◆ 于東海 王朋 劉文建/ 文
上海江南長興造船有限責任公司,作為滬東中華造船(集團)有限公司的下屬公司,位于中國最大的造船基地之一 ——上海江南長興造船基地,近年來以建造液化天然氣船、超大型集裝箱船為主要業務,是中國綜合競爭能力最強的造船企業之一。深藍QC小組是一支理論知識扎實、工作經驗豐富的團隊。小組在2017年憑借“提高止裂鋼拼板一次合格率”課題,獲得了“上海市優秀質量管理小組”和“全國優秀質量管理小組”稱號。2020年,又以“提高船體對接縫CO2打底焊一次合格率”課題榮獲全國QC小組發表賽最高級別榮譽——“示范級成果”稱號。
2019年1月份,23000TEU系列集裝箱船陸續在公司建造。在日常施工中,我們發現船體對接縫CO2打底焊一次合格率出現偏低的現象,焊縫返修頻次有所增加,影響生產效率和計劃節點完成,質量成本明顯上升。
針對以上情況,小組統計了2019年2~4月船體對接縫CO2打底焊一次合格率(見圖1)發現:打底焊一次合格率呈下降趨勢,且遠遠低于公司89%的考核值,對生產進度造成了嚴重影響,亟待解決。
小組決定將“提高船體對接縫CO2打底焊一次合格率”作為本次活動課題。通過參考公司該指標考核值和歷史數據,最終將船體對接縫CO2打底焊一次合格率目標設定為:≥89%。

圖1 2019年2~4月船體對接縫CO2打底焊一次合格率
小組對目標能否實現進行了充分的可行性論證,共進行了三層論證。小組對2019年2~4月抽檢的一次不合格打底焊縫的90個缺陷,首先按分段類型分層論證排列:發現雙層底分段出現缺陷最多,達70個,占比78%;第二步,小組對70個雙層底分段焊縫缺陷按焊縫類型分析,發現平對接出現缺陷最多,達54個,占比77%;第三步,小組對54個平對接焊縫缺陷進行排列分析,發現裂紋缺陷出現最多,達30次,占比56%。因此,小組最終得出結論:現階段影響船體對接縫CO2打底焊一次合格率的主要因素是“雙層底分段平對接打底層裂紋”。
通過數學模型計算可知,只需解決裂紋缺陷的93%,就能達到目標值。同時,團隊曾先后攻克“船體焊接機器人現場應用”和“集裝箱船節能導管分段階段安裝”的工藝質量難題,有解決棘手質量工藝難題的寶貴經驗和人才隊伍,所以小組成員有信心完成這一目標值。
小組通過采用“歷史數據對比法”和“理論測算法”確定,實現該目標是可行的。

圖2 裂紋缺陷分析系統圖
確定了問題癥結A類因素(裂紋缺陷)后,小組成員利用頭腦風暴法進行了原因分析,并繪制成系統圖進行分析,找出9個末端因素(見圖2)。
為了分析出主要因素,小組分別采用調查表,制作統計圖,繪制散布圖、柱狀圖,數據對比等工具和方法,最終識別確定造成打底焊裂紋產生的2個主要原因:首張板裝配定位偏差和焊接電流電壓偏大。
針對以上兩個主要因素,小組成員對提出的三項方案,分別從費用、耗時、難易程度、可實施性四方面分析對比,在首張板裝配定位偏差這一要因上,最終確定采用“制作裝配定位工裝”這一初步方案;在焊接電流電壓偏大這一要因上,同樣從四方面進行了評估對比,決定用既有“數字化焊機打底”這一初步方案。通過5W1H法,小組成員制定了對策表(見表1)。

工裝制作:小組根據設計理念繪制裝配及下料圖紙,采用高精度等離子切割機下料后表面拋光組裝而成。該工裝分為固定式和可調節式兩種,在檢驗時如果工裝能夠與檢驗面緊密貼合,則說明首張板定位精度良好,反之則精度不良,需要及時調整,該工裝目前正在申請專利。
在首制工裝制作完成后,小組于2019年9月在H3033船223分段上進行了試用測試,取得預期效果。在工裝正式使用后,小組記錄了每個分段首張板定位尺寸偏差值,并利用統計表和柱狀圖分析驗證效果。
結論:通過裝配定位工裝的推廣使用,首張板裝配定位尺寸偏差嚴格控制在0~2毫米之間,達到了既定目標。


針對焊接電流電壓偏大問題,小組采用了數字化焊機打底方案。首先與焊機廠家一起確認數字化焊機的聯網狀態,在確保網絡暢通的條件下,作業前將WPS參數遠程導入數字化焊機。其次通過中控平臺鎖定焊機通道,迫使焊工只能按照給定通道打底焊接作業。而所有的數字化焊機作業均實現遠程監控并自動生成質量記錄,使“人管機器”到“機器管人”的轉變得以實現。
實施后,小組記錄了數字化焊機作業時的電流電壓,發現其穩定性有了明顯保障,避免了焊工因為想提高焊接速度而違規調動大電流的情況,使打底焊接作業嚴格按照WPS規定執行。通過對比,小組發現利用數字化焊機施焊的應力分布比傳統模擬焊機更加均勻,產生裂紋的風險明顯減少。
結論:通過采用既有數字化焊機打底焊接,電流始終保持在175~210A之間,電壓保持在23~26V范圍內,對策實施有效。

表1 對策表
小組統計了對策實施以來2019年10~12月三個月的數據,并制作成統計表和柱狀圖進行分析后發現,小組將船體對接縫CO2打底焊一次合格率提高至94.5%,目標達成。通過數據對比分析,A類因素占比下降48.7%,缺陷總數減少55.6%,對策實施有效。
經過計算,本次QC小組共取得經濟效益約13.4萬元。課題的成功,得到了船東和船檢的一致認可,為公司進一步拓寬了市場。此外,由于小組出色地攻克了此次課題,使得生產加速推進,全球首艘23000TEU雙燃料動力集裝箱船如期試航。
通過本次活動,小組成員對排列圖、散布圖、系統圖等質量工具的運用比之前更加嫻熟;更加善于利用建立數學模型分析質量問題,針對一個問題可以從不同角度提出多種解決方案,最后通過比對選擇最優方案;鉆研和解決現場質量工藝難題的興趣得到了激發;持續改善的質量意識有了進一步增強。
此次活動共修訂作業指導書2份,形成管理制度2份。經過小組全體成員的共同努力,本次QC活動圓滿完成目標,下階段小組將圍繞縮短23000TEU隔艙導軌安裝工時開展新一輪PDCA。