魏海東
(大同煤礦集團有限責任公司精煤分公司四臺選煤廠,山西 大同 037007)
四臺選煤廠屬礦井型動力煤選煤廠,于1991年12月與礦井同步建成投產,年設計洗選能力532萬t。塊煤采用重介斜輪分選機分選,末煤篩分后直接裝倉銷售,煤泥經濃縮機濃縮、壓濾機脫水回收的工藝。由于四臺礦井原有侏羅紀煤層資源逐年減少,礦井從2013年起開始石炭紀原煤延伸工作,造成四臺選煤廠入選原煤煤質不穩定,具體表現為灰分高,入料粒度超限、雜物多,原煤中的細粒煤含量增加,導致末煤系統的原生、次生煤泥量增加。四臺選煤廠洗選工藝存在以下問題:
(1)四臺選煤廠原有分級旋流器為FX350-GJX18型分級旋流器組,存在底流夾細現象且無次級濃縮旋流器,煤泥水分較高,無法保證末精煤產品水分。精煤產品水分偏高會造成外運精煤發熱量不達標等煤質事故,嚴重影響企業的產品品牌和經濟效益。
(2)淺槽分選機液位不穩,易受沖擊磨損,進入內部空間作業存在安全隱患。淺槽分選機上升流管路經常被混有煤泥的介質液堵塞,輕者淺槽內部液位過低,部分精煤混在矸石中排出,造成了不必要的損失;重者介質液無法進入淺槽內部,占用大量生產時間處理。
(3)煤泥刮板機負責3臺壓濾機下濾餅的轉載工作。壓濾機沖洗水、管路殘留水由于無處排放,均積聚在煤泥刮板機內部,隨著物料轉移到末煤皮帶之上。這些水分不僅明顯影響了末煤產品質量,而且末煤皮帶“竄煤”現象嚴重,原有末煤脫水系統無法適應產品水分指標要求。
針對原有分級旋流器為FX350-GJX18型分級旋流器組(Φ350mm×18),存在底流夾細現象且無次級濃縮旋流器,煤泥水分較高,無法保證末精煤產品水分的現狀,技改小組提出了一種新的脫水工藝流程,在原有FX350-GJX18型分級旋流器組(Φ350mm×18)之前增加FX1000-GT型分級旋流器組(Φ1000mm×2)進行分級。由于分級旋流器內物料的分離粒度與旋流器的分選直徑成正比[1],大直徑的旋流器能有效改善底流夾細的狀況,縮小壓濾機入料粒級,改善壓濾機脫水效果。粗顆粒部分經FBS3600型復式流化床分選機進行分選,減小離心脫水機入料含矸量,改善末煤離心機脫水效果。優化后的脫水工藝流程如圖1所示[2]。

圖1 末煤脫水工藝流程示意圖
該新的脫水工藝的核心在于引入了兩臺大直徑(Φ1000mm×2)水力旋流器組進行分級,而將原有18組(Φ350mm×18)旋流器組作為次級濃縮。這樣做除了降低煤泥水分以外,還能減少設備維護量,減輕員工勞動強度。大直徑分級旋流器自安裝之后除更換過兩個底流口之外,沒有進行過其他部件的更換,同時18組旋流器作為次級濃縮分批次輪流使用,零部件磨損程度也大幅減低,節約了材料配件費用,降低員工的勞動強度。
針對淺槽分選機上升流管路經常被混有煤泥的介質液堵塞的情況,通過多次試驗,最終根據連通器原理將介質主管路左側延長與淺槽箱體側壁聯通(如圖2所示),淺槽內外介質形成壓力差從而保證了上升流管路的暢通[3]。
由于受技術水平限制,在分選過程中淺槽內介質液面是否符合分選需求,僅僅依靠崗位工作經驗判斷,無法及時發現問題,導致實際使用過程中堵塞現象加劇。技改小組選擇為淺槽分選機安裝液位報警裝置,一旦淺槽分選機內介質液位低于所設定的報警液位(最低分選液位),系統將自動進行報警,同時調節輸入端的輸入量,提升分選機內的介質液位。分選機集中液位控制界面如圖3所示。

圖2 分選機優化結構示意圖

圖3 四臺選煤廠分選機監控系統界面
同時,為了進一步提升淺槽分選機的工作穩定性,在其惰輪處安裝了失速保護裝置[4]。當運行過程中發生鏈條斷裂、堵卡事故時,惰輪將停止運行,此時系統將自動切斷入洗原煤供應,減少淺槽內堆積物料。在入料溜槽處增加防砸錨鏈,緩解大塊原煤的沖擊力,減輕溜槽以及淺槽內部部件因此造成的磨損。在淺槽處增加就地斷電保護裝置和用錨鏈機械鎖死淺槽驅動輪,能夠由檢修工就地斷開電機電源,為進入淺槽內部作業的員工人身安全提供“雙保險”,從而極大地提升淺槽分選機的工作穩定性和可靠性。
針對煤泥刮板機上沖洗水、管路殘留水積聚嚴重的情況,技改小組提出了對煤泥刮板機動作工藝流程優化的方案。在煤泥刮板機靠近排料端一側的底板上開一個泄水口(700×300mm),在它的下方設置一塊鋼板連接在氣缸(Φ350 mm)上面。通過設置在壓濾機操作平臺處的手柄控制氣缸進氣,從而控制泄水口的開閉,在壓濾機排料間隙,利用刮板排出刮板機內積聚的水分,有效地降低了煤泥水分,提高了精煤產品質量。
根據在四臺選煤廠的應用,該新的洗選煤工藝具有以下顯著效果:
(1)末煤水分由14.65%降至13.27%,按照噸煤提高10元收益計算,每年可創造經濟效益4000余萬元。
(2)每年可減少因更換清載器、皮帶和清理撒煤所影響的生產檢修時間108h,極大地減輕了員工的勞動強度。
(3)由于采用了新的洗選煤工藝,刮煤板、耳朵、鏈條等零配件使用壽命可提高三分之一,由此可節省資金10萬余元。由于精煤產率平均由76.1%提高到79.9%,每年四臺選煤廠塊精煤產量可增加1~3 萬 t。
本文針對四臺選煤廠在洗選煤過程中所存在的原煤內的細粒煤含量、進入末煤系統的原生、次生煤泥量增加,原有末煤脫水系統無法適應產品水分指標要求的現狀,提出了一種新的洗選煤優化工藝,在系統中增加FX1000-GT型分級旋流器組(Φ1000m×2)進行濃縮分級,縮小壓濾機入料粒級,改善壓濾機脫水效果,根據實際應用表明:
(1)該新的洗選煤工藝具有洗選流程簡單、煤泥分選效果好的優點。
(2)能夠有效地改善洗選過程中的末煤水分過高的問題,將末煤水分由14.65%降至13.27%。按照噸煤提高10元收益計算,每年可創造經濟效益4000余萬元,同時有效地提升了精煤的產量,提升了四臺選煤廠的經濟效益。
(3)每年降低生產檢修時間108h,極大地減輕了員工的勞動強度。