秦鵬展 孫清梅
摘要:通過大量類似工程中調查發現混凝土圓柱的豎向、水平模板接縫處的混凝土觀感質量差,混凝土多產生漏漿、脹模、錯臺、接縫不平整、外觀尺寸偏差等質量缺陷現象,圓形柱成品質量直接影響工程結構質量水平。
關健詞:大截面、混凝土圓形柱、對策、實施
一、工程概況
某工程項目工程包括地下一層,商業樓為3~5層框架結構、多層商業建筑高度14.8m,高層商業建筑高度33m;住宅樓為24層框剪結構,建筑高度80.7m,總建筑面積約93000㎡。有大量的大截面混凝土圓形柱,混凝土圓柱直徑為1000mm共52根,從地下室一直到屋面(-5.50~10.450),大截面混凝土圓形柱是整個商業樓部分的施工難點,特別大獨立圓柱數量多、高度高(最低4m,最高10.45m)、自重大(圓柱直徑達到1000mm)是本工程施工中的一個重難點。
二、現狀調查,設定目標
為準確把握現澆混凝土圓柱結構施工質量的控制重點,課題成員在小組組長秦鵬展的帶領下,調查了以往及在建的項目作為調查對象,此類工程從模板形式、圓柱分布及混凝土構件尺寸都與本工程相類似,選定作為調查分析對象具有一定代表性。
通過選定與本工程相類似工程,為調查分析對象。采取隨機與宏觀檢查的方法對現澆混凝土圓柱的施工質量進行調查,共收集到各項目產生質量缺陷的點數共計499點,從統計數字中,制成調查表與排列圖,圓柱施工質量的因素中,圓柱接縫不平整、漏漿質量缺陷出現的頻率最高,確定本次研究的重點。
本工程項目在導師及技術負責人的帶領下,最后經改進圓柱模板的施工方法后,爭取將混凝土圓柱觀感合格率由現在的81.5%提升到93%”
三、定了主要原因并制定相應對策
本課題小組進行了多次分析和討論,從人員、機器、材料、方法、環境、測等幾個角度展開分析,采用關聯圖對影響混凝土現澆結構外觀尺寸偏差質量問題進行分析,最后確定影響的關健因素為:
(一)模板柱箍形式不合理:
采取對策為:采用特制的圓柱箍,達到目標為:強度達到要求,施工方便。
(二)模板材料選擇不合理:
采取對策為:采用定型化模板;達到目標為:強度、剛度、穩定性達到要求,施工方便,經濟模板接縫高低差過大。
(三)模板接縫高低差過大:
采取對策為:模板接縫位置拼接不牢固;達到目標為:接縫差控制在1mm以內。
四、針對對策在工程上進行實施
(一)采用可調節扁鐵套箍
課題組成員召開多次會議,通過“頭腦風暴法”集思廣益,提出:在鋼管固定內加一層桶箍一樣的固定方式,柱箍采用扁鐵制作接頭方式采用螺絲螺母形式,在將模板牢牢圍住不產生變形,安拆方便。
由施工員、質檢員、木工班長及木工操作人員一同在一層圓柱施工作業,由木工操作人員攜帶定制配套32*1.2mm扁鐵箍固定,每個扁鐵箍之間間距為300mm,要求加固模板時每個扁鐵箍沿柱外圍平行布置,上緊螺絲,凹凸槽卡緊確保圓模板的圓整度。柱模第一道扁鐵箍距柱底100mm,設置豎向木楞,采用鋼管架固定住木楞并與平臺上滿堂架架體連接,以防止柱發生偏移。
實施效果檢查:20天后在一層柱拆模后,對圓柱進行檢查,通過改進后的方法,大量減少了接縫不平整及漏漿現象。
(二)根據現場圓柱尺寸定型加工
選用目前質量可靠的定制的圓弧半圓柱模板,板厚18mm,每段高1.5米,梁柱交接處,按造型要求對模板切割成型,確保交接處無過多模板接縫,減少梁柱交接處的接縫不平整、漏漿、脹模等現象。圓模板采用優質樺楊木作原料,優點就是重量輕于一般楊木,而且強度大,韌性好。由于木制圓柱模板采用大幅面的膠合板制作而成,這樣圓柱模板拼接少接縫也少;而樺楊木材質又保證模板的強度高和韌性,內外環氧樹脂不但光滑防水而且又有一定的透氣性,澆搗成型的混凝土圓柱不但光滑而且成型好,視覺及手感極佳,總體效果優于同類其他產品,屬于清水模板。模板脫模沒有拼縫,易脫模,易清潔維護,無需脫模劑,使用后的模板表面不粘水泥,模板不需要清洗,其保溫性能更好,有利于冬季施工。
(三)模板接縫處均采用凹凸縫形式
圓弧半圓柱模板,接縫處均做成凹凸縫方式,梁柱交接處,按造型要求對模板切割成型,確保交接處無過多模板接縫,減少梁柱交接處接縫不平整、漏漿、脹模等現象。
四、實施效果檢查
(一)目標方面
通過PDCA循環的實施,我們在整個施工過程中進行了深入細致的效果檢查,針對影響圓柱施工質量的因素中,圓柱接縫不平整、漏漿質量缺陷現象發生施工質量的主要問題,我們邀請了業主,監理等有關單位人員對所施工的混凝土圓柱進行檢查、驗收,檢查效果情況如下:
① 采用可調節扁鐵套箍,簡便宜操作,圓柱截面尺寸符合要求。
② 采用改進后的支模方法,接縫不平整且漏漿率明顯得到控制,觀感質量好。 “經改進模板支撐的施工方法后,提高圓柱施工質量”目標已實現?;顒雍笠淮涡院细衤侍岣叩搅?4.3%達到了預定目標,取得了良好的效果。
(二)經濟效益方面
1.采用圓柱定型模板可多次使用達到5~6次;模板重量輕,且無需使用吊機,僅需2~3人操作即可組裝完成,大量降低了人力物力的損耗。使用新工藝后圓柱混凝土密實、接縫平整,未發生漏漿等現象,取得較好的經濟效益,實現了課題目標,極大提高了施工效率,節約了大量機械臺班及人工費,避免了材料浪費和工期延誤。采用定型鋼模市場價480元/㎡,按45%折舊考慮480元/㎡×55%=264元/㎡。采用HDPEQ鋼帶增強波紋管市場價900元/m,折合286.6元/㎡,只能使用一次。采用定型圓柱模板按周轉4次計算,折合160元/㎡。圓柱共計2090㎡,從以上單價就可以得出(264-160)元/㎡×2090㎡=21.736萬元。
2.通過采用改進后圓柱支模施工工藝的施工工藝作業可節約39%的費用,改進的支模施工方法使工具定型化,周轉使用率高,施工方便,收到很明顯的效益。
(三)社會效益
1.本工程施工過程中,上級領導多次到工地視察慰問,對施工質量和施工各項管理工作給予了較高的評價;
2.工程施工各項管理工作也得到社會各界的認可。
參考文獻:
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基金項目:浙江省大學生科技創新活動計劃項目“改進大截面圓柱模板的施工工藝的創新”(項目編號2020R448002)