馮 猛
中鐵十六局集團第二工程有限公司
隨著高鐵的快速發展,新建鐵路線跨越天然氣管線設計方案中,門式墩相比連續梁以不影響架梁關鍵線路工期,投資成本低的優勢,被廣泛采用。但門式墩蓋梁由于跨度大、混凝土方量大、載荷重,支架搭設成為施工的控制難點。在蓋梁施工中,通常采用滿堂支架或梁柱式支架方案,但由于天然氣管道周圍施工安全要求高,出現事故危害大等原因,使得常規支架方案或難以滿足安全要求,或不能滿足施工強度要求。本文以新建吳中城際鐵路2個跨天然氣門式墩蓋梁施工為案例,介紹雙層貝雷梁鋼管立柱支架方案。該支架類型利用承臺作為支架基礎,安全可靠性高,支架搭設輕便快捷,適用范圍廣,能夠很好的解決墩高5m~30m,跨度20m~30m范圍的蓋梁施工。
新建吳中城際鐵路楊灘村跨定武高速立交特大橋在DK126+029、DK127+903 里程跨越天然氣管線。跨越形式分別為(32+48+32)m 連續梁、門式墩形式。由于吳中城際鐵路工期緊張,連續梁工期不能滿足架梁要求,同時進一步縮減投資,對此處跨越方式進行優化。在對現場天然氣管線位置及安全距離要求進一步調查后,提出并通過了連續梁變簡支梁,門式墩跨越DK126+029 天然氣管線方案。DK126+029、DK127+903 處天然氣管道與鐵路交叉角度分別為41°、20°,管道埋深均大于1.5m,管道外徑1.16m,地面距蓋梁底高度分別為23m、5.4m。門式墩蓋梁設計為預應力鋼筋混凝土,混凝土為C50 纖維混凝土。蓋梁高3m、寬4m,2 個門式墩跨度分別26.9m、24m,混凝土方量分別為322方、288方。跨度大、混凝土方量大、天然氣管線安全要求施工受限,是施工中的主要難題。
(1)滿堂支架方案。采用滿堂支架方案,支架底部進行10cm 混凝土硬化處理,采用Φ48 鋼管,立桿間距60cm,步距120cm,因DK126+029 處門式蓋梁底高23m,支架短邊各加寬5m,長邊各接長2m,以保證支架穩定。通過有限元程序ANSYS軟件進行應力計算,得出滿堂支架強度及最大變形滿足要求。此方案上報送西氣東輸管理處審批,因天然氣頂部承擔重荷載,不滿足安全要求被駁回。
(2)常規貝雷梁鋼管柱方案。采用貝雷梁鋼管柱方案,兩側承臺上搭設雙排φ630×10mm 鋼管立柱,鋼管柱頂搭設雙拼型鋼,型鋼上縱向鋪設貝雷梁。此方案承重支點均在承臺鋼管柱,避免了天然氣頂部附近承受載荷。通過有限元程序ANSYS軟件進行應力計算,因門式墩跨度過大,分別為24m、26.9m,貝雷梁強度及最大變形不能滿足要求。
(3)分析結果。經分析以上兩種方案均不能滿足本工程施工要求。
(1)增加斜撐鋼管支架方案。經現場踏勘,進一步研究討論,對貝雷梁鋼管柱方案進行增強改進。擬對貝雷梁中間底部增加2道斜向支撐,底部固定焊接在豎向鋼管立柱上。2道斜撐頂部之間采用3m橫向鋼管柱連接,鋼管柱頂部設置2道雙拼型鋼,型鋼支撐貝雷梁中間底部。豎向支撐與斜撐之間設置2道鋼管橫向連接。支架中鋼管均采用Φ630×10mm 螺旋鋼管。斜撐鋼管支架詳見圖1。

圖1 斜撐鋼管支架貝雷梁方案
通過有限元程序ANSYS軟件進行應力計算,強度及最大變形滿足要求,但對斜撐底部橫向受力提出很高要求,同時受力對斜撐頂部施工精度要求高。經討論分析,因最高門式墩26.9m,且結構復雜,難度系數大,施工精度難以控制,嚴重制約支架的強度。
(2)雙層貝雷梁鋼管柱方案。討論組又提出雙層貝雷梁構想,并與多家貝雷梁租賃廠家進行咨詢,確定了雙層貝雷梁連接固定操作可行。同時通過有限元程序ANSYS 軟件進行應力計算,雙層貝雷梁設置后,強度及最大變形滿足要求。
(3)分析結果。經過安全性、便捷性方面比較,確定了采用雙層貝雷梁鋼管柱方案。
門式墩承臺施工時預先埋設鋼板,采用直徑800mm,厚度10mm圓形鋼板。每塊鋼板焊接2道“幾”字型鋼筋,錨固在混凝土內。鋼板上焊接鋼管立柱,立柱全部采用Φ630×10mm螺旋鋼管。單側承臺上鋼管立柱設置5 根,蓋梁底部均勻設置3 根,間距2.5m,蓋梁外側設置2 根,間距5m。采用蝶形連接件連接鋼管,上下設置2 道橫向支撐,焊接成整體。橫撐間距2.5m,蝶形連接件與橫撐豎向布置間距3.5m,連接件材料全部采用[20b 槽鋼,布置詳見圖2。

圖2 門式墩蓋梁支架立面圖
鋼管立柱頂部焊接10mm 厚圓形鋼板,鋼板上設置主橫梁,采用2 道I600 工字鋼,牢固焊接在鋼板上。工字鋼上縱向搭設雙層貝雷梁,貝雷梁布設間距0.45m,3 個貝雷梁片1 組,通過標準支撐架連接在一起。貝雷梁上部橫向設置分配梁,采用I400工字鋼,間距0.5m。分配梁上安裝I12 工字鋼整體支撐架,支撐架頂部鋪設10×10cm方木,間距0.2m。方木上鋪設底模,采用厚度15mm的竹膠板,側模及端模采用模板廠的定制鋼模。
4.2.1 預壓方法
采用袋裝預壓土,每袋重量嚴格控制在1t 左右。分三次逐級加載,加載重量為施工荷載的60%、100%、120%,按照先兩端后中間的順序加載。每級加載完成后,穩定1h 進行變形觀測。全部荷載完成后,在4h、8h、12h、24h進行變形觀測。判斷支架穩定的標準是相鄰兩次觀測累計變形量差值小于2mm。觀測24小時后仍不能滿足要求,增加觀測頻率,每4小時觀測一次,至觀測數據滿足要求為止。預壓卸載反向分級進行,觀測底部標高,計算出彈性變形值。
加載作業的重點是控制重量和速率,避免出現支架局部加載過快、過大問題。
4.2.2 測量方法
在蓋梁支架頂部底模上設置測點,測點用紅油漆標識,順梁方向設置2排,每排7個點,蓋梁中心1點,兩側各3點,間距3m,共設14個點。
對觀測數據進行計算分析,算出彈性變形量用于底模高程調整。當支架沉降值大于2cm 時,對相應支架位置進行補強處理,然后重新加載觀測。
本橋2個跨天然氣門式墩蓋梁的支架搭設及堆載預壓均在15天內完成,同時鋼管及貝雷梁均得到轉場重復利用,進一步降低了成本消耗。
雙層貝雷梁鋼管柱支架具有結構簡單、模塊化程度高、施工快捷、可重復利用的優點,同時安全系數高,穩定可靠,可以很好的解決20m~30m 跨度、5m~30m 墩高的門式墩蓋梁施工難題。在安全性、便捷性、經濟性、適用范圍方面比其他方案具有無法比擬的優勢,在今后同類工程中可大面推廣。