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雙氧水純化工藝比較及選擇

2020-07-25 01:47:08武金鋒
化工生產(chǎn)與技術(shù) 2020年1期
關(guān)鍵詞:閥門工藝

武金鋒

(兗礦魯南化工有限公司,山東 滕州277500)

過氧化氫,化學(xué)式H2O2。純過氧化氫是淡藍色的黏稠液體,可任意比例與水混溶,是一種強氧化劑,水溶液俗稱雙氧水,為無色透明液體。過氧化氫最重要的化學(xué)性質(zhì)表現(xiàn)為其具有氧化性和還原性,主要用于織物和紙漿的漂白、化學(xué)合成、廢水處理、電子和航天工業(yè)等[1]。隨著近幾年己內(nèi)酰胺行業(yè)的快速發(fā)展,雙氧水的規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量得到大幅提升。雙氧水主要采用蒽醌法進行生產(chǎn),溶劑主要為重芳烴、磷酸三辛酯、四丁基脲或2-甲基-環(huán)己基醋酸酯等[2]。因此雙氧水經(jīng)萃取凈化后產(chǎn)品中會含有一定量的含碳有機物(以TOC 計),為滿足下游己內(nèi)酰胺客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求,需要對雙氧水產(chǎn)品進行純化以降低TOC含量。

雙氧水純化采用大孔樹脂吸附的方式降低TOC 含量[3]。吸附樹脂的骨架結(jié)構(gòu)為苯乙烯-二乙烯苯共聚體,外觀為黃色至棕色不透明的球狀顆粒,粒度0.5~1.25 mm,平均孔徑20 nm,比表面積1 000~1 200 m2/g,樹脂對雙氧水(H2O2的質(zhì)量分數(shù)為27.5%)的分解率≤1%。由于樹脂吸附飽和后需要進行再生,恢復(fù)樹脂的吸附性能。目前某企業(yè)以320 kt/a 雙氧水裝置運行方式有手動控制和自動控制2種,吸附再生的原理相同。

1 手動控制工藝

1.1 工藝過程

來自萃取工序的雙氧水貯存于稀品槽內(nèi),由泵送至稀品冷卻器降溫后,進入吸附塔底部,自下而上流經(jīng)塔內(nèi)吸附樹脂層,進行一級吸附,初步去除其中的有機雜質(zhì)。雙氧水自塔頂部流出至純化液中間槽,由純化液中間泵送至另一個吸附塔,自下而上流經(jīng)塔內(nèi)吸附樹脂層,進行二級吸附。二級吸附后的雙氧水自吸附塔頂流出,經(jīng)純化液過濾器濾除其中的機械雜質(zhì)后流至純化液槽,再由純化液泵送到產(chǎn)品罐區(qū)貯存。

樹脂系統(tǒng)設(shè)計共9 臺樹脂塔,3 臺樹脂塔為1組,單組內(nèi)2臺串連運行,1臺再生備用。任意1臺吸附塔均可作為一級吸附或作為二級吸附或備用。塔頂、塔底設(shè)置轉(zhuǎn)接板或轉(zhuǎn)接分配器,用以連接塔內(nèi)物料進出管線。這樣即可以實現(xiàn)每臺吸附塔作用的任意轉(zhuǎn)換,又可保證吸附塔流經(jīng)一種物料時,其余物料管線與吸附塔完全斷開,避免危險物料接觸的可能,保證生產(chǎn)安全。

取樣分析吸附塔流出純化液的TOC含量,當吸附劑的吸附能力明顯下降后,切換吸附塔,并對原吸附塔進行再生處理。再生劑選用甲醇。使用過的再生劑(甲醇)經(jīng)甲醇回收系統(tǒng)精餾提純,以重復(fù)使用。

1.2 工藝流程

1.2.1 吸 附

粗品雙氧水經(jīng)泵自下而上進入A1 塔,出料進入中間緩沖罐,中間緩沖罐料液通過二級吸附泵自下而上進入A2 塔,出料進入合格液緩沖罐。當A2 塔出口TOC 超標后,將A1 塔切出,A2 塔作為一級吸附,A3塔作為二級吸附,依次類推。

1.2.2 再 生

1)水洗雙氧水:當A1 塔吸附飽和之后,樹脂塔內(nèi)為粗品雙氧水,需要用純水將塔內(nèi)粗品雙氧水沖洗干凈。

2)甲醇再生1:當樹脂塔內(nèi)雙氧水用純水置換干凈之后,開始進甲醇對樹脂進行浸泡再生一次,甲醇浸泡24 h,解析部分吸附在樹脂上的有機碳。

3)甲醇再生2:一次浸泡結(jié)束后采用新甲醇反向?qū)渲?nèi)第1次進入的甲醇置換出來,將置換出的含碳甲醇送入廢甲醇罐;采用新甲醇再次浸泡18 h,繼續(xù)解析吸附在樹脂上的有機碳。

4)甲醇再生3:二次浸泡結(jié)束后采用新甲醇再次反向進入樹脂塔將樹脂塔內(nèi)第2次進入的甲醇置換出來,置換出的甲醇送入廢甲醇罐;采用新甲醇再次浸泡16 h。恢復(fù)樹脂性能。

5)水洗甲醇:當樹脂用甲醇3次浸泡再生結(jié)束之后,需要用純水將樹脂內(nèi)的甲醇沖洗干凈,之后才能進行下周期吸附。高濃甲醇進入廢甲醇罐,低濃甲醇進入生化池。

整個吸附再生的流程切換采用手動操作模式進行。

1.2.3 甲醇精餾

再生后的甲醇進行精餾,去除雜質(zhì),重復(fù)利用。

2 自動控制工藝

2.1 工藝過程

來自萃取工序的過氧化氫經(jīng)稀品冷卻器降溫后,進入吸附塔底部,自下而上流經(jīng)塔內(nèi)吸附樹脂層。采用1級吸附,吸附后的過氧化氫自吸附塔頂流出,經(jīng)純化液過濾器濾除其中的機械雜質(zhì)后流至純化液槽,再由純化液泵送到產(chǎn)品罐區(qū)貯存。采用程控閥自動控制,降低了再生處理的人員勞動強度;同時為安全考慮,每一步的控制采用3閥組,管線物料切斷時,主管雙閥關(guān)閉,兩閥之間的導(dǎo)淋閥打開,將兩閥之間的物料排凈,同時可以監(jiān)控主路閥門是否內(nèi)漏,即使出現(xiàn)內(nèi)漏,也可以將內(nèi)漏液體及時排出,避免出現(xiàn)串液造成危險發(fā)生。

該工藝設(shè)計A1、A2共2臺樹脂塔,采用1用1備,1塔切換運行。

2.2 工藝流程

2.2.1 吸 附

1)原料雙氧水進入再生好的樹脂柱A1 中,由底部反向進料,將樹脂柱中的水頂出排污。

2)將水頂出后,吸附合格的雙氧水進入產(chǎn)品罐,當A1 塔出口TOC 超標后(質(zhì)量濃度>50 mg/L),將A1 塔切出,A2 塔切進,同時對A1 塔進行再生。

2.2.2 再 生

1)水洗雙氧水-1:吸附飽和的樹脂柱采用稀雙氧水罐中的水將樹脂柱內(nèi)殘存的雙氧水頂回原料罐重新吸附;

2)水洗雙氧水-2:純水將水洗雙氧水-1步樹脂柱內(nèi)殘存的稀雙氧水頂回稀雙氧水罐,在水洗雙氧水-1中重復(fù)使用;

3)甲醇再生-1-1:使用回收的甲醇(即水洗甲醇-1產(chǎn)生的甲醇液)解析樹脂并將水洗雙氧水-2殘存在樹脂塔內(nèi)的水頂出排污;甲醇的質(zhì)量分數(shù)≤2%外排;

4)甲醇再生-1-2:使用回收的甲醇繼續(xù)對樹脂塔進行置換并將置換出的甲醇解析液頂入廢甲醇槽;

5)甲醇再生-2:使用新鮮甲醇將甲醇再生-1-2進入的回收甲醇液置換出,流至廢甲醇槽;樹脂使用新鮮甲醇進行浸泡再生;

6)水洗甲醇-1:樹脂再生合格后,使用稀甲醇將甲醇再生-2殘存在樹脂柱內(nèi)的甲醇頂入回收甲醇槽;

7)水洗甲醇-2:使用純水將水洗甲醇-1殘存在樹脂柱內(nèi)的稀甲醇頂入稀甲醇罐;

8)水洗甲醇-3:使用純水將樹脂柱內(nèi)殘存的甲醇清洗干凈,甲醇的質(zhì)量分數(shù)≤0.2%合格,樹脂柱再生完成,待吸附使用。

在上述過程中,水洗雙氧水-2及甲醇再生水洗甲醇-2的回收液進行重復(fù)使用,降低了水、雙氧水及甲醇的消耗;重復(fù)上述10 個步驟完成雙氧水的吸附凈化及樹脂柱的再生。整個再生過程用時8-12小時,樹脂柱吸附24 h時進行切換。

吸附再生采用程控閥自動進行控制,降低現(xiàn)場人員的勞動強度。

2.2.3 甲醇精餾

再生后的廢甲醇進行精餾,去除雜質(zhì),重復(fù)利用。

3 運行成本及投資對比

3.1 投 資

2 種工藝中,手動工藝使用樹脂柱9 臺、樹脂量252 m3,自動工藝使用2 臺樹脂柱及50 m3樹脂,采用全自動的操作流程,程控閥門增加55臺,按照目前的樹脂成本、閥門的價格進行核算,2種方案的一次性投資相當,約2 200萬左右。

3.2 成 本

以年產(chǎn)320 kt質(zhì)量分數(shù)35%雙氧水裝置為例進行說明。進出雙氧水純化裝置的物料要求如表1。

表1 進出純化裝置物料指標Tab 1 Parameters of the purity apparatus

運行工藝及成本對比分別見表2 和表3。甲醇2 500 元/t,樹脂50×103元/m3,蒸汽150 元/t,純水5元/t,外排廢水5元/t。

表2 運行工藝參數(shù)Tab 2 Comparison of different progresses running parameters

表3 單耗與成本Tab 3 Comparison of different progresses unit consumption and cost

3.3 勞動強度與安全

勞動強度方面,手動工藝在運行及再生過程中均需要手動切換轉(zhuǎn)換板管道連接法蘭,1組樹脂有2個轉(zhuǎn)換板,再生周期7 d中3 d需要人工到現(xiàn)場進行手動操作轉(zhuǎn)換板法蘭連接管道勞動強度大;而自動工藝全部采取氣動閥門,均采用電腦自動控制不需要人員在現(xiàn)場操作。

安全方面,手動工藝采用轉(zhuǎn)換板法蘭連接管道有效的避免了各個物料的接觸,工藝運行安全性較高。但需要人員在連接轉(zhuǎn)換板法蘭時一定不能出錯。樹脂柱上均有壓力爆破片,壓力及溫度遠傳及報警連鎖。遇緊急壓力、溫度報警可以緊急撤料,并可緊急進水水洗。自動工藝各個管道均采用氣動雙向閥加氣動導(dǎo)淋閥控制,不會出現(xiàn)人為錯誤。雙向閥加導(dǎo)淋安全性較高,可以避免閥門內(nèi)漏出現(xiàn)安全事故。即使有內(nèi)漏也會通過導(dǎo)淋閥流出,在巡檢過程過程也會發(fā)現(xiàn)。樹脂柱上均有壓力爆破片,壓力及溫度遠傳及報警連鎖。遇緊急壓力、溫度報警可以緊急撤料,并可緊急進水水洗。

3.4 控 制

控制方案的可靠性方面,手動工藝只控制泵及流量計,其他閥門均為手動,在閥門不開錯的情況下控制可靠性較強,基本可以滿足運行7 d出口TOC的質(zhì)量濃度<50 mg/L的要求。自動工藝閥門、泵、流量計均為自控程序自行運行,不需要人為干預(yù),因而可靠性較強。新工藝可以滿足運行1 d出口TOC的質(zhì)量濃度<50 mg/L的要求。

4 總 結(jié)

針對手動和自動工藝2種雙氧水純化裝置,從安全性、穩(wěn)定可靠、運行成本、廢水、工藝控制先進性以及勞動強度、占地等方面進行了對比。對比結(jié)果顯示,手動工藝質(zhì)量分數(shù)35%的雙氧水生產(chǎn)成本為39.34 元/t,而自動工藝為19.52 元/t,自動工藝優(yōu)點突出,尤其在保證安全、減少勞動強度以及降低運行成本上優(yōu)勢明顯,因此雙氧水純化裝置宜采用自動控制流程工藝。

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