李文明
(遼陽石化億方工業公司,遼寧 遼陽111003)
某化工廠二元酸裝置(A 線)建于1981 年,該裝置利用上游尼龍廠己二酸裝置排出的己二酸廢液為原料,生產4、5、6 碳二羧酸。經過幾次擴能改造,年處理己二酸廢液37.7 kt,年產二羧酸產品5.9 kt。2004 年裝置B 線建成投產,以尼龍廠醇酮裝置酸性洗滌廢水為原料,生產4、5、6 碳二羧酸。年處理醇酮廢水74.2 kt,生產二羧酸產品16 kt。通過對裝置運行過程中的耗能分析,提出了節能降耗的具體措施,以期降低裝置的能耗。
己二酸裝置由初蒸發、分解、氧化、三蒸發、結片、包裝、尾氣吸收、增濃等化工生產單元組成。工藝流程見圖1。

圖1 己二酸生產工藝流程Fig 1 Process of hexanedioic acid production
283#(或183#)醇酮裝置水洗塔排出的酸性洗滌廢水(B 線),經過常、減壓二次蒸發濃縮后,產生的廢水進入污水排放系統,產生的濃縮液進入反應器進行分解反應,分解產生的己醛酸和ω-羥基己酸分解液送到氧化反應器進行硝酸氧化反應。氧化反應產生的氧化液體與284#裝置產生的己二酸廢水(A 線含質量分數15%~20%的4、5、6碳二羧酸)經過3次減壓蒸發后,蒸發產出的熔融的二羧酸進入結片機進行冷卻、結片。結片后的二羧酸進入成品包裝機后,經人工包裝,即得到產品二羧酸。氧化反應、三蒸發產生的尾氣及酸性冷凝水進入吸收和增濃系統,濃縮后產生的硝酸返回裝置作為硝酸氧化反應的輔料,產生的污水進入污水系統進行綜合處理。
二元酸裝置生產過程中主要消耗能源介質為低壓水、電、蒸汽、儀表風和氮氣。其中前3項為主要能源介質。對2年來正常生產、計量正常且有代表性的月份進行水、電、汽單耗數據(見圖2)對比分析[1]。
1)水耗。車間生產用水主要集中在結片機冷卻用水、循環水場補水和水洗塔用水。由圖2可以看出,隨著產量的增加,水單耗下降明顯。在雙線開車產量達到1 566 t/月時,為了保證結片質量,加大新鮮水用量,水單耗反而有所增加。
2)電耗。裝置設備中轉機設備較多,在運機泵130 泵、大型機組9 臺,總裝機容量1 974 kW。裝置電用量主要是機泵轉機用電。除少數機泵間歇使用外冷凍機、壓縮機、真空泵等絕大多數設備連續運轉。隨著環保要求的日益提高,在生產過程中吸收塔、洗滌塔需全負荷投用,投用機泵較往年增多,電用量也隨之增加。由圖2可以看出,隨著生產產量的提高,電單耗呈現下降趨勢。

圖2 產量與水、電、汽單耗Fig 2 unit consumption of water,power and steam before taking measures
3)汽耗。裝置主要工藝是蒸發工藝,這就決定了蒸汽耗用量較大,占全廠50%。蒸汽用量主要集中在三蒸發工段、初蒸發工段和增濃塔。由圖2可以看出,在裝置低負荷時,三蒸發和初蒸發主要用汽工序負荷低,能耗較低;隨著負荷的增加,蒸汽能耗開始上升,在達到月產量850 t 時,開始出現拐點,蒸汽單耗開始下降;之后,隨著負荷的增加,蒸汽單耗隨之下降。在雙線開車時,月產量達到1 566 t時,蒸汽單耗最低。
針對水耗分析結果,對應采取的措施:對地下管線漏點進行細致排查,及時維修。根據結片機結片效果,減少結片機冷卻水量。在用2 臺壓縮機關小機封冷卻水。檢查長流水,管線泄漏及時處理。
采取節水措施的水耗數據見表1。

表1 采取節水措施后的水單耗Tab 1 Unit consumption of water after taking measures
從表1可以看出,采取措施后,水單耗能夠控制30 t/t以內[2]。
針對電耗分析結果,對應采取的措施:循環水風機根據循環水溫度及時啟停。單線生產期間停運A線結片機1臺;視吸收塔(B線)吸收效果(滿足環保要求不冒黃煙)停吸收泵,停該塔中段吸收。視吸收塔(A線)吸收效果停吸收8泵,停該塔頂段吸收。停除塵塔T2304塔頂風機。停用冷凍機P27011臺。1 條線生產,轉功率小的污水泵。嚴查長明燈。
采取節電措施的電耗數據見表2。

表2 采取節電措施后的電耗Tab 2 Unit consumption of power after taking measures
從表2可以看出,采取節電措施后,電單耗控制在1.4 MW·h/t以內[3]。
針對汽耗分析結果,對應采取的措施:減少現場跑、冒、滴、漏,發現問題及時處理;1條線生產,停用新污水線,停送伴熱。更換三蒸發大口徑疏水器,選用節能型。選用疏水器為倒置桶式法蘭蒸汽疏水閥DN40 mm/PN1.6 MP.。并且對疏水器進行定期檢測,檢測出的故障泄漏的疏水閥進行維修或更換,控制疏水器故障泄漏率在2%~5%。不僅可以消除因蒸汽泄漏帶來的風險,改進蒸汽系統運行的可靠性,減少蒸汽浪費,達到降低能源消耗的目的,還可減少污水處理費用。三蒸發根據產品質量及時調整恒溫時間及終點溫度,節約蒸氣。調整T2501增濃塔回流比,在節約蒸汽和排污之間尋求優化點。
采取節汽措施的汽耗數據見表3。

表3 采取節水措施后的水單耗Tab 3 Unit consumption of steam after taking measures
從表3可以看出,采取節汽措施后,能夠實現降低蒸汽單耗,節約能耗費用。蒸汽單耗控制在10.5 t/t以內。
除了采取節能措施外,還應該加強節能管理,養成良好的節能習慣:
1)要加強節能意識的培養,只有現在思想上認識節能減排的重要性,才能真正的做到節能。
2)要分工細致明確。將各節能相關的方面、設備都分解到各班組、各崗位。例如將照明燈、水龍頭等分到個人,不僅任務明確,而且也方便管理,同時還能養成良好的節能習慣。
3)加密切關注裝置動態。各專業要掌握裝置生產的相關信息,制定出相應的節能方案,同時要根據裝置設備、生產、工藝等方面的變化做出相應方案,是節能減排的措施能有效、長期的執行,從而達到節能減排的目的。
二元酸裝置在設計負荷之內,負荷越高越經濟;雙線開滿是最經濟狀態。單線生產期間,月產量在1 000~1 050 t 左右最經濟,對應氧化負荷2.2 t/h。
節能措施要與裝置的實際運行情況相結合,以裝置的安全生產為前提,裝置穩定是重點,最大限度減少裝置波動。在來料充足前提下,保持全月裝置均勻穩定,是最大的節能降耗,以達到裝置整體效能的提高。
節能措施的實施要采取綜合評價的方法,評估實施后所能達到的效果,避免節約了一種能源而浪費了另外一種能源,使節能效果打折扣或增加操作難度。