侯 波
(塔城地區水利水電勘察設計院,新疆 塔城 834700)
在我國西部地區,節水和節能問題是主要關注的問題,為此相關地區實施了不同的政策以確保用水系統的可持續運行。泵站作為水分配系統一部分,其中還包括供水源,存儲和分配管道,是整個供水系統運行的主要電能消耗者。抽水成本約占水價的60%~70%,這使得抽水站設備的投資成為供水系統最佳運行和維護方面的主要關注點。與抽水相關的電力成本可能占總運營成本的很大一部分。因此,減少能耗是集中式供水系統的所有運營商都應優先考慮的問題。前人的研究成果大多致力對給水管網泵站操作最優化的闡述和應用,主要取決于向消費者的服務水平、數量、質量以及基礎設施的狀態[1~2]。
本文重點分析和討論了一種估算泵站運行中的能源成本的方法,目的是提供一種整改策略,以減少能耗。
供水系統中現有的水泵具有一些共同的特點,例如:
(1)在大多數情況下,泵站是并聯連接的泵組件。
(2)抽水流量在一天中會有所不同,并且每天都不相同,這取決于不同的因素(當天的工作,節假日等)或受客觀因素(水資源不足,消耗過多,技術限制)的限制。
(3)在啟動和停止泵施加的最小和最大排出壓力范圍內,流量發生變化。
(4)泵站及其所服務的網絡不再滿足供水系統的當前要求。分配和運輸網絡管道的直徑,在設計時由于沉積物沉積和維護過程中的不一致干預而過小。
(5)泵的特性與標準特性大不相同,因此在運行期間,配水網絡要求和泵站容量之間可能會出現較大差異[3]。
(6)由于缺乏適當的設備效率,導致較高的單位能耗。
(7)設備和液壓機械裝置均已物理磨損,無法有效,安全地進行處理(有時閥門處于打開位置或閥門安裝不完全等)。
從上述特點可以看出,高耗電量是在泵站運行期間發現的最重要的缺點之一。由于節約能源是水成本的重要組成部分,因此在最近研究中,節約能源變得非常重要。
減少泵站能耗的主要解決辦法包括:
(1)泵的液壓元件整改。通過改裝來完成。改造過程是通過改變葉輪的外徑(切割外徑)來進行的,以確保根據配水系統的要求提供抽水參數[4]。
通過修改葉輪的外徑,泵特性曲線變化顯著,見圖1。

圖1 泵特性曲線的變化
(2)修改電機轉速。引入變速運行泵,通過調節速度,泵將不斷嘗試將管網中的壓力保持在規定的水平,從而在最佳模式下適應流量。可在不影響泵的使用壽命或可靠性的情況下節省能源(圖2)。

圖2 點擊速度變化影響
(3)減少泵站的內部能量損失。泵站的運行狀態大多是通過泵的啟閉及作業人員操作泵的排放閥的順序來實現的,其中電站操作員負責監督三類信息:①站場排水管壓力;②泵站水泵進水管壓力;③電動驅動電機電流消耗的最大值。
為全面貫徹落實自治區21號文件、自治區第八次黨代會和自治區水利工作會議精神,落實農田水利設施建設新機制,進一步改善自治區農田水利基礎設施條件,加大對小型農田水利建設的支持力度,提高農業綜合生產能力,切實發揮自治區財政補助資金的引導和帶動效應。2015年自治區繼續把農業高效節水建設納入重點民生水利工程,加以高度重視,按照指南要求,本著支持發展農業高效節水灌溉工程標準化、規范化建設,切實增強農業綜合生產能力和農業抗旱減災綜合能力,切實加強項目建設管理,保證盡快完成建設任務并發揮效益。
以塔城市某灌溉區為例,現有的泵站配備了五個并聯的125型電動泵。泵的標稱參數為:流量Q=180 m3/h,揚程H=85 m。泵由標稱功率為75 kW的電動機驅動,轉速n=3000 rpm。對于泵的初次啟動,泵站內設有兩個MIL502型真空泵。真空泵的標稱特性為:流量Q=220 m3/h,揚程H=16 m由標稱功率為18.5 kW和轉速n=3000 rpm的電動機驅動。抽水站嚴格按照規定運行,抽水站的操作員手動執行泵的啟動和停止。
為了在抽水過程中避免發生氣蝕,操作者沒有完全打開泵的排放閥。空化初期伴隨著特定的噪聲,這些噪聲會提醒泵站的操作人員在空化噪聲消失之前,關閉排放閥。這種操作方法,會引入額外的水頭損失,能耗較大。

圖3 泵站工作水頭損失
圖3表示用兩臺泵(其揚程與流量特性曲線H=f(Q)相同)來確定泵站工作水頭損失的方法。基于相應的工作點參數(Qans和Hans),泵站所需的有效功率計算公式:

式中:Pu為有效功率,W;ρ為水的密度,kg/m3;Qans為泵站的流量,m3/s;Hans為泵站的揚程,m。
泵站效率性能ηans:

效率值隨H1/Hans比值的增大而減小。H1和Hans之間的差異表示泵站排水管上的部分關閉閥所引起的水頭損失(耗能)。
這種通過打開或關閉泵的排放閥來調節泵站工作參數的方法雖然操作簡便,無需額外費用,但是該方法引入水頭損失,具有明顯的缺點。根據以上介紹的理論要素,并考慮有關泵站運行參數,從能耗角度分析泵站的實際功能:
1)訪問泵站現場,并從操作寄存器中收集有關泵站設備的數據(泵類型、標稱參數、泵數量、操作參數、運行方式);
2)通過基于數據從泵站的操作寄存器中識別泵的工作特點,來定義泵站的工作范圍;
3)根據實際情況確定電站的運行參數并進行計算,以確定實現這些參數所需的能源成本;
4)根據用水系統分配的要求選擇新的水泵;
5)對新配置的泵站的運行點進行計算;
6)評估實現泵站運行參數所涉及的成本;
7)根據泵站運行的技術經濟指標,在泵站現狀及投資合理性的基礎上進行比較分析。
根據可用的每日運行數據,計算出該站的每日最大泵送流量為4381 m3/d,最小泵送每日流量為1682 m3/d。在運行記錄儀中,工作站排氣管上達到的壓力為4.5 bar~5 bar。揚程H=50 m,流量在Q=100 m3/h~200 m3/h之間。此參數與125型泵的標稱運行參數(Q=180 m3/h和H=85 m)有很大不同,因此必須關閉排量大的(由泵引入系統)排放閥。關閉部分排氣閥后,現場測試得出水頭損失為35 m,通過式(1)計算得出有效功率為17.5 kW。一天中,此操作序列平均每天至少10 h,因此部分關閉的排放閥中的每日平均能量損失最少為175 kW·h。
為全面了解當前泵站的年度能源成本對整改前后的泵站進行能耗計算。表1列出了2016年的運行數據,其中P為能耗,c為抽水量,揚程為H,泵效為η,泵送平均流量為q。計算新泵的基本原理是使工作流量在泵的最大效率范圍內。
能量分析結果表明:整改后的泵站可顯著降低能耗;在相同的泵送水流量,恒定水頭為50 m的情況下,對于整改后的電站,能耗降低了57%;考慮到1元/(kW·h)的成本,每年可節省能源成本32965元。考慮到該站模塊式泵組(由2+1泵組成)的價格為47921歐元,新設備的投資成本可在16個月內從能源消耗減少所產生的經濟效益中回收。

表1 泵站整改前后能量耗損統計
本文通過分析原有泵站工作特點,對泵站進行液壓元件、電機轉速和減少泵站內部能量損失三個方面進行整改,從而最大限度的減少泵站能量耗散,在環保方面,采用改進后的適當模塊泵組改變現有泵的解決方案,消除了水泵噪聲,滿足西部地區節能節水的需求的同時也符合環境友好型社會發展的規定。