倪鐵峰(大慶頭臺油田開發有限責任公司,黑龍江 大慶 163000)
聯合站是有油氣開采工程地面核心,對維持油田運行有重要的作用[1]。聯合站構成油、氣、水總處理系統,對各轉油站來液處理、規范工藝流程具有關鍵性作用,同時優化原油、天然氣質量,使其達到商品使用需求[2]。解決油田聯合站技術問題,如何實現低能耗、低成本的高效運行,是國家“綠色經濟”倡導下聯合站亟待解決的問題。油田原油脫水、污水處理等包含電能、天然氣及多種藥劑消耗,故節能降耗和集輸工藝密不可分,需優化集輸工藝實現對電能、氣量、藥劑量的有效控制。
油田生產及開發需多種施工工藝、組織結構支持,應確保工藝準確、結構合理,進而保障油田開發質量及效率。聯合站是油田工程重要構成,其對原油加熱、外輸處理、脫水、油氣分離都有不可忽視的作用。目前聯合站耗能為電能及運營中的熱能。電能為泵提供運轉力,熱能維護集輸系統運行[3]。油田開發生產中,要落實全面節能降耗,應采取多途徑處理聯合站中的電能、熱能消耗。
泵為聯合站的主要能耗設備,應合理選擇泵的工作效率、流量,控制參數,保證其型號滿足聯合站要求,處理能力突出。泵設備的選擇上應考慮到油氣處理量及聯合站其他工作要求,單純從油氣處理入手無法實現理想化節能降耗。聯合站中流量處于不斷變化狀態,無法保持恒定的生產能力,需設計人員全面分析聯合站運行規律,確定所需泵的型號。設計人員應結合最大出液量和平均出液量,考慮日常生產穩定的基礎,盡可能降低泵的功率[4]。但聯合站出液量、成分處于不斷變化狀態,導致原本泵設備不能適應各個時期生產要求,應針對開采實情對泵進行節能改造。若聯合站運作參數高于泵本身參數,需將葉輪更換為小離心泵葉輪,或進行部分切割,以提高泵運行效率,同時降低能耗。
變頻調速技術可以結合聯合站工作狀況優化泵運行數據,將其應用到聯合站中,可確保泵高效運轉。即使聯合站原油出液量持續變化,也可確保泵穩定運行,實現自動化設備管理[5]。
油氣集輸是聯合站核心工作,但集輸過程中電能、熱能消耗最大,故應做好油氣集輸節能降耗。第一,改造加熱設備。定期對加熱設備維護、管理,保證設備性能,盡可能提高設備對熱能的利用率[6]。第二,油氣運輸中也需要加熱處理。運輸導致天然氣出現不同程度損失,可通過提高加熱效率,減少天然氣損失。選擇高性能加熱爐配合真空相變加熱爐換熱(傳統水套加熱方式效率較低),將加熱工作效率提高至90%以上。且內部配置自動控制系統,可自動加熱。第三,應用保溫防護。不具備防腐性的保溫層集輸管道傳輸中會流失大量熱能,導致原油傳輸需彌補更多熱能,采取減緩原油降溫速度,可實現節能降耗[7]。要求工作人員重視管道防腐保溫工作,落實全面的管道防腐保溫,并推廣熱泵節能技術,避免熱能流失浪費,提高資源利用率。
闡述集輸工藝后,以實現節能降耗效益的具體案例論證其工藝的合理性。
傳統油氣處理為開式流程。對油氣脫水設備改造,應用電脈沖脫水工藝,構成密閉性流程,可降低設備使用量,縮短油氣傳輸流程,提高油氣開采自動化水平,也有助于提高作業管理效率及質量,降低工作人員負擔。采取密閉處理及電脈沖脫水工藝,可最先控制油氣資源揮發量,節省燃氣,降低托水泵運作的電能消耗量。以A油田聯合站為例,其日處理液量14 000 m3,油量1 170 t,氣量20.0×104m3,改造前為開式流程,經密閉處理后,集輸所需設備少、流程短、自動化程度突出、便于操作,與改造前相比較,每年可減少大罐輕烴揮發1 800 t,減少100.0×104m3天然氣,脫水泵耗電量節約40.0×104kW·b。
電脈沖脫水工藝相較于原脫水設備,其處理量大,且脫水溫度低、效果好,放水含油低,破乳劑量使用較少。以破乳量減半配合20%老化油支持,脫水器可正常工作,每年原油處理規模45.0×104t,原脫水器耗電47.0×104kW;而電脈沖脫水器耗電6.0×104kW,年節電41.0×104kW,若每度電0.5元,年節電費用20.5萬元。
以干氣氣提方式代替原本的負壓閃蒸工藝,可提高原油氣提穩定性。提高壓縮機進料口溫度,以此提高原油的實際分離效果,實現聯合站原油增產。應確保輕烴產量不降低,將原油原本的溫度從80 ℃降低到65 ℃,再配合冷卻水換熱系統,優化壓縮機,簡化具體工藝流程。A油田聯合站原本采用負壓閃蒸工藝,原油先由三相分離器分出、脫水器脫水、加熱爐加熱后進入穩定塔蒸,閃蒸氣以負壓螺桿壓縮機支持抽出,經水冷卻器冷卻后再進入壓縮機增壓,經分離器氣液分離,液體儲罐外銷,不凝氣進入天然氣外輸系統。穩定原油由塔底流出,外輸泵增壓后傳輸。但是應用中發現原油穩定溫度較高,原油進塔溫度在81~90 ℃,壓縮機進口溫度也在60 ℃以上,原油分離效果較差,C2~C5拔出率僅為50%,且原油產量持續降低,蒸發量低于壓縮機額定負荷,采用調頻器調節壓縮機轉速,導致投資及電耗上漲,造成管理困難。
為解決上述問題,提出以氣提工藝作業,將+2C含量較低的干氣通入塔底,控制C2~C5輕烴分壓,促進C2~C5輕組分氣化、分離,氣提氣在塔自上而下運動館,起到對分離輕組的有效攜帶,提高收率。將穩定塔進料溫度控制在60~64 ℃,去除壓縮機進口冷卻器,對工藝流程簡化。對穩定塔氣提量控制,確保壓縮機處于額定狀態運行,后續無需變頻調速。采用該工藝運行后,A油田聯合站穩定效果理想,C2~C5拔出率達到80.06%,C2~C5相對原油拔出率也為1.73%,輕油回收率1.73%,輕烴產量不變原油穩定溫度降低到64 ℃后,滿足外輸需求,每年節省58.0×104m3天然氣。
采用外輸泵(離心泵)電機調頻技術可控制電能使用量,實現節能降耗。將外加電流陰極保護技術和三相分離器結合,以剪輯保護技術保護三相分離器,也可延長分離器使用年限,減少后期不必要的維護投入,控制聯合站運營成本。三相出水進入到一次沉降罐,之后分析發現水質的指標有所上漲,一方面通過落實多項節能措施,大大降低生產運行中絮凝劑、混凝劑、殺菌劑的使用量;另一方面,水質指標持續上升,對過濾罐的濾料更換時間有所延長,可降低產沖洗泵所耗費的時間,避免出現污水二次污染,大大降低污水處理成本。三相出水直接摻入到水罐中,可減少摻水的運行環節,水溫的降低幅度得到有效控制,減少過程中產生的熱量損耗。 摻水進入加熱爐升溫,可減少加熱爐的天然氣耗費,真正實現節能降耗。
在案例工程中使用多種節能技術,如油氣密閉處理及電脈沖脫水工藝、氣提工藝等,針對油田原本的污水處理情況采取有針對性地優化措施,優化之后油田的集輸及處理工藝大大優化,運行正常。通過應用新的節能降耗工藝、新技術推廣后實現密閉集輸,整流流程短,且使用的設備較少,自動化程度突出。經后運行分析,采用新工藝該案例聯合站年節電達到88.5×104kW,年節氣223.0×104m3,年節水75.0×104m3。節約后期對設備的維修費用約為96萬元,減少輕烴揮發損耗1 800 t,大幅降低了生產成本,減少了生產過程中污染產生。通過對工藝優化,節能降耗效果顯著,也便于油田生產人員有針對性地落實生產管理制度,減少各崗位工作人員勞動強度,提高污水處理系統整體運行效率。在不影響油田實際產量的前提下,做好聯合站節能降耗,提高了油田經濟效益,有助于油田生產的可持續發展。
綜上所述,聯合站是油田地面工程的核心之一,但近年來一些油田開采進入中后期,其開采處理條件逐漸惡化,導致聯合站電能及熱能消耗增加,油田開采處理成本增加。要降低石油工程中的整體能耗,需全面落實節能降耗工作,分析聯合站中的能耗狀況,及時做好技術優化與更新,最大限度地控制能源消耗,為國家發展、社會進步提供源源不斷的能源支持。