李蘊華
(河北鋼鐵集團宣鋼公司設備能源部,河北張家口 075100)
高爐是鐵水生產流程中核心設備,高爐鼓風機長周期高效運行是決定高爐穩產高產關鍵因素之一。軸流式鼓風機具有運行穩定,工況調節范圍廣,運行中無放散損失等特點,已在國內各冶金行業被廣泛應用,鼓風機組防喘振優化控制將成為配套機組高效運行的重要保障。
宣鋼4#AV71-15 型鼓風機為陜鼓動力股份公司生產的全靜葉可調式軸流鼓風機,配套杭州汽輪機公司出廠的冷凝式NK50/71型工業汽輪機。2016年12月,宣鋼4#1800 m3高爐停產后,4#鼓風機成為3#2000 m3高爐備用機組。為充分發揮設備優勢,2019年初,提出了對4#鼓風機出口葉片進行加級技術改造,在鼓風機出口輪轂上增加第16 級動葉片,風機出口壓力由395 kPa 增加至430 kPa。風機本體設備改造完成后,參照進氣狀態(夏季、冬季、年平均)下的預計性能曲線,對機組進行了防喘振性能試驗,并應用試驗結果對狀態參數進行修訂,提高了整體設備的防喘振控制水平,為高爐安全生產提供了動力保障。
改造前風機夏季A 點、冬季D 點、年平均E 點主要參數見表1。

表1 改造前機組性能參數
改造后風機夏季A 點、冬季D 點、年平均E 點主要參數見表2。

表2 改造后機組性能參數
從表1、表2 可以看出,改造后風機入口流量變化不大,排氣壓力估算增加60 kPa 。
4#AV71-15 型鼓風機為1800 m3高爐供風,原供風流量為:3350~3600 m3/min,送風壓力:375~395 kPa,由于設計工況與實際運行工況存在偏差,夏季風機運行中存在放風現象,防喘閥開度保持在5%~15%運行,放風量約為:150~350 m3/min,改造后,進一步拓寬了風機工況范圍。根據高爐冶煉加減風壓要求,鼓風機通過靜葉角度、防喘振閥開度等調節手段,調節風機出口狀態參數,使其達到一定的供風流量和送風壓力,在這些組合中,有些是安全高效的,有些是危險耗能的,防喘控制的思路是找到風機高效安全區域,使機組在任何大氣條件下,始終處于低能耗、高壓比的經濟區間運行,為高爐提供動力保障。
風機特性曲線用來表示風機的主要性能參數,如風量L、風壓H、功率N及效率η之間關系的曲線。風機特性曲線是機組防喘振控制的理論基礎,在三個狀態參數(流量、壓力、溫度)及一定轉速下,根據動能相似原理用流量、風壓、功率、效率等參數來描述風機特性曲線,并以此加以控制。實際運行過程中,利用風機特性曲線找到風機有效使用區域,不論運行工況點如何調節,使其工況點始終處于有效使用區域內運行,保證機組的運行安全。
在實際工作中,風機在有效使用區域內運行再加上各種安全保護措施,如防喘振放風線撞線調節,遠離防阻塞線運行,風機最高風壓限定及避免啟機過程中進入旋轉失速區等限定條件,在風機防喘振控制模型中,對以上條件進行合理的限定,并采用科學合理的補償算法,進一步完善防喘振調節功能,可有效避免風機在有效區域外運行,造成旋轉失速喘振、逆流等危險工況。
風機有效使用區域,見圖1。

圖1 風機有效使用區示意圖
從此可以看出,在一定轉速下,風機的效率隨風量的改變而變化,但其中必有一個是運行高效點,相對應最高效率下的風量、風壓和軸功率稱為風機的最佳工況,此范圍稱為風機的經濟使用范圍。在運行中力求,年平均,夏季最高、夏季最低,冬季最高、冬季最低5 個工況區都處于經濟使用范圍,超越該區域運行,機組將做出最快速最精準的判斷進行工況調節,將工況點迅速拉回至安全區域運行。
喘振性能試驗參照JB/T3165《離心和軸流式鼓風機和壓縮機熱力性能試驗》標準,因為軸流壓縮機進出口均連接管路,所以采用標準中的進出氣試驗方法,介質為空氣。
試驗前對風機現場儀表參數、微機顯示各數據的準確性進行校準;對機組重要保護按鈕“安全運行”進行試動,保證控制有效;機組各聯鎖保護功能投入;防喘振閥門保護動作、防喘閥氣源壓力指示正常等重要環節進行再次確認,確保機組在試驗過程中各保護功能控制有效,萬無一失。
機組準備就緒后,緩慢關閉防喘閥,記錄初始狀態22°靜葉角度下的各項參數,依次加載靜葉角度,使排氣壓力逐漸升高,記錄靜葉角度為30°時各參數的變化,密切注視排氣壓力、風量、喉部壓差、主蒸汽流量等重要參數的變化,當出現喘振時,需要試驗人員準確迅速做出判斷,按下“安全運行”按鈕,機組進入“安全運行”狀態。本次選擇靜葉角度為22°、30°、40°、50°、60°、70°進行試驗,從小到大依次進行試驗,記錄發生實際喘振時各運行參數。因為喘振點為瞬間值,瞬間變化非常快,所以要在防喘振趨勢畫面回放時,把光標移到排氣壓力瞬間減小的曲線拐點,此拐點可認為是喘振點,記錄拐點處對應的喉部壓差、排氣壓力、進氣溫度,作為繪制喘振曲線的重要參數。
在不同的靜葉角度下,對高爐鼓風機進行機械性能測試,靜葉30°、40°兩個角度下實際發生了喘振現象,22°、50°、60°、70°四個角度均測試了參數,未發生喘振現象,兩個實喘狀態下的排氣參數已滿足高爐供風要求,并停止試驗。根據鼓風機現場實際喘振實驗結果匯總為表3,將表3中列出排氣壓力數值乘以93%,得到表4中參數,參照表4、表5 數據將防喘振曲線重新進行標定,建立了科學合理的風機性能溫度補償曲線模型,使風機性能曲線隨季節溫度變化進行動態補償,以保證風機隨時可以找到真正的運行極限,并把升級后的防喘控制程序加載到PLC 中,提高風機在靜葉角度40°~50°運行區域時防喘振數值,進一步擴大了風機運行工況范圍。

表3 4#鼓風機喘振試驗參數

表4 設定防喘振曲線參數

表5 試驗阻塞曲線參數
為了使風機穩定在安全區域內運行,我們首先將運行區域進行了劃分,依次為旋轉失速區、初級、末級葉片阻塞區、有效運行區、防喘振區等,為避免發生阻塞、旋轉失速、喘振、逆流等危險工況,盡量要求風機在有效運行區域工作。防喘振調節就是當風機接近或達到防喘振區域時,防喘閥依次打開,迅速將工況點拉回至安全區域內運行。在實際測試中,實際發生的喘振點連接線為實喘線,實測線在微機控制畫面中不顯示,我們將實測線其向右下方平移7%的量,繪制出一條喘振線。當工況點接近喘振線時,防喘閥快速做出響應,通過放風調節,使工況點迅速達到喘振線之下;如超越喘振線,則兩個防喘閥同時全部打開,進行快速放風,以保證機組運行安全。
不同靜葉角度下對應的喘振臨界點與氣體流量有很大關系,而不同溫度下,氣體的流量差別很大,因此在防喘振控制程序中,我們將防喘振線做成動態調整線。選擇以大氣溫度20℃為分界點,在溫度高于20 ℃時,自動進入夏季防喘振控制,低于20 ℃時,自動采用冬季防喘控制模式,見圖2。

圖2 冬、夏季防喘振控制對比圖
從圖2中可以看出冬季風機運行工況高于夏季工況,在工況點距調節線15~25 kPa進行動作,在做出快速響應的同時,使工況點快速趨于穩定,有效避免了風壓、風量同時調節造成的波動,提高了風機的運行穩定性。
2019 年12 月26 日,4#AV71-15 型汽輪鼓風機組改造完成后進行了機組聯動72 h熱試,并利用3#高爐系統休風機會投入系統運行。改造前后運行參數見表6。目前鼓風機主體及附屬設備運行狀況良好,轉速穩定在4650±5 r/min,風機出口壓力保持在395~450 kPa,風壓較改造前提高55 kPa,最大靜葉角度64.5°較改造前提高了3.5°,全天日供風量為520 萬~565 萬m3,夏季防喘閥開度由15%降到0%,機組防喘振控制運行穩定,供風汽耗較改造前降低0.16t/萬m3,按年供風量14505 萬m3計算,年平均節約蒸汽費用34.82萬元。

表6 改造前后運行參數比較
AV71-15型汽輪鼓風機機組加級改造完成后,運行中無放散損失,機組各軸瓦溫度、振動等運行參數均在設計范圍內,風機出口壓力顯著提高,防喘控制系統更為完善,機組運行平穩、經濟性高,值得在冶金行業高爐鼓風系統推廣應用。