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降低門檻內板制造成本的工藝方案

2021-02-26 11:29:20趙晶石潘遠安
模具工業 2021年1期
關鍵詞:工藝優化

趙晶石,潘遠安

(1.一汽解放汽車有限公司,吉林 長春 130000;2.長春汽車工業高等專科學校,吉林 長春 130000)

0 引 言

門檻內板是汽車地板區域重要零件之一,是保證汽車側碰安全性的主要結構件,對汽車的安全性能有重要影響[1],其尺寸的穩定性直接關系地板總成的整體尺寸精度。門檻內板的材料強度高、回彈量大、成形力大、制造成本高,也是沖壓工藝中成形難度較高的零件之一[2]。在前期零件設計開發過程中,通過同步工程(simultaneous engineering,SE)優化零件、更改工藝方案等方式,降低模具投入費用并提高材料利用率[3~5]。現通過某車型門檻內板數據SE 開發與優化過程,利用CAE 軟件分析模擬,指導后期工藝更改,達到降低制造成本的目的。

1 零件信息描述

初始門檻內板結構如圖1 所示,材料為HC420/780DP,料厚1.2 mm,型面公差為±0.7 mm,修邊公差為±1.0 mm。模擬分析的材料性能參數為:屈服強度σs=521 MPa、抗拉強度σb=865 MPa、硬化指數n=0.13,塑性應變比為Rm=0.88。初始料片尺寸為1 090 mm×375 mm,通過計算(零件質量/料片質量×100%)得出材料利用率為64%。

圖1 初始門檻內板

2 數據分析與仿真

2.1 初始數據的仿真與分析

門檻內板的傳統成形工藝均為拉深,通過構建工藝補充,利用拉伸延展的原理將零件成形,再通過修邊工序將多余材料切除,模具需設置壓料芯結構,材料利用率較低。為了達到降低制造成本、提高材料利用率的目的,采用落料工藝既能省去修邊工序,又可以利用落料排樣使材料利用率最大化。但落料工藝對零件造型要求較高:整體平緩,斷面變化小,法蘭邊規整。初始門檻內板兩側翻邊存在30 mm 的高搭接凸臺,且主體結構存在50 mm 的高度差(見圖1),不滿足落料成形的條件,只能采取拉深工藝。拉深工藝的外延工藝補充增加了板料寬度方向20 mm 的用料,影響材料利用率達3%,且因門檻造型高度差較大,模具拉深成形時不能使板料與凸模型面整體同時接觸,會有起皺趨勢。

通過AutoForm 軟件模擬驗證分析(見圖2)可以看出,板料在拉深過程與預測結果一致,在高低型面連接區域產生起皺,且在成形到底前10 mm 仍不能消除起皺。在內板CAE 分析標準要求中,要保證到底前10 mm 無明顯起皺,說明零件目前狀態與標準不符。

雖然可以通過增加壓料結構消除起皺區域(見圖3),但會使拉深模結構變復雜,不利于后期模具維護和生產穩定。初始零件采用拉深工藝的材料利用率為64%,近1/3的材料成為廢料,浪費較大。

2.2 優化后數據仿真與分析

為提高材料利用率,在初始門檻內板基礎上優化,降低搭接零件高度,取消翻邊處凸臺結構,將更改后的數據經研發部門確認,幫助零件開發部門分析并調整與門檻內板搭接零件的結構,同時更改前端搭接零件斷面,優化后的零件主體高度差降低到20 mm,如圖4 所示。再次利用AutoForm 模擬計算,零件造型平面高度差的降低改善了起皺缺陷,如圖5 所示,但零件邊界的凸出問題仍然存在,致使板料寬度方向較之前模擬沒有明顯縮短,材料利用率僅提高了1%。

圖2 模擬分析過程

圖3 增加壓料結構的拉深模

從圖5 可以看出,起皺區域狀態已經滿足生產工藝要求,但材料利用率沒有明顯提升。為了實現材料利用率的實質提升,嘗試使用落料成形工藝,AutoForm軟件模擬零件成形過程如圖6所示。

圖4 優化后的零件

圖5 拉深模擬過程

從圖6 可以看出,成形過程中方框內法蘭邊起皺,同時造成圓圈內棱線R角擠壓變形。在后期模具調試過程中變形的R角不僅美觀度差,而且大幅度增加成形阻力,造成模具零件拉傷等問題,對后期生產和維護有較大影響。計算落料工藝的材料利用率發現,材料利用率達79.5%,提升了14.2%。另外,原零件生產工序為拉深、修邊、側整形沖孔和側沖孔4道工序,而采用落料成形工序后,生產工序為落料、側整形沖孔和側沖孔,減少了修邊工序,節省模具制造成本16萬元,更重要的是降低了后期模具零件表面研配量,在人工成本忽略不計的情況下,模具開發周期至少縮短15天以上。

使用落料工藝方案具有成本及周期優勢,只需解決造型高度差導致的R角變形問題即可,故將零件高度差整改至最低。經過反復計算優化,零件造型高度差降至5 mm以內,按照此方案模擬分析結果如圖7所示。

模擬結果通過了工藝可行性評估,零件成形過程中沒有起皺,R角無變形,材料利用率提高至81%,提升了17%,如圖8所示。

將模擬結果反饋給零件開發部門,零件開發部門對最終數據進行CAE 碰撞強度校核,滿足相應安全需求,至此零件與工藝均達到最優。同時,研發部門將該零件作為平臺件,以后在同一平臺車型開發中進行推廣,為后續車型保持工藝及成本先進性提供了支持。生產的門檻內板實物如圖9 所示,成形質量良好,與模擬分析一致。

圖7 高度差降低后的成形過程

3 結束語

闡述了門檻內板通過CAE 軟件模擬工藝,縮小零件造型平面高度差,取消局部凸臺結構,調整了零件間的搭接關系,優化了零件造型,實現工藝方案優化,達到提升材料利用率、節約模具制造成本、縮短模具調試周期的目的,為類似零件的開發及工藝設計提供了參考。

圖8 材料利用率提升過程

圖9 門檻內板實物

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