
【摘? 要】針對油層堵塞問題導致的供液差產量低問題,酸化解堵技術一直是常用的有效增產技術。針對常規土酸易產生二次沉淀問題,我廠于2012年引進多氫酸解堵技術并成功推廣應用,但是隨著開采時間的延長,地層物性發生改變,出現了部分酸化井有效期短和酸化效果不佳的問題,即使重復酸化,效果也達不到預期的目的,同時加大酸用量會造成生產成本的增加。本研究針對上述問題,在多氫酸的基礎上,對體系進行改進,提高整體效果,并針對不同區塊不同堵塞類型,復合其他藥劑配方,以解決堵塞問題,提高其科學性。
【關鍵詞】多氫酸;解堵;規律性認識
1 概述
2012年為提高注水井注入能力,引進多氫酸解堵技術,并在成功在錦16塊、錦98杜等區塊進行成功應用。在此基礎之上逐步在稠油區塊、中低滲區塊、聚/表復合驅等區域的生產井開展試驗并推廣應用,也取得良好的應用效果。但是在應用過程中存在以下問題:
一是地層經多次酸化后,近井地帶粘土礦物大部分已經被消耗,出現了部分酸化井有效期短和酸化效果不佳的問題。二是針對稠油區塊、中低滲區塊、聚/表復合驅等不同區塊不同堵塞類型,直接應用多氫酸解堵技術,針對性不強。三是現場施工存在盲目性,規律性認識不強,易造成藥劑浪費。
為提高多氫酸解堵技術在生產井的應用效果,開展《生產井多氫酸解堵技術改進與規律性認識》項目研究。
2 研究內容及技術創新點
2.1改進多氫酸解堵體系配方,提高其溶蝕率,延長其反應時間
通過對原有酸化配方進行改進,在多氫酸的基礎上,基酸體系改成為多元酸,同時加入氟硼酸鹽,進一步改進了多氫酸的反應時間和對基巖的溶蝕率,實現深層解堵,在原配方鹽酸+二元有機酸+氟鹽的基礎上,改進配方為HCl+有機二酸+有機聚合羧酸+氟鹽+氟硼酸鹽。
通過正交試驗確定最佳堵劑配方為:6%HCl+4%有機二酸+5%有機聚合羧酸+4%氟鹽+2%氟硼酸鹽。新體系同等條件下對巖心的溶蝕率更高,反應時間更長。新研酸液體系可電離出充足的氫離子,與氟鹽、氟硼酸鹽反應生成HF,同時酸液緩速逐級電離出10個H+以上,降低HF的生成速度。
HCl(A)、有機二酸(B)、有機聚合羧酸(C)、氟鹽(D)、氟硼酸鹽(E)
新體系同等條件下對巖心的溶蝕率更高,反應時間更長。
2.2劃分技術應用區域,完善解堵配方體系,提高技術適應性。
2.2.1針對錦29興等油層物性較差的中低滲區塊,粘土含量低,直接應用新型多氫酸解堵技術解除近井地帶堵塞,加大對基巖的溶蝕效果。
堵劑配方為:6%HCl+4%有機二酸+5%有機聚合羧酸+4%氟鹽+2%氟硼酸鹽。
典型井例:錦2-18-252,該井為錦29興的一口生產井,于2019年11月8日實施該項技術,措施后取得良好的應用效果,目前已連續生產125天,階段增油150.5噸,增液1424.5噸,目前繼續有效。
2.2.2針對錦16塊含聚生產井的機無機復雜堵塞,通過優選復配降解劑+新型多氫酸方式,回復地層滲透能力。
配方為:6%HCl+4%有機二酸+5%有機聚合羧酸+4%氟鹽+2%氟硼酸鹽+1%過硫酸鉀+3%過硫酸銨。
典型井例:錦2-7-007,該井為錦16塊化學驅的一口生產井,于2019年7月23日實施該項技術,措施后取得良好的應用效果,目前已連續生產196天,階段增油1119.6噸,增液3924噸,聚合物濃度有措施前705ppm降至185ppm,目前繼續有效。
2.2.3針對粘土含量高、基巖滲透率較大,且生產過程中出現的原油粘度大、膠質瀝青質、乳狀液堵塞等問題的稠油生產井。
主要清除近井地帶的粘土和少量坍塌,配方中去除新型多氫酸中的氟硼酸,有機聚合羧酸和氟鹽用量相對降低,保護地層基巖溶蝕量少,防止坍塌,同時增加乳化降粘體系,以解決稠油井堵塞問題。
配方:6%HCl+4%有機二酸+4%有機聚合羧酸+3%氟鹽+4%油酸二乙醇酰胺+1%氟碳表面活性劑。
2.3開展含聚生產井解堵開展規律性認識研究,為后期施工方向提供指導。
為了更好的實施該項技術,對產液含聚措施井進行持續跟蹤,并從油層厚度,孔隙度,擠注壓力,含聚濃度等幾個方面開展規律性研究。通過油層厚度與增油量、增液量、措施后生產時間關系散點圖可以看出,油層越厚,措施效果越差。分析原因可能為:油層越厚,解堵的目的性越差。
通過油層孔隙度與增油量、增液量、措施后生產時間關系散點圖可以看出,孔隙度越高,措施效果越差。分析原因可能為:有效孔隙度越高,聚合物對孔道占據約大,堵塞越嚴重。
通過處理半徑與增油量、增液量、措施后生產時間關系散點圖可以看出,處理半徑越大,措施效果越好。分析原因可能為:經過長期開發,油層堵塞已擴展遠井地帶。
通過原始含油飽和度、泥質含量與增油量、增液量、措施后生產時間關系散點圖可以看出,原始含油飽和度不是影響措施效果的關鍵因素。
通過累計產油量與增油量、增液量、措施后生產時間關系散點圖可以看出,前期產油量越高,措施效果越差。分析原因可能為:油藏經過長期開發,油井剩余油減少。
通過施工壓降變化與增油量、增液量、措施后生產時間關系散點圖可以看出,壓降越高反而措施效果越差。分析原因可能為:施工壓降越高,地層堵塞越嚴重,雖然近井地帶堵塞已解除,但是深層堵塞依然存在。
通過含聚濃度與增油量、增液量、措施后生產時間關系散點圖可以看出,含聚濃度越高,措施效果越差。分析原因可能為:含聚濃度高說明聚合物驅作用加強,孔道內剩余油減少。
通過上述規律認識我們發現:油層越厚,孔隙度越高,前期產油量越高,壓降越高措施效果越差,處理半徑越大,措施效果越好,原始含油飽和度、泥質含量無相應規律。
3結論
3.1通過開展生產井多氫酸解堵技術改進及規律性認識研究,有效提高該項技術實施科學性與準確性。
3.2 2017-2019年該項技術現場累計實施32井次,增油8201.1噸,取得較大的經濟效益。
3.3 該技術在歡西油田中的成功應用,為今后我廠其他區塊治理提供指導意義。
作者簡介:
肖家宏(1987-),男,遼寧盤錦人,工程師,主要從事油氣田開發相關研究。