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磨煤機動靜環節能改造研究

2021-01-21 08:44:01馬增平
家園·電力與科技 2021年14期

馬增平

摘要:近年來,隨著電力市場環境的變化,節能減排、降本增效成為電力市場的主旋律。磨煤機作為耗電量大的設備之一,優化其運行方式、提高可靠性和節能改造的意義尤為重要。基于此,本文對磨煤機動靜環節能改造進行探究,具有重要意義。

關鍵詞:磨煤機;動靜環;節能改造

引言:水泥行業、冶金行業、電力行業的循環流煤粉制備、風磨式磨煤機、雙進雙出磨煤機等是必備的粉磨設備,縱觀現有設備和生產技術水平技術發現弊端較多,產量低時,粉磨電耗偏高,設備維護量大,生產成本高,多數企業希望通過技術改造的方法來解決問題,實現磨煤機的節能改造。但由于一些企業對粉磨新技術解不夠,有的采用一些不適應的技術,使得改造效果不明顯,操作條件低,為解決這些問題,本文展開具體研究。

一、現有磨煤機存在的不足

(一)環流磨煤機

環流磨煤機是一種粉磨倉,經分級機回流的粗粉占臺產量的200-300%。由于回粉量大,直接影響原煤散狀物料的破碎功能,大顆粒物料在磨內停留時間短,達不到理想顆粒被排除在磨外,形成惡性循環,所以即磨削效率降低,循環電機功耗增加,是造成高功耗的原因之一。另外,由于研磨腔平均物料顆粒較大,且粒度不均勻,因此研磨體的平均球徑偏大,對含有大量細粉的物料需要大直徑研磨介質才能進行細磨,可能是因為顆粒大,無法配置小直徑的研磨介質,就研磨介質而言,如果小直徑的鋼球能完成研磨功能,則不使用大直徑的研磨體,因為每噸大直徑磨體的數量遠少于小直徑磨體的數量,因此小磨體的磨削效率必須降低。

(二)風掃式磨煤機

風掃式磨煤機是在循環流磨煤機的基礎上發展起來的,磨機筒體是磨粉機,磨倉物料磨回的方式是靠配置負壓壓力風機產生負壓外拉風拉磨,通過粗粉分離器分級,磨入倉內進行循環磨粉。它的缺點是負壓風機配置的電機功率很大,接近磨粉機的電機功率,因為被風吹走的煤粉不僅是成品,還有200%左右的不合格產品,其中將抽出2mm顆粒,風扇風壓為7000PA,風量應符合要求。在這里可以看出,用于物料輸送和循環的風機功率太大,是機械式提升選粉機功率的數倍。磨削電耗與非磨削電耗為1:1,無用功較多是缺點之一。

(三)雙進雙出磨煤機

該磨機結構優于風掃式磨機,但也存在一些缺點,一方面,第一倉粉磨時會出現大量粗顆粒,磨粉能力分布不均。一倉二倉不平衡,給二倉帶來壓力,磨削效率下降。另外,由于部分大顆粒進入二倉,二倉物料粒度不均勻,使二倉分級球直徑較大,由于大顆粒的存在,可不配置小直徑研磨體,如果小直徑鋼球較小,則研磨體數量較少,研磨效率必定低。磨削功耗一定很高,這是另一個缺點。

以上三種磨機主軸承均為巴氏合金軸承,運行時摩擦阻力力矩大,需消耗電機耗電量的10%左右,而磨煤機為熱風循環,空心軸溫度超過200度,具有對滑動軸承有不良影響,需要大量冷卻油潤滑油站循環冷卻潤滑。潤滑油裂變嚴重,潤滑油消耗量大,生產成本高,缺點較多。

二、磨煤機動靜環節能改造有效途徑

(一)對制漿系統設備進行維護改造

應對制漿系統設備進行維護改造。磨煤機是制漿工段的核心設備,大修應在原有基礎上引入智能加油系統,大齒輪精細維護,現場生產環境能夠得到極大改善,為下一步磨粉機更環保、更高效的清潔文明生產提供強大的新引擎。改造前出口溫度在70℃以上,空煤比在2.8-3.0之間,磨機電流在35-40A之間波動。磨煤機產量增加導致磨煤機溫度下降。首選應取出磨機壓架墊鐵,將磨機出口溫度下限調整為60℃。磨煤機啟動過程中耗煤量小,啟動過程中振動大,所有磨煤機的液壓加載力由5Mpa降低到3.5mpa。

改造后磨煤機運行效果較為顯著,磨機產量可保持在80t/h左右,出口溫度保持在60℃以上,空煤比保持在2.3以下,磨機電流在40-45A之間波動,磨機振動在合理范圍內。同時,機組高負荷運行時,僅需5臺磨機共同運行即可滿足機組需要,為磨機的定期維護創造條件,顯著提高粉磨系統設備的可靠性。在此前提下,磨煤機電耗和單耗顯著降低,磨煤機平均電耗降低0.0487%,平均單耗降低0.64千瓦時/噸煤,為節能降耗提質做出積極貢獻。

(二)及時進行動靜環更換大修

要及時進行煤化工甲烷化B系列技術給水泵兩端機封更換大修,完成技術泵機封完成歷史使命、更換檢查,實現持續穩定運行。之前,泵封使用的冷卻水介質為循環水,運行一段時間后,密封彈簧基本會失效,造成泄漏。因此,可以將密封冷卻水介質改為生產水,并添加脫鹽水介質作為密封沖洗水,泵機的密封維護頻率從一個多月改為600多天穩定運行。隨后,泵開始出現機封回水高溫現象。從現場來看,主要原因是機封內部泄漏,可能是機封運行時間長,動靜環磨損所致。由于現階段處于冬季供電期,保證安裝區設備的穩定運行顯得尤為重要。為使設備運行狀態保持在可控狀態,機械隊應立即對泵進行定期檢查,檢查更換兩側機封。可采用60MW超超臨界燃煤發電機組,針對制粉系統存在的問題,實現機動、靜環等問題進行項目配套,得多項中速動環專利,功耗降低不低于5%,實現增加,實現高負荷下五用一備的安全運行,續為發電企業提供優質的燃燒和粉碎解決方案和服務。

(三)提高施工人員綜合素質

為確保工作能按時順利完成,可以將機器封口工作分為兩組。由于泵體附有管路,內部結構復雜,自由端拆卸比驅動端困難得多。為確保維修安全與質量保證齊頭并進,團隊應選擇維修能力強、經驗豐富的人員作為團隊工作的負責人。任務伊始,工作負責人首先應對全體職工進行安全宣講,維修人員努力克服維修空間狹小、油污嚴重等困難,實現磨煤機的動靜環節能改造。為使泵盡快投入使用,維修人員應盡快完成技術給水泵的密封更換并進行試運行。磨煤機改造應以新能源為重任,始終堅守一線,確保生產穩定,為攻堅戰贏得整體能源和凝聚力,全力以赴。

比如說,針對磨煤機產量不足這一問題,設備管理部門應將其納入黨建項目,組建黨員技術隊伍,積極與設備廠家溝通,聽取電廠專家意見,組織運維專業人士召開專門會議,制定專門的管理方案。為確保改造工作順利實施,施工前,技術專業人員應提前謀劃,聯系施工人員進廠,準備新能源材料,積極協調各方面資源,與相關單位配合,合理分工,采用“白加黑”輪班工作模式。在施工過程中,有條不紊地開展工作,反復調整嚙合間隙和齒輪跳動值,力求調整到最佳性能值,確保設備改造后的最佳運行效果,高效率、高質量完成1A磨煤機節能齒輪的改造。機組啟動后,平均運行電流比改造前降低30A,節能效果顯著。技術專業人員應始終堅持“開源、節流、節能、降耗”的工作理念,發揚“務實專業、開拓創新、敢為人先”的精神,助力節能改造工作不斷進取,追求卓越經營和發展。

(四)調整研磨體的分級

由于氣缸在工作時與滾動軸承線接觸,油量少,油脂變質現象很小。通過查找資料,小鋼廠每年可節省數萬至數十萬元的電費,大型鋼廠每年可節省數十萬至百萬元的電費。經過節能改造后的優勢主要在于:可降低工作電流;降低啟動電流;節省大量潤滑油;年末維修、清洗軸承非常方便;滾動軸承內部也可更換部件。在磨機倉內,磨機尾部設有風篩裝置,降低風掃磨機、環流磨機用于物料提升、分級和循環的風機的風壓和風量和卸料磨,降低風機工作電流,降低電機功率輸出,大大降低磨粉的電耗。同時,也可調整研磨體的分級,增加研磨體的數量,通過研磨效率。解決一倉物料與球比不平衡的形狀,有效控制一倉物料的流量,能夠平衡卸料機一倉及二倉的研磨能力,調整二倉研磨體的級配,調節二倉物料的流量,充分發揮二倉細磨的作用。購買節能球磨機與普通球磨機相比,能夠在三年內實現節能降耗,生產效益可收回購買整機的成本。1噸材料產品的生產成本可降低10%以上。總結:專業技術人員應秉承“敢于嘗試,敢為人先”的創業精神,堅持創新的工作思路,多次與設計單位和廠家溝通,充分研究論證,及時實施磨煤機分段節能齒輪改造和節能改造。

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