張巖
(上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海200092)
曝氣生物濾池(Biological Aerated Filter,BAF)是20 世紀80 年代末在普通生物濾池的基礎上,結合給水濾池工藝開發發展起來的污水處理新技術。與普通活性污泥法相比,BAF 工藝具有有機負荷高、抗沖擊能力強、占地面積小、投資少等諸多優點。世界上首座曝氣生物濾池于1981 年在法國建成投產,大連市馬欄河污水處理廠是我國第一座采用BAF 工藝的城市污水處理廠[1]。目前,BAF 在國內城市污水處理中的應用相較于活性污泥法仍偏少,結合現有工程應用分析研究其工藝運行參數,并提出合理的工藝設計方法和運行控制,對于促進BAF 的應用很有必要。
本文結合東北地區某大型污水處理廠現有BAF 工藝的前期運行參數分析,比選其提標改造中BAF 工藝的設計方案,并對工藝優化設計中的關鍵參數進行了探討。
污水處理廠現狀總處理規模為4×105m3/d,分2 期建設,每期規模均為2×105m3/d。服務總面積為44km2,服務人口近80萬人,主要處理來自城市的生活污水和部分工業廢水。
污水處理主體工藝采用曝氣生物濾池(2 級BIOFOR)工藝,原設計出水水質執行GB 18918—2002《城鎮污水處理廠污染物排放標準》中二級排放標準。廠內有濾池80 座,其中一期48 座,二期32 座,一期、二期濾池均分為2 級,串聯運行。一級濾池主要降解污水中的含碳污染物(C 池),二級濾池主要進行硝化作用(N 池),轉化污水中的氨氮為硝酸鹽氮。污水中TP 主要通過生物濾池及反沖洗后加藥沉淀去除。
2.2.1 水質
污水處理廠進出水中主要污染物濃度如表1 所示,實際進水各項污染物濃度均較原設計值偏低,尤其是CODCr與BOD5,明顯低于原設計值的400mg/L 和175gm/L。出水水質雖能夠穩定達標,但執行排放標準偏低。
2.2.2 濾池負荷
污水處理廠內不同BAF 反應池的負荷參數如表2 所示。濾池的BOD5及NH3-N 容積負荷均在規范取值范圍內,但基本處于下限甚至更低。濾池濾速亦在2~10m/h 的常規參數范圍內。

表1 污水處理廠現有進出水污染物濃度

表2 BAF 原負荷參數
2.2.3 曝氣系統
污水處理廠內每格BAF 反應池均單獨設有曝氣風機,全廠共80 臺,氣水比如表2 所示。實際運行中存在過曝現象,濾池出水DO 偏高,其中一級C 池DO 最高達到6mg/L,二級N池DO 最高達到8mg/L。
2.2.4 反沖洗
濾池反沖洗采用氣水聯合反沖洗,水洗強度為5L/(m2·s),氣洗強度為10L/(m2·s)。單格反沖洗周期時長60min,分別為氣洗10min,氣水洗15min,水洗35min。污水處理廠濾池數量眾多,而反沖洗系統只有2 套,濾池在規定時間內無法保證及時沖洗,濾料內懸浮物增多,曾造成過濾料板結現象的發生。
根據地方環保部門要求,提標改造出水水質應執行GB 18918—2002《城鎮污水處理廠污染物排放標準》中的一級A 標準。
污水處理廠總占地面積約6.65ha,廠區周邊地塊受限無法新征,提標改造工程需在原廠址內完成,用地極其緊張。為實現出水達標,需充分發掘現有處理工藝的潛力,并采用效率高、占地面積小的處理工藝。結合現有處理能力及處理目標,提標方案需在已有設施基礎上進一步脫氮、除磷和去除SS。污水處理總體方案仍考慮采用負荷高、用地少且與原廠工藝一致的BAF 工藝進行比選。
方案一:新建前置反硝化生物濾池(簡稱pre-DN 池),與現有BAF 組成2 段式BAF(pre-DN+C/N)。C/N 池出水部分回流至pre-DN 池進水端,完成反硝化過程脫氮。方案二:新建后置反硝化生物濾池(簡稱post-DN 池),與現有BAF 組成2 段式BAF(C/N+post-DN)。C/N 池出水直接進入post-DN 池,在其中完成脫氮。方案三:構建3 段式BAF(pre-DN+C/N+post-DN)。改造現有BAF 的一級濾池為pre-DN 池,保留二級濾池并新建一座BAF 作為C/N 池并聯運行,另新建一座post-DN池,形成3 段式BAF 工藝。C/N 池出水部分回流至pre-DN 池進水端,完成大部分脫氮過程,post-DN 池則作為出水達標的保障措施。
通過分析,3 個方案各有利弊:方案一能充分利用進水中的碳源,缺點是進水系統改造較大,進水泵揚程需提高,硝化液回流比大(需達200%),總體實施難度大,運行成本高;方案二對污水廠影響較小,缺點是需投加大量碳源保證post-DN池的脫氮效率,藥耗高,對加藥精度要求較高,存在出水BOD5不達標的風險;方案三能充分利用進水中的碳源脫氮,且硝化液回流比小(取100%),post-DN 的設置能保障出水TN 達標,缺點是新建構筑物較多,施工難度大,對污水廠運行影響較大。綜上分析,3 段式BAF 方案可根據進水水質的變化靈活調整運行方式,運行成本適中,出水達標保證率最高,推薦采用。
3.3.1 基礎數據
進水水量維持現狀,即4×105m3/d,總變化系數采用1.05。進水水質按實測值,取95%的保證率對應的實測進水濃度,提標后出水執行一級A 排放標準,詳見表3。

表3 設計進出水水質主要指標一覽表mg/L
注:括號外數值為水溫>12℃時的控制指標,括號內數值為水溫≤12℃時的控制指標。
3.3.2 主要設計參數選取1)負荷
負荷是BAF 工藝設計中最關鍵的參數,可采用有機容積負荷和水力負荷(或濾速)進行設計。
在正常溫度范圍里,BAF 可以實現很高的硝化效率,硝化負荷達到1.4kg NH3-N/(m3·d)。但硝化能力同進水中的BOD5濃度成反比,BOD5較高時會抑制硝化反應[2],在設計時應注意進水BOD5濃度不宜過大。本工程C/N 池設計進水BOD5按60mg/L,碳化負荷控制在0.7kgBODCr/(m3·d),硝化負荷按0.4 kg NH3-N/(m3·d)。
反硝化負荷在以甲醇為碳源的條件下,可達4kg NO3--N/(m3·d)以上[2]。但過大的反硝化負荷會造成濾池面積過小,濾速過大,不利濾池正常運行。本次post-DN 以濾速(按9m/h)作為主要設計參數,復核反硝化容積負荷為0.62kg NO3--N/(m3·d)滿足要求。
pre-DN 池的反硝化效果影響因素較多,BOD5含量、硝化液回流比等均顯著影響工藝運行效率。有研究表明,pre-DN池的反硝化率與BOD5/TN 成正比,理想狀態下,一般城市污水中BOD5/TN 約為5 時,TN 去除率為50%[3]。實際運行中,預處理及硝化液回流中的DO 都會消耗一部分BOD5,削弱反硝化能力。在保證濾速的同時,pre-DN 的反硝化負荷應取低值,本工程按0.7 kg NO3--N/(m3·d)。
國內外研究表明,水力負荷對SS 和BOD5的影響并不明顯,在其他因素(如溫度、氣水比、反沖洗強度等)確定的條件下,應盡可能加大水力負荷,以提高BAF 的處理能力,但對硝化和反硝化的影響,目前尚存在不同的研究結果[4]。根據前期運行經驗,本次提標中C/N 池濾速約5m/h,DN 池約9m/h,具體取值如表4 所示。

表4 提標改造后BAF 負荷參數
2)氣水比
通常來說,用于硝化的N 池或C/N 池需要較高的氣水比,而僅需實現碳化的C 池可采用較低的比值,一般需硝化的BAF 適宜氣水比為(3~7)∶1[5]。本工程位于東北地區,冬季溫度最低可至11℃,適當增加DO 可彌補低溫影響。本次C/N 池氣水比取高值按(5~6)∶1,具體見表4。
3)反沖洗
氣水聯合反沖洗是BAF 普遍采用的反沖洗方式,其中氣和水反沖洗強度的控制極為重要。本次根據前期運行經驗,保持水沖洗強度為5L/(m2·d),適當提高空氣沖洗強度為20L/(m2·d)。為保證BAF 反沖洗周期和頻率適宜,進水SS 主要通過前端高密度沉淀池混凝加藥強化沉淀去除,控制在60mg/L以下。本次新建C/N 池反洗周期24h,新建post-DN 為36h。
4)除磷
在研究BAF 本身的生物除磷能力時,一般認為是生物的同化、吸附及生物積累在起作用,不同水力停留時間、BOD5/TP、反沖洗強度等均會對其除磷能力存在影響,但整體來說同步脫氮除磷機理尚需深入研究。本次提標中三段BAF 磷的生物去除按1.5mg/L,其余除磷均采用化學沉淀輔助除磷,加藥點設置于前端保留高密度沉淀池以及后端新建加砂沉淀池。
3.3.3 工藝流程
結合BAF 系統主要運行參數的核算,本次提標改造對污水處理廠水量進行重新分配,以統籌協調現有與新建濾池的均衡處理能力。預處理出水進入三段式BAF 進行處理,而后由加砂沉淀池沉淀處理,經紫外線消毒后外排入河。工藝流程如圖1 所示。

圖1 污水處理廠提標改造工藝流程圖
曝氣生物濾池作為一種新的污水處理工藝,具有處理效果好、占地小、投資少等優點,適合在污水處理廠的提標改造中加以應用。合理的負荷參數選取是決定BAF 處理效果好壞的關鍵,而現有BAF 運行經驗參數的歸納總結,可為后期建設工程提供指導。