楊文彬
(福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院,福建 福州 350008)
電站鍋爐水冷壁腐蝕包括煙氣側腐蝕和水側腐蝕。煙氣側腐蝕主要有高溫腐蝕(硫酸鹽型、硫化物型、氯化物型)、腐蝕疲勞;而水側腐蝕種類較多,有堿腐蝕、酸腐蝕、氧腐蝕(坑蝕)、氫損傷、應力腐蝕破裂、腐蝕疲勞、酸性磷酸鹽腐蝕等[1-6],這七種水側腐蝕失效各有其特征和成因。失效案例中,水冷壁水側腐蝕失效可能是一種或幾種失效機理的組合,故失效成因更復雜。
某化工廠自備電站鍋爐為單汽包、自然循環、循環流化床燃燒方式鍋爐;該鍋爐額定蒸發量130 t/h,高溫過熱蒸汽出口壓力9.81MPa,出口蒸汽溫度540℃,給水溫度215℃,鍋筒飽和水溫度318℃。投產運行12865小時后,水冷蒸發屏管(規格為φ60mm×6mm,材質為20G)發生2次爆管失效事故,如圖1所示,第一次爆管爆口位于右側水冷蒸發屏下數第4根穿墻管穿墻段與澆注料相交處;第二次爆管爆口位于右側水冷蒸發屏前數第6根管子下部與澆注料交界處。這嚴重影響了日常生產,故有必要對爆管失效的原因進行深入分析,提出有效對策,保障后續生產。

圖1 爆口位置示意圖
經現場檢查運行記錄,發現該鍋爐為了配合生產線需要,負荷波動較大,最高負荷蒸發量達到156t/h,最低負荷為93t/h左右,經常壓火且近一個月啟停及壓火次數超過100次。
給水溶解氧部分數據顯示長期超標,最大質量濃度為669μg/L,遠超《火力發電機組及蒸汽動力設備水汽質量》(GB/T 12145-2016)中質量濃度不大于7μg/L的要求[7],這會導致爐水溶解氧超標;由于《火力發電機組及蒸汽動力設備水汽質量》(GB/T 12145-2016)對于12.7MPa以下鍋爐爐水的Cl-質量濃度未做要求,故水汽化驗中往往未開展此項監測[7]。
從兩次爆管爆口形貌(圖2)分析,該水冷蒸發管爆口為脆性爆破,附近未見塑性變形,確定為腐蝕穿孔失效。進一步分析,兩處腐蝕坑呈潰瘍性腐蝕,腐蝕區域有較厚的腐蝕產物,呈藍黑色狀,管內壁均覆蓋紅棕色鈍化膜。

(a)第一次爆管 (b)第二次爆管圖2 爆管內壁腐蝕坑形貌
兩次失效管分別標號為1、2號試樣,材料牌號為20G。對試樣進行化學成分分析,結果表明,各元素含量符合《高壓鍋爐用無縫鋼管標準》(GB/T 5310-2017)的要求,見表1。

表1 20G鋼的化學成分[8]
將腐蝕產物制成粉末樣品,用X射線衍射方法進行物相定量分析,如圖3所示。結果表明,腐蝕產物由Fe3O4和Fe2O3兩相組成,Fe3O4含量占93.7%,Fe2O3含量占6.3%。

圖3 腐蝕產物樣品XRD圖譜
對腐蝕坑橫截面(圖4)、腐蝕產物部分剝落后的腐蝕坑斷口面(圖5)進行能譜分析,結果表明,腐蝕產物與基體結合面附近含有明顯的Cl元素,且腐蝕產物和基體都含有Cl和O元素;腐蝕產物部分剝落后的腐蝕坑斷口面也含有Cl和O元素。結合資料審查和相關文獻[9-11]表明,Cl-為侵蝕性離子,使金屬表面由鈍化態轉變為活化態,破壞試驗管表面的鈍化膜,Cl-與O2結合會加速破壞進程。

圖4 腐蝕坑橫截面EDS圖譜

圖5 腐蝕產物部分剝落后的腐蝕坑斷口面EDS圖譜
圖6為腐蝕產物部分剝落后的腐蝕坑斷口面SEM形貌,該圖表明,斷口面上有氣泡狀雜質、孔洞和晶界微裂紋。圖7為腐蝕坑橫截面SEM形貌,該圖表明,腐蝕產物與基體結合面附近有氣泡狀雜質、孔洞和晶界微裂紋。結合能譜分析,爐水中的溶解氧O2和Cl-優先吸附在雜質、孔洞和晶界處,形成腐蝕產物,在熱應力的作用下優先形成裂紋源,隨著腐蝕不斷加劇,裂紋也不斷沿晶界向管外壁擴展。

圖6 腐蝕產物部分剝落后的腐蝕坑斷口面SEM形貌

圖7 腐蝕坑橫截面SEM形貌
通過資料審查可知,該鍋爐頻繁啟停且運行中負荷波動大,水冷蒸發屏受交變熱應力作用。宏觀檢查、XRD物相分析、能譜分析、SEM形貌分析表明,兩次生冷蒸發屏爆管均為腐蝕穿孔失效,腐蝕坑斷口面有大量晶界微裂紋,腐蝕產物為Fe3O4和Fe2O3的混合物,且腐蝕坑斷口面有大量氧、氯等腐蝕性元素。
在高溫含氧的爐水中,水冷蒸發屏管內壁溶氧較多的部位(富氧區)與供氧受阻(貧氧區)的部位形成氧濃差腐蝕電池;當爐水同時含有Cl-時,會使金屬表面由鈍化狀態轉變為活化狀態,破壞管材內表面的鈍化膜;此時Cl-進入蝕孔與O2結合又會加速氧濃差腐蝕電池的進程。
在O2與Cl-共同作用下,在腐蝕剛開始時,氧去極化腐蝕在孔洞內外進行,孔洞內外構成氧濃差腐蝕電池,孔內為陽極,孔外為陰極,腐蝕產物在孔洞口形成,逐漸發展為閉塞電池,阻滯O2遷入孔內,而Cl-遷入孔內,形成金屬氯化物。金屬氯化物的水解使孔內酸化,加速了陽極的溶解,陽極的加速溶解又引起更多Cl-遷入,氯化物濃度增加,使孔內介質進一步酸化,孔內金屬又加速溶解,形成自催化過程;為Cl-影響下加劇的氧腐蝕行為[9-11]。
氧濃差腐蝕電池的反應式如下:
在貧氧區:
3Fe=Fe2++2Fe3++8e-
Fe2++2Fe3++8Cl-=FeCl2+2FeCl3
FeCl2+2H2O=Fe(OH)2+2HCl
FeCl3+3H2O=Fe(OH)3+3HCl
3Fe+8HCl=FeCl2+2FeCl3+4H2
在富氧區:
O2+2H2O+4e-=4OH-
Fe2++2Fe3++8OH-=Fe(OH)2+2Fe(OH)3
4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3
Fe(OH)2+2Fe(OH)3=Fe3O4+4H2O
4Fe(OH)2+O2=2Fe2O3+4H2O
綜上所述,該兩次水冷蒸發屏爆管行為均是在交變熱應力作用下,由嚴重超標的給水溶解氧O2和Cl-共同引起的腐蝕穿孔。
在鍋爐負荷波動大和啟停頻繁導致的交變熱應力作用下,爐水中嚴重超標的溶解氧O2和Cl-易破壞管表面的鈍化膜,形成了氧濃差腐蝕電池,導致晶界裂紋不斷產生并向管外壁延伸,最終管子腐蝕穿孔失效。
建議強化巡檢班次鍋筒和水冷系統進口聯箱的日常排污工作,加強給水及爐水水質化驗及監督,保證鍋爐不超負荷運行,提升排污、水質化驗、運行及監督工作聯動性;停爐時,加強水冷蒸發屏的腐蝕檢測工作,及時更換減薄量超過30%的管段;同時,建議后續加強交變熱應力等對爆管失效機理的研究。