黃 華
(徐州市市政設計院有限公司江寧分公司,江蘇 南京 211100)
江蘇某工業園區廢水主要來自精細化工企業以及印染企業,其中精細化工廢水約占30%,印染廢水約占70%。
污水處理目前采用工藝為:水解酸化+SBR+砂濾+活性炭過濾,生物系統總體運行良好,SBR實際出水COD為80~130 mg/L。
根據政府要求,需要對污水處理廠進行提標改造,提標后出水達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)一級A標準,即COD≤50 mg/L。
園區廢水全部為工業廢水,且精細化工、印染等廢水均含有大量難生物降解,提標改造最大難點是COD的穩定達標。常規生物降解無法保證COD的穩定達標,現有活性炭過濾啟用后,很快達到飽和,活性炭更換復雜且成本高。為此提標改造設計,首先優化生物處理系統,在此基礎上重點針對高級氧化工藝進行設計。為既能保證污水穩定達標,又能降低污水處理的運行成本,減輕政府負擔,對目前市場上常見的幾種高級氧化工藝都進行研究和實驗,在此基礎上以確定高級氧化工藝的具體工藝路線。
高級氧化技術是以·OH為主要氧化劑與有機物發生反應,反應中生成的有機自由基可以繼續參加·OH的鏈式反應,或者通過生成有機過氧化自由基后,進一步發生氧化分解反應直至降解為最終產物CO2和H2O,從而達到氧化分解有機物的目的。高級氧化技術是在不斷提高·OH的產生效率的基礎上發展起來的?!H氧化能力極強,它是一種沒有選擇攻擊性最強的物質,具有廣譜性、無選擇性,幾乎可以與水中任何物質發生反應[1]。
目前大型污水處理項目,作為深度處理常用的高級氧化工藝主要有芬頓、臭氧氧化、臭氧催化氧化、臭氧雙氧水聯合氧化。
1934年Harber和Weiss提出,在Fenton體系中·OH是反應中間體。催化產生的·OH進攻有機分子并使其氧化為無機物質。整個體系的反應十分復雜,其關鍵是通過Fe2+在反應中起激發和傳遞作用,使化學反應持續進行直至雙氧水耗盡[1]。Fenton類技術具有氧化能力強、設備簡單、投資低、適用范圍廣等優點,既可作為單獨處理技術應用,也可與其他處理技術相結合[2]。但芬頓運行費用較高,需要投加大量的酸、堿,且需要投加大量的Fe2+作為催化劑,污泥產量大。
臭氧是一種強氧化劑,其氧化能力僅次于氟,與有機物反應迅速。臭氧在氧化時一般是放出一個活潑氧原子,同事被氧化成氧分子,如果反應繼續進行,氧分子參與氧化作用,因此不產生二次污染。臭氧能氧化許多有機物,如蛋白質、氨基酸、有機胺、鏈型不飽和化合物、芳香族、木質素、腐殖質等。在水處理中可有效地消毒、脫色、去除有機物等特點,在給水及污水深度處理中被廣泛應用[3]。
臭氧雙氧水這一方法是利用臭氧分解產生的.OH來氧化有機物,在臭氧水溶液中加雙氧水會加速臭氧分解產生·OH。根據高孟臣等[4]O3/H2O2聯合處理制藥廢水,其效果和經濟性均明顯好于單純的O3和芬頓。王妍妍等[5]研究也表明,當O3水中有H2O2的存在可以顯著加速羥基自由基的消耗,使難降解有機物降解效率更高。
臭氧催化氧化是通過催化途徑,加速臭氧鏈式反應產生氧化能力極強的羥基自由基,達到提高臭氧氧化能力的目的。溶液中臭氧濃度為0.14~0.61 mg/L,單獨臭氧氧化對硝基苯的去除率為9.0%~27.0%;催化臭氧對硝基苯的去除率為35.7%~62.6%,臭氧催化氧化對難降解有機物的去除效果明顯好于只有臭氧的情況[1]。李桂菊等[6]研究表明臭氧催化氧化在印染廢水深度處理中,經過1個小時反應時間,COD去除率達到67.4%,而單純臭氧氧化COD的去除率只有49.3%。
為檢驗擬建項目合適的高級氧化工藝,首先對4種常用的高級氧化工藝進行小試,試驗結果如下:
原水COD=128 mg/L,目標值COD≤50 mg/L。
(1)芬頓小試
芬頓小試共進行了6組實驗,pH=3.25,結果表明:亞鐵投加量在1 g/L和1.5 g/L時候,出水不能達標;當雙氧水投加量達到300 mg/L,亞鐵投加量達到2 g/L,出水COD=50 mg/L;當雙氧水投加量達到450 mg/L,亞鐵投加量達到3 g/L,出水COD=32 mg/L;繼續過量投加藥劑雙氧水投加量達到600 mg/L,亞鐵投加量達到4 g/L,出水COD=27 mg/L。
(2)臭氧小試
臭氧小試共進行了3組實驗,臭氧小試結果表明,臭氧投加量為200 mg/L,反應停留時間1~2 h,COD去除率35%~45%,出水COD=70~84 mg/L,不能達到出水水質標準。
(3)臭氧雙氧水小試
臭氧雙氧水小試共進行了4組實驗,雙氧水投加量為60 mg/L,臭氧投加量為120~170 mg/L,反應停留時間1~1.5 h,COD去除率59%~73%,出水COD=33~43 mg/L。
(4)臭氧催化氧化小試
臭氧催化氧化小試共進行了3組實驗,臭氧小試結果表明,臭氧投加量為150 mg/L,反應停留時間1~2 h,COD去除率68%~78%,出水COD=28~41 mg/L。
(5)小試結果分析
芬頓、臭氧雙氧水、臭氧催化氧化均能保證水質達標,僅采用臭氧無法保證水質達標。芬頓處理工藝投資最低,但芬頓藥劑投加量成本約7元/m3,且產生大量的污泥,產生的污泥有可能屬于危險廢物,后期污泥處置成本非常高。臭氧雙氧水和臭氧催化氧化藥劑和電費本約2.5~3.5元/m3。芬頓工藝藥劑成本遠大于臭氧雙氧水和臭氧催化氧化,且芬頓產生大量的污泥,因此本工程不宜采用芬頓工藝。為確定工藝,進一步對臭氧雙氧水和臭氧催化氧化進行中試。
在進行四個高級氧化工藝小試之后,為進一步確定采取的工藝,最大限度的降低污水處理廠運行成本,選擇臭氧雙氧水和臭氧催化氧化工藝進一步進行中試,邀請了兩家公司分別進行試驗。中試情況如下:
試驗工況為:SBR生物池出水,水力停留時間1 h;進水流量1 m3/h左右;臭氧用量:投加140~180 mg/L;雙氧水投加量:投加60 mg/L。臭氧雙氧水中試工藝流程如圖1所示。

圖1 臭氧雙氧水中試流程Fig.1 Process flow of ozone hydrogen peroxide pilot test
臭氧雙氧水中試結果見表1。

表1 臭氧雙氧水中試結果Table 1 Pilot test results of ozone hydrogen peroxide
試驗工況為:SBR生物池出水,水力停留時間1 h;進水流量60 L/h左右,臭氧投加量60~90 mg/L。臭氧催化氧化中試工藝流程如圖2所示。

圖2 臭氧催化氧化中試工藝流程Fig.2 Pilot scale process of ozone catalytic oxidation
臭氧催化氧化中試結果見表2。
根據中試結果分析,臭氧雙氧水工藝,去除1 mg COD消耗臭氧約2.74 mg,消耗雙氧水約1.05 mg/L;臭氧催化氧化工藝,去除1 mg COD消耗臭氧約1.32 mg。通過中試結果顯示,本工程臭氧催化氧化工藝藥劑消耗量明顯小于臭氧雙氧水工藝,臭氧催化氧化工藝成本優勢明顯。
通過對生物池尾水小試、中試結果分析,單純臭氧氧化能力較弱,難以保證水質達標。芬頓工藝雖然能保證水質達標,但藥劑消耗量較大,費用較高,且產生大量的污泥難以處理。臭氧雙氧水聯合氧化能力和效率均高于單純臭氧,但藥劑投加量相對臭氧催化氧化偏高。臭氧催化氧化工藝在4種高級氧化工藝種,運行費用最低,最適合作為本化工園區廢水深度處理工藝。