張高科
項目位于伊拉克南部的納杰夫省,是一條日產水泥熟料6 000t的生產線,水泥粉磨系統采用6輥輥磨,設計產量為350t/h,電耗為27.5kW·h/t,比表面積為≥3 200g/cm2。當熟料溫度<110℃時,其產量均滿足設計要求,一旦熟料溫度>110℃,就會造成磨況異常。溫度較高的熟料入磨導致磨內溫度升高,物料流速加快,磨內懸浮物料增加,磨機壓差偏高;同時,磨機料層厚度下降,輥磨振動增大,吐渣循環量增加;研磨效率下降。水泥系統工藝流程圖見圖1。
為解決以上問題,需加大入磨冷風閥開度或增加磨內噴水量,同時降低研磨壓力。但在實際生產中遇到了如下問題:

圖1 水泥系統工藝流程圖
(1)項目地處伊拉克,夏季環境溫度均在40℃~50℃,熟料溫度偏高時,調節入磨冷風閥對磨內溫度的影響偏小。
(2)當入磨冷風閥全開,但出磨溫度依然偏高時,需要增加磨內噴水量,有時噴水量開至最大值(7.5t/h)磨況才會有明顯改善。雖然出磨水泥的水分無明顯變化,均在0.5%以下,但水泥庫內的結塊情況明顯加重,導致包裝車間水泥庫底下料不暢,影響水泥銷售。
(3)業主方認為水泥庫內的結塊是由于水泥出輥磨溫度控制偏低(100℃±5℃)所造成,要求將出磨溫度調整在105℃以上,但這給入磨熟料溫度高時的操作帶來了極大的困難。
針對上述問題,經討論采取了以下措施:
(1)在入磨皮帶上增加噴水裝置,減少磨內噴水。單獨磨內噴水和“磨內+磨外”噴水時相比,從化驗結果可以看出,出磨水泥水分無明顯變化,庫內結塊也無明顯變化。
(2)針對業主提出的將出磨溫度控制在105℃以上的要求,我們進行了出磨水泥溫度測量。測量結果表明,使用剛出篦冷機的熱熟料(熟料溫度在125℃左右)時,出磨溫度105℃,出磨水泥溫度97℃~100℃;使用堆放一段時間后的涼熟料(熟料溫度在80℃左右)時,出磨溫度依然是105℃,而出磨水泥溫度在75℃~80℃。因此,出磨溫度顯示的只是出磨的氣體溫度,而實際影響的是磨內物料的溫度。
(3)對于業主提出的水泥庫結塊問題,經分析認為,其產生原因是由于磨內噴水在高溫氣化后,部分水蒸氣隨著水泥進入庫內,庫內水蒸氣遇到庫壁,冷凝液化成水珠(庫頂觀察孔蓋上也多見水珠)造成的。水泥入庫時,水泥灰塵遇到水珠逐漸形成片狀結皮,所以從水泥庫清理出來的結塊也多為片狀。
針對此問題,一是改造庫頂袋收塵器,增加庫頂袋收塵器處理風量,使入庫的水蒸氣及時排出庫外;二是從操作上減少磨機運行時的噴水量,減少水蒸氣的入庫量。三是該生產線在實際生產中產能一直處于超產狀態,篦冷機受設計限制,冷卻效果有限,在熟料拉鏈機上測得熟料溫度均在125℃左右,高于設計目標。項目熟料庫儲量為30 000t,密閉設計,熟料入庫堆集,無法有效散熱,導致從熟料庫里面出來進入水泥磨的熟料溫度也在120℃左右,熟料溫度偏高給磨機的運行帶來困難。熟料庫儲量有限,庫滿之后需有車輛對熟料進行倒運至外放堆場進行儲存。
為了保證磨況的穩定,庫滿之后要將新生產出的熱熟料堆放至熟料外排堆場降溫,水泥磨生產所用熟料也倒運至熟料下料口,避免熟料直出直進(篦冷機系統風量已使用至最大值,無法再使用篦冷機使熟料溫度降低)。堆放過的熟料溫度不高,大幅減少了穩定料層所需要的磨內噴水量;溫度適當的熟料易磨性好,磨機的產量有所提升,電耗也有所降低。經過一段時間的運行,水泥庫庫內結塊問題得到了明顯改善。
對于因熟料溫度高而導致的水泥輥磨異常運行的問題,最好的辦法是避免高溫熟料直接入磨。雖然倒運熟料增加了生產成本,但增加了磨機產量,降低了振動,水泥輥磨的使用壽命延長了,設備更換維修的成本也降低了;另一方面,水泥庫內結塊問題得到了改善,節省了人力物力,銷售更加順暢,也間接節省了生產成本。