(國(guó)網(wǎng)四川省電力公司天府新區(qū)供電公司,四川 成都 610021)
繼電保護(hù)裝置能夠在電網(wǎng)事故發(fā)生的第一時(shí)間隔離故障,并通過(guò)故障錄波記錄故障前后的電氣量[1-2],同時(shí)對(duì)故障錄波的分析可以推演電網(wǎng)事故的發(fā)展過(guò)程,判斷保護(hù)是否正確動(dòng)作,再結(jié)合一次設(shè)備的故障情況可以驗(yàn)證分析的正確性。但針對(duì)復(fù)雜的電網(wǎng)事故,故障錄波的細(xì)節(jié)會(huì)成為事故分析的關(guān)鍵。下面針對(duì)一起因35 kV線路發(fā)生單相接地故障而引發(fā)的多重故障進(jìn)行詳細(xì)的事故分析[3-7]。
2018年3月16日23時(shí)12分,某110 kV變電站35 kV饋線速斷保護(hù)動(dòng)作,跳開(kāi)線路斷路器,同時(shí)3號(hào)主變壓器比率差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,3號(hào)主變壓器三側(cè)103斷路器、303斷路器、903斷路器跳閘。事故變電站主接線如圖1所示。

圖1 事故變電站主接線
該站為單母分段接線方式,有3條110 kV進(jìn)線,事故前152斷路器、153斷路器處于運(yùn)行狀態(tài),154斷路器熱備用。110 kV Ⅱ母、Ⅲ母并列運(yùn)行,35 kVⅡ母、Ⅲ母并列運(yùn)行,10 kV Ⅱ母、Ⅲ母硬連接與10 kV Ⅳ母分列運(yùn)行。
巡視發(fā)現(xiàn)3號(hào)主變壓器303斷路器柜泄壓板被沖開(kāi),斷路器柜內(nèi)有放電痕跡。停電后進(jìn)柜檢查發(fā)現(xiàn)303斷路器B相CT炸裂。檢修人員對(duì)CT二次接線進(jìn)行了詳細(xì)檢查,接線正確,未發(fā)現(xiàn)二次回路開(kāi)路情況。保護(hù)動(dòng)作情況見(jiàn)表1。

表1 保護(hù)動(dòng)作情況
35 kV線路保護(hù)故障波形如圖2所示。從圖中可見(jiàn),僅有C相故障電流流過(guò)線路斷路器CT。

圖2 35 kV 352斷路器保護(hù)故障錄波
從保護(hù)動(dòng)作時(shí)序上可以看出,35 kV某線路352斷路器保護(hù)先于3號(hào)主變壓器差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,故圖2、圖3無(wú)時(shí)間重疊。圖4為35 kV 303斷路器故障波形圖。
圖4中:A點(diǎn)為35 kV某處發(fā)生BC相接地短路的時(shí)刻;B點(diǎn)為某線路故障跳閘的時(shí)刻;C點(diǎn)為35 kV某處發(fā)生BC相間短路的時(shí)刻;在D點(diǎn)時(shí)發(fā)展為三相短路;E點(diǎn)為3號(hào)主變壓器差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作跳三側(cè)斷路器時(shí)刻。

圖3 3號(hào)主變壓器差動(dòng)保護(hù)故障錄波

圖4 35 kV 303斷路器故障波形
結(jié)合圖2與圖4分析AB段故障,電壓波形一致(都是采用母線PT電壓)但故障電流不一致,該線路僅有C相故障電流;但總路斷路器存在B、C相故障電流且大小相等方向相反,符合相間短路特征。因此時(shí)僅有A相電壓升高為線電壓,B相電壓幾乎為0,C相仍為相電壓,推斷為B相接地、同時(shí)BC相間非金屬性短路故障(B相接地時(shí)C相電壓應(yīng)上升為線電壓,但由于BC相間非金屬性短路產(chǎn)生壓降)。由于35 kV為不接地系統(tǒng),單相接地故障時(shí)不應(yīng)該有故障電流。可以斷定系統(tǒng)發(fā)生了BC相間故障,但B相故障電流沒(méi)有流過(guò)該線路B相CT,僅有C相故障電流流過(guò)了該線路C相CT。由此推斷C相故障點(diǎn)在該線路,B相故障點(diǎn)在該線路B相CT保護(hù)區(qū)外。
BC段因該線路跳閘后,變成B相單相接地故障,B相接地故障在主變壓器差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作后消失,說(shuō)明B相單相接地故障點(diǎn)在303斷路器靠主變壓器側(cè),后現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)303斷路器B相CT炸裂,可推斷此時(shí)的B相接地點(diǎn)就在此處。CD段由單相接地發(fā)展為BC相間短路,DE段由相間短路發(fā)展為三相短路故障。現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)303斷路器CT處三相均有灼燒痕跡,BC相更嚴(yán)重,即303斷路器CT為DE段故障點(diǎn)。
將故障起始時(shí)刻波形放大,如圖5所示,35 kV母線電壓突變過(guò)程為:C相電壓波形降低,而A、B相電壓均有向線電壓升高的短暫趨勢(shì),該趨勢(shì)持續(xù)約0.5 ms,波形特征符合該線路C相接地故障導(dǎo)致A、B相電壓升高;而B(niǎo)相電壓出現(xiàn)峰值后迅速降低為0,這階段的暫態(tài)電壓波形特征符合303斷路器B相CT絕緣擊穿并接地。若先是303斷路器B相CT接地,則暫態(tài)電壓波形應(yīng)該為B相電壓降低、AC相電壓升高,與實(shí)際波形不符合。所以可以推斷是該線路C相先發(fā)生接地故障進(jìn)而引起303斷路器B相CT絕緣擊穿并接地,導(dǎo)致BC相發(fā)生異地接地短路。

圖5 故障起始時(shí)刻303斷路器錄波


表2 3號(hào)主變壓器差動(dòng)保護(hù)部分參數(shù)
注:變壓器容量為50 MVA。
根據(jù)表2計(jì)算各側(cè)額定電流:高壓側(cè)Ih=2.2 A,中壓側(cè)Im=3.1 A,低壓側(cè)Il=3.4 A。

綜上分析,352斷路器保護(hù)及3號(hào)主變壓器差動(dòng)保護(hù)均正確動(dòng)作。
該站3號(hào)主變壓器303斷路器柜為2012年3月生產(chǎn),型號(hào)VED-40.5/1250-25,斷路器柜內(nèi)35 kV電流互感器同為2012年3月生產(chǎn),型號(hào)LZZBJ9-35。
從35 kV 303斷路器柜B相CT故障照片來(lái)看,CT內(nèi)部存在多處氣隙,且內(nèi)部導(dǎo)體焊接處表面不光滑,未采取電場(chǎng)屏蔽處理措施,內(nèi)部導(dǎo)體處附近的環(huán)氧樹(shù)脂變色嚴(yán)重,疑為內(nèi)部長(zhǎng)期局部放電的結(jié)果。認(rèn)定CT絕緣故障的主要原因?yàn)镃T澆注工藝控制不當(dāng)使內(nèi)部形成多次氣隙,且一次導(dǎo)體電場(chǎng)處理不均勻使其存在長(zhǎng)期局部放電[9]。

圖6 303斷路器B相CT炸裂現(xiàn)場(chǎng)
1)該事故因35 kV某線路C相接地故障導(dǎo)致變電站內(nèi)3號(hào)主變壓器303斷路器B相CT絕緣擊穿并接地, BC相發(fā)生兩點(diǎn)接地短路故障,該線路C相故障電流達(dá)到保護(hù)動(dòng)作定值,保護(hù)正確動(dòng)作跳開(kāi)352斷路器。3號(hào)主變壓器303斷路器B相CT因制造工藝問(wèn)題,在線路故障時(shí)絕緣擊穿發(fā)生接地故障并引發(fā)主變壓器差動(dòng)保護(hù)區(qū)外的相間短路,因CT受損故障電流波形畸變并達(dá)到差動(dòng)保護(hù)定值導(dǎo)致3號(hào)主變壓器差動(dòng)保護(hù)出口。
2)事故CT生產(chǎn)工藝存在問(wèn)題,內(nèi)部長(zhǎng)期局部放電,破壞本身絕緣水平。但在事故前一年的預(yù)試工作中,高壓試驗(yàn)數(shù)據(jù)均正常,暴露出預(yù)試手段不足的缺點(diǎn)。
3)事故初始分析過(guò)程中,從波形圖的電壓量來(lái)看,疑似發(fā)生B相接地,但C相電壓仍保持正常相電壓水平,且電壓異常的同時(shí)303斷路器B、C相有故障電流,即單相接地故障電氣特征在故障錄波圖上沒(méi)有反映,給事故分析帶來(lái)一些困擾。最終將起始時(shí)刻波形放大觀察發(fā)現(xiàn)C相接地故障先持續(xù)約0.5 ms,再導(dǎo)致B相接地。
4)通過(guò)計(jì)算差流的方式證明了CT故障點(diǎn)在差動(dòng)保護(hù)范圍以外。