的圓管,最后形成焊接總成,因此兩孔對同軸度有要求。如果兩孔在落料沖孔工序中加工,成形后孔的位置度和同軸度難以滿足后續工藝需求,為保證制件質量,該制件的沖壓工藝設計為落料沖孔-成形-斜楔沖孔。

圖1 產品圖
根據工藝與沖裁力及模具尺寸預估,結合生產車間的設備資源,該工序使用設備為400t單點機械壓力機。第一次設計模具結構如圖2所示,模具主要由上下底板、壓料板、左右斜楔、凹模鑲塊、凸模等零件組成。

圖2 模具的正視截面圖
模具尺寸900×760×525mm,左右兩側的圓孔分2次在同一工序中加工。凹模結構為傳統的整體式結構,在上模向下運動的過程中,凹模對應的上模中部有擋塊,用以平衡左右兩側的受力。凹模鑲塊內部有廢料斷屑器,將廢料滑落方向由水平方向改為垂直落下,如圖3所示。

圖3 原凹模的正視截面圖與軸視圖
沖壓件在模具投產進入小批量階段后,生產總量達到4,000件左右時,凹模鑲塊破碎,導致模具無法正常使用。經過分析,鑲塊破碎原因有:①鑲塊結構中間沒有窺視孔,廢料是否堵塞難以察覺;②雖然上模中部有檔塊,但凹模左右部分受力沒有完全抵消,導致凹模強度不足;③廢料在潤滑油的粘接下,不容易分離,廢料扣接粘連,堵塞在廢料孔中。在沖擊載荷的作用下,凹模鑲塊破碎,如圖4所示。

圖4 破碎的凹模實物
針對鑲塊破碎的可能原因,制定以下措施:①凹模鑲塊結構中部左右側增加窺視孔,隨時查看廢料是否堵塞;②鑲塊前后增加環形結構,使得鑲塊在沖壓時左右側平衡抵消鑲塊的受力;③廢料盒中增加左右格擋,能確定哪側廢料堵塞;④減少前工序的拉延油的涂抹次數,在工藝文件中規定適當的定額。改進后的方案利用現有模具,不改變原有模具尺寸,只需更換模具的凹模鑲塊即可,如圖5、圖6所示。目前該模具已投入使用1年8個月,月均產600件以上,鑲塊運行平穩,改進后的方案驗證有效。
沖壓模具的設計主要依靠行業的標準或規范,以及設計者的經驗。對于設計效果的分析驗證,在生產前期難以精確獲得模具的變形和受力情況[1],往往通過實物效果來驗證,而CAE為這難題提供了工具。
根據計算模具的沖裁力和壓料力,模具鑲塊兩側承受的載荷為53,043N。對模具結構的強度進行數值分析,根據模擬分析結果顯示,改進前的載荷集中在沖孔附近,改進后的載荷較為均勻分散,且沖孔附近的載荷低于改進前,如圖7、圖8所示;在載荷的作用下改進前的鑲塊的最大變形量為0.0252mm,改進后鑲塊的最大變形量為0.00827mm,變形量降低67.1%。改進后的結構載荷承載分布與抵抗變形的能力均優于初始設計,綜合實際運用效果,證明改進有效。

圖5 改進后凹模的正視截面圖與軸視圖

圖6 改進后凹模實物圖

圖7 改進前的凹模鑲塊應力與應變云圖

圖8 改進后凹模鑲塊的應力與應變云圖
(1)改進后的環形鑲塊結構由于能平衡左右兩側的受力,提升鑲塊的強度,對生產保障、降低備件維修費用等方面均有積極意義,已推廣應用。
(2)有限元分析這一工具可以對模具結構進行優化和設計指導,運用于沖壓件的生產流程,可以提高生產的質量與效率。