張忠朝
(云南云天化股份有限公司 云峰分公司,云南 宣威 655413)
云南云天化股份有限公司云峰分公司磷酸廠有磨機4 臺,采用閉路磨礦工藝,由3 臺行車、3 臺棒磨機、1臺球磨機、分級濃密系統及相關輔助設備構成濕法閉路磨礦系統。棒磨機為一段初磨,球磨機為二段細磨[1],磨礦設計能力為干基磷礦150 t/h。使用磷礦比較復雜,以云南磷化集團有限公司供應的尖山礦、晉寧礦、昆陽礦為主。
近年隨著磷礦的不斷開采,不僅開采難度增大,而且磷礦品位也明顯降低[2]。w(P2O5)大于30%的高品位磷礦開采量逐漸降低,且價格持續上漲,其中w(P2O5)大于28%的磷礦不含稅成本價格達到280 元/t。而w(P2O5)在18%~22%的低品位磷礦開采量逐漸增加,不含稅成本價格穩定在100元/t。鑒于高品位磷礦價格上漲,以及低品位磷礦資源與價格的優勢,二水濕法磷酸生產中優化配比使用低品位磷礦勢在必行。
同時,磷復肥生產企業都面臨著產品同質化競爭激烈,基礎肥、傳統肥料需求降低,利潤縮減的生存發展壓力。2019 年云峰分公司(以下簡稱公司)為破局解困,實現“調結構、推改革、求生存、謀發展”的目標,進一步調整了產品結構,全力打造以生產NPK 復合肥為主的制造型企業,產品結構由“以生產基礎肥為主”向“以生產NPK復合肥為主”轉型,提升了公司NPK 復合肥產品的市場競爭力。
產品結構調整從基礎肥向NPK 復合肥轉變后,對磷酸以及磷礦品質要求相對降低,公司結合宣威周邊低品位磷礦資源情況,在滿足NPK 復合肥產品結構需求前提下,優化組合利用高、低品位磷礦,力圖降本增效。2019 年為配合公司產品轉型升級,按比例補充使用部分w(P2O5)18%~22%低品位磷礦。
公司將w(P2O5)18% ~22%低品位磷礦與w(P2O5)28%磷礦按優化配比1∶4 用于二水濕法磷酸生產。以下介紹使用該混合磷礦生產時,生產指標的調整,以及對磷酸生產成本的影響,并總結了濕法磷酸裝置的生產運行情況。
2019 年公司二水濕法磷酸生產所用云南磷化集團有限公司磷礦和w(P2O5)18%~22%低品位磷礦指標見表1。

表1 2019年公司二水濕法磷酸生產所用磷礦指標%
按照w(P2O5)>30%為富礦[2],云南磷化集團有限公司提供的磷礦均未能滿足富礦要求,磷礦品位持續下降。w(P2O5)18%~22%的低品位磷礦為低鎂高倍半氧化物磷礦。
2019 年公司二水濕法磷酸生產全年使用w(P2O5)18%~22%低品位磷礦共計115 193 t,月消耗磷礦量如表2所示。

表2 2019年公司二水濕法磷酸生產用磷礦指標及消耗量
為降低過濾系統結垢速率,對設備進行技改。對二水濕法磷酸過濾機易結垢部位錯氣盤、產品磷酸和返磷酸下液管進行蒸汽保溫技術改造,降低結垢速率。
為滿足NPK 復合肥、磷酸一銨(MAP)生產用磷酸酸質要求,對二水濕法磷酸生產過程中工藝指標進行調整。其中磷礦漿指標調整見表3,萃取指標調整見表4,濃縮過程控制參數指標調整見表5,濃磷酸指標調整見表6。

表3 磷礦漿指標

表4 萃取指標調整

表5 濃縮過程控制參數指標調整 m3/h

表6 濃磷酸指標調整 %
二水濕法磷酸酸質下降,對于NPK 復合肥系列產品指標進行優化調整。NPK復合肥產品總養分w(N+P2O5+K2O)均<40%。
NPK復合肥產品對磷酸品質需求:在條件允許的情況下,磷酸的濃度越高,所得中和料漿的水含量越低,系統生產能力越大,能耗越低。但這受到磷酸濃縮系統的制約,考慮到系統運行狀況,NPK復合肥產品生產時磷酸w(P2O5)應≥42%,w(固)以10%為宜。
生產不同規格的NPK 復合肥產品,因磷含量不同,對磷酸品質要求亦不同,生產普通型15-15-15、16-16-16產品,磷酸w(固)需要在9%~12%。w(P2O5)18%~22%低品位磷礦與w(P2O5)28%磷礦按照1∶4 質量配比使用時生產指標及所得磷酸品質如下:礦漿w(固)61.5%~62.5%,萃取濾液密度1.250 ~1.275 g/mL,稀磷酸w(P2O5)21.0%~22.5%,濃磷酸w(P2O5)43%~45%,濃磷酸經沉降后w(固)6%~9%。
1) 硫酸消耗對比
w(P2O5)18% ~22%的低品位磷礦的鈣磷質量比為1.378[3],與云南磷化集團有限公司磷礦鈣磷質量比(1.38)基本一致,故磷礦混配后硫酸消耗成本基本持平。
2) 蒸汽消耗對比
磷礦混配后w(P2O5)由28.30%下降至26.95%,生產所得稀磷酸w(P2O5)由23.50%下降至22.56%,降低0.94個百分點。濃縮蒸汽利用率相同情況下,濃縮1 t 稀磷酸(以P2O5計),將w(P2O5)由23.5%提升到46.0%需蒸發水量2.08 t,將w(P2O5)由22.56%提高到46.0%需蒸發水量2.26 t。按照濃縮低壓蒸汽蒸發1 t水需要消耗蒸汽1.1 t計算,多耗蒸汽0.198 t,蒸汽價格以78元/t計,蒸汽成本上升15.44元/t。
3) 動力電消耗對比
從蒸發室蒸發強度計算,磷礦w(P2O5)由28.30%下降至26.95%,同等運行率情況下,濃縮產量由28.04 t/h 下降至25.81 t/h,噸電耗由195 kW·h上升到212 kW·h,噸電耗升高17 kW·h,電價以0.49元/(kW·h)計,對應成本上升8.33元/t。
4) 一次新鮮水耗對比
按產量由28.04 t/h 下降至25.81 t/h,水耗由0.608 t/t 升高到0.660 t/t,水價以2.15 元/t 計,噸磷酸水耗成本上升0.12元/t。
5) 磷礦消耗對比分析
磷礦中w(P2O5)由28.30%下降至26.95%,噸P2O5磷酸耗實物磷礦由3.959 t 上升到4.157 t,噸P2O5磷酸耗實物磷礦增加0.198 t,磷酸消耗磷礦成本下降:(3.959×280-4.157×4×280/5-4.157×100/5)元/t=94.21元/t。
6) 噸磷酸生產成本對比
使用低品位磷礦噸磷酸蒸汽、硫酸、水、電成本上升,磷礦消耗成本下降。
綜合降低生產成本:(94.21-15.44-8.33-0.12)元/t=70.32元/t。
7) 萃取負荷率對比
磷礦中w(P2O5)由28.30%下降至26.95%,同等運行率情況下,每小時稀磷酸產量由28.08 t/h下降至26.74 t/h,下降1.34 t/h,裝置萃取負荷率由101.09%下降至96.27%。
8) 濃縮負荷率對比
磷礦中w(P2O5)由28.30%下降至26.95%,同等運行率情況下,每小時濃縮產量由28.04 t/h下降至25.81 t/h,下降2.23 t/h,裝置濃縮負荷率由100.94%下降至92.92%。
優化配比使用w(P2O5)18%~22%的低品位磷礦制取的磷酸,雜質較多,黏度大,液固靜置沉降困難;磷酸中w(R2O3)可達3%~5%,MER值在0.115 ~0.130;磷酸在酸槽中攪拌不均勻,分散性較差,后續MAP、NPK 復合肥生產料漿經噴頭加壓后霧化效果不佳,潮綿性物料落于流化床層后不易被熱風吹出塔外,床層物料堆積,疤塊失水后無序脫落。
w(P2O5)18%~22%的低品位磷礦資源優化組合利用,使磷酸生產成本降低70.32元/t,不僅提高了企業的經濟效益,增加利潤,而且為企業下游磷復肥生產提供廉價原料,使下游磷復肥產品生產成本降低,市場競爭力提升。
NPK復合肥產品生產時磷酸w(P2O5)應不小于42%,w(固)以9%~12%為宜。將w(P2O5)18%~22%的低品位磷礦與w(P2O5)28%的磷礦按照質量比1 ∶4生產的濕法磷酸,能滿足NPK復合肥、MAP生產用磷酸需求。w(P2O5)18%~22%的低品位磷礦在二水濕法磷酸生產中的應用,既能適應磷礦日益貧化的現狀,同時也能取得很好的成本效益,值得在同行業中推廣使用。