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核電汽輪機再熱閥執(zhí)行機構可靠性提升研究

2020-09-08 04:04:12時宏磊張精干劉德軍史慶峰潘翔
機械工程師 2020年8期
關鍵詞:大修閥門

時宏磊,張精干,劉德軍,史慶峰,潘翔

(中核核電運行管理有限公司 技術二處,浙江 嘉興314300)

0 引 言

秦山核電二廠3#、4#機組汽輪機采用哈爾濱汽輪機廠生產(chǎn)的HN650-6.41型凝氣式汽輪機。分別于2002年2月6日、2004年5月3日建成發(fā)電。

汽輪機組由1個高壓缸和3個低壓缸組成,2個主汽調節(jié)聯(lián)合閥布置于高壓缸的兩側,每個高壓主汽調節(jié)聯(lián)合閥有1個主汽閥和2個調節(jié)閥。主蒸汽通過主汽閥分兩路進入調節(jié)閥,然后經(jīng)高壓導汽管(共4根)分別從高壓缸上部和下部(各2根)進入高壓缸。蒸汽經(jīng)4根高壓排汽管從MSR(汽水分離再熱器)的底部側面進入布置于低壓缸兩側的2個MSR,每個MSR共有3個排汽口,每個排汽口通過一根低壓進汽管進入低壓缸,每根低壓進汽管上分別在接近MSR出口處和接近低壓缸進口處裝有再熱主汽閥和截止閥。蒸汽經(jīng)低壓缸雙分流通流后通過排汽口排入凝汽器。

每個機組共有6個再熱主汽閥和6個再熱截止閥。再熱主汽閥、再熱截止閥均為蝶閥,閥門的開啟和位置控制由液壓控制,其執(zhí)行機構中的彈簧為閥門關閉提供了驅動力,控制油用14 MPa的高壓抗燃油作為介質,其主要部件為油動機、轉換箱、操縱座(彈簧箱)。

秦二廠再熱主汽閥的設備位號為GSE005VV—GSE010VV,再熱截止閥的設備位號為GRE005VV—GRE010VV。

1 再熱閥

1.1 功能

再熱主汽閥安裝在汽水分離再熱器和再熱截止閥之間的蒸汽管道上,作用是提供一個安全的附加措施,當超速跳閘機構動作而再熱截止閥關閉不上時,防止汽機超速。

再熱截止閥安裝在再熱主汽閥后、低壓缸進氣管前的蒸汽管道上,作用是當汽機甩負荷后,限制從汽水分離再熱器到低壓缸的蒸汽流量。

常規(guī)島,沒有再熱閥,整個機組就無法控制核島來的主蒸汽,更無可能進行核電廠的發(fā)電任務,因此對于核電來說至關重要,該閥門全部設為SPV設備。

再熱閥的執(zhí)行機構由油動機、轉換箱、操縱座組成,操縱座又叫彈簧箱[1]。

1.2 原理

秦二廠3#、4#機組再熱閥,包括再熱主汽閥和再熱截止閥,均采用德國ADAMS生產(chǎn)的三偏心金屬硬密封蝶閥,其基本原理為:1)閥軸與閥體中心線相對偏心;2)軸與閥板平面相對偏心;3)閥板與閥座密封面為一斜置錐切面,軸與圓錐形密封基座中心線相對偏心。

當閥板處于常開的工作狀態(tài)時,密封圈位于閥體內部,閥板為一光板且密封表面熔焊司太立合金處理,本質上保護了閥板密封面經(jīng)受蒸汽沖刷、磨損、腐蝕等。這種設計保證了閥板在動作過程中無摩擦,延長了密封件的使用壽命。

1.3 檢修項目

再熱閥的解體檢修工作只能在大修中檢修,工作量大、檢修條件苛刻,高空作業(yè),涉及電氣、儀控、土建、腳手架等專業(yè)配合,物項及相關備件采用德國生產(chǎn)。因此,每臺再熱閥安排5 a進行解體檢修一次,共12臺,分4次大修完成全部解體工作。

解體的主要步驟包括:1)從管道上吊出閥門至檢修平臺;2)拆除油動機等附屬設備;3)拆除驅動支架、止推軸承、盤根等;4)取出閥軸,檢查閥軸兩端軸承及軸承密封;5)拆除壓環(huán)、止推環(huán),取下閥芯;6)零部件清理,密封件更換;7)閥門組裝,回裝。

解體時應注意檢查軸兩端端軸承的磨損及潤滑情況,軸承密封是否有損壞,止推軸承間隙是否滿足要求,檢查閥軸是否有劃痕,對閥瓣密封面、閥座密封面進行吃實檢查,要求100%吃實。

閥門組裝時,注意閥瓣的安裝方向,閥體上箭頭的方向須指向介質壓力方向[2]。

2 缺陷情況

2.1 油動機問題

2015年,秦二廠3#、4#機組在運行過程中,發(fā)現(xiàn)再熱門執(zhí)行機構油動機部分的管路接頭漏油,導致機組降功率緊急小修處理,如圖1所示。

圖1 油動機接頭漏油

油動機三路油口方向不一致,油動機的進油截止閥、OPC油截止閥、回油截止閥均布置在管路上,油動機上、外部的管路走向混亂,閥門快關時,油動機回油不能進入油桿腔,導致蓄能器偏大,如圖2所示。

2.2 彈簧箱問題

彈簧力太大,使快速關閉時導汽管振動大,影響到安全。彈簧裝配不合理,彈簧的內徑與定位隔板間隙大[3]。

4段串聯(lián)彈簧逐級下降,導致彈簧外徑與導桿基本沒有間隙,與安裝導桿碰磨,長時間摩擦,導致彈簧受力折斷[3]。

在后續(xù)運行的期間,發(fā)現(xiàn)再熱閥彈簧箱部位也存在有異音現(xiàn)象。在305大修期間,對再熱閥驅動機構的油動機進行了解體,發(fā)現(xiàn)有4根彈簧存在磨損和斷裂、變形現(xiàn)象,404大修中也同樣存在此現(xiàn)象,如圖3所示。

在305、404大修中,解體檢查了全部再熱主汽閥、再熱截止閥。發(fā)現(xiàn)的彈簧磨損及斷裂缺陷情況如表1所示。

3 缺陷原因

3.1 彈簧磨損、斷裂原因

彈簧箱設計不合理,彈簧隔板與導向管接觸碰磨導致隔板磨損,隔板磨損后大彈簧與導向管發(fā)生接觸碰磨,碰磨使得彈簧鋼絲減薄,強度降低,最終發(fā)生斷裂。由于彈簧過長,會放大彈簧動作中的不對中度,導致彈簧與保持架之間發(fā)生磨損。

圖3 彈簧磨損、斷裂

表1 再熱主汽閥、再熱截止閥彈簧磨損及斷裂缺陷情況

3.2 油動機接頭漏油原因

管路走向混亂,且此處空間受限不利于后續(xù)機組缺陷的消除。回油方式不合理,需要提高油動機關閉速度,同時便于檢修。

4 缺陷處理

2017年,D306大修中,對3GRE005VV再熱截止閥實施了改造,主要包括油動機及彈簧箱,轉換箱因加工工藝復雜,不進行改造[4]。執(zhí)行機構改造示意圖如圖4所示。

圖4 執(zhí)行機構改造示意圖

4.1 油動機改造

改造部分與機械轉換箱的接口部分,均以轉換箱接口為基準進行油動機及操縱座的設計。

1)改變回油方式,閥門快關時將回油直接倒回活塞另一腔,內部的油流和油壓的作用更加合理,并可以加快關閉速度。同時需要增加臥式活塞式蓄能器。

2)改變油口的布置,3個油口(HP、DV、OPC 或AST)布置在集成塊的同一側,回油直接進入油桿腔,多余部分的回油進入新加的活塞式蓄能器,直接安裝在油缸上,與整個油動機形成一個整體,在油動機集成塊上增加一個插裝式進油截止閥,回油、安全油增加單向閥,所有的3個管路并列布置,油動機上無任何外部管路。

3)取消改造所涉及的油動機模塊外的壓力油管、OPC油管及回油管路上的截止閥,進油管上的原截止閥安裝在集成模塊中。

4)在油動機油缸上,安裝可調緩沖閥,插裝式卸荷閥裝有可調整桿,可方便、有效地調整控制油動機關閉時間。

5)電磁閥用原型號,對卸荷閥及止回閥進行重新設計、選型。

6)改造所涉及的油動機內部孔板,根據(jù)新油動機實際,重新設計。

7)保證閥門改造后的快關時間與現(xiàn)場實際需求一致,新的卸荷閥可調,可根據(jù)現(xiàn)場要求來調整關閉時間。

改造前、后油動機技術參數(shù)如表2所示。

表2 改造前、后油動機技術參數(shù)

4.2 彈簧箱改造

原操縱座對閥門的關閉力矩ETC為20 100 N·m,改造后的操縱座對閥門的關閉力矩ETC為9590 N·m,安全裕度由原來的2.8調整到1.33,減小彈簧力,使得執(zhí)行機構在關閉時沖量減小,降低沖擊。

將原彈簧箱4段改為3段,并減小彈簧的定位間隙至2.5 mm,減小彈簧的徑向移動。

改造后的操縱座彈簧不會與操縱座的拉桿磨損,從而不容易發(fā)生彈簧斷裂情況。

將原操縱座中兩端彈簧之間的隔板由原來與導桿不接觸改變?yōu)榻佑|方式,進一步減小彈簧的徑向移動,同時為防止該隔板與導桿間的卡澀,將隔板外圓采用銅套設計。

增大彈簧與導桿的間距至26.5 mm,防止由于重力作用使彈簧下垂時與導桿碰磨,同時也防止由于振動傳導使彈簧顫動與導桿碰磨。

要求操縱座隔板外圓采用的銅套在往復運動方向具有制動設計,保證動作時不至脫落。

5 結 論

經(jīng)過對3GRE005ZM再熱截止閥油動機執(zhí)行機構的改造,對彈簧箱進行了重新優(yōu)化設計,包括減少彈簧組數(shù)、增大油動機彈簧與彈簧導桿間距、彈簧隔板增設保護銅套、優(yōu)化管路布局、閥門集成布局等優(yōu)化,經(jīng)過306大修,運行至今,在307大修時進行了全面解體檢查,檢查確認油動機彈簧本體磨損現(xiàn)象消除,油動機彈簧斷裂問題得到了根治處理。

在306大修后到運行至今,加強了設備運行情況的跟蹤檢查,主要包括設備異音情況檢查、設備漏油情況檢查等,均未發(fā)現(xiàn)異常,證明改造后的效果良好。

因物項采購、大修人力安排、工期安排等原因,綜合考慮,目前在D407大修中,實施4號機組全部6臺再熱截止閥執(zhí)行機構的改造,后續(xù)將安排窗口,實施4號機組剩余的全部6臺再熱主汽閥執(zhí)行機構的改造,以及3號機組剩余的5臺再熱截止閥、6臺再熱主汽閥執(zhí)行機構的改造,以期徹底解決以上缺陷出現(xiàn)的問題,確保機組安全穩(wěn)定高效運行。

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