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淺析原料磨主電機(jī)軸承故障及處理

2020-07-16 08:33:56張賡韶中國中材國際工程股份有限公司南京江蘇南京211000
水泥工程 2020年1期
關(guān)鍵詞:故障設(shè)備

孔 勇,張賡韶,夏 蕾(中國中材國際工程股份有限公司(南京),江蘇 南京211000)

0 前言

主機(jī)設(shè)備在水泥生產(chǎn)線起到至關(guān)緊要的作用,原料磨設(shè)備更為顯著,如果原料磨主電機(jī)出現(xiàn)故障,將直接影響后續(xù)主機(jī)設(shè)備、特別是回轉(zhuǎn)窯運(yùn)轉(zhuǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)水泥生產(chǎn)線中原料磨主電動(dòng)機(jī)故障的主要原因是軸承故障,其已占電動(dòng)機(jī)故障的65%以上。因此對(duì)主機(jī)設(shè)備電動(dòng)機(jī)軸承故障原因進(jìn)行詳細(xì)的分析和總結(jié),有利于檢修人員對(duì)其故障的預(yù)防及處理。

1 故障情況

尼日利亞DANGOTE IBESE水泥生產(chǎn)線B線原料磨主電機(jī)采用的是德國原裝西門子中壓電機(jī),電壓11 000 V,功率6 000 kW,轉(zhuǎn)速為995 r/min,毛重290t,傳動(dòng)端采用的軸承為FAG NU1052Mc3。2013年9月26日上午9:41定檢清理磨盤料時(shí),巡檢電工發(fā)現(xiàn)原料磨主電機(jī)傳動(dòng)端有輕微異響,上午9:42停主電機(jī),先拆除電機(jī)與減速機(jī)的連接對(duì)輪,空載試電機(jī),響聲依然存在,無法排除故障。最后判斷為電機(jī)傳動(dòng)軸軸承故障,與業(yè)主DCP方人員協(xié)同拆機(jī)于9月27日凌晨1:35拆卸軸承后發(fā)現(xiàn)NU1052軸承內(nèi)圈有一片剝落,產(chǎn)生一個(gè)較大深溝,請(qǐng)見圖1。

圖1 NU1052軸承內(nèi)圈有一片剝落

2 故障發(fā)生前后運(yùn)行參數(shù)指標(biāo)分析

表1為發(fā)現(xiàn)軸承損壞前后的測(cè)振值,我們發(fā)現(xiàn)振動(dòng)最高值為3.06mm/s,未達(dá)到振動(dòng)報(bào)警值4mm/s,日常生產(chǎn)過程中也不會(huì)產(chǎn)生報(bào)警信號(hào)送至中央控制室,即便中央控制室操作人員發(fā)現(xiàn)數(shù)值跳動(dòng),因在正常運(yùn)行范圍內(nèi),也不會(huì)判斷為發(fā)生設(shè)備故障。

表2是因電機(jī)軸承振動(dòng)測(cè)量值過高而停機(jī)記錄統(tǒng)計(jì)表,表3是因電機(jī)功率過高停機(jī)記錄統(tǒng)計(jì)表,由表2和表3可以看出,當(dāng)出現(xiàn)振動(dòng)過高時(shí),DCS系統(tǒng)能夠做出保護(hù)性停機(jī),中控工作人員通知現(xiàn)場(chǎng)操作人員進(jìn)行檢查,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備故障排除后才能重新啟動(dòng)、運(yùn)轉(zhuǎn)。

表1 軸承損壞前后的測(cè)振值 mm/s

表2 振動(dòng)測(cè)量值過高導(dǎo)致的停機(jī)記錄統(tǒng)計(jì)表

表3中是該設(shè)備因功率高跳停的部分?jǐn)?shù)據(jù),從中可以看出該主電機(jī)曾因多次發(fā)生功率高而停機(jī)的事件,而功率高停機(jī)主要原因是由于原料磨機(jī)進(jìn)料量過大引起磨機(jī)過載,進(jìn)而引起傳動(dòng)設(shè)備過載,最終作用于主電機(jī)傳動(dòng)端,傳動(dòng)端的軸承則超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),該工況下軸承易損壞或減少使用壽命。

表3 設(shè)備因功率高跳停的部分?jǐn)?shù)據(jù)

圖2 原料主電機(jī)的傳動(dòng)軸的實(shí)時(shí)溫度

圖2中記錄了原料主電機(jī)的傳動(dòng)軸的實(shí)時(shí)溫度,不難發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)異響停機(jī)時(shí)間為9:42,傳動(dòng)端軸承溫度從9:35~9:45由44℃快速升至54℃。也可以看出在高速運(yùn)轉(zhuǎn)過程中并未出現(xiàn)溫度異?,F(xiàn)象,而停機(jī)過程中運(yùn)行速度逐步減小而摩擦力越大,出現(xiàn)溫度快速上升現(xiàn)象。

3 故障分析

結(jié)合以上情況分析,分析原料磨主電機(jī)傳動(dòng)端輕微異響的原因如下:

(1)潤滑不足。軸承內(nèi)存在充足的潤滑劑,軸承滾動(dòng)元件及軸承保持架都未發(fā)現(xiàn)損壞,見圖3。

圖3 軸承滾動(dòng)元件及軸承保持架無損壞

(2)不同心。拆下對(duì)輪銷子后檢查軸向同心度,符合要求,沒有發(fā)現(xiàn)問題。

(3)電流流經(jīng)軸承。若是電流流經(jīng)軸承,應(yīng)是由于電動(dòng)機(jī)內(nèi)磁路磁場(chǎng)不平衡等產(chǎn)生漏電流。當(dāng)電流流經(jīng)軸承的滾動(dòng)體和內(nèi)、外圈時(shí)在接觸區(qū)表面將發(fā)生放電現(xiàn)象,放電會(huì)形成非常微小的灰暗凹坑,使?jié)L道與滾子間的摩擦阻力增大,進(jìn)而軸承溫度升高,而潤滑脂受熱后會(huì)熔化溢出。當(dāng)磨損嚴(yán)重時(shí),電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承會(huì)出現(xiàn)位移,造成轉(zhuǎn)子驅(qū)動(dòng)端與非驅(qū)動(dòng)端不同心,軸承徑向受力不均,使?jié)L動(dòng)體與套圈產(chǎn)生劃痕,而細(xì)小金屬粉進(jìn)入滾動(dòng)腔內(nèi)進(jìn)一步碾壓滾動(dòng)體和內(nèi)、外圈表面,形成肉眼可見的細(xì)小凹坑。然而此次故障僅出現(xiàn)片狀剝落,及其區(qū)域帶磨損,其它表面光滑未出現(xiàn)大面積微小的灰暗凹坑,在支撐架/滾動(dòng)元件/軌道上也沒有任何痕跡,也沒有出現(xiàn)不同心現(xiàn)象。

(4)軌道上存在深的銹斑。由圖1,3軸承軌道和滾動(dòng)元件上不存在銹斑,軸承面是干凈的。

(5)已污染的潤滑劑以及過載。當(dāng)給電機(jī)軸承加入了已被污染的潤滑脂,外源顆粒進(jìn)入軸承,同時(shí)因?yàn)槟硶r(shí)段出現(xiàn)超負(fù)荷、過載現(xiàn)象,導(dǎo)致小凹痕出現(xiàn),因?yàn)楫a(chǎn)生凹痕的外源顆粒不需要很硬,薄紙片甚至棉布上脫落的線也可導(dǎo)致凹痕出現(xiàn)。軸承使用壽命由軸承旋轉(zhuǎn)圈數(shù)和負(fù)荷大小決定,當(dāng)滾動(dòng)元件通過內(nèi)軌道表面凹痕時(shí),介于滾動(dòng)元件及凹痕間的油膜會(huì)產(chǎn)生流體動(dòng)壓,對(duì)凹痕產(chǎn)生剪切力。一段時(shí)間后,這些剪切力引起的裂紋將不斷擴(kuò)大到表面,隨之滾動(dòng)元件經(jīng)過裂紋,引起裂紋碎片的脫落,即片狀剝落。凹痕存在的情況下,過負(fù)荷或低負(fù)荷也會(huì)加劇片狀剝落的發(fā)生。

綜上分析片狀剝落是由凹痕引起,凹痕則由于外源顆粒和過載引起,當(dāng)片狀剝落與小凹痕共同存在,進(jìn)而出現(xiàn)磨損帶。最終判斷故障原因是電機(jī)軸承加入了已被污染的潤滑脂。

4 事故總結(jié)

(1)使用清潔的潤滑劑同時(shí)要保證有良好的貯存環(huán)境。

(2)制訂添加潤滑劑過程中不被污染的制度和措施。

(3)在使用潤滑劑前必須檢查時(shí)效期,避免使用失效的油脂。

(4)中控人員日常操作過程中要時(shí)常關(guān)注軸承的溫度和振動(dòng)數(shù)值,發(fā)生異常及時(shí)匯報(bào)部門負(fù)責(zé)人,及時(shí)檢查處理。

(5)現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員密切監(jiān)控主機(jī)設(shè)備軸承有無異常響聲,防范重大事故發(fā)生。

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