
摘 要: 針對330MW汽輪機組中壓調速氣門伺服閥S值增大現象,分析確定伺服閥存在故障,通過制作中壓調速氣門防關支架后,在不關閉中壓調速氣門的情況下保持汽輪機組雙側進氣,對伺服閥進行在線更換。
關鍵詞: 中壓調速氣門;伺服閥;故障;在線更換
一、現象
某廠3、4號汽輪機組為北京北重汽輪電機有限責任公司生產的NC330-17.75/540/540單軸、三缸、亞臨界、一次中間再熱、雙排氣、沖動、抽七凝汽式汽輪機,汽輪機采用高、中壓汽缸分缸,通流部分對稱布置,高、中、低壓缸均采用雙層缸,低壓缸為雙排氣口。對稱分流布置結構,由兩個高壓主氣門、四個高壓調速氣門、兩個中壓主氣門和兩個中壓調速氣門組成進汽機構。
2019年09月24日13時41分,運行人員監盤發現3號機組2號中壓調門來“伺服閥故障報警”,2號中壓調速氣門伺服閥S值增大并擺動(擺動最大值達1.0V),同時2號中壓調門就地閥位值由145mm下降到138mm,運行人員立即通知相關檢修人員,檢修專業人員根據發生的表象,判斷3號機2號中壓調速門伺服閥存在故障。
二、原因分析
(一)噴嘴擋板式伺服閥結構原理
噴嘴擋板式伺服閥要由電磁、液壓兩部分組成。電磁部分是永磁式力矩馬達,由永久磁鐵、導磁體、銜鐵、控制線圈和彈簧管組成。液壓部分是結構對稱的二級液壓放大器,前置級是雙噴嘴擋板閥,功率級是四通滑閥;滑閥通過反饋桿與銜鐵擋板組件相連,結構如下圖所示。
(二)伺服閥故障主要原因
經過多年現場處理經驗及調研分析,發現造成伺服閥故障頻繁的原因主要有以下兩個方面:
(1)油質的劣化。伺服閥是一種很精密的元件,對抗燃油油質顆粒度的要求很嚴格,抗燃油顆粒度增加,極易造成伺服閥濾網堵塞、滑閥卡澀,同時形成顆粒磨損,使閥芯的磨損加劇,內泄漏量增加;抗燃油酸值升高,對伺服閥內部部件產生腐蝕作用,特別是對伺服閥閥芯及閥套銳邊的腐蝕,這是使伺服閥內泄漏增加的主要原因。
(2)使用環境惡劣。伺服閥長期在高溫下工作,對力矩馬達的工作特性有嚴重影響,同時長期高溫下工作加速了伺服閥元件腐蝕及油質的劣化,形成惡性循環。
三、伺服閥在線更換
(一)運行控制措施
(1)保持機組工況穩定,機組振動、脹差、軸向位移等各參數穩定后檢修方可開始工作。
(2)檢修處理期間,就地應有運行人員,并與監盤人員保持通信暢通。
(3)處理過程中,遇有異常情況時,立即通知就地檢修人員。
(二)檢修安全、技術措施
(1)檢修開具工作票,工作票簽發后,執行、檢查工作票的安全措施。
(2)檢修人員應提前準備好備件及工器具,盡量縮短檢修處理時間。
(3)檢修人員必須熟悉伺服閥更換操作步驟,并進行安全、技術交底。
(三)操作步驟
(1)安裝中壓調速氣門防關支架,支撐牢固,防止氣門關閉。
(2)對中壓調速氣門強制為全開狀態。
(3)就地緩慢關閉中壓調速氣門進油截止閥。若閥門就地未關閉,運行各參數穩定,檢修人員繼續關閉截止門,直至全關;若閥門就地出現關閉或者運行參數出現異常,檢修人員應迅速開啟進油截止門,停止工作。
(4)拔下伺服閥的信號插頭,擰松伺服閥的安裝螺釘,觀察余油情況。如果余油一直較大或無變小的趨向,應擰緊安裝螺釘,停止工作。
(5)拆卸下伺服閥,更換新電液伺服閥,擰緊伺服閥安裝螺釘,期間注重檢查伺服閥底部O形圈是否完好,螺釘彈簧墊圈是否齊備。
(6)插上伺服閥插頭并擰緊;檢修人員緩慢開啟3號機2號中壓調門進油截止閥,解除強制。
(7)取下防關支架,工作結束。
四、結論
電液伺服閥出現故障時,將導致系統無法正常工作,不能實現自動控制,甚至引起系統劇烈振蕩,造成巨大的經濟損失。通過本次在線更換伺服閥的工作,為汽輪機在線更換中壓調速氣門伺服閥積累了經驗,同時避免了一次機組非計劃停運,保證了機組安全運行,同時節約了經濟效益。
參考文獻:
[1]閆水河,白永軍,王文彬.引進型330MW機組中調門波動原因分析及改進[J].內蒙古技術,2005(3).
作者簡介: 于海航(1986—),男,吉林遼源人,本科,工程師,2009年畢業于長春工程學院,熱能與動力工程專業,研究方向:汽輪機調速系統檢修。