張付君
(河南安陽鋼鐵股份有限公司焦化廠,河南 安陽 455004)
潤滑系統是保證設備運轉的重要環節,是保障生產系統正常運轉的關鍵公輔設備。但潤滑系統的故障時有發生,造成生產中斷或設備損壞,嚴重影響了生產正常運行。我廠近期出現在風機潤滑系統的幾次險兆事故為例,分析潤滑系統出現故障的原因及處理情況,為更好地預防和處理同類問題提供借鑒。
潤滑系統,是向潤滑部位供給潤滑劑的一系列的給油脂、排油脂及其附屬裝置的總稱。潤滑系統可分為五種,即循環潤滑系統,集中潤滑系統,噴霧潤滑系統,浸油與飛濺潤滑系統,油和脂的全損耗性潤滑系統[1]。循環潤滑系統有下列五大作用有[2]:
(1)潤滑作用。循環油可使運動零部件之間構成油膜接觸,減小摩擦阻力和動力損失,并減小機件的磨損。
(2)冷卻作用。利用循環油的流動性,帶走零部件的部分熱量,防止零部件溫度過高而燒損。
(3)清潔作用。流動的循環油,將零部件在工作中產生一些固體物質帶走,防止在零部件之間形成磨料而加劇磨損。
(4)密封作用。利用循環油的粘性,使循環油附著于運動零件表面,提高零件的密封效果,減少漏氣。
(5)防銹作用。潤滑油膜吸附在金屬表面,把空氣和水隔開,起到防銹和防腐蝕作用。

圖1 潤滑油系統圖(改進前)Fig.1 Lubricating oil system diagram (before improvement)
除此以外,潤滑系統還有吸振作用。潤滑油可吸收運動副間的振動,從而降低噪聲,延長設備的使用壽命。
簽于以上原因,一些風機、汽輪機、發電機等大型運轉設備、高速運轉設備都配有一套獨立的潤滑系統。
潤滑系統由油箱、齒輪油泵、過濾器、安全閥、油冷卻器、高位油箱、潤滑設備及調節、控制閥門等組成。齒輪油泵抽取油箱內的潤滑油后,一路經過濾器、油冷卻器后進入潤滑設備,然后自流潤滑油箱內,另一路經旁通管路進入高位油箱,高位油箱滿流到潤滑油箱,以備齒輪油泵突發故障停供潤滑油后,高位油箱內的潤滑油自流到潤滑設備然后自流到潤滑油箱。
2016年,該套潤滑系統頻繁出現油壓波動現象,設備供油壓力設定值為0.08~0.12 MPa,正常運行時,油壓維持在0.1 MPa,當主油泵啟動時,油壓在0.11 MPa,隨著運行時間的延長,潤滑油壓逐漸降低,逐漸降低至0.08 MPa以下,隨即啟動備用油泵,兩泵同時運行,才能保證0.1 MPa的正常值,這種油壓的波動對風機、電機的安全運行造成極大威脅,存在較大的安全隱患,為此我們急需查找出原因并進行排查、解決處理。對此我們查閱資料、查看使用說明書及操作規程。根據現場實際情況,最終判斷疑為以下三項原因[3]:
(1)通往高溫郵箱的閥門失效,導致去高位油箱的油量過大,造成泄壓。
(2)齒輪油泵故障,導致油壓波動。
(3)油中含有氣泡,當氣泡產生過多時,經過齒輪油泵擠壓及油冷卻器冷卻后,體積減小或經回流管道返回油箱,造成潤滑系統泄壓。
首先對通往高溫油箱的閥門進行檢查。為安全起見,我們對閥門進行小范圍開動,觀察油壓情況,并觀察高位油箱回流量。油壓隨閥門的開關而相應變化,對此我們將高位油箱閥門全關閉,開大回流閥門,保持在正常油壓內,運行觀察,運行200 h后,油溫升高,油壓波動開始,因此判定去高位油箱閥門正常[4]。
經過幾天的觀察發現,泵后壓力是同時向一個方向波動,壓力同時高或同時低,有可能是齒輪油泵存在問題,我們同時交替開兩臺油泵,經觀察仍然油壓波動,為進一步證實,其中一臺齒輪油泵我們更換為正常線下備用的齒輪油泵,然后交替開兩臺油泵觀察,運行觀察,運行200 h后,油溫升高,油壓波動開始,因此判定齒輪油泵正常。
在我們排除以上兩項原因后,就只能對潤滑油進行研究了,經過我們以前的研究發現,油壓波動主要在油溫較高時進行,因此我們進行在空負荷下,將油冷卻器的冷卻水關掉。讓潤滑油空循環,等待油溫升高,待油壓波動時,觀察油箱及油路中的潤滑油狀態,經觀察發現,油溫升高后,油中氣泡較多,郵箱中上層漂浮大量氣泡。立式齒輪油泵抽取后含有氣泡。氣泡過多時,經過齒輪油泵擠壓后,油冷卻器冷卻后,體積減小或經回流管道返回油箱,造成潤滑系統泄壓。造成油壓波動。
因油中含有氣泡,并且氣泡是造成油壓波動的原因,因此盡量減少油中氣泡,為此我們提出兩種解決油中氣泡的方法:一是在潤滑油經過高溫的滑動軸承后,油溫升高,產生氣泡,因此在經過滑動軸承后的管路中增加散熱、放氣;二是將泵前的負壓改成正壓,減少油中氣泡的抽取量。
(1)在經過滑動軸承后的自流油管中增加散熱、放氣裝置,如圖2所示。

圖2 放氣裝置Fig.2 Bleeding device
這樣高溫的潤滑油熱氣可以及時散出,油溫可以及時降低,油中氣泡減少,然后自流到油箱中。
(2)將立式齒輪油泵更改為臥式齒輪油泵,將泵前負壓狀態改為正壓狀態,并且將油泵進口改到郵箱底部,減少氣泡進入油中的含量[5]。

圖3 潤滑油系統圖(改進后)Fig.3 Lubricating oil system diagram (improved)
上述改造完成后,在潤滑系統空負荷、油冷卻器關閉的情況下,我們試運行了2周時間,未出現油壓波動現象,我們將潤滑系統調到正常運行狀態試運行,經過一年多的運行,目前未出現油壓波動現象。