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氣分裝置異丁烷硫含量異常分析與研究

2020-11-09 14:31:31唐建文
中國化工貿(mào)易·下旬刊 2020年5期

摘 要:氣分裝置是石油煉化企業(yè)生產(chǎn)化工原料的關鍵裝置,主要作用是將液化氣中各組分的沸點不同,進一步分離出乙烷、丙烷、丙烯、正丁烷、異丁烷、丁烯等產(chǎn)品,為下游裝置提供原料和燃料氣,是煉油與化工的橋梁,起著承上啟下的作用。

關鍵詞:氣分;異丁烷;硫含量;液化氣

0 引言

石油屬于不可再生資源,隨著煉油企業(yè)的發(fā)展,煉油企業(yè)所加工的的原料油越來越劣質(zhì)化(重質(zhì)化、高硫化等),而客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來越高,由于原料劣質(zhì)化及多樣化,各企業(yè)氣分裝置的產(chǎn)品結構也會各有不同,脫硫的工藝也存在一定的差異性,現(xiàn)對某企業(yè)氣分裝置異丁烷硫含量出現(xiàn)異常情況進行分析與研究。

1 液化氣脫硫工藝

由于氣分裝置的原料來源于液化氣,氣分產(chǎn)品硫含量高低取決于液化氣脫硫后的硫含量大小,該工序是保證氣分產(chǎn)品硫含量合格的關鍵因素,因此我們首先要了解一下液化氣中的含硫化合物及脫硫工藝。液化氣中含硫的化合物主要有硫化氫、硫醇、羥基硫、硫醚和二硫化物等有害成分,脫硫工藝根據(jù)液化氣中的硫含量及凈化要求而分類。目前在工業(yè)上應用的液化氣脫硫的方法主要有濕法和干法兩類。濕法脫硫主要用于硫含量較高或處理量較大的液化氣;干法脫硫主要用于硫含量較低或處理量較少的液化氣。該企業(yè)采用濕法中的胺洗和堿洗工藝,對液化氣進行脫硫、脫硫醇。

2 異丁烷硫含量七個不合格的可能因素

2.1 物料互竄

某企業(yè)有三套生產(chǎn)液化氣的裝置和二套氣分裝置。渣油輕質(zhì)化裝置(渣油輕質(zhì)化液化氣)、加氫改質(zhì)裝置(加裂液化氣);重整裝置(重整液化氣)。其中渣油輕質(zhì)化液化氣和加裂液化氣的脫硫裝置存在流程互通,重整液化氣與加裂液化氣匯合在一起進氣分裝置,某企業(yè)生產(chǎn)異丁烷的原料為加裂液化氣。加裂液化氣脫硫的跨線與渣油輕質(zhì)化液化氣脫硫流程已加盲板,不存在互竄的可能性,故排此線互竄。加裂液化氣自(至)罐區(qū)即水洗后液化氣至罐區(qū),此線流程一直在連續(xù)使用,脫丙烷塔頂丙烷通過界區(qū)跨線至此線到罐區(qū),脫丙烷塔進料罐部分液化氣通過脫丙烷塔進料打至此線到罐區(qū),故排除此線互竄。加氫液化氣壓力大于渣油輕質(zhì)化液化氣系統(tǒng)壓力(壓差0.22MPa以上),存在竄的可能性極小,但也進行了采樣分析,組成分析數(shù)據(jù)正常,故排除此線互竄。重整液化氣與加裂液化氣界區(qū)雙閥關閉,重整液化氣總硫較穩(wěn)定基本都是小于0.5mg/m3,采樣分析,組成分析數(shù)據(jù)正常,故排除此線互竄。

2.2 采樣污染

異丁烷采樣瓶為專用鋼瓶,并且采樣口至采樣瓶之間可進行循環(huán),所采樣品具有代表性,且多次多人采樣均有硫含量異常的情況,故排除采樣污染。

2.3 工藝操作參數(shù)調(diào)整

對比本次異丁烷硫含量異常前后半個月的數(shù)據(jù),工藝操作參數(shù)基本一致,排除因工藝參數(shù)造成異丁烷硫含量異常。

2.4 胺液再生系統(tǒng)來的貧胺液質(zhì)量差,溶劑中攜帶二甲二硫

加氫改質(zhì)液化氣脫硫后的富胺液和渣油輕質(zhì)液化氣脫硫后的富胺液匯合至同一溶劑再生系統(tǒng)。對比本次停工前后半個月,再生后胺液質(zhì)量數(shù)據(jù),貧胺液質(zhì)量正常。渣油輕質(zhì)化總硫異常與異丁烷關系,渣油輕質(zhì)化總硫異常與上次總硫異常及異丁烷總硫?qū)Ρ葦?shù)據(jù),通過對在水洗后渣油輕質(zhì)化液化氣總硫異常(有二甲二硫)工況下,異丁烷中硫與渣油輕質(zhì)化總硫異常是沒有直接關聯(lián)。

幾種物料的理化性質(zhì)和關系如下:①二甲二硫:淡黃色透明液體,熔點-85C,沸點109.7C,分解溫度200℃,比重:1.065(20℃),折射率1.5250,有惡臭。不溶于水,可與乙醇、乙醚、醋酸混溶。遇明火、高溫、氧化劑易燃,遇酸或高熱分解有毒氧化硫氣體;②MDEA:無色至淺黃色透明液體,沸點248℃,pH:8~9,比重:1.04(20℃),折射率1.4642溶于水、醇(有機化合物),微溶于醚,水溶液呈弱堿性,分子式為:C5H11N(OH)2,分子量119.16化學性質(zhì)穩(wěn)定,不隨水蒸氣揮發(fā),能選擇性吸收硫化氫,不易分解,分解產(chǎn)物二氧化碳、水和氮氧化物;③二甲二硫與MDEA關系:再生溶劑供應商提供的資料證明,兩者不溶。目前某企業(yè)硫磺再生溶劑也在使用,稱兩者不溶;④從渣油輕質(zhì)液化氣硫含量較高的樣品分析硫形態(tài)的結果看,存在的硫基本為二甲二硫,說明MDEA無法脫除二甲二硫,故判定溶劑中基本不存在二甲二硫。

2.5 堿液濃度改變

統(tǒng)計了本次異丁烷硫含量異常前后半月的堿液濃度數(shù)據(jù)變化、外購原堿液的濃度數(shù)據(jù)及換堿液記錄,堿液濃度數(shù)據(jù)正常。

2.6 上游裝置原料性質(zhì)改變

上游裝置原料性質(zhì)從三個方面對比分析,具體情況如下:①本次開工液化氣中硫含量與停工前的對比,經(jīng)過對比本次開工水洗后加氫液化氣平均總硫(其中H2S<1mg/m3)高于停工前,且本次開工水洗后液化氣總硫極不穩(wěn)定,故判斷是造成異丁烷硫異常的主要因素;②本次開工堿洗前總硫和停工前堿洗前硫含量對比,經(jīng)過對比本次開工堿洗前加氫液化氣平均總硫(其中H2S<1mg/m3)高于停工前,且本次開工堿洗前液化氣總硫極不穩(wěn)定,故判斷:造成本次開工水洗后液化氣總硫不穩(wěn)定的主(下轉(zhuǎn)第190頁)(上接第188頁)要因素;脫硫塔后液化氣總硫不穩(wěn)定;③液化氣堿洗前硫形態(tài),本次開工堿洗前液化氣中的硫以硫化氫、甲硫醇(正常工況下--般不含硫醇)、二氧化硫及三種未知硫形式存在。

2.7 實驗室分析數(shù)據(jù)有誤

對氣分裝置的原料加裂液化氣、產(chǎn)品異丁烷及異丁烷儲罐內(nèi)的產(chǎn)品,用紫外熒光法、庫倫法均進行了分析,雖然兩種方法存在一定的差異,但不同的方法之間仍符合偏差要求,且用同一組樣品委托第三方進行分析,結果與化驗室一致,排除了實驗室分析數(shù)據(jù)有誤問題。

3 液化氣中烴組分與硫化物在不同分壓下的沸點

異丁烷與甲硫醇在0.5MPa分壓下的沸點分別為37.96℃、55.48℃,兩者的溫度比較接近,再加上脫異丁烷塔頂操作溫度51±0.5℃,操作壓力0.6MPa,因此甲硫醇很有可能與烷塔頂產(chǎn)出的異丁烷產(chǎn)品共存。

4 加裂液化氣硫形態(tài)、液化氣液化氣脫硫、脫硫醇設計數(shù)據(jù)

對加裂液化氣、異丁烷、正丁烷硫形態(tài)進行分析,加氫液化氣主要甲硫醇與二甲二硫,異丁烷中的硫為甲硫醇、正丁烷中的硫為二甲二硫。查閱某企業(yè)的設計參數(shù),加氫液化氣脫硫塔脫硫后硫化氫≤10ppm;脫硫醇設計脫前100ppm,脫后8.5ppm,脫除率為91.5%;氣分裝置設計進料≤20ppm。氣分裝置的特點是根據(jù)各組分的沸點不同進行物理切割,沒有脫硫作用,只要氣分進料帶硫,勢必會切割到相應的產(chǎn)品中。

5 異丁烷硫含量異常的初步結論

通過上述“物料互竄、采樣原因、工藝操作參數(shù)、渣油輕質(zhì)化總硫與異丁烷總硫關聯(lián)、堿液溶劑質(zhì)量、理化性質(zhì)及設計數(shù)據(jù)、硫形態(tài)及設計參數(shù)”數(shù)據(jù)分析如下:①排除中所有脫硫后H2S正常,在硫形態(tài)中也未測出H2S,可判斷脫硫系統(tǒng)運行正常,脫硫效果良好;②通過分析與研究,不存在共用溶劑造成甲硫醇、二甲二硫互竄的可能;③通過現(xiàn)場流程檢查,液化氣、異丁烷中的組分含量,排除因液化氣流程互竄;④液化氣、異丁烷都為專用瓶采樣,排除采樣污染;⑤堿洗堿液濃度高,無鹽類析出,甲硫醇含量低,排除因堿液質(zhì)量引起硫含量異常;⑥操作參數(shù)平穩(wěn),無突變波動,操作上無流程變化,負荷相對穩(wěn)定,排除因工藝參數(shù)調(diào)整變化,造成硫含量異常;⑦加裂液化氣中的硫形態(tài)分析為甲硫醇與二甲二硫,異丁烷中的硫為甲硫醇、正丁烷中的硫為二甲二硫,二甲二硫裝置無法脫除,甲硫醇雖然本裝置設有加氫液化氣脫硫醇系統(tǒng),但對甲硫醇脫除率并非百分之百,所以當脫硫后含有硫醇時極易造成氣分進料帶有微量硫,故此異丁烷中硫含量異常主要堿洗前硫不穩(wěn)定造成,為了更準確的判斷,后續(xù)收集更多的數(shù)據(jù)加以論證。

綜上所述,隨著日益嚴格的質(zhì)量要求,我們要不斷攻克質(zhì)量難關,提高產(chǎn)品質(zhì)量,以滿足客戶需求。為了順應時代發(fā)展需求,我們要不斷優(yōu)化老工藝、研發(fā)新工藝,為企業(yè)降本增效添磚加瓦,為實現(xiàn)綠色石化作出應有的貢獻。

作者簡介:

唐建文(1983- ),男,湖南永州人,大專,應用化學專業(yè),曾從事質(zhì)量檢驗、質(zhì)量調(diào)度、生產(chǎn)調(diào)度及相關生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作,現(xiàn)就職于寧波中金石化有限公司總調(diào)度室,負責質(zhì)量管理工作。

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