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攀鋼2#連退機組入口段帶鋼甩尾偏差原因分析及措施

2020-06-22 15:26:36雷華北
鞍鋼技術(shù) 2020年3期

雷華北

(攀鋼集團西昌鋼釩有限公司板材廠,四川 西昌615012)

攀鋼2#連退機組由西馬克工程(中國)有限公司(SMS)、上海重型機器廠有限公司、炬威冶金技術(shù)(上海)有限公司(DREVER)、中冶南方威仕爐有限公司、西門子(中國)有限公司(SIEMENS)、攀鋼托日公司共同承建。2#連退機組主要由入口段、清洗段、入口活套、退火爐、出口活套、平整機、出口段[1]等設(shè)備構(gòu)成。入口段由開卷機[2]、矯直機及夾送輥、切頭剪等構(gòu)成。在入口段帶鋼甩尾過程中,由于原有控制模型和邏輯缺陷,致使帶鋼甩尾過長,造成帶鋼成材率過低。

1 入口段帶鋼甩尾偏差原因分析

1.1 入口段帶鋼甩尾偏差

2#連退機組入口段設(shè)備完成帶鋼的穿帶和甩尾工作,為焊機焊接創(chuàng)造條件。入口段設(shè)備主要由開卷機,1#、2#、3#夾送輥,1#、2#、3#、4#、5#開關(guān),矯直機,測厚儀及切頭剪等構(gòu)成,2#連退機組入口段設(shè)備布置示意圖如圖1所示?,F(xiàn)有入口段設(shè)備帶鋼甩尾偏差過大,不能滿足生產(chǎn)操作甩尾5~10 m的要求。特別是在薄料生產(chǎn)過程中,實際帶鋼甩尾長度比操作界面設(shè)定值大50 m左右,甩尾過長造成切頭剪剪切刀數(shù)變多,影響到下一卷備卷時間,制約著入口段生產(chǎn)節(jié)奏;同時甩尾過長的帶鋼將會被切廢扔掉,這對帶鋼成材率造成嚴重影響,最大時可使成材率降低1%,影響連退機組生產(chǎn)經(jīng)濟性。在厚料生產(chǎn)過程中,偶爾出現(xiàn)實際帶鋼甩尾長度比HMI(人機操作界面)設(shè)定值偏短的現(xiàn)象,因為軋機軋制帶鋼過程中,有一定長度的帶鋼卷芯有超厚現(xiàn)象,甩尾過短會造成帶鋼剪廢長度不夠,對焊縫質(zhì)量造成影響;嚴重時,帶尾跑出焊機,造成機組停機。

圖1 2#連退機組入口段設(shè)備布置示意圖Fig.1 Schematic Diagram for Equipment Arrangement at Entrance Section of No.2 Continuous Annealing Unit

1.2 入口段帶鋼甩尾偏差原因分析

依據(jù)現(xiàn)有入口段帶鋼甩尾數(shù)學模型以及鋼卷長度體積與鋼卷卷徑體積相等的原則[3],則:

式中,S為帶鋼計算長度,mm;δ為帶鋼計算厚度,mm;D為鋼卷計算外徑,mm;d為鋼卷計算內(nèi)徑,mm;B為帶鋼計算寬度,mm。

如果甩尾長度設(shè)定為L(mm),入口段開卷計算運行長度為K(mm),則:

以上為理論情況,在實際生產(chǎn)過程中由于帶鋼厚度δ、鋼卷外徑D、鋼卷內(nèi)徑d是變量,就會造成鋼卷計算長度S值與鋼卷實際長度S1出現(xiàn)偏差,而鋼卷甩尾長度計算模型中沒有相對應的變化修訂參數(shù),就會致使鋼卷實際甩尾長度L1與設(shè)定甩尾長度L不相等,給生產(chǎn)造成被動和損失。帶鋼停止之前的速度V1過大,也會造成甩尾偏差過大。實際甩尾長度L1與設(shè)定長度L、鋼卷實際長度S1和鋼卷計算長度S之間的換算如公式(4)所示:

1.2.1 厚度δ變化影響

下游用戶買同噸位帶鋼要更長的帶鋼,往往按照國標要求取下限范圍訂貨。為了滿足用戶要求,全部按照國標下限生產(chǎn),這就會使實際的帶鋼厚度 δ1< δ,帶入公式(2)可得:

實際鋼卷帶鋼長度 S1>S,帶入公式(4)可得,鋼卷實際甩尾長度L1>L。該情況在薄帶鋼生產(chǎn)中表現(xiàn)明顯,為客觀存在的現(xiàn)象。

1.2.2 外徑D變化影響

由于酸軋機組下線鋼卷在分切時,外圈帶鋼在卷曲過程中,助卷輥為線接觸,沒有軋制過程中對鋼卷的包裹力大,致使外圈有松弛現(xiàn)象;同時酸軋機組下線的鋼卷在70℃左右,而連退機組上卷溫度為30℃左右,溫度落差會造成鋼卷外圈有松弛現(xiàn)場;加之酸軋機組下線鋼卷在吊車吊運過程中,由于鋼卷捆帶有一定間隙,在帶尾擴張力的作用下,也會造成鋼卷外圈出現(xiàn)松弛。酸軋機組下線鋼卷外圈松弛后,中間沒有技術(shù)手段能夠?qū)⑺沙诘膸不謴偷綄嶋H值,連退機組監(jiān)測的鋼卷外徑為松弛的鋼卷外徑D[4-5],所以致使鋼卷實際外圈直徑 D1<D,根據(jù)公式(2)可得:

鋼卷實際長度 S1<S,帶入公式(4)可得,實際鋼卷甩尾長度L1<L。該情況在厚帶鋼生產(chǎn)中表現(xiàn)很明顯,為客觀存在的現(xiàn)象。

1.2.3 內(nèi)徑d變化影響

酸軋機組鋼卷在卷取機上卸卷過程中,由于軋機軋制過程中的單位張力大于40 MPa,當卷筒收縮時,鋼卷內(nèi)圈帶鋼由于其表面有乳化液,摩擦阻力很小,鋼卷內(nèi)圈會出現(xiàn)向內(nèi)部縮徑現(xiàn)象;同時酸軋機組下線的鋼卷在70℃左右,而連退機組上卷溫度為30℃左右,由于溫度落差也會造成鋼卷內(nèi)圈向內(nèi)部縮徑現(xiàn)象。酸軋機組下線鋼卷內(nèi)圈縮徑后,連退開卷機單位張力在20 MPa左右,沒有技術(shù)手段能夠?qū)⑺沙诘膬?nèi)圈恢復到實際值,連退機組監(jiān)測的鋼卷內(nèi)徑為松弛的內(nèi)徑d,所以致使鋼卷實際內(nèi)圈直徑 d1>d,根據(jù)公式(2)可得:

鋼卷實際長度 S1<S,帶入公式(4)可得,實際鋼卷甩尾長度L1<L。該情況在厚帶鋼生產(chǎn)中表現(xiàn)很明顯,為客觀存在的現(xiàn)象。

1.2.4 帶鋼甩尾速度過大影響

由于帶鋼甩尾時的制動時間和制動力矩恒定,當帶鋼甩尾的速度V1過大,會出現(xiàn)帶鋼甩尾偏差,如下公式(8)所示。

式中,V1表示帶鋼甩尾速度,m/min;α表示帶鋼甩尾加速度,m/s2;t表示帶鋼甩尾完成時間,s;

帶鋼甩尾加速度α是個恒定值,開卷機的制動盤制動力矩T也是個恒定值,當帶鋼甩尾速度從V1變?yōu)?時,甩尾制動時間需要t,當V1變大,那么t也會變大,開卷機的制動盤制動力矩T作用時間變長,造成帶尾在入口段定位不準確,為客觀存在的現(xiàn)象。

2 入口段帶鋼甩尾偏差解決措施

根據(jù)帶鋼δ、鋼卷外徑D、鋼卷內(nèi)徑d三個變量的理論分析,可以得出,帶鋼厚度δ會致使所有鋼卷帶鋼甩尾實際帶尾變長;鋼卷外徑D和內(nèi)徑d僅致使厚鋼卷帶鋼甩尾實際帶尾變短,在鋼卷帶鋼厚度δ作用下,厚料鋼卷帶鋼甩尾基本受控,但在2#連退機組4年的生產(chǎn)過程中也出現(xiàn)過3次(1次鋼卷外徑過度松弛引起的,1次厚帶鋼進行正偏差生產(chǎn)引起的,1次為甩尾速度過高引起的)的帶尾逃逸現(xiàn)象。

2.1 增設(shè)糾偏系數(shù)

根據(jù)帶鋼甩尾偏差原因分析可知,用戶要求帶鋼進行下極限生產(chǎn),造成帶鋼甩尾過長,薄料超長測試統(tǒng)計表見表1。為滿足用戶下極限的實際需求,解決思路是將鋼卷內(nèi)徑參數(shù)d通過糾偏系數(shù)E進行彌補,如下公式(9)所示:

表1 薄料超長測試統(tǒng)計表Table 1 Statistical Table for Overlength Test of Thin Materials

通過對表1鋼種厚度的分析,E=3 mm能解決所有鋼卷帶鋼實際甩尾帶鋼過長的問題,但會產(chǎn)生鋼卷帶鋼甩尾實際帶尾變短的問題,出現(xiàn)帶尾逃逸。

2.2 增設(shè)兩次降速

根據(jù)圖1所示,上通道包括開卷機,1#、2#、3#夾送輥,1#、2#、3#、4#、5#開關(guān),矯直機,測厚儀及切頭剪等。由于酸軋機組穿帶帶鋼10 m長度范圍內(nèi)厚度波動大,需要切除才能保證連退焊機焊接質(zhì)量。為保證帶鋼停止位置準確,避免慣性對停機位置的影響,所以增設(shè)兩次降速控制來降低帶鋼甩尾的動能,使其小于制動力矩,滿足精確甩尾定位的需要。

因為2#連退機組實際生產(chǎn)鋼卷外徑D在Φ1 000~Φ2 000 mm之間,內(nèi)徑d為Φ610 mm,糾偏系數(shù)E為3 mm,代入公式9進行計算。根據(jù)公式(9)設(shè)置開卷機第一次降速,將剩余帶鋼長度S2=150 000 mm作為第一降速到120 m/min的先決條件,修訂控制邏輯見公式(10):

式中,S2表示帶鋼計算剩余長度,mm;D2表示鋼卷計算剩余外徑,mm;

因為2#連退機組實際生產(chǎn)鋼卷帶鋼厚度δ在0.35~2.5 mm,為了保證5~10 m的甩尾量,根據(jù)公式(9)設(shè)置開卷機第二次降速,將剩余帶鋼長度S3=30 000 mm作為第二降速到60 m/min的先決條件,修訂控制邏輯如公式(11)所示:

式中,S3表示帶鋼計算剩余長度,mm;D3表示鋼卷計算剩余外徑,mm;

因為入口段的加減速度是恒定的,經(jīng)過兩次降速,可以有效降低帶鋼運行動能,確保其低于開卷機制動力矩,減少帶鋼停止時的沖擊偏差。

2.3 增設(shè)“或”保護控制邏輯

由圖1上通道的布置圖可知,上通道1#開關(guān)到切頭剪距離12.5 m,上通道2#開關(guān)到切頭剪距離11 m。為了避免甩尾過長或過短,根據(jù)上通道到切頭剪距離11 m的這兩個開關(guān),編輯一個“或”的開關(guān)保護控制邏輯,當上通道1#開關(guān)或上通道2#開關(guān)中的任意一個開關(guān)未檢測到帶鋼作為上通道停機的必要條件,此時上通道切頭剪動作進行鋼卷帶鋼甩尾剪廢。根據(jù)圖1所示,對于下通道來說,下通道修訂控制邏輯與上通道相似:開卷機第一次降速按照公式(9)修訂控制邏輯;開卷機第二次降速按照公式(10)修訂控制邏輯;下通道1#開關(guān)和下通道2#開關(guān)編輯成一個“或”的控制邏輯,保護帶尾不逃逸,定位長度準確,見圖2所示。

圖2 “或”保護控制示意圖Fig.2 Protective Control Schematic for OR Order

3 應用效果

通過采取上述措施,攀鋼2#連退機組實際鋼卷甩尾長度偏差受控,再未出現(xiàn)帶尾逃逸出焊機現(xiàn)象,連切頭剪位置也未出現(xiàn)過帶尾逃逸,剪廢實際長度控制在5~10 m。整個控制模型改造后,其成材率由原來的94.5%提高到95.6%,提升了1.1個百分點,焊縫斷帶次數(shù)明顯降低,可在同類型連續(xù)生產(chǎn)機組推廣應用,應用效果統(tǒng)計表見表2。

表2 應用效果統(tǒng)計表Table 2 Statistical Table for Application Effect mm

4 結(jié)語

攀鋼2#連退機組定位生產(chǎn) (0.35~2.5)mm×(850~1620)mm的高強汽車板,已成功開發(fā)生產(chǎn)DP980 MPa和QP980 MPa產(chǎn)品。針對其入口段帶鋼甩尾偏差大的問題,通過對帶鋼厚度δ、鋼卷外徑D、鋼卷內(nèi)徑d、帶鋼甩尾速度V1的原因分析,提出在甩尾數(shù)學模型增加糾偏系數(shù),設(shè)置開卷機第一次和第二次降速降低甩尾速度,上下通道雙開關(guān)“或”保護控制邏輯的解決對策,將帶鋼的甩尾長度控制在5~10 m之內(nèi),減少了帶尾切廢浪費,提升了機組生產(chǎn)效益,在同行業(yè)具有競爭優(yōu)勢。

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