(中國石油化工股份有限公司九江分公司質管中心,九江 332004)
氣相色譜分析中,由于微量的一氧化碳和二氧化碳,熱導池檢測器無法檢測,而氫火焰檢測器對其又無響應,因此采用了鎳觸媒轉化爐進行加氫轉化,經色譜柱分離后的二氧化碳,一氧化碳在鎳觸媒的催化下加氫生成甲烷和水,轉化過的樣品進入氫火焰檢測器進行檢測,從而達到對微量一氧化碳、二氧化碳的分離檢測[1]。
鎳觸媒轉化爐主要用于氣相色譜分析丙烯、乙烯中微量一氧化碳、二氧化碳;氫氣中微量一氧化碳、二氧化碳;高純永久性氣體中微量一氧化碳。但石化煉油企業在化驗分析采樣過程中難免會帶入空氣,在化驗分析中發現,用傳統的一根1米長的 TDX-01柱子來分離,空氣峰會對CO峰產生干擾,影響了分析數據的準確。因此現改用兩閥三柱技術,先把分析樣品中的H2O、H2S、C2及C2以上碳氫化合物在柱1反吹掉,剩余部分 O2+N2+CO、CH4、CO2進入分析柱2,待CO2出峰后,通過六通閥切換在分析柱3組分按O2、N2、CH4、CO逐一出峰;用氫火焰離子化檢測器檢測,面積外標法計算各組分的含量[2]。由于FID檢測器對氧氣、氮氣無響應,因此克服了空氣峰對CO的影響,使該方法具有了準確性高、分析速度快的特點。
氣相色譜儀:Agilent 7890B;FID檢測器;Agilent 7890B化學工作站;3根填充柱;鎳觸媒轉化爐;六通閥1個;十通閥1個。
原氣相色譜儀:Agilent 6890;FID檢測器;鎳觸媒轉化爐;六通閥1個;一根1米長的 TDX-01柱。
標氣:二氧化碳 8.21 mL/m3;甲烷 8.92 mL/m3;一氧化碳 8.85 mL/m3。
2.2.1預柱CoL1
0.91米HayeSep Q填充柱
作用:樣品預分離,分為兩組;第一組:O2+N2+CO、CH4、CO2;第二組:H2O、H2S、C2及C2以上碳氫化合物
2.2.2分析柱CoL2
1.83米HayeSep Q填充柱
作用:分離O2+N2+CO、CH4、CO2;
2.2.3分析柱CoL3
2.43米5A分子篩填充柱
作用:分離O2、N2、CH4、CO;
空氣:流量400mL/min;氫氣:45mL/min;載氣為氫氣;定量管:1mL;柱溫:60℃保持11min;檢測器溫度:300℃;鎳轉化爐(輔助加熱器):375℃。
Aux PCM C(通道1):恒流模式:25mL/min; 與柱2及柱3相通;
Aux PCM C(通道2):恒壓模式: 68.95kPa; 與柱1相通。

表1 閥事件
在2.3、2.4規定的實驗條件下,對實際樣品與標樣進行測定,用外標法計算各組份的含量,考察其重復性和準確性。
以氫氣為載氣,待分析樣品通過十通閥進樣,經預柱CoL1分離為兩組,第一組: O2+N2+CO,CH4,CO2;第二組:H2O,H2S,C2及C2以上碳氫化合物;第二組組分經閥1切換反吹放空;第一組組分再經分析柱CoL2分離為O2+N2+CO,CH4,CO2;O2+N2+CO,CH4進入分析柱CoL3并通過六通閥的切換,關在CoL3內;待CO2出峰后,通過閥2切換將CoL3組分按O2,N2,CH4,CO逐一出峰;以氫火焰離子化檢測器檢測,面積外標法計算各組分的含量。圖1為分析過程流程圖。

圖1 分析過程流程圖
在對樣品進行微量一氧化碳、二氧化碳的檢測,由于在石化企業進行實際樣品采集分析時,容易帶入空氣,用以前安裝了的1根1米 TDX-01填充柱的儀器來分離,空氣峰會對CO峰產生干擾,影響了分析的準確性,見圖2。

圖2 空氣干擾圖橫坐標:保留時間min;縱坐標:響應值pA
由圖2可以看出,一氧化碳峰附在拖尾的空氣峰上,需要采取手動積分畫出CO峰,來確定峰面積,嚴重影響了分析的準確性與重復性。
由圖3可以看出,在用鋼瓶標準氣進樣分析時,由于沒有空氣的干擾,峰形標準。

圖3 無空氣干擾標氣圖橫坐標:保留時間min;縱坐標:響應值pA
由圖4以看出,分析相同一個實際樣品,空氣峰并沒有對結果產生影響。

圖4 帶空氣實際樣品圖橫坐標:保留時間min;縱坐標:響應值pA
表2為連續6次分析PSA裝置產品氫中微量一氧化碳,二氧化碳的數據。

表2 產品氫平行測定結果
由以上數據可以看出,樣品分析的相對標準偏差小于 2%,說明該方法具有很好的得重復性,完全滿足生產裝置工藝氣中微量CO與CO2的檢測。
在與2.3相同的實驗條件下,對氣體標樣進行了6次重復測定,得到的分析結果如表3 。從表3數據可以看出,6次平行測定的絕對差值都未超過其平均值的5%,說明分析結果與標樣值之間無顯著性差異,符合定量分析的要求。

表3 氣體標樣平行測定結果
氣相色譜分析中采用了兩閥三柱技術之后,分析的重復性與準確性都比以前的儀器有了很大的提高,分析快速準確,為生產裝置提供的準確有效的分析數據,同時該方法節能環保,操作方便,大大降低了職工的勞動強度。