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窄密度窗口、小間隙套管尾管固井施工技術探討

2020-04-14 04:52:46宿慶瑋
商情 2020年11期

宿慶瑋

【摘要】針對擴眼作業,造成井徑不規則,最大井徑達17寸,最小10寸,且環空間隙小、循環壓耗高、施工易憋堵、套管居中度差、水泥環薄等難題,通過采用多項針對性固井技術措施,順利完成現場施工,固井質量達到甲方要求,為存同類復雜地層、小間隙非常規尾管固井施工提供了很好的借鑒。

【關鍵詞】固井技術? 大尺寸井徑? 套管? 尾管

一、地層特征與井況

博興洼陷是東營凹陷內一個次一級構造單元,第三系地層沉積比較完整,沙三中、下暗色泥巖發育,是個有利的生油洼陷。某井位于濟陽坳陷東營凹陷博興洼陷南部金家—樊家鼻狀構造帶中部。鄰井在沙四下~孔店組井深3079.6~3216.6m解釋油層11.2m/7層,壓裂后日產油9.2t。本井目的為了揭示向東北擴大高94井區沙四下—孔店組含油氣范圍,完鉆井深3922m,二開至沙三上2303.55m時發生井漏,鉆井液進多出少,井底巖性灰色細砂巖。漏失時鉆井液性能:密度1.14g/cm3,粘度43s, 失水4.8ml,PH值9,降低排量邊循環邊加入單向壓力封閉劑、隨鉆堵漏劑堵漏,同時從儲備罐提取泥漿補充。在后續施工中至完鉆2907m,投入大量的泥漿處理劑及堵漏材料,分段循環,堵漏成功。漏失共計402.6m3。鑒于井下復雜情況,為保證后續鉆進的安全,決定進行擴眼補下7 5/8技套,完井采用7 5/8*5尾管固井,給固井施工帶來環空間隙小、循環壓耗高、施工易憋堵、套管居中度差、水泥環薄等難題。

二、井身結構

三、套管施工技術

(1)施工難點。①封固段1107m,較長的封固段易壓漏地層,造成固井期間漏失及低返;②由于進行擴眼作業,造成井徑不規則,最大井徑達17寸,最小10寸,“糖葫蘆”情況嚴重,給固井施工安全和質量帶來很大隱患;③連續三次擴眼作業,井壁反復被破壞,造成井壁不穩定,固井施工時易發生砂堵憋泵。④鉆進及擴眼時均發生不同程度井漏,雖在完井時堵漏成功,但固井時發生漏失的風險依然很大。

(2)技術措施。①為防止固井期間發生漏失,固井領漿采用增韌低密度水泥漿體系,水泥漿密度控制在1.50-1.55g/cm3,有效降低水泥漿液柱壓力。②由于裸眼段較長,應控制水泥漿的失水量,防止水泥漿失水稠化。③進行流變學平衡壓力固井設計,在不壓漏地層的情況下,盡量提高排量,提高頂替效率。④采用多凝水泥漿體系設計,領漿采用增韌低密度水泥漿體系,稠化時間控制在300min左右,中間采用低失水增韌水泥漿體系,稠化時間控制在200min左右,底部采用低失水微膨脹水泥漿體系,稠化時間控制在120min左右。

(3)現場施工情況。5月11日17:00下完套管,18:00單凡爾建立循環,20:00三凡爾800rpm循環,壓力10MPa,22:00提轉速至900rpm,壓力11-13MPa不穩,23:00替至1000rpm,壓力12-14MPa,0:00提至11rpm,壓力13-15MPa,2:00提轉速至1200rpm,壓力14-15MPa,此時粘度由115s降至80s,循環至5:00壓力14MPa穩定,開始固井。注低密度增韌水泥漿11m3,低失水增韌水泥漿18m3,低失水微膨脹水泥漿15m3,共計44m3,施工期間壓力正常,碰壓明顯,施工順利。

四、尾管固井施工技術

(1)施工難點。①井深較深3922m,封固段較長,環空間隙小,裸眼段平均每米環容只有13.6L,懸掛器位置單邊間隙只有5-6mm,座掛后過流面積更小,因此易發生憋泵等復雜情況,施工風險大。②循環壓力較高,替漿施工壓力高,施工風險高。③井底溫度高,井底靜止溫度145℃,對水泥漿體系、固井工具要求高。④送入鉆具為4寸鉆桿,為轉化為3 1/2鉆桿扣型,鉆柱兩端均接鉆桿變扣短節,整個鉆柱兩端通徑變化較大,對鉆桿膠塞整體質量要求較高。⑤由于水泥漿較泥漿更強的攜砂能力,當水泥漿在小間隙環空時發生巖屑堆積形成憋泵等復雜情況,因此在固井施工時需要采用更加精確的合理施工排量。⑥施工前和施工中如何做好壓穩工作,也是保證固井質量的重點。

(2)技術措施。①為保證壓穩,控制油氣上竄速度,通井時進行全井加重,由1.21g/cm3提至1.26g/cm3,保證壓穩油氣層。②調整鉆井液性能,調整時要分段進行,不可降的過快,造成井壁的不穩定,要以保證井壁穩定為前提。③下套管過程灌泥漿一根一灌,每15-20根一灌滿,見到液面后再繼續下;下鉆時一柱一灌,連續灌漿,每10柱一灌滿,以見到液面為準。下套管和下鉆過程中要控制好下放速度,嚴禁猛剎猛頓。④由于是非常規尺寸,環空間隙小,因此套管下到位后,要先單凡爾小排量頂通,待井下正常后在逐步將排量提起來,最終達到循環洗井要求排量,此時再調整泥漿性能,當一切正常后,固井前一周再適當降粘切,為固井施工做好準備。⑤采用EZCem水泥漿體系,降低井下高溫對水泥石強度的影響。做好水泥漿和鉆井液的污染試驗,確保施工安全。⑥嚴格控制現場施工排量和水泥漿密度,替漿時采用固井流量計與井隊泥漿罐共同計量,確保頂替量計量準確。

(3)固井情況。6月27日01:15,注前置液3m3,前置液粘度60s,排量0.6m3/min,泵壓3MPa。01:41,注水泥漿19m3,排量0.6-0.7 m3/min,泵壓9-1MPa,1.75-1.80g/cm3? 3m,1.85-1.88g/cm3? 12m3,1.95g/cm3以上4m3。01:45,注壓塞液1m3。01:47,開泵替漿,初始排量1.25m3/min,尾管替入1.82g/cm3的重漿。01:56,替漿9m3時水泥漿剛進入環空,降排量至0.9m3/min,替至13m3左右起泵壓,壓力緩慢平穩上升。02:18,立管壓力為15MPa,計量替量為26.5m3,超出計算量1.1m3,為防止替空決定停泵,起鉆六柱,循環候凝。

五、結束語

①該井固井施工順利,電測結果顯示技套、尾管固井質量合格,創同類型井固井質量最優。②通過現場針對性技術措施的應用,較好的解決了今后同類型井施工難題,對窄密度窗口、小間隙固井提供了可借鑒的依據。③增韌纖維水泥漿體系具有非常理想的控制失水、防漏失、改善水泥石性能的效果。④該井成功固井施工,對今后該區塊類似井的固井施工起到一定參考作用。

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