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隧道初支噴射混凝土超耗原因分析及降耗措施研究

2020-09-10 07:22:44劉天浩
智能建筑與工程機(jī)械 2020年3期

摘? 要:目前隧道初支混凝土施工普遍采用噴射混凝土方法,研究表明噴射混凝土超耗對(duì)隧道施工成本影響巨大,因此隧道工程噴射混凝土超方量控制是每個(gè)隧道施工企業(yè)都會(huì)面臨的重要難題。本文依托桂林至柳城高速公路段在建隧道施工工程,研究隧道工程初支施工中影響噴射混凝土損耗的主要因素,并結(jié)合相關(guān)試驗(yàn)提出具體降耗措施。以期為工程應(yīng)用提供參考。

關(guān)鍵詞:隧道;噴射混凝土;超耗;配合比;周邊眼

中圖分類(lèi)號(hào):U455.7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? 文章編號(hào):2096-6903(2020)03-0000-00

1 工程概況

桂林至柳城高速公路既是“縱5”桂林經(jīng)柳州至南寧第二通道的重要組成部分,也是“橫2支線(xiàn)”桂林至河池高速公路的重要組成部分。本項(xiàng)目采用雙向四車(chē)道高速公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計(jì)速度100 Km/h。隧道設(shè)計(jì)為高速公路雙向四車(chē)道分離式隧道。其中永福屯隧道全長(zhǎng)5643.5m。

2 現(xiàn)狀調(diào)查

目前,從隧道已施工段情況來(lái)看,初支超耗情況嚴(yán)重,永福屯隧道出口右線(xiàn)K66+399.1-K66+341.3超耗率達(dá)在64.84%,隧道超耗控制刻不容緩。

3 因素分析

隧道噴射砼超耗主要是由隧道洞身超挖、噴射砼回彈率偏高兩方面造成。具體原因如下:

3.1 噴射砼回彈量超標(biāo)的原因分析

通過(guò)對(duì)試驗(yàn)室、拌合站以及現(xiàn)場(chǎng)噴砼作業(yè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)以下導(dǎo)致彈量超標(biāo)的原因:

(1)由于原材料不合格,砂的細(xì)度模數(shù)偏高、含泥量偏高,粗集料的級(jí)配、壓碎值等指標(biāo)超標(biāo),導(dǎo)致回彈量偏高。

(2)施工工藝及技術(shù)水平有待提高,現(xiàn)場(chǎng)操作人員不固定,技術(shù)水平參差不齊。現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中噴射角度、距離控制不準(zhǔn),隨意調(diào)整。

(3)噴射設(shè)備的水壓、風(fēng)壓及速凝劑添加量無(wú)儀器監(jiān)控,無(wú)法實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制。

(4)試驗(yàn)室未根據(jù)隧道洞身實(shí)際水文地質(zhì)情況及時(shí)調(diào)整配合比,導(dǎo)致設(shè)計(jì)配合比在實(shí)際施工中應(yīng)用效果不佳。

3.2 隧道洞身超挖原因分析

每循環(huán)開(kāi)挖完成后由測(cè)量組對(duì)開(kāi)挖輪廓線(xiàn)進(jìn)行掃描發(fā)現(xiàn),隧道開(kāi)挖輪廓線(xiàn)比設(shè)計(jì)輪廓線(xiàn)普遍超出30cm~50cm,超挖現(xiàn)象極為嚴(yán)重。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)考察和討論分析得出以下導(dǎo)致隧道洞身超挖的原因:

(1)開(kāi)挖預(yù)沉量控制不嚴(yán),導(dǎo)致洞身超挖超過(guò)設(shè)計(jì)、規(guī)范允許值。

(2)隧道洞身開(kāi)挖每循環(huán)進(jìn)尺過(guò)長(zhǎng),超出規(guī)范允許最大值進(jìn)尺深度。由于周邊眼帶有一定的外插角,導(dǎo)致洞身徑向超挖過(guò)大。

(3)隧道洞身開(kāi)挖時(shí)周邊眼的角度、間距、深度、線(xiàn)裝藥密度及藥卷直徑未嚴(yán)格把控,缺乏自檢,造成洞身光面爆破效果不佳。

4 擬采取的降耗措施

4.1 針對(duì)噴射砼回彈量超標(biāo)擬采取的降耗措施

(1)由物資部聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室規(guī)范物質(zhì)材料采購(gòu)品質(zhì)及進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程,嚴(yán)禁使用不合格材料。

(2)嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底,對(duì)隧道司鉆人員和噴射混凝土設(shè)備操作人員等進(jìn)行定人定崗,加強(qiáng)崗位培訓(xùn)與技術(shù)交底,提高各工種的熟練程度。

(3)根據(jù)隧道現(xiàn)有機(jī)械進(jìn)行設(shè)備改良。在干噴機(jī)上增加計(jì)量設(shè)備,保證速凝劑的準(zhǔn)確添加;在噴嘴處的高壓風(fēng)管上增加壓力表,可調(diào)整噴射風(fēng)壓;在噴嘴處高壓水管上增加壓力表,可有效控制加水量。

(4)調(diào)研幾種速凝劑,通過(guò)凝結(jié)試驗(yàn)對(duì)比,得到每種速凝劑初凝時(shí)間、終凝時(shí)間,確定出效果最佳速凝劑。通過(guò)常規(guī)配合比設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)試噴調(diào)整配合比,最終調(diào)配出既能保證強(qiáng)度,又能適應(yīng)施工的配合比[1]。

4.2 針對(duì)隧道洞身超挖擬采取的降耗措施

(1)認(rèn)真分析監(jiān)控量測(cè)數(shù)據(jù),及時(shí)把握圍巖變形趨勢(shì)。根據(jù)監(jiān)控量測(cè)結(jié)果及時(shí)調(diào)整預(yù)沉量值,將預(yù)沉量值控制在規(guī)范允許的范圍內(nèi)。

(2)隧道每循環(huán)進(jìn)尺過(guò)長(zhǎng)不但造成洞身超挖,而且容易引起塌方冒頂?shù)壬a(chǎn)安全事故,因此應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范要求的單次圍巖進(jìn)尺長(zhǎng)度開(kāi)挖。

(3)掌子面炮孔的設(shè)計(jì)是一個(gè)動(dòng)態(tài)調(diào)整和不斷優(yōu)化的過(guò)程,通過(guò)對(duì)每排炮孔進(jìn)行爆破分析,進(jìn)行階段總結(jié)和改進(jìn),確定出不同級(jí)別圍巖下的最佳炮孔布置形式、最佳裝藥量、最佳爆破方式等[2]。

5 施工現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證

5.1 施工現(xiàn)場(chǎng)針對(duì)噴射砼回彈量超標(biāo)實(shí)際情況開(kāi)展工作

(1)原材料選擇方面規(guī)范采購(gòu)品質(zhì)優(yōu)良及規(guī)范進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程,從源頭上保證材料品質(zhì)。水泥選用硅酸鹽水泥;砂選用中硬耐久的中砂或粗砂,細(xì)度模數(shù)2.3~3.0,含水率宜控制在5%~7%,含泥量不得大于3%;粗集料選用粒徑不大于15mm的碎石,壓碎值小于30%。

(2)對(duì)設(shè)備操作人員等進(jìn)行定人定崗,嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底,提高各工種的工作熟練程度。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)噴射試驗(yàn)得出以下施工技術(shù)指標(biāo):噴射角度要盡量與噴射面垂直,噴嘴與受?chē)娒娴木嚯x控制在0.8~1.2m;有鋼拱架或格柵拱架的地段以一榀拱架為一個(gè)噴射單元,無(wú)鋼拱架的地段以寬度1.0~2.0m為一個(gè)噴射單元,分層分段分片噴射,先墻后拱,自下而上,橫向掃射;拱部噴射厚度每層為5~7cm,墻部噴射厚度每層為7~10cm,每一段初凝后再?gòu)?fù)噴。

(3)噴射混凝土施工時(shí),工作風(fēng)壓對(duì)回彈量的影響顯著。通過(guò)對(duì)噴漿機(jī)的微改,在高壓風(fēng)管上增加壓力表,能夠調(diào)整噴射風(fēng)壓,有效控制噴射混凝土回彈量;經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)噴射試驗(yàn)得出當(dāng)噴嘴與受?chē)娒娴木嚯x控制在0.8~1.2m范圍內(nèi)時(shí),噴射風(fēng)壓控制在5.5~6.5MPa時(shí)回彈量最低。

(4)噴射混凝土施工時(shí),工作水壓對(duì)回彈量的影響也很顯著。通過(guò)對(duì)噴漿機(jī)的微改,在高壓水管上增加壓力表,能夠調(diào)整噴射水壓,有效控制噴射混凝土回彈量;經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)噴射試驗(yàn)得出噴嘴處水壓應(yīng)控制在比輸料管風(fēng)壓高0.1~0.2Mpa,且噴射作業(yè)區(qū)的系統(tǒng)水壓應(yīng)大于0.5Mpa,此時(shí)噴射混凝土效果最好。

(5)速凝劑的添加量直接影響著噴射混凝土的凝結(jié)時(shí)間,對(duì)回彈量的影響顯著,通過(guò)對(duì)噴漿機(jī)的微改,在噴漿機(jī)上增加速凝劑計(jì)量設(shè)備,保證了速凝劑的準(zhǔn)確添加。通過(guò)試驗(yàn)室配合比適配及現(xiàn)場(chǎng)噴射試驗(yàn)確定了本隧道選用的速凝劑為江蘇蘇博特生產(chǎn)的無(wú)堿一等品,添加量為5%,此時(shí)噴射混凝土的強(qiáng)度及凝結(jié)時(shí)間等指標(biāo)符合規(guī)范要求,同時(shí)回彈量最低。

(6)試驗(yàn)室通過(guò)常規(guī)配合比設(shè)計(jì)得出基準(zhǔn)配合比,然后通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試噴調(diào)配出了三組既能保證噴射混凝土強(qiáng)度及凝結(jié)時(shí)間又能適應(yīng)施工現(xiàn)場(chǎng)的配合比;具體配合比參數(shù)如下:

①水泥:水:砂:石:速凝劑=480:240:806:745:28.8;

②水泥:水:砂:石:速凝劑=452:240:822:759:27.1;

③水泥:水:砂:石:速凝劑=510:240:790:730:30.6;

目前現(xiàn)場(chǎng)采用的施工配合比為第一組,選用的水泥為興安海螺水泥普通硅酸鹽水泥PO42.5水泥。

5.2 施工現(xiàn)場(chǎng)針對(duì)隧道洞身超挖實(shí)際開(kāi)展的工作

(1)認(rèn)真分析監(jiān)控量測(cè)數(shù)據(jù),及時(shí)把握圍巖變形趨勢(shì)。根據(jù)監(jiān)控量測(cè)結(jié)果及時(shí)調(diào)整預(yù)沉量值,將預(yù)沉量值控制在規(guī)范允許的范圍內(nèi)。

(2)對(duì)隧道司鉆人員進(jìn)行定人定崗培訓(xùn)、嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底,提高各工種的操作熟練程度。并采取以下技術(shù)措施:①測(cè)量放樣及時(shí)準(zhǔn)確,每次司鉆前由測(cè)量人員用紅漆標(biāo)好隧道設(shè)計(jì)開(kāi)挖輪廓線(xiàn);②將周邊眼位置均收至設(shè)計(jì)開(kāi)挖輪廓線(xiàn)以?xún)?nèi)5~10cm,針對(duì)每個(gè)周邊眼位置進(jìn)行標(biāo)注;③根據(jù)地質(zhì)圍巖條件及時(shí)調(diào)整布孔及裝藥量等爆破技術(shù)參數(shù)。

(3)隧道每循環(huán)進(jìn)尺過(guò)長(zhǎng)不但造成洞身超挖,而且容易引起塌方冒頂?shù)壬a(chǎn)安全事故。現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格按照規(guī)范要求的單次圍巖進(jìn)尺長(zhǎng)度進(jìn)行開(kāi)挖。

(4)掌子面炮孔的設(shè)計(jì)是一個(gè)動(dòng)態(tài)調(diào)整和不斷優(yōu)化的過(guò)程,為了獲得不同圍巖及地質(zhì)情況下合理的爆破參數(shù),項(xiàng)目部在永福屯隧道出口右洞處,通過(guò)對(duì)周邊眼數(shù)量、間距的調(diào)整來(lái)分析超欠挖,得出如下結(jié)論:目前右洞圍巖等級(jí)為Ⅳb,局部存在水平層,周邊眼數(shù)量從44個(gè)逐步調(diào)整為38個(gè),布眼平均間距從45.7cm逐步調(diào)整為53.2cm;在一定范圍內(nèi),隨著周邊眼的數(shù)量的遞減、平均間距的增大,超挖平均值呈遞減趨勢(shì)。超挖面積從6.99m2減小到4.3m2,超挖量呈遞減趨勢(shì)。炮眼數(shù)量等于或者超過(guò)44個(gè),平均間距小于或等于45.7cm,該類(lèi)圍巖爆破后超挖值發(fā)生急劇的增加;炮眼數(shù)量介于43個(gè)至38個(gè),平均間距介于47.2cm~53.2cm間,該類(lèi)圍巖爆破后超挖值變化不大、基本穩(wěn)定,介于4.3m2~4.4m2。

6 成果反饋

通過(guò)對(duì)隧道初支噴射混凝土降耗的研究,找出了噴砼超耗的具體原因,同時(shí)也為本項(xiàng)目噴射混凝土超耗控制指明了方向。后期永福屯隧道出口右線(xiàn)K66+341.3~K66+273.3段的噴射混凝土超耗率降為31.71%,噴砼超耗率得到了顯著降低,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。

參考文獻(xiàn)

[1]任文光,周鵬.隧道初支噴砼超耗原因分析及降耗措施[J].江西建材,2017(13):171-172.

[2]徐朝峰.長(zhǎng)大隧道噴射混凝土超耗分析及控制技術(shù)研究[J].居舍,2019(5):69+170.

收稿日期:2020-02-20

作者簡(jiǎn)介:劉天浩(1985—),男,湖南長(zhǎng)沙人,本科,工程師,研究方向:橋梁隧道施工。

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