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提高傾動爐圓盤澆鑄效率

2020-09-22 15:04:04刁松偉
銅業(yè)工程 2020年4期
關(guān)鍵詞:效率

刁松偉

(江西銅業(yè)集團有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

1 引言

貴冶傾動爐是從德國引進的亞洲第一臺用于處理固態(tài)雜銅冷料的傾轉(zhuǎn)式精煉爐,于2003年8月建成投產(chǎn),最初設(shè)計能力為350t/爐,年產(chǎn)10萬t陽極銅。陽極銅澆鑄系統(tǒng)則采用貴冶冶化工程公司自主設(shè)計制造的第一套16模雙圓盤澆鑄機,隨著陽極銅澆鑄產(chǎn)量的逐年增長,原有的圓盤澆鑄效率已明顯偏低,需要對該系統(tǒng)進行一系列的優(yōu)化完善。

2 圓盤澆鑄機概況

2.1 圓盤澆鑄機澆鑄陽極銅工藝流程

圓盤澆鑄機是陽極銅澆鑄的關(guān)鍵設(shè)備,其工藝流程見圖1所示。

2.2 圓盤澆鑄機功能區(qū)介紹

圓盤澆鑄機共分為8個功能區(qū)域(見表1所示),澆鑄機需保證穩(wěn)定的性能,才能澆鑄出優(yōu)良的陽極銅,只有確保澆鑄機的高效順行,才能為工廠全年達產(chǎn)達標,提質(zhì)增效奠定良好的基礎(chǔ)[1]。

表1 圓盤澆鑄機功能區(qū)及功能介紹

圖1 陽極銅澆鑄工藝流程圖

3 影響圓盤澆鑄效率因素

傾動爐圓盤澆鑄系統(tǒng)經(jīng)過多次技術(shù)改造和工藝優(yōu)化,性能日趨穩(wěn)定,陽極板物理規(guī)格合格率屢創(chuàng)新高,但澆鑄效率始終維持在略高于設(shè)計能力的水平,調(diào)查2015年至2016年圓盤澆鑄機澆鑄效率,平均值分別為84.6t/h和85.1t/h(見表2所示)。

表2 2015-2016年圓盤澆鑄機澆鑄效率統(tǒng)計表 t/h

對影響圓盤澆鑄能力的因素進行統(tǒng)計分析,見表3所示。

表3 影響圓盤澆鑄能力因素統(tǒng)計表

對表3進一步分析,在設(shè)備運行方面,導(dǎo)致提取機水槽運行不順暢,影響澆鑄能力的頻次高達96.1%,主要原因有:①提取機運行時間長;②水槽滑塊松動故障;③堆垛限位桿變形。在工藝方面影響頻次較高的因素有:①電子秤不穩(wěn)定;②澆鑄包制作不合格。

4 提高圓盤澆鑄效率對策

4.1 設(shè)備運行方面

4.1.1 提取機運行時間長

通過現(xiàn)場測算和分析,提取一塊陽極板,提取機平均滯后時間為1s,澆鑄一爐銅浪費的澆鑄時間為25min。對圓盤澆鑄70爐次陽極銅中提取機運行時間和澆鑄效率進行統(tǒng)計分析,結(jié)果見表4。

將表4中數(shù)據(jù)一一繪入圖中(見圖2),發(fā)現(xiàn)隨著提取機運行時間減短,澆鑄效率明顯提升,因此,提取機運行時間成為了制約澆鑄效率的關(guān)鍵因素。

表4 提取機運行時間(s)和澆鑄效率(t/h)統(tǒng)計表

圖2 提取機運行時間和澆鑄效率散布圖

4.1.2 縮短提取機運行時間

要縮短提取機運行時間須通過提高減速機輸出轉(zhuǎn)速來實現(xiàn)。減速機的輸出轉(zhuǎn)速n2= 輸入轉(zhuǎn)速n1/i(i為傳動比),輸入轉(zhuǎn)速n1為恒定,因此可以減小傳動比i,即選擇傳動比小的減速機。

在確定選擇傳動比小的減速機的同時,針對現(xiàn)有提取機所需提升的能力空間進行調(diào)查和計算,最終采用型號SEW-K127AD7、傳動比36.25、扭矩13000NM的減速機。與原減速機傳動比為70.95相比,在輸入轉(zhuǎn)速相同的情況下,采用傳動比為36.25的減速機,速度空間可提升95%。選型成功后,對減速機運行穩(wěn)定性和角度檢測的準確性進行技術(shù)改進,設(shè)計出一種提取機減速機軸編碼器固定裝置,使減速機達到了又快又平穩(wěn)的工作要求,提取機運行時間縮短至18~30s[4](見表5)。

表5 提取機減速機改進前后對比表

4.1.3 水槽滑塊松動故障

通過對提取機提取陽極板放在水槽傳送鏈條運行的過程進行統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)緩沖滑塊每33~40s受0.397t陽極板沖擊1次,全年總計受到1.6萬多次沖擊。對滑塊受力分析(見圖3)可知,滑塊靠螺栓緊固連接,螺栓在受到?jīng)_擊載荷時會拉伸變形,同時受到橫向載荷的切應(yīng)力,導(dǎo)致金屬疲勞,容易造成松動。

圖3 滑塊受力分析圖

4.1.4 優(yōu)化水槽滑塊加固方式

針對滑塊受力情況,設(shè)計一個支座反力(見圖4),以達到消除或減小螺栓受到的橫向載荷的切應(yīng)力,起到固定支撐滑塊作用。

圖4 滑塊支撐設(shè)計圖

通過現(xiàn)場測量、計算最終確定在原有滑塊的下方焊接一塊長100mm寬30mm厚20mm的長方體鋼板固定,滑塊即使在受到外力撞擊的情況下,由于受到鋼板的固定支撐作用,也不會發(fā)生位移和形變,不會松動卡死驅(qū)動鏈條,可避免故障的發(fā)生[5]。

4.1.5 堆垛限位桿變形

通過對堆垛頂起陽極板的運動過程進行分析,從陽極板碰到限位桿計時開始到限位桿復(fù)位的整個過程,限位都可能出現(xiàn)故障。經(jīng)分析得出限位桿變形的原因是:①受到陽極板的擠壓變形;②受堆垛上下運動時陽極板摩擦變形;③受叉車叉運時撞擊變形[3]。

4.1.6 改進堆垛限位桿

對限位桿進行改進,從限位桿的材質(zhì)、直徑、軟硬度各方面考慮,通過比對,發(fā)現(xiàn)圓柱螺旋彈簧具有抗彎曲、抗變形、既能承受靜載荷又能承受變載荷,并且在工業(yè)領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。最終通過載荷、強度、穩(wěn)定性計算,選擇φ30不銹鋼圓柱螺旋彈簧(見圖5所示)作為堆垛限位桿的材料。自從彈簧限位桿在實際中應(yīng)用后,從未出現(xiàn)變形、斷裂現(xiàn)象,改進后的限位桿至今未發(fā)生一起故障[6]。

圖5 堆垛限位桿改進前后對比圖

4.2 工藝方面

4.2.1 電子秤不穩(wěn)定

影響陽極板重量最關(guān)鍵的是電子秤的精度,電子秤采用差量法稱量澆鑄包的銅水重量。陽極板澆鑄過程中,由于電子秤單重精度控制不穩(wěn)定,從而導(dǎo)致終止?jié)茶T影響澆鑄效率。電子稱不穩(wěn)定的因素及對策見表6所示。

表6 影響電子稱測量精度因素及解決對策

4.2.2 澆鑄包制作不合格

當澆鑄包內(nèi)型尺寸制作不合格,在中間包向澆鑄包傾倒銅水時,銅液經(jīng)常從澆鑄包前方?jīng)_出、后方溢出澆鑄包,澆鑄包內(nèi)、嘴子下方易結(jié)冷銅,從而影響電子秤的精度。

因此,澆鑄包的標準化制作對澆鑄陽極板單重起著重要作用。車間加強了對澆鑄包制作標準的優(yōu)化,澆鑄包襯磚改為復(fù)合剛玉莫來石澆鑄包預(yù)配件(見圖6所示),邊框厚度55mm,嘴子有效寬度560mm,從而增加銅水的橫截面積,減少銅水外溢,并降低了制作包子的工作強度,制造襯磚只需更換澆注包預(yù)配件即可[7]。

圖6 澆鑄包的制作標準對比

5 結(jié)束語

通過上述技術(shù)改進和過程控制,圓盤澆鑄機澆鑄效率逐年穩(wěn)步提升(見表7所示)。

表7 2016-2019年圓盤澆鑄機澆鑄效率統(tǒng)計表 t/h

圓盤澆鑄效率的提高,縮短了傾動爐雜銅冶煉作業(yè)周期,降低了重油、天然氣、水、電等能耗;避免了設(shè)備的故障隱患,確保了圓盤澆鑄機的高效順行,減輕了員工的勞動強度和在澆鑄過程中檢修的工作風險,同時避免了在陽極銅澆鑄過程中設(shè)備故障給工藝人員帶來的安全隱患。

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