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DCC 聯(lián)合裝置脫硫凈化水回用至洗滌塔的運行效果

2020-07-28 02:58:40張小月
化工管理 2020年19期
關(guān)鍵詞:煙氣

張小月

(中海油東方石化有限責任公司,海南 東方 572600)

0 引言

東方石化DCC-plus 為國內(nèi)采用該工藝的首套裝置,采用石科院研發(fā)的增強型催化裂解技術(shù),由洛陽石化工程公司設(shè)計,設(shè)計處理量120 萬噸/年,操作彈性70%~120%。于2017年增設(shè)煙氣脫硫脫硝除塵單元,由中國石油工程建設(shè)有限公司設(shè)計,由北京美斯頓公司負責施工,于2017年10月完工投產(chǎn)后連續(xù)運行至今,同時達到裝置設(shè)計的指標,SO2、NOX、顆粒物含量分別低于設(shè)計的40mg/Nm3、80mg/Nm3、24mg/Nm3(以上各項污染物的排放量均為干基);污水COD、懸浮物等重要指標達到30、20mg/L,也均達到GB 31570—2015 標準中限制區(qū)域的污染物排放量,廢渣含水量低于60%,能夠按照設(shè)計值進行達標排放。

1 裝置概況

東方石化DCC-plus 裝置的煙氣按照設(shè)計指標煙氣的污染物排放量為SO2、NOX、顆粒物,含量分別為257mg/Nm3、220mg/Nm3、100mg/Nm3,除了因原料變化,部分時間SO2排放量較高,達到300mg/Nm3以外,其余均達標排放。隨著環(huán)保形勢日益嚴峻,國家出臺了《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》(GB 31570—2015),該標準要求現(xiàn)有企業(yè)自2017年7月1日起,需要進一步降低煙氣中污染物的排放量,其中催化煙氣中SO2、NOX、顆粒物含量分別為100mg/Nm3、200mg/Nm3、50mg/Nm3,雖然現(xiàn)有裝置通過加注助劑并進一步做簡單處理后可以使煙氣達標排放,但是隨著國家對環(huán)保指標的要求不斷提高,以及公司對于環(huán)保工作的重視,2016年,公司決定增上脫硫脫硝單元,以保證催化、硫磺、尾氣脫臭裝置的煙氣、尾氣達標排放,同時經(jīng)過PTU 系統(tǒng)處理后的污水達標排放。2017年初,脫硫脫硝單元開始現(xiàn)場施工,2017年10月13日裝置首次開車成功,煙氣中的SO2、NOX、顆粒物含量分別為10mg/Nm3、50mg/Nm3、20mg/Nm3,以上指標均達到GB 31570—2015 標準中限制區(qū)域的污染物排放量,同時達到裝置設(shè)計的指標,SO2、NOX、顆粒物含量分別低于設(shè)計的40mg/Nm3、80mg/Nm3、24mg/Nm3(以上各項污染物的排放量均為干基);污水COD、懸浮物等重要指標達到30mg/L、20mg/L,也均達到GB 31570—2015 標準中限制區(qū)域的污染物排放量,廢渣含水量低于60%,能夠按照設(shè)計值進行達標排放。

本裝置脫硫單元采用BELCO?公司開發(fā)的EDV-5000 濕法脫硫技術(shù),利用堿性的吸收劑與燃料燃燒過程產(chǎn)生的SO2反應,生成一種穩(wěn)定的化合物存在于液相中,從而實現(xiàn)煙氣脫硫。設(shè)計處理煙氣流量為222600Nm3/h(濕基),操作彈性為60%至110%,凈化煙氣排放流量為244210Nm3/h(濕基),裝置設(shè)計采用新鮮水補水(包括機泵密封沖洗),進行煙氣的冷卻、洗滌以及脫粉塵,脫硫單元設(shè)計新鮮水總耗量為30.6t/h,洗滌塔的設(shè)計補水量為26.7/t,經(jīng)過一段時間的運行后,在保證煙氣、污水的排放達標的前提下,將新鮮水補水量優(yōu)化至20t/h,裝置可以達到平穩(wěn)運行的狀態(tài)。在此狀態(tài)下,裝置的新鮮水總耗量為每月17500 噸至18000 噸、單耗為0.17 噸新鮮水/t 原料、平均能耗為0.0289kgEO/t原料;脫硫系統(tǒng)的用水占據(jù)了催化裝置新鮮水消耗的絕大多數(shù),脫硫脫硝單元投用前,裝置的新鮮水作為配藥劑用水和水封罐補水,水耗僅為200 噸/月,脫硫脫硝投用后所增加的約17500 噸/月用水量均為洗滌塔補水與脫硫、PTU 系統(tǒng)部分機泵機封沖洗水用水的總和,裝置的水耗大幅度升高;同時,公司月平均新鮮水耗量也升高到了159174 噸,降低裝置的新鮮水水耗成為亟待解決的問題。另外,脫硫凈化水無回用的工況下,較高的新鮮水補水量,造成DCC 聯(lián)合裝置的含鹽污水總排放量較高。

2 脫硫凈化水回用至洗滌塔技術(shù)改造情況

東方石化運行一部是以DCC(催化裂解)裝置為核心的聯(lián)合裝置,上游有原料預處理裝置(常壓蒸餾),原油經(jīng)過常壓蒸餾拔頭后,常壓重油全部進入催化裂解,下游有硫磺裝置分為酸性水汽提、溶劑再生以及硫磺回收三個單元,在面臨裝置水耗較高的問題時,尋找可以替代新鮮水作為洗滌塔補水的水源。硫磺裝置酸性水汽提單元脫硫凈化水原有流程為經(jīng)過冷卻后,直接泵送至污水預處理,考慮到本公司的污水排放全部是進入污水預處理,對于COD 的要求并不嚴格,同時,受到現(xiàn)有的流程中,脫硫凈化水可以用作常壓裝置電脫鹽注水,從而降低新鮮水補水以及污水預處理負荷的啟發(fā),除了凈化水的COD達到1500mg/L,較高以外,凈化水的溫度、氨氮、硫化物等各項指標均不會影響脫硫洗滌的效果,因此決定將凈化水通過技改引入到脫硫單元替換部分新鮮水補水,在降低裝置以及公司新鮮水耗量的同時,可以降低硫磺和催化兩套裝置總的污水排放量,降低污水預處理的負荷。

裝置通過技術(shù)改造將脫硫凈化水從酸性水汽提單元冷卻器后引出,至洗滌塔原有新鮮水補水調(diào)節(jié)閥后,為了防止互串,增設(shè)了單向閥,詳細流程如圖1 所示。

3 凈化水回用至洗滌塔運行情況分析

項目投用后,考慮到凈化水回用有可能造成煙氣排放有異味,同時,凈化水中帶有微量油污,使用量較大可能會出現(xiàn)油水乳化,導致脫硫洗滌效果變差,增加堿液耗量而得不償失,因此在進行凈化水回用項目實施工作時,先少量替換新鮮水,然后不斷提高凈化水用量,通過摸索匹配出凈化水回用量的合適值。項目的實施分為四個階段:

圖1 凈化水回用PID流程圖

第一階段:投用凈化水至洗滌塔補水,凈化水回用量3t/h,新鮮水補水量從20t/h 降低至18t/h,試運行一周后,連續(xù)三天采樣檢測煙氣、污水的排放情況,煙氣的各項指標均合格,污水的COD 由35 左右升高至180mg/L,氨氮由<2.0 升高至3.5mg/L,其余各項指標均無影響,裝置運行平穩(wěn)。

第二階段:提高凈化水補水量至8t/h,新鮮水補水量降低至15t/h,運行一周后,連續(xù)三天采樣檢測煙氣、污水的排放情況,煙氣的各項指標均合格,污水的COD 升高至275mg/L,氨氮升高至6.5mg/L,其余各項指標均無影響,裝置平穩(wěn)運行。

第三階段:繼續(xù)提高凈化水補水量至12t/h,新鮮水補水量降低至10t/h,運行一周后,連續(xù)三天采樣檢測煙氣、污水的排放情況,煙氣的各項指標均合格,但是煙氣出現(xiàn)明顯異味,污水的COD 升高至420mg/L,氨氮升高至15mg/L,洗滌塔底循環(huán)漿液送至澄清器后顏色呈現(xiàn)微黃,有異味。

第四階段:降低凈化水補水量至10t/h,新鮮水補水量維持10t/h,運行一周后,連續(xù)三天采樣檢測煙氣、污水的排放情況,煙氣的各項指標均合格,煙氣異味減輕,只有輕微異味,污水的COD 降低至380mg/L,氨氮降低至12mg/L,洗滌塔底循環(huán)漿液送至澄清器后顏色微黃程度得到緩解,略有異味,其他各項指標合格,裝置平穩(wěn)運行。

凈化水回用量達到穩(wěn)定值后,凈化水回用流量為10t/h,新鮮水補水降低至10t/h,煙氣的濕度、水含量基本不變,含鹽污水量仍然為10t/h,累計節(jié)約新鮮水10t/h。DCC 聯(lián)合裝置(催化裝置加硫磺裝置)總的污水處理負荷降低10t/h。由于凈化水回用至洗滌塔的溫度為45℃,遠高于新鮮水補水的25℃,替換同樣流量的新鮮水,在蒸發(fā)量一定,處理煙氣溫度穩(wěn)定的前提下,外排的污水量稍有降低。

如表1 所示,凈化水回用項目投用后,經(jīng)過四個階段的調(diào)試,達到最后的穩(wěn)定階段,在保證裝置平穩(wěn)運行,煙氣達標排放,污水按照廠內(nèi)控制指標達標排放的前提下,凈化水回用流量可以穩(wěn)定在10t/h,并將新鮮水補水降低至10t/h。從脫硫塔凈化水回用項目投用至2019年9月,新鮮水用量、凈化水回用量見表2。

表1 凈化水回用至洗滌塔運行情況分析

表2 凈化水回用前后新鮮水耗量情況

4 結(jié)語

自脫硫凈化水回用至洗滌塔補水項目投用至2020年2月,持續(xù)控制凈化水補水量10t/h,2020年3月起,公司放寬催化裂解裝置含鹽污水COD 工藝指標至1000mg/L,進一步提高凈化水回用至洗滌塔流量至15t/h,降低新鮮水補水至6t/h,裝置平穩(wěn)運行,煙氣中各污染物排放量無變化,含鹽污水達標排放。該項目在變廢為寶的同時,降低裝置的新鮮水耗量,降低DCC 聯(lián)合裝置的污水排放總量,進一步降低全廠的新鮮水耗量,為公司達到上級單位制定的降低新鮮水耗量的任務作出貢獻,為節(jié)能降耗工作畫上一筆濃墨重彩。

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