趙賽
(渤化永利化工股份有限公司,天津300452)
我公司氯化銨生產(chǎn)裝置需要大量的冷量,目前是利用液氨與制堿母液換熱后,氣氨經(jīng)螺桿壓縮機壓縮冷凝成液氨后循環(huán)使用。現(xiàn)有3臺電機功率為1700kW的WBII1080E螺桿壓縮機,制冷量為6000kW/臺。冰機設(shè)計用電為壓縮每t氨耗電量84.41kW·h,2017年12月26日~2018年12月25日產(chǎn)量為631820tt/a,冰機耗電25447680 kW·h,冰機電耗40.28 kW·h/tt,按計算每t產(chǎn)品壓縮氨量0.4292t/t,壓縮每t氨耗電量40.28/0.4292=93.85 kW·h/t,因此螺桿壓縮機運行過程中耗電量大,嚴重影響了生產(chǎn)成本[2]。
公司有大量的低位熱能(如蒸汽凝液、乏汽等),溫度高,需要循環(huán)水進行冷卻后才能利用,造成資源的浪費。煅燒爐裝置可提供熱水溫度160℃,余熱制冷出口熱源最低利用溫度90℃,流量157 T/h,160℃熱水焓值為6754 kJ/kg,90℃熱水焓值3768 kJ/kg,則:
可利用熱量Q1為:Q1=(6754-3768)×157000/3600=13022kW
通過使用吸收式制冷技術(shù),轉(zhuǎn)化效率按照0.52計算,可以生產(chǎn)出的冷量為(5℃):
Q冷1=13022×0.52=6771 kW
吸收式制冷是在低溫低壓的條件下,利用液態(tài)制冷劑汽化來達到制冷的最終目的。蒸汽壓縮式制冷靠消耗機械功或者電能實現(xiàn)熱量從低溫向高溫轉(zhuǎn)移;而吸收式制冷是靠消耗熱能完成這種過程的。
現(xiàn)在常有的很少一部分的低溫余熱是利用溴化鋰吸收式制冷解決的。溴化鋰系統(tǒng)可以利用低位熱能,制取7℃以上冷量,可廣泛應(yīng)用于民用空調(diào)等領(lǐng)域,但是無法應(yīng)用于大量存在的0℃以下制冷需求的工業(yè)領(lǐng)域。很大部分低溫余熱無法利用,而且這其中大多還需要專門的能源來給這部分余熱冷卻,以滿足后續(xù)工藝的使用要求[3]。
TC多元工質(zhì)熱驅(qū)動冷凍機組從根本上解決了溴化鋰系統(tǒng)的不足,同時在相同熱源溫度的情況下,將制冷深度由7℃拓展至-40℃,大大增加了制冷的效果,實現(xiàn)吸收式制冷行業(yè)的工藝技術(shù)的創(chuàng)新和進步。TC多元工質(zhì)具有穩(wěn)定性強、無水無油無需分離、長期運行無衰減的特點,可廣泛應(yīng)用于化工、材料、冶煉、醫(yī)藥等具有0℃以下制冷需求的領(lǐng)域,比壓縮式制冰機節(jié)約90%以上的電耗。
TC多元工質(zhì)選用NH3作為制冷劑,具有蒸發(fā)潛熱大、制冷效果好、廉價易得、純天然工質(zhì)、綠色環(huán)保的優(yōu)勢,因此可以作為一種性能良好的制冷劑應(yīng)用于當代的化工生產(chǎn)中。
選用多元氨鹽溶液的氣相可以認為是純氨氣,提高了系統(tǒng)的效率,同時在熱力學(xué)性質(zhì)方面也存在其他優(yōu)勢。
TC多元工質(zhì)吸收式制冷可分為兩個子循環(huán):①多元溶液循環(huán):富氨溶液從吸收器出來進入發(fā)生器中,然后逐步加熱使溶液沸騰,此時會分離出大量的氨氣,氨氣被送入到冷凝器中,低溫冷凝成液氨,液氨最后再進入到蒸發(fā)器中蒸發(fā)制冷達到目的。而發(fā)生器中的富氨溶液蒸發(fā)掉部分氨后變?yōu)樨毎比芤海瑩Q熱之后會回到吸收器,從蒸發(fā)器過來的氨氣會與吸收器頂部噴淋的貧氨溶液接觸,并且溶于貧氨溶液中,此過程會增加貧氨溶液的濃度,使貧氨溶液重新變?yōu)楦话比芤海匦逻M入發(fā)生器,形成多元溶液循環(huán)的整個過程[4]。②氨氣循環(huán):由發(fā)生器出來的氨蒸汽進入冷凝器,通過水冷方式冷凝,然后凝結(jié)成液氨進入蒸發(fā)器,在蒸發(fā)器內(nèi)蒸發(fā)后體積膨脹,然后經(jīng)過蒸發(fā)器和吸收器之間的管道進入吸收器,與吸收器頂部噴淋的貧氨溶液接觸,并不斷被貧氨溶液吸收,然后形成富氨溶液進入發(fā)生器再加熱沸騰至產(chǎn)生氨蒸汽,由此形成整個氨氣循環(huán)。
吸收式制冷系統(tǒng)的基本組成部件包括發(fā)生器、蒸發(fā)器、吸收器、冷凝器和溶液熱交換器以及溶液循環(huán)泵等。
富氨溶液從吸收器底部出來,然后和發(fā)生器出來的貧氨溶液進行換熱,再循環(huán)進入發(fā)生器,被加熱至沸騰狀態(tài),此時分離出大量氨氣,形成了發(fā)生器底部的貧氨溶液,然后通過與溶液熱交換器和吸收器過來的富氨溶液進行換熱,再回到吸收器頂部[5]。
從發(fā)生器中蒸發(fā)出來的純氨氣進入到冷凝器,冷凝成液氨,然后進入蒸發(fā)器擴散蒸發(fā)產(chǎn)生制冷效果;氨氣再回到吸收器中被貧氨溶液吸收成為富氨溶液循環(huán)使用。
余熱制冷裝置自耗電255.5 kW/h,全年運行8000h,在相同制冷量前提下,余熱制冷機組為氨壓縮配套的蒸發(fā)式冷凝器與電驅(qū)式冰機配套的蒸發(fā)式冷凝器耗電相同,此處能耗的計算相互抵消[6]。
余熱裝置增加全年電耗費用為1,267,280元(不含稅電價0.62元/kW·h)
循環(huán)水系統(tǒng)的用水總量約為1150m3/h,按1%計算蒸發(fā)量,補充水量約為11.5 m3/h。
余熱制冷機組與電驅(qū)式冰機配套的蒸發(fā)式冷凝器相同,其補充水量也相同,此處相互抵消。
機組每年消耗水的水費為(水費按照7.0元/t計)644,000元
雙t產(chǎn)品冰機電耗為39.59°/tt;每100tt產(chǎn)品,共需要氨75.92t,外供氨33t,冰機外冷間循環(huán)氨共42.92t。
制每t液氨電費為57.19元。1a運行8000h,1h生產(chǎn)液氨22t,總年耗電費為10,065,379元。
C年節(jié)約量=C原冰機耗電費-C新建機組增加電費-C新建機組補水=8,154,099元。
綜上,采用余熱制冷機組取代原有機組后,1a可節(jié)約各項費用總計815.4萬元,以余熱制冷機組設(shè)計使用年限15a計,節(jié)能收益可達12231萬元。
近幾年國家對環(huán)保越來越重視,以政策為準繩,不斷完善工藝技術(shù),成為每個化工企業(yè)亟需解決的問題。余熱制冷技術(shù)替代聯(lián)堿冰機,充分利用低溫蒸汽等低溫余熱資源,提高了系統(tǒng)的效率,并且大大減少了整體用電量,減少溫室氣體的排放,實現(xiàn)了綠色能源的全新理念,具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益[7]。