焦振華,林衛國,黃洪濤,郭克寶,袁秋鵬
(1.安徽理工大學 省部共建深部煤礦采動響應與災害防控國家重點實驗室,安徽 淮南 232001;2.濟寧礦業集團有限公司金源煤礦,山東 濟寧 272000)
隨著我國煤礦開采深度和開采強度的增加,采掘部署趨于復雜化,采空區面積逐年增大,瓦斯涌出量急劇增加,瓦斯防治形勢嚴峻[1-3]。瓦斯災害種類繁多,除典型的瓦斯爆炸、煤與瓦斯突出、中毒窒息等災害事故外,還能夠與采空區頂板垮落運動、沖擊地壓和采空區自然發火等其他類型的災害相互作用,形成更加復雜、嚴重的復合動力災害[4],嚴重威脅礦井安全高效生產。
圍繞煤層瓦斯參數測定、瓦斯涌出量預測、瓦斯抽采與利用、瓦斯監測監控等方面開展了大量有益的研究[5-8],為有效防治瓦斯災害提供了理論與技術支撐。針對特厚煤層,近距離煤層群,松軟煤層,地質構造區等高瓦斯地質開采條件,進行了瓦斯綜合治理技術探索實踐[9-11]。金源礦3下煤層煤類為1/3焦煤,具有低硫、低灰、高發熱量,是優質的煤炭資源。金源煤礦歷年瓦斯等級鑒定結果雖為(低)瓦斯礦井,然而,局部地段受地質構造和采空區影響出現瓦斯涌出異常情況,且同時有沖擊地壓和煤層自然危險。目前,對于低瓦斯沿采空區回采工作面瓦斯治理研究比較有限。因此,本文以金源礦23下27工作面為工程背景,結合工作面實際生產地質條件、覆巖裂隙分布規律、掘進期間瓦斯涌出規律,對采空區瓦斯富集區進行劃分,提出工作面分區瓦斯治理措施,經濟、有效的解決瓦斯隱患,以期為類似條件工作面瓦斯治理提供參考借鑒。
金源礦位于山東省濟寧市微山縣境內,礦井采用立井單水平上下山開拓,現生產水平-560m水平。23下27工作面位于其二采區,東臨23下21采空區,西鄰DF32、F34及F34-2斷層,南臨1-2鉆孔,北鄰西翼軌道大巷,23下27工作面布置如圖1所示。

圖1 23下27工作面布置
23下27工作面受斷層影響為不規則工作面,工作面長度約50~78.2m,平均64.1m。煤層底板標高-541~-388m,底板平均標高-464.5m。工作面煤層總體為一單斜構造,呈南高北低,西高東低。工作面煤層賦存條件較穩定,煤層傾角4°~15°,平均9.5°,煤層厚度均厚2.5m,為綜采一次采全高工作面。3下煤層直接頂板為灰色細粒砂巖、粉砂巖、泥巖。底板以泥巖、粉砂巖為主,局部為炭質泥巖和細粒砂巖。3下煤沖擊傾向性屬于II類,為弱沖擊傾向性煤層。
經測定3下煤層瓦斯含量為1.90~2.47m3/t,瓦斯壓力為0.16~0.23MPa。煤塵有爆炸性危險,爆炸性指數37.49%。煤層自燃傾向等級數Ⅱ類(自燃),最短自燃發火期為53d。瓦斯相對涌出量為3.17m3/t,絕對涌出量為3.41m3/min,工作面回采期間計劃風量為600m3/min。
23下27回風巷為沿空掘進工作面,與23下21采空區預留煤柱寬度僅為6m,且存在防沖鉆孔與采空區溝通。23下21采空區瓦斯平均濃度在10%以上。23下27回風巷掘進期間回風流瓦斯濃度達到0.3%~0.5%,掘進期間局部位置曾發生瓦斯超限現象。
23下27工作面位于23下21采空區西側,且相對位置較高。23下27工作面俯采、下行通風等條件均不利于瓦斯防治?;夭善陂g存在受采動影響導致23下21采空區與23下27采空區溝通,23下21采空區瓦斯涌入23下27工作面造成工作面瓦斯超限的可能。此外,23下27工作面有沖擊地壓危險,沖擊地壓顯現可誘發大量高濃度瓦斯瞬間涌入工作面及其他地點,造成瓦斯事故。因此必要對23下27工作面回采期間瓦斯運移規律進行分析,并提出相應瓦斯治理方案,以確保工作面安全回采。
以往研究表明[12-14]:采動裂隙帶是瓦斯流動和儲集的主要通道和空間。根據3下煤層地質條件,冒落帶和裂隙帶高度可分別按下式計算[15]:
式中,∑M為累計采厚,m;Hm為冒落帶高度,m;Hl為裂隙帶高度,m。
經計算:3下煤層開采后冒落帶高度Hm=5.9~10.3m;裂隙帶高度Hl=27.3~38.5m。
23下21采空區與23下27工作面之間區段煤柱的塑性區大小按下式計算:
式中,M為煤層的厚度,取平均值2.8m;δ為側壓系數,δ=μ/(1-μ),泊松比μ=0.18,δ=0.22;c0為煤層界面間的黏結力,一般取1.2MPa;ψ0為煤體的內摩擦角,取20°;pZ為煤幫受到的平均支護阻力,取值范圍為0~1MPa,一般近似0.25MPa;K為煤體應力集中系數,平均取1.8;γ為覆巖平均容重,25kN/m3;H為巷道埋深,H=500m。
估算得到研究區域煤柱塑性區ρ≈2.5m,考慮變形和片幫等效應,區段煤柱(煤柱寬度為6m)近似為塑性狀態:煤柱破壞和裂隙發育明顯,能夠形成瓦斯運移與溝通的通道。由此可以得出,23下21采空區與23下27工作面形成瓦斯溝通有:區段窄煤柱發生塑形變形,形成側向瓦斯溝通通道;頂板結構破壞和側向老頂斷裂,形成頂部瓦斯溝通通道。23下21采空區瓦斯主要富集在裂隙帶,受到煤層傾角變化影響,“兩帶”偏向23下27回風巷一側,如圖2所示。

圖2 23下21采空區兩帶特征與瓦斯富集
23下21采空區底板等高線具有“北低、南高”的基本特征,高差約150m。在23下21切眼和回風巷(近區段煤柱一側)之間存在“三角”區域。此外,北側采空區寬度較小,南側采空區寬度相對較大,兩方面共同造成了局部“三角”區域瓦斯轉移(由低向高)和富集(淺部尖角區域)。
23下27回風巷掘進至23下21切眼前后170m范圍內瓦斯涌出量偏高,掘進至23下21切眼后施工瓦斯監測孔實測采空區瓦斯濃度為42.86%,約為采空區平均瓦斯濃度的4倍,驗證了采空區瓦斯富集區的存在。結合掘進期間瓦斯涌出規律,將采空區瓦斯富集程度劃分為三個區域,如圖3所示。

圖3 23下21采空區瓦斯運移富集情況
由圖3可知:第Ⅰ階段為實體煤區(240m),從23下27工作面切眼到距離23下21采空區60m左右;第Ⅱ階段為采空區瓦斯富集區(280m),推采到23下21工作面、23下27工作面兩個工作面“見方”的位置;第Ⅲ階段為采空區瓦斯不富集區(370m),推采過23下27工作面剩余區域。
不同區域分別采取針對性防治瓦斯措施,對于實體煤區和采空區瓦斯不富集區,主要采用“風排”瓦斯的方式,并鋪設一路抽排管路備用,以下著重介紹采空區瓦斯富集區瓦斯治理措施。
為控制采空區由于漏風導致大量瓦斯涌出,分別在進、回風隅角設置擋風障。風障長度為10m,與頂底板、煤幫接嚴實,減少向采空區漏風,同時有利于防止煤層自然發火。
使用LFM輕型噴涂材料噴涂在23下27回風巷靠近采空區一側巷幫、頂板噴涂。LFM輕型噴涂材料具有快速、高膨脹率,且有一定強度不易破裂等性能。在采空區瓦斯富集區域采取集中噴涂方式,用于防止采空區瓦斯受氣流擾動等因素影響導致采空區瓦斯外溢。另外,對煤幫發現防沖鉆孔及時封堵。
采用回風隅角埋管方式,間歇性抽排回風隅角內范圍內瓦斯,形成負壓區,改變回風隅角的風流場,從而排除回風隅角的積聚瓦斯,同時監測CO濃度,防止采空區自然發火。
具體實施為:沿23下27工作面的回風巷的埋設兩趟D200mm防爆瓦斯抽放管,距底板距離約0.5m,兩趟管路交替使用。在每趟管路安設三通,三通上方安設1m的立管(花管),立管離地板不少于1.5m,并打麻花眼,以加大抽放量和擴大流場范圍,提高抽放效果。花管頂部用細絲網包裹,防止落煤將吸入口堵塞,周圍用木垛保護,防止花管被壓裂和堵塞,影響抽放效果,如圖4所示。

圖4 上隅角埋管抽放瓦斯(mm)
當一趟管路的立管進入切頂線時開啟本路抽放,隨著工作面繼續推進,花管逐步進入采空區深部時停止本管路抽放,如此循環。在實際操作中,以3個循環作為考察對象,統計分析抽排效果與花管離切頂線距離關系,按照實踐結果及時調整花管與切頂線的距離,改變抽放步距。工作面推進54m后,對回風隅角及切頂線以內1.5m位置的瓦斯濃度進行統計分析,如圖5所示。

圖5 瓦斯濃度與抽放花管位置關系
由圖5可知:花管離切頂線的距離基本上在3~9m之間時,回風隅角瓦斯濃度低于0.20%,此時切頂線以內1.5m處的瓦斯基本在0.50%以下,隨著花管的深入,隅角及切頂線以內的瓦斯逐步上升,從安全角度考慮,應確認花管的有效抽放范圍是深入切頂線3~9m比較合適。因此交替抽放布局設置為3~9m。瓦斯抽放泵流量實際測定為31~35m3/min,抽放管內瓦斯濃度平均為1.2%,抽放量平均為0.42m3/min。
采用高位鉆孔對采空區富集瓦斯進行抽放,在回風巷向煤層頂板施工鉆孔,終孔位置設計層位為離煤層頂板15m的位置。設計3個鉆孔,其中靠近23下21采空區一側布置,用以攔截23下21采空區瓦斯向23下27采空區涌出,并同時抽放23下27采空區瓦斯。其中,3號高位孔偏上隅角10m,向工作面方向,設計目的為了擴大隅角區域的抽放范圍,該區域瓦斯流場對隅角瓦斯影響較大,高位鉆孔布置如圖6所示,具體設計參數見表1。

圖6 高位鉆孔布置方式

表1 高位鉆孔參數表
當高位鉆孔的終孔的位置距離(平距)工作面煤壁20m時,開始進行抽放,工作面繼續推進至離下一個鉆場54m時,停止前一個鉆場的抽放,進行下一個鉆場的抽放,以此類推。抽采鉆孔直徑75mm,全長下抽采2寸PVC阻燃防靜電防爆管,管前端為篩管(1~2m),前端封好防止堵孔。鉆孔聚氨酯封孔大于5m。
23下27工作面未采取分區瓦斯治理措施前,23下27回風巷掘進期間回風流瓦斯濃度約0.5%,局部最大瓦斯濃度達到5.3%,嚴重影響掘進生產。對采空區瓦斯富集區實施分區瓦斯綜合措施后,對23下27工作面推過23下21采空區切眼位置90m的瓦斯數據進行統計,瓦斯濃度變化曲線如圖7所示。

圖7 瓦斯濃度變化曲線
由圖7可知,統計數據反映出回風隅角平均濃度為0.19%,回風巷瓦斯平均濃度為0.11%,工作面回采過程中,瓦斯未出現超限現象,回風巷瓦斯濃度穩定在0.06%~0.12%之間,回風隅角瓦斯濃度穩定在0.14%~0.22%之間,沒有出現上升趨勢,瓦斯得到有效控制,實現了安全生產,杜絕了瓦斯超限對安全、生產的影響,提高了回采效率。
1)對23下27工作面回采過程瓦斯來源進行了分析,相鄰23下21采空區平均濃度在10%以上,俯采、下行通風等條件均不利于瓦斯防治。
2)分析23下27回采過程中采空區瓦斯運移規律,結合掘進期間瓦斯涌出規律,將采空區瓦斯富集程度劃分為三個區域,實體煤區,采空區瓦斯富集區,采空區瓦斯不富集區,不同區域分別采取針對性防治瓦斯措施。
3)針對采空區瓦斯富集區,采用噴堵瓦斯涌出通道、上隅角抽放、采空區高位鉆孔抽放瓦斯措施后,工作面回采期間,回風巷瓦斯濃度穩定在0.06%~0.12%之間,回風隅角瓦斯濃度穩定在0.14%~0.22%之間,瓦斯未出現超限現象,經濟、有效的解決了瓦斯隱患。